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[已答复] HT250的壁厚在800mm以上的,请问如何解决材质出现缩松问题?

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该用户从未签到

发表于 2009-4-13 09:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 s-xy9957 于 2009-7-5 05:46 编辑
) e+ }1 ?* a6 J9 G
& C6 J( y9 l( ^0 l( l' q( p目前我用的18号生铁,批料150kg,废钢15%,回炉料30%,55%生铁,0.5%si,结果加工出现大部分材质缩松?请各位帮忙解决,谢谢。
  • TA的每日心情
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    2017-12-27 14:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-4-13 10:02:16 | 显示全部楼层
    提高废钢加入比例,适量增加硅铁

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-4-13 13:43:17 | 显示全部楼层
    谢谢2楼,我在书中查到一个配比,还没敢试验,书中配比是:新生铁:43%,回炉料:30%,废钢:27%,75硅:1.5%,锰:0.23%。
    + d$ M% O0 W$ e/ W由于在此次开炉前我们配比是:新生铁:60%,废钢40%,75硅:0.7%,出现大量白口,但也有铁水温度降低原因,因为吊包出现故障,导致拖延浇注时间,后来调整配比来防治出现白口,却出现大量材质缩松显现,做的都是出口的产品,壁厚比较厚,此次发帖也是为了多积累大家的建议,再次开炉也考虑增加废钢量,只是看看大家还有什么不同见解,希望给予支持

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-13 14:00:52 | 显示全部楼层

    回复 3楼 的帖子

    算了一下你的含碳量在3.52左右,比较高,可以降一下碳量,提高硅量。楼主的孕育工艺能否说一下?
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    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-4-13 14:53:04 | 显示全部楼层
    没有搞清楚是材质缩松还是疏松!?这是两个不同的概念!缩松是收缩类缺陷,是孔洞;疏松是组织类缺陷,属于组织粗大(石墨粗大)!
    2 j6 _& W$ z1 y1 t, {1 e看你们讨论好像是疏松不是缩松啊!

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     楼主| 发表于 2009-4-13 14:53:39 | 显示全部楼层
    我们是采用炉前孕育,用的是硅粒

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     楼主| 发表于 2009-4-13 15:26:28 | 显示全部楼层
    应该是疏松,加工后的光洁度不够,是材质疏松
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    2018-1-13 08:56
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-4-13 15:30:58 | 显示全部楼层
    建议使用硅锶孕育。
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    2025-6-16 16:05
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-4-14 08:29:52 | 显示全部楼层
    厚度800mm中心凝固时间太长,可能会出现粗大的组织,厚壁件碳当量应当低些

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     楼主| 发表于 2009-4-14 10:37:30 | 显示全部楼层
    9楼能给出进一步的指点吗?避薄的材质没有出现问题,关键问题出现在壁厚的产品中
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-4-14 14:04:40 | 显示全部楼层
    控制碳含量,个人觉得要在3.0以下;加快冷却速度;适当加一些合金元素!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-8-29 14:34
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-4-14 14:14:24 | 显示全部楼层
    炉前控制硅1.0%左右,强化孕育,1%的量,C3.0~3.1
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-4-14 16:28:08 | 显示全部楼层
    楼主最好介绍一下熔炼工艺,这样才好分析。否则大家都在空谈。熔炼方式?化学成分?浇注温度?孕育情况?机械性能?

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-14 19:21:40 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    楼主,还是把问题说清楚一点,熔炼和造型,还有砂子,这样才更好分析一点

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-4-25 08:28:03 | 显示全部楼层
    3吨三排风小风眼冲天炉,
    / N5 h% u: g+ H' d8 }黑砂造型,9 @- C2 ~2 I, U$ X$ g2 _3 j" J3 G
    砂子硬度在80左右,
    ( ?0 r0 O9 D* {6 K( {; O9 G/ D浇注温度1390度左右,( h( v3 y8 v; t& L- F7 e. f
    c:4.2   si:1.89   mn:0.26  s:0.02   p:0.09  x" N- t4 s* A+ r1 b3 Y5 g
    性能良好
    1 M) q& x; N2 \' Y" J0.7的si炉前孕育$ u+ r2 l; a; ?* A9 Z" ~- F
    之后就产生疏松现象,

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-25 08:50:18 | 显示全部楼层
    1      成份不对:" g, G) [, Q+ J& J/ O
           应调整到  C    2.9-3.17 G6 C) o1 x" |$ c& P' J
                   Si    1.6-1.8- e$ c* e7 u* m# g3 c
                   Mn    0.7-0.9* m2 H7 R) P2 \  H1 c
    2      适当增加孕育量0.9-1.0%8 M; w( D5 C9 Z* G
    3      浇注温度1350-1360

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-25 08:50:22 | 显示全部楼层
    C和MN的含量是不是有问题,性能能好吗?

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     楼主| 发表于 2009-4-25 10:54:26 | 显示全部楼层
    我提供的是生铁的五大元素,在浇注出来的c在3.25左右

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     楼主| 发表于 2009-4-25 11:09:58 | 显示全部楼层
    后来调整了配比,回炉料:30%,废钢:26%,生铁:44%,测下来的结果很不理想,只有达到拉力只有210mpa,锰的含量也只有0.4左右,烧损很严重,出现大量缩孔,请各位大师帮帮忙
  • TA的每日心情
    开心
    8 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-4-25 12:15:05 | 显示全部楼层
    增设冒口啊
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