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[已答复] 铁素体基体的HT250

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    2018-3-15 12:44
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-1-27 14:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    有一牌号为HT250的灰铸铁,要求热处理后的硬度为120-150,但试棒不需要热处理,抗拉强度大于250,生产时候控制如下化学成分:
    ' ]7 d, z  l4 x+ c, J5 U' M. e0 @3 D) v9 p/ k3 g0 x) e
    C3.3,Si2.1,Mn0.6,P0.03,S0.01,Cr0.25,铸态情况下珠光体约90,硬度在190左右,试棒强度合格,热处理后硬度也满足要求,但客户进行初步机加工后说料偏硬,加工困难,我们检查金相也没有发现白口和珠光体超标的情况,请大家帮忙看看是什么原因.
    # ]$ _& p6 _1 v1 e& c: V) h0 r% ?# D  j$ H5 M9 e
    * \6 k. j8 [& J! V% l8 J
    $ ~1 m4 a5 q5 h- h; y0 J) z2 _
    : ^! J$ R3 B. L0 a1 r! \
    DSCN3614.JPG + T+ m9 j( }) j$ j+ Q$ ~6 P

    9 n! L! m# [8 s1 e' R# U; S
    . q; p' w  U: y DSCN3615.JPG
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     楼主| 发表于 2010-1-27 14:45:25 | 显示全部楼层
    从边界处看应该有脱碳层存在,打断后断口边层明显要比中心部位细密.了解了下下热处理的情况,可能和炉内保温冷却时间过长有关系.照片拍得不是太好,但能看出石墨明显比中心部位少.在铸态下有什么办法能够减少热处理脱碳层的深度吗?客户现在不肯加工,说刀具磨损大,很头痛.

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    2017-12-27 14:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-1-27 16:35:12 | 显示全部楼层
    估计是这批产品里面有少量硬度超标的
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     楼主| 发表于 2010-1-27 17:03:41 | 显示全部楼层
    原来一批货就抽检一两件,现在检查30件,仅发现一件硬度在156,怎么来控制这种情况,再说对加工上而言,硬度差异10度左右就会这么难加工吗?想不通
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    2025-1-10 21:04
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-1-27 19:55:36 | 显示全部楼层
    楼主做的什么产品啊?铸件壁厚多少,我们也做HT250的产品,按照楼主的成分我们的产品铸态硬度也就160-170 4 D. O& N* U* z8 ~. v
    很难达到铸态硬度190.不知你们是什么样的生产方式.我看就是你们的客户故意刁难.
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    10 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-2-1 09:01:09 | 显示全部楼层
    120-150的硬度,应该很好加工的,但对于新开发的客户来讲,都有个习惯问题,前提是不要超出标准,习惯就会慢慢改变过来的

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-1 10:48:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 风来疏竹 于 2010-2-1 14:08 编辑 % i" U+ v$ \; v" R4 L4 n$ W3 T! H
    $ H' I  W+ \) r3 o! u8 f
    1、查一下你们刀具有没有质量问题,现在好多厂家生产的刀具红硬性均不达标;
    5 ^" q3 ~! ~. P5 ~. m9 O. H3 X2、检查一下机加工参数,是否存在切削量太大的缘故(为了提高效率而增加进给量);+ I* ^- B9 C4 B
    3、检查一下铸件表面是否存在白口。

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-1 10:52:25 | 显示全部楼层
    回复 1# fishmanwang
    2 S1 x( q* z8 h0 z$ h
    " q" S$ p# f, v9 Q+ v9 y5 `& y4 G请问楼主:你的HT250真的是以铁素体为基体的吗?
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     楼主| 发表于 2010-2-1 11:01:27 | 显示全部楼层
    回复 8# 风来疏竹 ; H' X# f( R9 T

    $ b! G! S3 s' u" |
    9 C5 a1 P; e. w/ T' i4 Y7 R0 n2 h2 D9 ]# a
    3 Q  y* ~  u" Y& a! R1 i. ]
    我们检查过金相,铸态下有90%的珠光体,热处理后只有15-25%左右的珠光体,这点肯定没问题,只不过脱碳层太深了,给清理和抛丸工作带来很大的麻烦,有时抛2个小时都依然能见到有氧化皮粘附在铸件上面.现在的问题就在这里.要达到牌号HT250,最好是加入合金,同时带来珠光体90%以上的金相,客户又要求铁素体大于80%,只能通过长时间的退火来达到这个目的,结果就是脱碳层过深影响到加工,不知道这种现象和装炉温度及炉子密封性是否有关系?

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-1 11:12:26 | 显示全部楼层
    回复 9# fishmanwang * K# P( o" n& S* q) `9 C
    8 w) a* X) p4 y% t: \$ ?8 o
    % X  _  q) a  k0 H5 z8 x. ]3 j
        你们的客户是谁家?要求牌号为HT250,又要求80%以上铁素体?; y9 b# \7 d# R8 ?4 t4 l+ y. u3 w& ^
    鱼与熊掌不可兼得。
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     楼主| 发表于 2010-2-1 11:46:19 | 显示全部楼层
    回复 10# 风来疏竹 & ^: a; \% V% y

    " j) W1 s4 s! b  u2 N
    - r' [# D& Z( \7 P    最终客户我们也不知道,反正件是从上海过来的,他们正在安排车间改造,我们只是临时性的帮忙.
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     楼主| 发表于 2010-2-1 11:49:22 | 显示全部楼层
    回复 5# fbai
    % J. t3 M6 Z8 b
    5 I- p/ @' g7 h- Y- P2 k
    5 {8 _0 Y" U( b8 P, y7 j    硬度和化学成分,冷却及造型方式,孕育效果,铸件壁厚等关系很大,当然硬度检测位置也会硬响到检测结果.

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-1 14:10:18 | 显示全部楼层
    “80%的铁素体+片状石墨”这样的组织结构,其抗拉强度能达到250MPa吗?
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     楼主| 发表于 2010-2-1 16:32:59 | 显示全部楼层
    回复 13# 风来疏竹 8 h. d& D9 x' F& H# J1 u

    / Y& x! p/ p9 U0 k
    ( Y. l/ j( }) b4 W" C7 B    铸态试棒验收机械性能,热处理后的铸件验收硬度和金相,就是这种毫无道理的要求,但还是得硬着头皮生产.

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    发表于 2010-2-1 18:24:38 | 显示全部楼层
    回复  风来疏竹 ) T" O; P9 G) ?& d# l

    7 S9 ]2 a4 Z, z; M5 A* c2 T
    + `2 g5 \+ p# c' b    铸态试棒验收机械性能,热处理后的铸件验收硬度和金相,就是这种毫无道理的要求,但还 ...
    : N" _; c/ z+ mfishmanwang 发表于 2010-2-1 16:32
    # y8 ^* w, l6 ~" V3 q* P6 I
    ( ^3 j6 q7 C) ^  F
    3 i0 o; {. A9 G, M
        其上金相组织和力学性能并不矛盾,但是要说是 80%的铁素体能达到250MPa,确实是个难题,不妨再核实一下相关合同是否有笔误。
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     楼主| 发表于 2010-2-3 08:01:20 | 显示全部楼层
    回复 15# 风来疏竹   K9 A+ L% r9 i% h( A( V. c( m

    ; G7 @$ i- f2 Y  Q$ @& ^' H, a& A5 s+ F% P+ \1 z3 O
        我现在都在怀疑客户在转换牌号的时候是不是弄错了,是不是把美国标准的G2500直接转换成我们的国家标准HT250了.
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    开心
    2019-9-19 08:54
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-2-3 09:16:20 | 显示全部楼层
    楼主的表述基本清楚了。7 `% ~) B' }! A% ^2 c! ]
    对于此问题:我认为从两方面看。0 H) c# r6 C; B" A* h0 n! r- D( C, }
    第一是脱碳问题。楼主依据金相照片中的石墨形态来判别表面脱碳程度。这个值得商榷。表层与心部石墨形态的不一致应该由成分合金元素的配比、熔炼技术、孕育浇注的手法及壳型冷热界面交换特性等一系列因素的综合作用,而非一个脱碳这么简单。即便是需判别脱碳的程度,也似乎该腐蚀基体来判读。而上述照片只是石墨形态,并为腐蚀基体。
    # C# {1 ]( e7 m, g/ d3 b' \+ U第二是机加工的问题。按常理这么低的硬度应该不会造成加工过硬费刀(奥氏体基体的铸件除外)。之多可能有粘刀嫌疑。这种材质就这个特性,没办法改变,这个也是机加工部门要解决的问题。
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     楼主| 发表于 2010-2-4 15:08:20 | 显示全部楼层
    nthdnhb1979 发表于 2010-2-3 09:16 [/quote]
    " N9 [1 N8 E3 Q" G4 R+ z) G! [9 W( X3 e* }, F% m2 Q
    . b: v- C) }% ?' Y1 b! d
        即便是需判别脱碳的程度,也似乎该腐蚀基体来判读。而上述照片只是石墨形态,并为腐蚀基体。
    ( [0 A; X0 u, A1 p2 u  W  w
    9 H" O& \* W2 ^, t" F
    . D8 r" `5 i' F3 Y1 ^: z) d* z0 O1 i) h% z! s
    : z' V* ~: G( p& q5 @
    请问该如何从基体上判断脱碳.

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-4 20:42:58 | 显示全部楼层
    硫含量太低,影响石墨话,石墨形态不好,250牌号没有必要加合金(除非客户要求)

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-4 21:11:35 | 显示全部楼层
    你们跟客户没搞好关系,客户故意刁难
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