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[已答复] 急!急!急!渣孔问题请前辈解决

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该用户从未签到

发表于 2009-9-27 10:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我公司新上一球铁车间,牌号450-10.双联生产。现运行发现渣孔废品严重。冲天炉铁水S控制在:0.008-0.012之间。喂丝球化后浇包内打渣两次。但仍无法解决此问题。同样的生产工艺其他车间并未发现此问题,请各位前辈协助分析原因。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-9-27 10:51:28 | 显示全部楼层
    改变球化方式,冲入法。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-9-27 12:54:54 | 显示全部楼层
    谢谢,不过我问题说明“同样的生产工艺其他车间并未发现此问题”。

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-27 13:00:45 | 显示全部楼层
    发个图片看看,

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-27 13:34:06 | 显示全部楼层
    一般是原材料不洁净或杂质过多,温度过低也会导致
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-9-27 13:52:44 | 显示全部楼层
    楼主你冲天炉的硫含量很高,不知你球化前,经过脱硫处理没有,硫控制在多少?从熔炼方面要多扒渣,不知你的浇注方式如何,浇注前,在浇包还可以实施再次扒渣吗?另外就是你的浇注系统是怎样,我感觉设置的不太合理。还有你说的同样的工艺在其他车间没有发生这样的情况,你说指的同样,是不可能完全相同的,因为铸造牵涉的因素太多,哪个环节有一小点的变化都有可能引起严重缺陷出现,而这些因素往往都是我们大家所忽略的,不容易被发现,我想大家都有同样的经历,当然我也不例外。你想想,如果理想状态下,完全一样的工艺,怎么可能产生不一样的结果呢,当然这个完全一样的工艺现实中也不太可能实现。铸造是一门复杂多变,影响因素多,难搞的技术,但我们仍然有招可以对付他,那就是,要多呆现场,多观察,找到病根,这是我搞铸造多年的一点点小经验。铸造就怕你细心。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-9-27 16:26:30 | 显示全部楼层
    应该是二次凡渣吧·~~上边扑上一层石棉毡试试
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-9-27 16:47:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ajizhouji 于 2009-9-27 16:48 编辑
    1 @4 O8 B  R( Z% V! O  U. H! _
    2 U/ q9 v# [! O1 P! }1 E是否你的球化包是新的,没有经过彻底的烘干?8 c$ [% |$ K$ E* Y: A; j
    另外是不是一定是渣孔?会不会是渣气孔?最好上个图片!
    / Z8 R3 m. A6 h我觉得楼上几位做的都有道理,应该就是二次渣!
    / l$ L6 q: }7 X; K另外是在不行就加陶瓷过滤网试试!
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-9-27 16:52:07 | 显示全部楼层
    我的观点和以上各位不同,你要从造型那里找找原因,比如砂芯的排气等
    & i& s7 a7 h7 W6 \! Q5 o$ ~有些看似夹渣原因是因为排气不畅导致,看看夹渣部位的位置是不是离气道最远的地方
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-9-27 21:21:24 | 显示全部楼层
    你的出炉温度和浇注温度是多少?有没有进行脱硫处理啊

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-28 10:28:35 | 显示全部楼层
    认同6楼观点,铸造牵涉的因素太多,哪个环节有一小点的变化都有可能引起严重缺陷出现,仔细看一下球化过程.浇注系统等细节。

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-19 17:11:22 | 显示全部楼层
    含硫太高了  需要脱硫  建议球化剂加1.3

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-19 20:37:48 | 显示全部楼层
    1降硫,通过加一定比例的废钢,选择质量好的焦炭,其实价钱也贵不到哪去,所带来的效益是很客观的,更换后球化剂至少可以减少0.2-0.4%,而且可以减少废品率,综合起来还是合适的,2提高温度!

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-20 16:17:22 | 显示全部楼层
    6楼的意见语重心长!同意!同样的输入就应该得到相同的结果,肯定有参数不受控,请详细描述!
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-6-14 09:41:47 | 显示全部楼层
    有没有使用冷铁,使用冷铁,冷铁一定要烘干。
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