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[已答复] 请教HT250配料问题.工艺问题(有图)

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    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-11-14 19:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 翔龙铸造 于 2009-11-15 12:29 编辑 % u$ a& Z7 v2 n! W* F4 _+ ^

    ) {6 D  @" e) D  i4 K3 b客户要求HT250的成分如下:
    ) y! z/ H/ U# V" Z" G1 s/ L$ FC    2.8-3.3
    ! J+ C8 G, I& N9 l# bS    <0.12
    , v6 p; |* x6 {0 k: _SI   1.2-1.71 ~: h/ ^- N2 y! s+ F9 c
    MN  0.8-1.2
    $ b- a$ ~/ A* D6 ~* ?  e. F% m2 ~P     <0.15) i( G* f$ l. j" F4 S2 e
    抗拉强度>=250
    4 t$ q3 V1 y- L9 W$ E3 i硬度170-240
    9 ]( E, i1 R7 R% j' [: I$ N$ g+ i7 e2 y- B
    我们配了一炉600KG
    ( r5 ^) Z% t5 b  W/ |7 q! o
    - V( Y8 ^1 g* e% T9 a废钢 180KG
    : W. K/ k6 ?- U2 f邯郸Q12生铁(我们做球铁用的生铁)420KG, h6 a2 @# `7 R. b
    MN 10KG4 L. \- a9 d/ A/ u* |
    SI   6KG(炉内3KG75硅.然后分2次孕育.孕育用的无锡的硅钙钡孕育剂)% V% ?4 e" A  M2 F  m3 w" U

    2 F8 b* ]6 |8 B7 U: E因为是样品所以没有用回炉料
    2 W" P: P) x$ }  r! {: j这样配能达到要求吗?
    ( r- r1 N* q% T3 P& q" T/ GMN是不是高了?
    4 {8 z  Q4 J: k6 j3 X: D谢谢
    # z: D) g4 n3 @2 J: U- ^1 i! [`````````( Z7 T  V$ f  ~
    产品出来了.但是有缩松4 n2 {" X' j; N0 h
    有图片* |4 c- d& x. N1 `3 d
    各位前辈帮看看.指导下
    & S1 \! `' W* {/ n8 Z谢谢啊
    11.jpg
    22.jpg
    33.jpg
    44.jpg
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-11-14 21:48:08 | 显示全部楼层
    可以,硅按上限配,对于铸造性能有好处,比如容易开裂等
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-11-14 22:22:23 | 显示全部楼层
    ' o6 P2 B9 e& n  v/ X$ y

      o! x% B9 _  B6 w7 [7 N  U谢谢 9 e+ \/ m1 R0 X7 A+ l& s
    上限可以放到多少呢?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-11-15 07:32:04 | 显示全部楼层
    铸件多重.平均壁厚多少.

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-15 08:58:57 | 显示全部楼层
    成分和我公司的差不多。抗拉没有问题,现在就是硬度出了点毛病。靠内浇道的位置硬度不合适,其它地方硬度能到180.但我是以废钢为主,然后加增碳剂,包内孕育0.5.但采用的是普通75硅。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-11-15 10:01:29 | 显示全部楼层
    今天产品出来了1 _& _- @9 S' U3 W1 K0 V6 {
    有缩松
    7 o: Z* q# g7 `4 }8 w最深的有15毫米. O% B, T+ n$ T6 P

    . \2 C% K( P5 u  s6 h什么地方出问题了呢?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-11-15 10:06:28 | 显示全部楼层
    铸件多重.平均壁厚多少.
    7 ^- [0 T. |  G' fcastengineer 发表于 2009-11-15 07:32
    % M' _) M! c  [
    小的1.45KG
    & u+ a, I" r8 y1 w* `6 x大的2.6KG
    5 P9 }( i: n& g! ]5 R  d壁厚在20左右 有图) l# @" X, G$ g2 R3 x
    谢谢啊
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    2018-1-13 08:56
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-11-15 10:19:57 | 显示全部楼层
    我看铸件,楼主的产品是是垂直分型的吧,说实话,不好解决,不管怎么配料,除非放冒口.我们在垂直线上做过多次这种圆形的产品,除了要求生铁废钢合金元素低以外,即至少山西生铁等,磷0.06%以下,一般不放冒口很难确保大部份产品不出缩松.赶快改工艺吧.
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-11-15 10:22:57 | 显示全部楼层
    我看铸件,楼主的产品是是垂直分型的吧,说实话,不好解决,不管怎么配料,除非放冒口.我们在垂直线上做过多次这种圆形的产品,除了要求生铁废钢合金元素低以外,即至少山西生铁等,磷0.06%以下,一般不放冒口很难确保大部份 ...
    ! D" e. b$ f7 R- bpigeon 发表于 2009-11-15 10:19

      n' S/ @8 ?. l- t! i( c
    4 k! r8 B; Y. Q5 F谢谢2 y2 w' Y4 o+ p1 I- X, P
    我一会把模具拍上来- C* }* H; |; A& v8 P" ~
    谢谢指点
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-11-15 11:10:29 | 显示全部楼层
    看你的铸件,很明显的吸凹和缩松.想这种类似的小圆件,即使是灰铁,不放冒口还是不行的.可在两铸件之间放40的冒口
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-11-15 11:54:49 | 显示全部楼层
    件壁厚不大.
    - n/ J& S' K8 G, |( x看大件,是缩陷.小件是冒口颈缩孔.你大该是采用球铁的浇口方式---小边冒口和小压边.这些缺陷都是冒口对铸件补缩不足的原因.  v! R2 h' t- P! \3 o
    对于HT250.金相要求:铸光体>98%.为中细片状.石墨为A型.长度为4级.看了你的成份.
    # \5 u% F/ |- ^3 H7 H1:为什么成份跨距那么大.取:C:3.1-3.3.  SI:1.7-1.9. MN:0.7-0.8.' b& q; I( N6 i) a7 B' \% e
    2:HT250是珠光型灰铁.为了保证珠光体量,不要用高MN去达到.加0.3-0.4的铜.
    ! V$ f" ^% |) H3:HT250的浇注系统.要按冒口.  按顺序凝固结晶型式设计冒口.大件可大压边.小件可放側边冒口.但冒口颈要大.并且边冒口1/3高度要在分型面以下.! C$ ?- f! V* t: y0 u0 O; B/ H
    看不到金相.只看图片和成份,谈一点看法.供参考吧.
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-11-15 12:24:17 | 显示全部楼层
    这是模具跟浇注系统的照片
      ]3 }0 _4 y8 _. G怎么修改好呢?/ W) l6 o7 J/ Z0 Q! D  t4 {
    谢谢各位前辈
    大正面.jpg
    大背面.jpg
    小正面.jpg
    小背面.jpg
    浇注系统.jpg
    浇注系统背面.jpg

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    发表于 2009-11-15 12:46:25 | 显示全部楼层
    为何不加冒口
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-11-15 12:52:07 | 显示全部楼层
    为何不加冒口" E4 I! {, v" B/ u  }, T. q" E
    刘工 发表于 2009-11-15 12:46
    ) q  ?4 q. Y$ W0 x/ X1 T( p

    ! R; B9 L. n; m4 H( M此前实模2次普通250的8 a& b( M4 e6 ~8 E! p3 o* V
    都没有问题5 ~1 Q0 l2 K0 i' A$ t
    所以就没有放1 T5 _$ `* b. D& b8 }
    如果现在改的好( z. F; c* ]- @& t' _2 Y, u5 ]+ v# V
    具体怎么放呢! G& B" T" p$ }0 Y+ R. G% x$ Y1 U
    谢谢
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-11-15 13:25:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-11-15 13:28 编辑
    ! A9 a% s8 s1 ~6 P' f
    8 f% t% k: q% [( y6 ?, R* k( `你的成分做HT300都没有问题了,这样的工艺不缩就怪了,最好放一个小冒口适当减小横叫道截面积,多不了你多少铁水,或者加大横浇道。浇注温度控制低一点
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    开心
    2019-9-19 08:54
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-11-15 14:10:45 | 显示全部楼层
    楼主的灰铁成分折算成CE的话,里共晶点还很远呀,绝对缩呀。强烈呼吁加压边冒口,
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    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-11-15 17:03:57 | 显示全部楼层
    楼主:我们近期生产一铸件要求本体解剖加工试样抗拉强度大于250(化学成分必须在技术要求范围内 C3.0-3.0% Si1.9-2.3% Mn0.6-0.8%).我们通过加冷铁及铁液二次锶硅处理完全达到要求.铁液的工艺环节特别重要.
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-11-16 11:38:05 | 显示全部楼层
    还有前辈指点吗
    ' \2 A" @  j& w. t' L- J8 ?* P谢谢

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-16 17:42:31 | 显示全部楼层
    首先工程上看,可以控制:) M' N2 Y$ C2 n2 B: R' F
    1.碳,硅控制( W: L) n1 M* Y7 l# ~) k
    2.浇主温度下限$ S/ o6 N2 K, v1 g' H. Y  C1 I
    最终还是在方案上动手为好!
    ! g  }7 x4 T: ?. _看你的浇注系统图中,浇口杯不正常,补充能力太低了!
    / i! X, Z" ]. b, p, @可以作压边冒口!
      M- o9 o8 C+ h  \& a冒口颈可以再增大些!
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    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2009-11-17 09:20:30 | 显示全部楼层
    配料上,如果加回炉料应该没有问题,回炉料的加入并没有坏处,相反还能降低炉料的遗传性,如果可以加入30~50%,碳硅控制在上限,锰下限,最好用灰铁生铁,14号或18号的,Q12的生铁缩性本来就大,你的加入量还那么大;工艺上应该把浇道分散一下,最少再加一个浇口,同时把浇口减薄;浇注温度尽量降低
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