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[求助] 这个手轮很奇怪

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该用户从未签到

发表于 2010-3-9 08:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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图片的是小手轮,HT150的材质,但是现在发现断口出现大面积的白口,从图上可看出白口的深度还不同,有的占三分之一,有的几乎占全部,7 b( _( a; c" ]; ]
另外,声音非常清脆,,手轮中心心部有开裂的现象。
& `0 b* z4 r* [' p) m没遇到这种情况,请大家帮忙分析一下原因。
白口深度不同.JPG
开裂.JPG
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-3-9 11:23:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2010-3-9 11:24 编辑
    9 z6 q) r( R& l1 z# `7 r+ m& B8 w6 ^/ ~3 Y4 y9 F
    估计是小厂生产的,没什么检查设备,配料中混进了促进白口的一些合金钢,如抛丸机的一些废高铬配件等,中心都缩的很厉害了。至于白口深度不同,白口较浅的位置是不是浇口位置。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-8 17:20
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-3-9 11:50:04 | 显示全部楼层
    配料应注意白口化元素多的废钢混入

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-3-9 12:48:54 | 显示全部楼层
    楼上分析的很有道理,这是我们厂昨天生产的小手轮,产生白口的原因我有同感,只是白口的深度有些疑惑,
    $ h. v8 M: Z- y0 {这些铸件我想热处理一下,中心还要钻孔拉方孔,具体的热处理工艺该怎么做?请帮忙参谋一下。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-7 15:55
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-3-9 13:46:02 | 显示全部楼层
    回复 4# jzgood
    5 L  M: Y5 s) X4 j7 z1 q! N& M这麽深的白口,不要热处理,费用也不低。( M+ {1 \/ l5 Z8 |" G+ ]  @
    另看在哪儿用的,重要件上用的还是回炉吧。0 p' C' B% P1 h8 k9 W8 E- M1 J
    可能的原因:7 M: c- y" ]/ a4 E& {
    碳硅含量太低,反石墨化元素如锰、铬含量偏高, u9 d! P5 h; ]! ^
    熔炼时铁水氧化严重! {6 M5 |4 k1 N+ }5 N8 l, K9 O4 n
    浇注温度偏低
    - b0 L* U) b, K1 Z* b孕育处理不良或孕育衰退
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-3-9 17:08:47 | 显示全部楼层
    看铸件断口.中间灰口区有缩松(孔).对于热处理可以一定程度消除白口区,但需要高温退火.这样:1:使灰口区石墨粗大,降低铸件强度.2:热处理需要成本.如这个件需要钻孔后再拉方孔.我的看法,不必要再加工下去.报废.

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-3-10 08:48:20 | 显示全部楼层
    回复 6# castengineer $ X- t8 y9 V% E- S8 ~+ Y

    : D' `3 P6 @) q: n  B) ^& b0 F& W9 F! ^" j( D
       谢谢castengineer老师!您的分析往往很有见地!
    ! h% Z3 N. Z9 U! F( V' C  这个铸件经过980度保温一小时,随炉冷却到室温后,已经能钻孔加工!
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-27 14:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-10 10:07:55 | 显示全部楼层
    主要是材质的问题,原材料不合格
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-15 12:44
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-10 10:38:17 | 显示全部楼层
    需要这么高的热处理温度,毕竟很可能是复合型的渗碳体.高一点好,不过只要保温1小时吗?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-3-10 10:56:58 | 显示全部楼层
    回复 9# fishmanwang
    1 D4 }0 n1 v; W3 o
    . d1 k( x, r0 H6 S: Y小件,而且我只是试验处理了几件!
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-15 12:44
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-10 11:49:17 | 显示全部楼层
    回复 10# jzgood ( p" @8 y9 ~" q3 e9 j  ~( j: |
    6 z% _. e& A9 y4 X
    " t7 x4 s$ j0 a( `
        最好在高温退火后再加一道去应力工序.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-3-10 14:14:48 | 显示全部楼层
    最好要注意退火几个件退火和大量退火时的退火工艺的控制,件的摆放和件加热的均匀性,而导致的热处理的效果不统一,及对后来的机加影响的问题.

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-10 14:46:33 | 显示全部楼层
    说实在的,这个手轮做的有点差啊。手轮更注意的是表面质量;然后还需要一定的强度
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-3-10 19:59:06 | 显示全部楼层
    楼主的问题基本为控制化学成分没有注意,按照要求生产这种缺陷应该不会产生.
  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-19 10:31
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-6-20 10:07:21 | 显示全部楼层
    应该是碳硅低造成的,购买的生铁不合格
  • TA的每日心情

    2025-12-12 11:57
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-6-22 10:16:52 | 显示全部楼层
    950-960度保温6-8小时840出炉空冷,注意防氧化
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-22 22:18
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-6-22 10:24:06 | 显示全部楼层
    灰铸铁如果简单的退火,强度硬度会下降过低,而达不到性能要求,一般采用等温正火工艺,先加热到910°C左右,然后炉冷至780°C左右。出炉空冷即可,具体保温时间看铸件大小和壁厚。你这个零件保温1小时已足够
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