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[讨论] 飞轮粘砂缺陷

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    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2009-11-26 20:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 kyboZ 于 2009-12-22 16:16 编辑 8 Q+ a, J5 f7 X# y3 [7 u
    , t* Y0 u0 I+ Y" d) F8 b1 i2 s6 @1 X
    大家看看这飞轮的缺陷是什么原因造成的) m" z/ e% t& l
    混砂机处型砂检验结果
    ' Y4 S# ^9 }, q( Y+ M% }9 F. ^% S1 @水分:3.32    紧实率:42     湿压强度:0.192Mp    破碎指数:81.9$ O4 P, O2 M+ w/ K7 W
    吸蓝量:70ml     发气量:11.29
    6 O, R% K6 |7 K& g浇注温度:1370度左右
    " u8 r' w0 C( C6 _! V材质HT200
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    该用户从未签到

    发表于 2009-11-26 22:10:56 | 显示全部楼层
    温度1280就行了,这个最明显,或者煤粉多加点,背砂面砂分开

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-27 06:58:58 | 显示全部楼层
    将铸型紧实度提高至90以上,浇温调至1320至1350度,如型砂调不好可喷涂料。
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    2025-10-16 16:59
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-11-27 07:36:59 | 显示全部楼层
    主要是型砂的问题,要考虑适当排放旧砂,增加新砂的加入量,另我在日本看到他们为了防止铸件表面粘砂,在砂型的表面喷红色的粉末,后来问他们才知道是氧化铁粉,你可以考虑喷氧化铁粉试一试,应该很有效。
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    2025-12-9 08:17
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2009-11-27 07:55:55 | 显示全部楼层
    同意二楼观点,浇注温度降低到1280就行,是垂直造型线吗?
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2009-11-27 20:19:33 | 显示全部楼层
    是水平静压造型线,用的是单一砂,砂型表面硬度92~95

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-28 11:12:40 | 显示全部楼层
    浇注温度应当没什么事
    * r7 G1 I! g% }# q4 |可以考虑多加点煤粉改善一下/ h" S5 T9 v1 \& {& F1 I, L$ u- J9 P
    这样大面积的粘砂,应当是型砂表面有问题% Q! ~, ]/ N  n4 U
    1.可能造型后没有及时浇注,导致铸型表面水分凝聚,浇注后发生了爆炸性粘砂!) X% x$ z0 z6 G& z* L# C
    2.型砂结构可能不太好,下如楼上所说,提高一下紧实度!

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-30 12:20:00 | 显示全部楼层
    不知你浇注时有无高压水爆炸?即爆放焰火,有爆炸声,如这种现象铸件肯定粘砂严重。
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    2015-8-29 14:34
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-11-30 14:22:22 | 显示全部楼层
    8# s-xy9957
    0 o/ w+ M/ j/ N8 w! m+ A2 ^9 V/ h% y+ ]& O7 C8 G; v
    浇注系统也有关系,把冒口加高,气针降低,或者直接把气针去掉

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-30 19:39:12 | 显示全部楼层
    更换煤粉试试!
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     楼主| 发表于 2009-12-2 09:53:54 | 显示全部楼层
    8# s-xy9957
    9 h1 f' O& R/ U: H# u以前有铁水喷射现象,现在没有啊,前几天干把煤粉量加大,强度降低些,紧实率降低些,铸件好多了,谢谢各位指点
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    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-12-11 13:59:53 | 显示全部楼层
    从楼主上传的铸件照片,提供改进的思路如下:& |" J" z7 w8 ]- U* E7 f* X
    1.煤粉的质量特性(可以看看刘传拭的论文),最主要的是看煤粉的焦渣特性5-7级
    9 n- Y6 F& Q/ Y2.原砂的粒度分布(砂粒偏大、而有效土偏低,型砂透气性高,铁水很容易浸透在砂粒之间形成粘砂)  Q8 E; s3 i% U* s2 }. y  G
    3.旧砂不能反复使用而不添加新砂。反复使用旧砂仅仅靠砂芯补充旧砂量的不足,结果就是旧砂表面包裹了一层耐火度低的物质,而且砂粒越来越大。
      `; n# l" P! s6 a& X3 g4.如果仅仅是针对这种铸件出现粘砂,生产其他产品时根本就没有粘砂现象,可以从产品的浇注工艺上进行改进(如降低浇注温度、分散入水及造型参数等方面解决)
    6 J  N8 F* o% N$ n, N. W1 t: [+ M5.水分有点高
    8 y  ]; h# f: x" ~建议的措施:砂子的粒度分布50、70、100、140目四筛分布,AFS粒度值大于60小于70;如果型砂的全粘土低于10%,补加一部分除尘灰;使用高质量的煤粉和膨润土
    0 D& S/ g; {9 l" o+ y7 M" C; n个人见解请高人指正。

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    发表于 2009-12-12 08:30:37 | 显示全部楼层
    煤粉多加点
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     楼主| 发表于 2009-12-12 10:39:18 | 显示全部楼层
    12# zhaoyangyang * h' _. z6 G" u/ z/ _8 p
    现在型砂各项指标:6 b- f. W) e/ ^/ U: X2 ]) S
    水分:3.2    紧实率:42    湿压强度:0.16    破碎指数:70    透气性:140  Y) \: V+ x6 m  }$ g, L- H
    型砂粒度100/50,AFS:574 ?+ y8 i3 Z4 |2 Q) t! F  \  F- E4 Z
    煤粉的焦渣特性5级,煤粉加入量1.25%
    & [6 D& \  q: D+ ?1 @8 @: ?8 L全粘土含量12- l* [$ L: ~% k' F/ @. Z
    浇注温度13809 n! ~, Z  V8 [( s& Y  T2 D
    还有少量粘砂现象,不过比原来好多了
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-12-12 12:42:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xiayaxi 于 2009-12-12 08:50 编辑 # ]& u7 q6 d* I

    & d( L, p0 z  ]# j楼主:如果你有意我们可以交流.我们分厂有一条线专用生产国内各品牌汽车主机发动机飞轮.6 m8 U* k$ Y4 B1 O3 l2 E* \5 q& ^
    我图标为生产线
    090713-1.jpg
    09022453.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2009-12-22 17:52:21 | 显示全部楼层
    现在大面基本解决了,侧面(大外圆)还有,而且后序加工时打刀很严重
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-1-13 18:34:36 | 显示全部楼层
    侧面粘砂问题依旧很严重,期待解决办法

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    发表于 2010-1-13 20:40:25 | 显示全部楼层
    回复 14# kyboZ
    1 n, Y, s- i( |& f紧实率42,水分3.2,紧/水=13,一般10-12,说明含泥量偏少,新砂多,透气性高,铁水容易钻入型砂中形成粘砂。含泥量一般10-13,检测下含泥量,若偏低,可提高含泥量。

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-13 20:40:43 | 显示全部楼层
    回复 14# kyboZ
    % a. z- o2 j% N2 g, B- U紧实率42,水分3.2,紧/水=13,一般10-12,说明含泥量偏少,新砂多,透气性高,铁水容易钻入型砂中形成粘砂。含泥量一般10-13,检测下含泥量,若偏低,可提高含泥量。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-1-13 20:52:05 | 显示全部楼层
    煤粉加入量1.25%,是不是太多了?0 M% o8 o5 h8 ^% B' ^6 j
    不知砂系统的砂粒度是否进行了调整
    9 e7 o# v! @# H; r, h5 W膨润土不能减少(抗压强度不应该降低)
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