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[已答复] 一个灰铁件的铸造工艺,请帮忙看看如何改善

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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-2-21 21:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    要求:
    $ p* n0 R3 a* A7 |2 s/ J' N0 L+ d铸件成分C:3.2-3.35,Si:1.85-2.15,Mn:0.6-0.7,Cr:0.3-0.5,Mo:0.25-0.35
      w' j6 d2 G. V8 W% c硬度(HB)170-220,是金属型铸造的模具。加工后用来重力浇铸灰铸铁件,一型4件。
    ( z; W& G' R/ b( ]要求使用寿命至少达到浇注次数4000次以上(一般报废原因是浇口杯-直浇道龟裂)
    : z) ]1 Q; {" G对方之前是从日本进口此产品,使用次数上万,不过价格太高。  {5 D9 z2 x" t8 f5 i  j" u
    原成分,铸造和热处理工艺都是日本厂家当时提供给客户的。" S1 w: W- T6 k6 l$ A4 q+ \
    我们是中频炉熔炼,日本厂家应该也是。
    4 F, m1 g; X( w, z7 k8 G4 O& s- D1 \, \8 [+ Q$ F' R& E$ d5 s
    因为和客户签了保密合同,太精准的实样不好拿出来,
    5 a! A  [6 e, O5 Q9 w" E就画个简化的图大概描述一下:毛坯是重量150公斤,主体650mm×370mm*70mm厚(加强筋50厚),$ C- |* R4 Q: O
    后面中间一条冷却水道35mm高。大平面是主要工作面,造型时候放三块7-8mm的隔砂冷铁如图! ^' c2 [; _0 }/ l
    尺寸: 2#   400×150×50       3#   220×160×50( b+ ]# s; o  t/ _

    , N3 K! A/ j1 W* I' b3 E" z, M原浇注系统如图:
    , f% O# \$ a6 W$ S- T3 o% n: t/ { 模型.JPG & b- f/ \  H( k/ z4 L1 y3 d2 g
    浇注出来的产品上箱红圈处常有缩陷,内废率很高。使用次数也难以稳定达到要求。
    7 O" X! [: S& v( ^0 s) j. U* _
    * }% \5 m$ `' I1 i( I 缩陷.JPG
    ) Y6 {0 k2 J0 l- p6 q( A+ k* r* g" i
    4 e" f% t% {3 ~9 a! }( u# B现在我改成平做立浇雨淋式的:
    " R# g8 i) `6 `4 o$ k7 D: `  K 模型2.JPG ! x3 o% m* j1 y! o) M/ C

    - i: C1 T( U, M5 [7 @. D靠浇口附近有缩孔,但是因为这样做缩孔处远离重要部位(加工离上方最近也有约100mm),8 _% q3 W! p# u8 ^
    应该不可能影响使用寿命,用生铁焊条把外观修补好退火,但是使用寿命仍然难以达到要求。5 B. R) Z# E4 x! |* G* Q
    原来的工艺没测过浇注温度,我们都是尽量压低到,刚好能浇入不冷隔,估计应该是1320度左右,  P( b( n- Y& F: z/ \5 `
    因为高温浇过一批,外表上看缩陷反而很少,但是使用寿命下降,客户说据他们观察晶粒太粗,
    - L1 u1 o: g. t现在立浇测过温度,1270度浇注粗加工后铁豆气孔类缺陷很多。1320度就基本没有了。) A5 x0 Q5 R9 z1 s

    ; X1 V0 U+ s  [7 Z& T+ C! ?8 C/ Q" ]4 B2 ?  l' I
    热处理:日本提供的热处理工艺只需要560度去应力退火即可。  S* X( u* @1 V# e) e4 R: s" N
    我这里几个厂都试过了,不用石墨化退火工艺的话硬度就超过HB220。
    ; ?; M. V8 s0 v/ k. a- K1 }* n- f/ b' s  `
    日本做的这个使用寿命能上万,这个差距也太大了,我听说玻璃模具都加滤网,这个对使用寿命影响有多大?9 _* \" D; q6 c: W
    孕育剂原来是用稀土硅包内孕育,但是我的浇注温度似乎熔不了……所以用锶硅铁……$ s; Q: g& O# y. i& S
    现在也考虑硫的影响,化验硫在0.023~0.04,然后我加大了孕育量,是用0.4%锶硅铁孕育。
    冷铁.JPG

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    该用户从未签到

    发表于 2010-2-21 21:23:00 | 显示全部楼层
    楼主此贴图文并茂,有难度,有内涵,看好成为2010第一火贴。偶其实是来学习滴,工艺方面提不出改善方法,坐等高人。

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-21 21:51:49 | 显示全部楼层
    晶粒太粗% O& y  [9 w6 N$ K) O: W
    1 G4 H% u# y# l- g6 C
    从晶粒入手看; ^" A3 i2 W& z- T+ o0 {5 y: D
    ) S1 `. {3 M/ A8 {; X
    金属模的冷却快,晶粒细化。
  • TA的每日心情

    2015-8-3 08:14
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-2-21 22:28:42 | 显示全部楼层
    铸件成分C:3.2-3.35,Si:1.85-2.15,Mn:0.6-0.7,Cr:0.3-0.5,Mo:0.25-0.35

      d! N2 T( H' h. W. ]$ p  W% E& }此模具成份只不过一般合金铸铁.达10000次寿命.准确么.是你用过的.还是听说的.浇注黑色金属件.用铸铁模具寿命不会超过2000次.主要是龟裂.
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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-22 09:34:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Eluard 于 2010-2-22 09:36 编辑
    " D5 e, e( {' k
    9 t. O3 y. M4 G( P3 h8 `6 P# i  F) X( Z$ J/ a  u  @5 l* r0 |
    是客户说的,我认为是真实的……而且不说上万,至少我希望稳定上4000,
    ( ?& J6 ~1 I+ v3 h& ?- Z我附近原来有间厂,他们做的时候都比较稳定的在4200次左右。我觉得孕育的作用很大。
    . j4 O. S. x  d* ?# i) n6 ?/ p这间厂是国营的,倒闭后我们才接手了这笔生意,也是原厂的人来做。
    - E5 t4 r7 }  B( B' }3 r3 f; I他们的炉子只有半吨,稀土硅炉内孕育,一炉浇3件……+ J9 v0 w; J% }: N& Q1 R- l) j
    我们用1吨炉的时候一炉6件,炉内和包内试过都差不多,  ~- L; y  q" j. P/ T' F
    质量勉强能上4000次,后来改上了1.5吨炉,一炉10件,质量就更差了……
    6 L5 W2 T$ U, E因为包内稀土硅1300度左右其实熔不掉,也试过扔炉内,一炉水扔三次,% Z2 @# w& O( B3 a) F
    但是这样质量也不稳定。后来改用锶硅铁,包内是熔掉了,但是似乎也没什么改善。
    * V% E5 T6 v' Z- m我现在甚至搞不清楚现在的缩松是过量孕育,还是孕育不足,再或者工艺本身问题很大……) I+ g) G5 e! ?6 Q( U
    因为我的灰铁件只有这一单生意,没什么经验。( _8 s" o* K( u5 t8 r% q
    另外,晶粒度我想应该是主要影响因素,因为如果工人没好好放隔砂冷铁,4 U( c: T: U% v- U4 P
    使用次数也下降很多,这应该不能用缩松来解释……! I& d/ X. H  M5 R+ ?) q& t4 t
    金属模铸这个对我们来说似乎不太现实,而且冷却速度太快的话我担心工作面白口……! _* w+ _$ i  m& @5 H8 q+ B
    现在隔砂有时都偶尔有些白口,不然的话我会试试改用直冷冷铁……
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    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-24 16:42:54 | 显示全部楼层
    这两天试了直冷铁,也试了陶瓷滤网,不过结果至少要等一个月。$ n5 `" k, _9 f7 D0 \, }# ~" w
    希望可以再多试点东西……这两天在论坛看了《铸铁的孕育》,里面提出:  M2 R% T7 _3 n* v" X
    感应炉铁水常见的错误有
    - y* @* l( I& G5 D1:配料中只用少量废钢降碳。- N; x& ^( m& Q9 Z3 G8 e) O
    2:铁水过热温度不高,而且常不做高温保温$ P* e8 d! Z4 Y- y

    - e3 s3 Q% G9 c' e! k( V. D9 k% t9 g2 g我现在的废钢一般是10%,回炉料60~70%,熔炼温度大概也就1400度。
    ( i2 @% N7 A  w% W# k& D4 Q但是这两条似乎都有增加白口倾向,增加铸件硬度的危险。
    + `! h' Q, t* A; a: g而且我还不太明白,铁水过热到多少度,保温多久是合适的……% w. |8 z& k/ X  ^( H* B' }+ b! c
    帖子沉得好快,各位高手都还在过年休假么?

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-24 20:36:28 | 显示全部楼层
    解决热节问题。红园处重要部位厚冷却慢,铁液冷却凝固得不到补缩引起缩松。建议放冒口试一下。
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    开心
    2025-10-13 18:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2010-2-24 21:15:55 | 显示全部楼层
    松下的金型毛坯,什么砂型、硫多少?
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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-25 09:14:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Eluard 于 2010-2-25 11:37 编辑
    - w: g+ F4 j2 I- L* F0 @
    " D0 U* c4 T& r$ K# \8 t9 l( nCO2水玻璃砂型,楼上的意思是原工艺对砂型刚度要求比较高?# y# B3 N0 N% q6 F) {
    这个应该会有改善……我有几批叫工人尽量打紧,感觉废品率有减少,但没去统计。6 D: d( g, q1 M" Q7 l
    而且清砂困难一些,工人实际操作也经常偷懒就没坚持下去。/ d# H  F8 C2 w1 G- F# b( y! V
    或许我应该使用风锤而非手工,然后长期坚持下去看看。- Y& z- P- T" e) ]5 ]! b

    # H, J' \4 X3 M第一贴说了,化验硫在0.023~0.04,然后我加大了孕育量,现在是用0.4%锶硅铁孕育。
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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-25 11:18:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Eluard 于 2010-2-25 11:20 编辑
    2 P- L: [) N9 M
    解决热节问题。红园处重要部位厚冷却慢,铁液冷却凝固得不到补缩引起缩松。建议放冒口试一下。 ...
    ; m9 u. p5 W1 g; U" Z/ P2 otz88886065 发表于 2010-2-24 20:36
    ! m: Y3 n- o0 q0 h4 q3 b5 p4 A2 w
    & ^+ M+ ?* P+ D- c
    无冒口铸造有郁闷之处。但灰铸铁放冒口也教人头痛,
    9 z+ ]+ \+ _0 b, T- R& P顶冒口总是根部缩孔,或者周边缩陷,压边的好些,但也不能完全避免,而且收得率大大减少! X0 X5 e' ], h4 q
    关键是使用寿命没有提高,为减少表面缩陷引起内废的话我宁愿现在这样用雨淋
    9 x2 H; y; k. v" T) l2 L( n# {1 `% s6 q现在影响寿命的应该不是缩松而是熔炼、孕育、细化组织。! y3 y$ z0 B: O7 u3 |4 l
    其实这个件原来的工艺我感觉是非常好的,如果可以解决缩陷的问题。
    ( V) D& j+ \' E  I我很希望能用回原来的浇注系统,特别是昨天放直冷铁的件出箱后,; L9 `: E: m% q2 N" I
    表面很不好,冷铁接触的铸件表面都是冷隔铁豆,
    2 B- w. N( A- X; G6 k应该是因为这样的雨淋浇注怎么也无法不让铁液飞溅到冷铁上,  s* M' @( v: W: l
    原来隔砂冷却速度不快,稍微提高温度液面升上来后还能重新熔合。直冷就没办法了。
    ! n0 a" M, e; s' F但是铸件硬度和白口方面没有问题。) y3 m3 {# C" [/ j/ B8 N! B' n2 ~
    " b2 L& o4 K  u* b
    对原工艺我有两个问题,一是两道横浇道间的这两块薄片浇道尺寸,特别是厚度应该是多少。
    4 ?$ @' e& u" x1 W& [. v原来的模具浇道是木制的,移交到我们厂里时已经比较残旧,
    : B! e8 `! _+ [/ i; G* {1 g5 R2 y一段时间后这块薄片和三个内浇道都拿钢板加工换掉了,不知道是不是我的心理作用,! q6 S/ w* r8 [2 p
    有一次看到份资料,说无冒口工艺的控制,是靠这样一个薄片来控制通道冷却时间。
    * J# W5 `& e3 g$ E6 H  A* i; m3 E" G浇注后薄片在适当的时候冷却截断补缩通道,靠石墨膨胀自补缩。那时就总觉得质量出问题是换浇道后开始的) v1 q1 Q  i* q7 I* B
    我们当时车的这块薄片是6mm厚,之前的尺寸弄不清楚了。我印象要薄一些
    $ `8 {( v, i) g! p: `! S7 o% R换薄片前,我们浇注的时候,一开始必须急浇,有时工人一下转包不够快。就会浇不进去, S- E% s, G0 {! q% v
    换了以后几乎没出现这样的事。所以我认为换厚了。
    " p9 m+ G; \; b$ k6 Q$ G$ h0 d. I改成了4mm,可能是太薄了,当时工人连续几箱浇不进,后来的都提高了浇注温度,, z% z1 p! P  ?
    那批就反映晶粒粗大,使用寿命下降……但是只有一两块出现缩陷!!!$ t; }, c1 H2 r
    后来改成5mm,缩陷又多起来,不过似乎还是比原来6mm好一点……
    ! x1 w% f: K1 K/ [+ x0 L3 _* m内浇道的尺寸我觉得车过后也比之前大了,不过一直没动。不知道要是改成更多道小尺寸的话会不会有改善。

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-25 17:03:29 | 显示全部楼层
    降低回炉料,增加废钢,Cr最好少加,多加点锰
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    开心
    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-2-25 17:52:08 | 显示全部楼层
    这个铸件问题分三个方面讲:1.铸件缺陷问题;2.铸件浇注系统问题;3.铸件使用寿命问题。
    9 w  t! }0 h1 z4 ]& E   1和2是工艺问题,建议在缺陷部位放置冷铁,铸型硬度要高,在冷铁和水玻璃砂型表面刷醇基涂料,浇系采用哪个都可;但原浇系存在一忌:两个簿片不应搭接,应该是连接(同一底面,同在上型,包括三个内浇道)。
    ) v- s/ M6 i4 }- k* C7 f( u    铸件的使用寿命是材质控制问题,借鉴汽车制动鼓的使用状况,材质失效是热疲劳,浇口部位热应力循环作用,造成龟裂,建议提高材质碳含量,3.4-3.5%左右,共晶度控制在0.98左右,加强孕育,S的含量控制在0.06-0.08%,基体石墨形态以A型为主,石墨长度3-5级。加上合金铜、铬、钼的作用,使用寿命应该有所提高。
    3 W# u6 U6 B9 |7 f1 r6 [    以上供参考。
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    开心
    2025-10-13 18:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2010-2-25 22:48:44 | 显示全部楼层
    硫太低,控制在0.06-0.10%,硫低无论加入多少孕育剂都没什么效果;浇注温度可提高到1380℃。我做过这件铸件,有需要可与我联系。
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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-26 08:59:46 | 显示全部楼层
    硫太低,控制在0.06-0.10%,硫低无论加入多少孕育剂都没什么效果;浇注温度可提高到1380℃。我做过这件铸件 ...7 _+ Z% |& q/ Y0 N5 E  c2 Y1 a$ G" e
    PYCHJM 发表于 2010-2-25 22:48
    9 A/ V- s5 x9 H% t
    % Q5 K: U4 \6 r) G% n
    老哥,我找不到你的联系方式啊,有看到我给你发短信了么?
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    开心
    2025-10-13 18:00
  • 签到天数: 356 天

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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2010-2-26 09:43:38 | 显示全部楼层
    回复 14# Eluard
    ( t$ K4 d/ _) }' }: e) {$ Z9 i4 S! c+ d+ g' i0 C  A  k0 {
    - z9 ^' k4 f. Q$ Z9 Z2 r1 H- G
        手机:13826273128
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    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-2-26 10:21:21 | 显示全部楼层
    12/13楼的建议很好的.个人也觉的S太低,是否可以控制到0.8-1.0  把石墨形态做好 过热温度1480-1500 浇温1380
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    开心
    2016-2-15 12:52
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-2-26 12:46:36 | 显示全部楼层
    RTCr-----------S0.8-1.2,Mn0.6-1.0,Cr0.5-1.0
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    开心
    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-2-26 17:23:55 | 显示全部楼层
    本帖最后由 二月天下 于 2010-2-26 17:26 编辑 4 p2 J9 F/ p  u, @$ p

    6 \6 I: m- t5 J* {% V2 \回复 16# chp01861 ! A# T; j0 O% Z8 O5 N

    3 d9 q$ N7 p% B3 G
    2 A% H) ^& N% _1 [4 b    0.8-1.0的S,要干啥?太高了吧。

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-26 21:30:32 | 显示全部楼层
    回复 1# Eluard
    0 h9 E" ^( V- g! g# |, V原浇注系统出现画圆处出现缩的现象也很正常 1此处为一个热节2此处离内浇道最远铁水温度最低。能不能在上边加一个顶冒口补缩一下
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    开心
    2025-6-30 14:22
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-2-27 08:12:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jishuke213213 于 2010-2-27 08:14 编辑 4 n+ d) x! b3 s
    & s* ^* m5 e* j
    原浇注系统中你的浇注温度本来就低,1320,应该在红线处放置溢流冒口,将凉铁水排出型腔之外。
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