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[已答复] 请大家看看此间的底面,讨论下是什么引起的气孔?

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    2022-11-7 08:06
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-8-18 08:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    大家好,我公司最近做出一个件的底面,有大量气孔。因为我公司是使用底注式,所以底面的状况不是很好,常有残渣,但是这种气孔确是最近才出现的,这是第三件,底面加工了10mm。; Y0 V& z* _4 }& X4 f# b, W! p
    我分析可能是因为我公司最近原材料内的含锌废钢加多了,这件的成品含锌量就有0.130。
    8 L3 f, v5 ^; K$ @, Y" Y7 r  J成品的化学成分为:C:2.96;  Si:1.59;  Mn:0.80;  P:0.018;  S:0.010;  Zn:0.130;7 p9 f! ~5 [* C) P: O8 a; `
    我们领导又说是因为排气不畅,对了,我公司是使用呋喃树脂,实型铸造,这个件重10吨,取铁水是13吨进行浇注作业。 P8170123.JPG P8170131.JPG P8170134.JPG

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 09:10:50 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 09:31 编辑
    ; W& c/ a3 o6 _2 y2 ]4 A# _/ Q% Z; M5 x
    看形态大部分是内反应气孔.孔内有小金属豆和渣滓,是否充型不稳.
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 10:15:19 | 显示全部楼层
    2# castengineer + K; c! e5 ~" `" c: [- R

    ) r3 E- u+ i4 |1 l3 J8 g, ^1 u: i" m) t: ~+ d5 g7 M1 q
    再传张近照,大家仔细看看,泡沫实型铸造,浇注时铁水冲型过程中,泡沫剧烈燃烧,整个过程不会是平稳进行的。5 n: i% l8 o+ {2 P$ r/ n
    P8170138.JPG
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    2025-12-15 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 10:33:35 | 显示全部楼层
    可能是炉料有问题,含有低熔点元素,产品浇注后在冷却过程中,有低熔点及气体成分析出,形成气孔,并有渗出物存在,见上图。将渗出物化验一下,看结果。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-18 12:41:11 | 显示全部楼层
    楼主,你这个铸件的底面气孔严重吗?是皮下气孔还是表面气孔?我如果其它工艺都没有更改,我建议换换原材料,不用镀锌高的废钢,试试。如果底面气孔严重,你浇注同时做没做三角试块,三角试块有气孔吗?如果是排气不好导致的气孔,我认为这个几率比较小。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 13:29:13 | 显示全部楼层
    谢谢各位,含锌废钢便宜,所以领导要求必须用,还要多用。
    6 C, U# i( K0 l% |' [5 ^我们以前没有发生过类似问题,就是使用了大量的含锌废钢后才有的,4 p8 n5 p9 i+ u  E8 y" g% ], B
    铸件加工后才出现的这些气孔,表面看不出来。
    * A; o( x4 N# K# [& g  j我们自己没做三角试验,$ T% a8 ?! n% d0 v; b/ _4 Z8 n
    因为是底面,此件重新焊接处理就可以了。1 C& y: Q2 T& @$ A
    昨天与领导说了,希望降低含锌废钢使用量,今天他说不应该是含锌废钢的问题,6 f8 V- k7 A# O+ k4 i( g% m. _
    说是排气不畅,我也是拿不准了,就想请大家帮忙看看!
    : s4 e. G; D# d# k. n; i+ Y4 I领导要用便宜材料,还要生产好产品,   i6 e; b9 a% w
    现在有时问题出的莫名其妙,前两个个月,突然出现两炉球化不良,
    ! k/ n! ]. n' h& m2 Y以后就又没事了,让人找原因都找不出来!
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 13:52:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 14:00 编辑 0 |# g; P3 X2 i/ e
    ) x' p5 l8 ]* n! V* ]" F
    看此图为"呛"孔.是否增加一下浇注时间.开始浇慢一点,浇温提高一点.有利于降低铁水瞬时气化泡末模型时的降温负效应.尽量合理的排布出气冒口.使充型时有一个合理的金属液--气化泡末的推进边界,有利于燃烧气体外排.$ s+ }3 C2 m; V: e3 ~
    0.13的锌不会造成气孔缺陷.微量锌可以变质铸铁.加大量后锌会与铁形成固溶体,并均匀分布在基体中(这一点有专著说明)
    8 n$ X4 g* }2 Z, X3 K! G! y, E供参考.
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-18 14:01:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-8-18 14:05 编辑 % v' k4 c  @1 q6 ]" s$ Y
    . c# V: L/ r6 j
    6# yinfl99
    1 F0 g2 W6 n! s( |是不是原材料,试验一炉就知道啦,这也不浪费多少钞票呀,结合大家说的,搞两个方案出来试验一下不就知道问题出在哪了吗?领导毕竟不是什么都对的,既然领导强调是排气的问题,你首先确保排气畅通,试验一下,做好相应记录,如果不好再更换原材料试试,这样领导也没有话说。还有重要的一点就是,一炉铁水浇注几件,是不是这炉铁水浇注的铸件都是这样的缺陷,如果是,哪铁水的问题就是主要的。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 15:28:59 | 显示全部楼层
    这一件10吨呢,我们两个六吨的电炉进行熔炼的。
    # {- j8 v' g/ m这种情况不常出的,只是最近出来了三件有这种情况,
    - B: r* l% k2 A1 B8 \其中有两件是一炉出来的,底面同一问题。% e+ c2 u) `! d
    谢谢“xyzhlan ”版主的指点,毕竟实践才是最正确的。2 B+ s1 R3 e6 x
    请问“castengineer ”,Zn 的含量在0.15以下时绝对不会影响铸件出现大量的气孔么?8 V5 O. R2 ]& z/ S. @2 p
    如果冲型时间速度过快,是不是也非常容易产生这种气孔?
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    发表于 2009-8-18 16:42:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 20:48 编辑 & E' E3 t+ [& B0 J: U' X. ~

    # p- M- P$ C  kA:对,0.13锌不会影响.. M, z: H0 ?1 b% d8 m
    B:
    ( \0 c& b+ z. ?5 ~5 d; n- P1:充型快时有影响.因为泡沫迂铁水的气化.燃烧.排出.分以下几个过程:热变形---熔融---解聚一(纯气化)---解聚二(气化,局部燃烧)---解聚三(极度裂解气化燃烧)---解聚四(急剧裂解气化燃烧).几个过程.但在我们眼中只是一瞬间的过程.在一到四的过程中如果有小微粒泡沫卷如铁水中,必然要在以后在铸件中产生如照片中(大气孔照片)的气孔.尤其是你铸件加强筋的网格结构更加强铁水的紊流和泡沫的卷入.在泡沫塑料燃烧完后,要加大浇注速度.
    ) d' ?- F+ `* T3 w6 ~2:这6个过程对你铸型用的泡沫的体积是一样的.如开始浇注速度放低.有助于6个过程在时间上的完成.所以建议要提高浇注温度,以抵消铁水遇泡沫后要完成前3个过程需要的热量.增加初始过程的完成.: k* S2 v% K' r8 O
    3:建议合理按排出气冒口.因为最好的排气方法是泡沫燃烧.这样.:一:燃烧需要氧气.有助于氧气对气体燃烧的需求.2:燃烧气体瞬间膨胀.出气冒口有助于减少型内压力.则有助于氧气的充填.3:合理的排放冒口也有助于型内燃烧的气体外排.
    8 l8 m* k  x$ q树脂砂消失模铸造.是靠自然负压排出泡沫燃烧物,这一过程控制不好是对铸件有影响的.6 R$ G0 G1 H5 A3 X
    一点看法,供参考.

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     楼主| 发表于 2009-8-19 09:22:49 | 显示全部楼层
    谢谢,谢谢!# M! R, [9 ~" L6 C
    学习了!我们现在就针对排气孔的设置与浇注速度上下下功夫!

    该用户从未签到

    发表于 2009-8-19 11:15:50 | 显示全部楼层
    1# yinfl99 [/& [$ z- A* V: f) x. N
    & z1 M0 D3 W) z" c; _+ p  P) z

    + t  f4 ?4 m5 C; s+ e浇注要平稳,注意排气

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-1 15:59:20 | 显示全部楼层
    锌在熔化时就已经烧掉了,是排气不好或实型密度太大。
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     楼主| 发表于 2009-9-1 16:25:46 | 显示全部楼层
    各位好,现在还有种说法,说原材料里的废钢如果含锈比较多的话,就会在熔炼过程中,铁锈会生成很多的杂质混到铁水内,温度升高到1450以上时这些杂质才会渐渐的排出去,现在我公司出现问题的铸件也大多是灰铁材质的,熔炼中最高温度在1420左右。感觉也有点道理,现在锈迹比较多的废钢全不再使用了。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-9-1 17:20:57 | 显示全部楼层
    废钢生锈严重,铁水容易氧化造成气孔,不知你的废钢加入量有多少?
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    2017-7-30 09:41
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-9-1 19:48:27 | 显示全部楼层
    "0.13的锌不会造成气孔缺陷.微量锌可以变质铸铁.加大量后锌会与铁形成固溶体,并均匀分布在基体中(这一点有专著说明)"6 p7 o8 B$ K  P
           这个观点是对的,如果你只是在底面出现气孔,建议你做一下铸件的含AL量,可能会找得到答案。
    " C) _7 _! t9 }, |% m' j, F这是反应性气孔。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-9-2 09:56:11 | 显示全部楼层
    废钢加入量在30%左右。前一段时间更换废钢后,现在铸件的加工结果还没有出来。0 P# E6 U( _& y0 Z" W$ h5 b7 H
    这里请问“zzh1385”铁水中的Al是怎么进入的呢?) o: J) q! M! L& M
    只是孕育剂与球化剂中带入的么?
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    2018-5-21 18:09
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-9-2 11:20:16 | 显示全部楼层
    如果是实型铸造,可不可以考虑是实型燃烧后的结渣产物,我以前做消失模时也发现这种东西
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    慵懒
    2016-11-7 12:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-9-2 13:41:11 | 显示全部楼层
    静观事件发展
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