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[已答复] 铸件缩陷附有照片

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发表于 2009-10-18 14:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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是缩陷问题,迪砂垂直造型线,模板工艺一模8件底浇,缸头朝下,铸件经常出现缩陷现象,牌号HT200,随流孕育。
* f7 L. Z. k9 D( D是用在冰箱压缩机里的,中心部位缩松有时会有,主要还是照片上的表面缩陷。现象也很奇怪,要么就一点都不缩,要缩就很严重导致报废。' h  f# H$ p* |
附两张照片,帮我分析分析原因 , H% q  }& _9 w7 ^6 r1 U7 j
照片 003.jpg
9 q: _- |* {6 @# T; R4 G5 ^  _ 照片 004.jpg 6 k! W$ Z( q/ Q- z+ C* f& S
模板布置工艺:
3 \7 P$ G8 Q; D  v3 z7 j 照片 010.jpg
) W8 W4 u% K9 C! q- L, P: J 照片 011.jpg
: C4 b+ F  [' i6 W0 @- ]1 p$ ~7 f" j在设计浇注系统也是基于等流量进行的,这个模板是一模8件,在浇注半箱后开箱观察,8个模号基本一致。还有更让人不可理解的是采用顶浇缩陷更严重,还有以前采用手工浇注时并没有缩陷现象,后来采用了保温浇注炉才有缩陷现象。手工浇注时孕育剂是碳硅系的,保温浇注使用的是硅钡孕育剂。

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-10-18 16:09:56 | 显示全部楼层
    楼主的含碳量变化大吗
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    2025-9-2 09:45
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-10-18 20:01:22 | 显示全部楼层
    "采用了保温浇注炉"是问题的所在。保温时间的长短会影响含碳量,长时间的保温对碳的烧损会很大。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-10-18 20:11:57 | 显示全部楼层
    你的浇注系统布置的很有问题啊,这样做批量生产时缩松是不可能解决的。至于你说的手工浇注时不缩松,你手工浇注时做了几箱?温度多少?充型时间多少? 你比较一下和现在用保温浇注机一样吗??
    $ q! E' @& v, P/ F我也是做垂直线浇注系统工艺的,以后有问题可以交流下。QQ--434361527
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    2015-7-9 21:58
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-10-18 20:13:03 | 显示全部楼层
    收缩和铁水的质量有关,碳当量以及微量元素,最安全的办法是加冒口。因为从结构上看,此产品薄厚不均,厚的部分凝固时需要适当的补缩。

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-18 21:45:37 | 显示全部楼层
    谁开的模具啊?
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-18 22:10:53 | 显示全部楼层
    说不定是憋气,一、提高浇注温度,二加强排气
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-10-19 09:00:25 | 显示全部楼层
    空调压缩机的曲轴箱:提高碳当量,降低浇注温度试试。曲轴箱应该很好做啊

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     楼主| 发表于 2009-10-19 09:45:54 | 显示全部楼层
    1楼、我们对工艺的控制及执行非常严格,铁水成分的波动微乎其微。
    % [' i/ ~$ T* b$ `# v# C2 j2楼、我们采用1吨的保温浇注炉,炉内铁水浇注这个产品只要20分钟,应该不存在长时间保温造成含碳量降低。如果有因为设备故障造成长时间停止的话,全部采取重新光谱分析,再进行曾碳处理。
    6 s1 k9 }  U+ K! I3楼、手工浇注与保温浇注就是孕育剂有差别,手工浇注时孕育剂是碳硅系的,保温浇注使用的是硅钡孕育剂。浇注温度在1380~1390摄氏度,浇注时间在11~12秒。请教布置工艺可做何改进。QQ-8289551
    6 ^. x+ M# M/ M* _, Q3 J5楼、布置冒口的确有助于改善此现象,但从出品率考虑不是很划算(因为工件重量只有1.5kg左右),而且我们大多数时候废品率还是很低的,只是偶尔会产生大量的废品。
    ) }$ g: x/ K( U6 g2 m6楼、我自己设计的模具工艺,望多加指点。' D$ y% T7 ^: c2 o" B; o
    7楼、浇注温度越高,缩陷更厉害,我们型砂透气性很好,一般在180以上。
    6 n2 M% I8 d' k1 e" Q7 Y( v8楼、提高碳当量和降低浇注温度是有作用,但无法从根本上解决。9 E( N+ d# S, R  y
    该铸件靠汽缸头和曲轴凸台连接处是镂空的,我认为从铸件结构上影响了汽缸头的补缩效果。所以我们只有采用底浇试,从零件最厚处进铁水,是不太符合浇注系统布置的设计思路。
    & o: ]- I$ y9 `  p; e望各位高人加以指点。

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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-19 09:57:42 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-10-19 10:18 编辑 + b5 m7 ]+ L% r8 U, l! _: E# D

    1 @, v  N5 l( H; Z4 W7 w, {& e把铸件具体成份谈一下.表面缩陷分两种:1:表面有砂型印记的缩陷.2:表面是缩松状况的表征.是哪种?
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    2015-8-13 13:06
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-10-19 10:11:58 | 显示全部楼层
    我们以前迪砂线做曲轴箱的浇注铁水控制成分; P8 I; v2 D! l, C0 b' h
    成分        C   (%)        Si   (%)        Mn  (%)        P   (%)        S   (%)        Mg  (%)        Cu  (%)        Sb  (%)        Sn  (%)        Cr   (%)$ E) X8 j+ L9 i
    内控成分        3.40~3.50        2.2~2.3        0.65~0.70        <0.07        0.05~0.08        —        <0.12        <0.005        <0.015        <0.05
    ( R8 F7 E/ m. o! [3 j# K7 M' [  T请参考。看你的浇注温度应该没问题。
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    2015-8-13 13:06
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-10-19 10:18:21 | 显示全部楼层
    好像应该在最上边加两个小贴片,做冒口。工艺出品率应该在60%。
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    2018-1-13 08:56
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-10-19 10:35:46 | 显示全部楼层
    我也搞了几年迪砂线,这个问题我在三年前生产广州冷机的汽缸座就碰到了。你配套的这个压缩机厂还有其它铸件供应商吗,他们有缩松吗?还有,模具交给你们时没有提供样件吗?样件有缩松吗?

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     楼主| 发表于 2009-10-19 11:27:46 | 显示全部楼层
    我们以前迪砂线做曲轴箱的浇注铁水控制成分8 z# o, q* ]  Y7 h
    成分        C   (%)        Si   (%)        Mn  (%)        P   (%)        S   (%)        Mg  (%)        Cu  (%)        Sb  (%)        Sn  (%)        Cr   (%)
    6 C0 }) W+ l0 t. m$ T& t- S2 g内控成分        3.40~3.50        2.2~2.3        0.65~0.70        <0.07        0.05~0.08        —        <0.12        <0. ...! ]* g1 ~* T% O: q; d5 [
    cuishuai 发表于 2009-10-19 10:11

    8 N" r# ]0 Z3 J5 s( H
    * W+ W# [; K! S* x2 d" G1 J我们的成分:- ?  _' R0 {: L* W# W  J$ A
    成分           C(%)                  Si(%)          Mn(%)         P(%)       S(%)        Cu(%)                  
    5 K& }3 R3 `! e  U, ^" u浇注炉内成份  3.10~3.30    2.13~2.25   0.55~0.70  <0.10%   <0.10%   0.20%0.50%! O7 o0 U  E# y( @
    我觉得含碳量应该可以再提高点,至3.45~3.55%。
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    2022-12-6 17:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-10-19 12:51:50 | 显示全部楼层
    试试你的方法吧,估计有效。不过楼主HT200有必要加铜0.5%吗。

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     楼主| 发表于 2009-10-19 14:27:08 | 显示全部楼层
    加铜是铸件的成分要求,没办法,我也早就想不加了~~~~~
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    2018-1-13 08:56
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-10-19 14:40:02 | 显示全部楼层
    提碳硅至3.45~3.55%有用,但不稳定,而且10个让工人控制实在要求比较高。楼主你的生铁是哪的,硫磷高啊。本体产品HB硬度有200以上吧

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     楼主| 发表于 2009-10-20 17:38:08 | 显示全部楼层
    脚上一读在HB220~230,汽缸头是HB190左右。生铁是用山西的和徐州的,磷硫不高
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    2022-12-6 17:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-10-20 19:19:31 | 显示全部楼层
    怎么你的硬度差那么大,用的普通硅铁孕育剂吧,建议用硅钡,对减少硬度差管用。

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    发表于 2009-10-20 19:57:11 | 显示全部楼层
    没有看得太清楚
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