纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 3563|回复: 17

[已答复] 离心铸造中的疏松问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-10-5 14:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

x
我单位生产的直径1200mm的炉辊辊身,在粗加工辊身,坡口PT后 发现坡口处出现大面积的疏松带,情况很严重,辊子直接判定报废,
& |) V/ P' x( k( h+ d想请教下,这种疏松产生的原因,如何减少,直至没有疏松!  现在判定下来是离心铸造时转速没有达到!(材质18-9,钢水重量3162Kg)7 }: R3 m8 s1 l
转速我们出的作业指导书上是1550RPM!拜托了
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-6 05:38
  • 签到天数: 41 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-10-5 14:54:12 | 显示全部楼层
    把整个工艺详谈一下:浇注时间。模体材料。涂料种类及厚度。浇温。模温。减速温度。。。,愈祥细愈好。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-10-5 15:24:49 | 显示全部楼层
    回转1:GNo 1550RPM 保持6’* t9 u! ?7 r; n% {
    回转2:GNo 1250RPM 保持6’8’
    5 G$ i) A( F8 t# V0 s型筒温度浇注前是200-250度 浇注时钢水的温度是1520-1540度,涂料是锆英粉涂料
    2 V  O0 }5 H' c2 [) q5 L6 ]厚度2-2.5mm,锆英粉涂层厚度0.5mm,浇口直径120mm,铸造总长度2713mm,壁厚40.5mm,重量3162Kg,够详细了吧?
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-10-5 18:36:59 | 显示全部楼层
    是不是浇注速度不高分层了啊
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-5 20:33:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-10-5 22:30 编辑 * j- `* g& V" w' U6 Z* L. Y
    % H" U1 N9 P& S1 g
    1:你给的转速1550是否是离心机的转速.如是托辊式离心机,最好给铸模转速
    / S9 o5 V6 W& a4 R/ v+ S, h& R2:18-9.是否是1Cr18Ni9TI.
    1 s  ?7 m  f6 N; _3 C9 @4 E3:铸模材料是什么.
    7 L* @, Y% M: O* f* n. D4:缩松是否是整体性的.还是局部的,其位置最好给一个铸件和缺陷位置的简图.
    * |4 ~  N7 U  Y8 L5:铸件长2713,铁水注入位置.给个简图.3 D. K. v7 C: I2 s! I8 w
    6:浇口是拔塞式,还是流槽直注式.8 {  o; ^& d$ D6 k6 I# d
    7:你们设计浇注时间是多少.
    : \$ s. _5 |4 x7 I6 D' f/ t6 \如认为有必要最好在说明一下.这些很重要.

    评分

    参与人数 1热加工币 +5 收起 理由
    zhaoyangyang + 5 鼓励交流;同感!

    查看全部评分

  • TA的每日心情

    2015-8-3 08:14
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-8 15:02:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 student 于 2009-10-8 15:17 编辑
    + J5 y0 C6 z" T& U& H( g/ Y* T
    第二次降速的6秒.8秒你是如何定的.对这种材料的铸造性能不了解.缩松必然的.

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-10-13 08:11:42 | 显示全部楼层
    6# student & r$ K# m9 r- c8 {9 z1 R
    是6分钟与8分钟,晕,6秒,8秒,钢水倾倒时间都不止这么长 时间 哦

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-10-13 08:22:46 | 显示全部楼层
    DSC01516.JPG

    辊身整体

    辊身整体

    辊身整体

    辊身整体

    疏松局部图

    疏松局部图
    DSC01520.JPG DSC01523.JPG DSC01530.JPG DSC01531.JPG DSC01532.JPG DSC01533.JPG DSC01534.JPG DSC01535.JPG DSC01536.JPG DSC01537.JPG

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-10-13 08:29:12 | 显示全部楼层
    上面图片中粉红色斑点均为疏松现象,我们考虑下来可能是离心机的转速没 迏到 ,也 有 可能是保温效果不好,导致双向结晶,金属液补缩不够!不知道大家有没什么好的提议,怎样才能达到没有疏松这种情况?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-13 09:17:39 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-10-13 09:47 编辑 0 A8 i8 I6 Z: Y1 y. n- L) o/ Q+ h, y
    . B# ]) n. X3 `. V
    1:托辊离心机吧.换算一下,你的管模的转速具体是多少.管模材料,厚度.
    ! X$ t, S: S( g, L  ?3 h" x2:涂料实际厚度.
    8 F" Z2 F; L" |$ d# Z* i3:铸件材料给全称.简称各地叫法不一.( Q9 ?0 H" |6 P5 p/ d
    4:冷却水给水时间.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-1 15:25
  • 签到天数: 27 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-10-13 17:44:11 | 显示全部楼层
    中心缩松,在离心铸造里成因复杂.必须全面分析.
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-13 19:28:23 | 显示全部楼层
    个人感觉浇注浇注时要先快后慢,控制好浇注时间,还有就是给水冷却时间,当然转速一定要保证,顺便问下是不是每个都这样啊,如果不是,查一下好的和坏的浇注生产记录

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-10-20 10:38:04 | 显示全部楼层
    这次,我们 单位又试浇了Φ1200mm的 辊子,材质和上次一样全称:GX25CrNiSi18-9 还是有这样的情况产生,不过没有给水冷(上次也没有),涂料厚度大概在2.5mm左右,离心机的转速GNo1550RPM,换算下来大概是420转/MIN,' J% T& ]  R0 o- ?& V# t' G8 s
    作业指导书上:
    , }+ s  b, U7 Q3 P5 K% h( i, x( a; e回转1:GNo 1550RPM 保持6’
    * w  u0 _4 {9 Y回转2:GNo 1250RPM 保持6’8’4 F: ^6 f5 D! V
    型筒温度浇注前是200-250度 浇注时钢水的温度是1520-1540度,涂料是锆英粉涂料
    + `$ w+ R2 N3 I' u2 D5 j  M8 q厚度2-2.5mm,锆英粉涂层厚度0.5mm,浇口直径120mm,铸造总长度2713mm,壁厚40.5mm,重量3162Kg
    7 S1 U! r4 e2 Q8 {/ K# }0 ~5 j; p, y9 H9 [, D: F! y5 l
    实际浇注温度1520度,就是涂料的喷涂情况不是很好,表面有“癞子”涂料先是硅微粉涂料,后是锆英粉涂料,钢水倾倒时间在25秒左右,型筒上涂料时的温度是220度
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-20 11:09:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-10-20 11:19 编辑
    ! G9 ^- I9 Q3 W) T7 I
    # A; y% {' O1 U你是拔塞浇口杯吗.还是浇包直接逐渐倾注式.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-20 11:55:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-10-20 11:58 编辑 * E/ b) S1 E: F( L3 F% ]4 `$ g) [

    $ k( q+ B3 [8 F6 X, I  A1:转速可以.
    $ m! C, E' ~+ ~* {2:使用拔塞浇口杯.使液流第一次瞬间铺展厚度3-4毫米/S.以后可减少浇注重量/S.整体时间25秒可以.1 s( c. J; v  u; z, q
    3:降速时间不能单看指导书.这种合金结晶温度间隔约100度.加之有涂料厚度冷却效果不好.就不能按指导书.在铸件里径温度在1340以下时,再降速.
    + T: O* \5 b$ |* V) w6 c4:浇注完毕后立既打开冷却水.
    ' ]: l; i4 b3 q+ q0 s$ g5:此合金熔点约为1460度,浇温提到1560度.
    9 J3 `% F# K+ F2 B+ e/ |/ O& e试一下.

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-11-11 16:07:41 | 显示全部楼层
    9号的时候我们有试浇注了GX25CrNiSi18-9的1200mm的 2根,浇注温度1520-1530,转速1350,减保持1050,时间为5分钟,涂料变了,现在用的纯锆英粉涂料,情况不错,没有疏松了 !!在这感谢各位的意见了,非常谢谢
    ( c( L  S  I- _& S$ L另外我们这次2个材质HN。直径900mm的辊子又不行了,表面有严重的裂纹,浇注温度1500-1520,转速950,减速保持750,时间为6分钟 ,喷涂时型筒温度200-230,涂料是硅微粉+锆英粉:8层+2层,涂料厚度在2.2左右,不知道 大家有什么好的 建议!!!

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-11-11 16:11:21 | 显示全部楼层
    那个 直径1200的没用冷却水,呵呵,冷却水管被机修拆掉了,所以现在浇注的都没用,我们不是用的拔塞浇口杯,是很普通的流槽直注式
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-11-11 20:41:42 | 显示全部楼层
    1:不知HN材料成份.给一下好.8 d; W% Z8 k+ r1 r6 F
    2:对于离心铸造冷却水拆掉不合理.尽管离心铸造由于离心力产生的有效比重很大.但每种合金都有自己特定的结晶特点.做为工艺人员,就是要遵循这个特点,并控制它,去达到我们要求的铸件特性.在离心铸造中,冷却水的使用是必要的.应当恢复.
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-11-16 12:21 , Processed in 0.108033 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表