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[讨论] (参赛)碳化硅在球铁铁水预处理后出现的问题

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-4-11 16:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 二月天下 于 2010-4-11 17:31 编辑 8 ]* B& a+ ^3 |8 E$ o

    0 ?+ p" u/ [, Q" f1 U( \5 U. o4 q我们在生产QT400-18AL材质产品时,为了增加形核核心,采用碳化硅预处理,方法是:在中频炉熔清后,加入0.8%的碳化硅(绿)预处理,碳化硅加入电炉中,倒出一半铁水回冲,搅拌打渣,提温至1490-1510℃,即可冲制球铁铁水,打渣浇注。在浇注铸件出现两次冷隔,今天干脆浇了一半浇不进去了,原以为是过滤网塌陷堵塞,开箱后看不是的。我的问题是:
    ) J1 F/ O( L6 P    1.碳化硅预处理铁水对铁水性能有何影响;0 j. j( a, r. j4 G( O
        2.如何合理使用碳化硅;8 ]. E0 _' H: T; b  T9 a! C# h( W
        3.产生上述现象的原因是什么。
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2010-4-12 07:45:21 | 显示全部楼层
    有使用经验的同行,给分析指点一下。我感觉是否在碳化硅加入熔化后,铁水的粘度发生变化,或许是碳化硅没熔化?
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    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-4-12 09:17:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2010-4-12 09:34 编辑
    ) r& g. _  e% W5 ~& Y! L3 J& S7 Y; i( ^5 O( U4 [
    回复 2# 二月天下
    9 g7 }* ?; R" c% S1.碳化硅的粒度要小,1-3毫米左右,因为其熔点非常高,需要温度和时间分解。如果出炉前处理则应该更细一些!!!你的处理方法基本正确。
    6 y+ s$ D4 o9 ?0 V2,绿色碳化硅纯度不高,应该使用黑色的碳化硅。
    ) ]0 y% `9 B' h) h& t3.你的问题,即浇不进铁水,流动性差应该不是正确处理后的结果。碳化硅分解后,成碳和硅的离子状态,首先和氧等物质结合,减少氧化,碳和硅都可以作为石墨结晶核心的。是否碳化硅材料出问题?+ G, t  h4 V& c
    4.这次扬州熔炼会议,专家谈到碳化硅作为预处理剂,提出模具磨料的碳化硅不好,要求生产冶金专用碳化硅。9 C9 U+ O5 [* L- f4 c# q, }2 M# j! Y
    5.我以前使用碳化硅一是在全部铁削熔炼灰铁200时,熔炼前期加入,目的是减少氧化和增加硅的含量,当时硅铁要9千一吨,碳化硅90%的才5千不到。二是其他铁水熔炼,为增加石墨核心,在熔炼中后期加入0.5%左右。三是100%全废钢熔炼时在层焦中加入块状,出铁时在高效孕育剂里面加入粉状,加强孕育效果。

    该用户从未签到

    发表于 2010-4-12 10:22:14 | 显示全部楼层
    我们这边也出现过一次这样的情况,不过不是加碳化硅的问题。是硅加多了。。铁水看起来发白但粘度很大。。
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     楼主| 发表于 2010-4-12 10:47:23 | 显示全部楼层
    回复 3# 铸冶艺人
    9 @4 @$ H4 l$ `; ]
    0 i3 @- I4 h* k3 K% O- m0 N; W& y$ K) w, [) p( T' {
        谢谢赵工。我们用的C和Si的总含量是88%,粒度1-5mm,也是第一次使用,7800元/吨。目的主要是增加形核核心,其次是增碳。首次使用还是有效果的,就是出现冷隔问题。
    & J% `1 f6 M# B, ?" Y/ A  还请多指教。

    该用户从未签到

    发表于 2010-4-12 18:11:59 | 显示全部楼层
    炭化硅本身就是做 酸性炉衬的材料。  其熔点相当高。  我看原因就是炭化硅没融化。
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    2017-8-15 05:25
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-4-12 20:02:51 | 显示全部楼层
    3楼.铸冶艺人.
    2 W* S' F/ a0 d: F* U0 J
    碳化硅分解后,成碳和硅的离子状态

    # o0 L( M1 ~/ w5 ?  c& [此论点是否有理论基础.6 b& d. F/ B. v( u4 o$ s
    如有,请详谈一下在碳化硅热熔融后,其离子化过程是怎样的.在呈金属键结合的金属液中,如何保持其离子状态的.可以么?

    该用户从未签到

    发表于 2010-4-12 20:40:20 | 显示全部楼层
    是不是加多了
    + _5 u! b% d2 C3 k. E. l2 x: iC太高  铁水粘度大  造成冷隔  
    . ^7 I1 S) S3 L$ s& f虽然没有理论依据   但要相信我
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     楼主| 发表于 2010-4-12 21:56:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 二月天下 于 2010-4-12 22:00 编辑
    4 N9 m% H* e5 ?3 j! x+ L" N) x' A& }. T/ L# H  X8 t
    回复 8# ajiang9029   k) x& s# O: r2 p

    " I. ]* {! ?3 H& l  F3 c! v
    + w. T1 Q8 ^& O    原铁水含C3.92,球化后的铁水成分是C3.73,Si1.94,Mn0.13,这是炉前光谱分析结果,没计入随流孕育的硅。是否因为CE=3.73+1.94/3=4.35,在共晶点附近呀。除了碳化硅熔化不完全外,会不会和脱氧过度有关系?

    该用户从未签到

    发表于 2010-4-13 20:20:36 | 显示全部楼层
    二月,
    5 z1 _7 }! |; G" b( G2 PCE 的数值  要用原铁水的C+1/3的SI
    ; T& E: \* F; k% Q8 I0 r6 n# _球化后C的数值是测不准的,
      C9 A" P) p% v  [3 H1 XCE=3.92+1/3 *2.1=4.62 (把随流孕育的SI算上)
    $ n! G" f/ c% u( |$ @( C5 N  D+ G& _2 g5 ^8 W% o; ^
    我现在还没有找到理论的依据,但是根据我在炉前的经验   CE或者C量 超过一定的数值  薄壁或者铸件边角的部位会出现冷隔现象(温度高也会出现)   我现在化学分析不健全  要不我早就总结出规律来了
    2 x: _. D" C) l$ s3 y$ S, ?
    3 y& ]  l+ j8 x1 s4 H& W总之是材质的原因,一起研究吧。
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     楼主| 发表于 2010-4-13 21:40:52 | 显示全部楼层
    回复 10# ajiang9029 7 d1 @' ?0 c8 @5 Q) g* _  u" r

    ; R5 H3 v8 ]9 s  `; Y! ^8 A& p" Z! `& ]( A5 w& E* S
        其实,原以为是碳化硅没有融化导致的结果,仔细琢磨并不单是这个原因吧,是否和铁水的共晶度、碳当量有关系。材质在其它性能都达到,唯独强度偏低,只想以高碳低硅来解决,并采取铁水预处理工艺,就出现了这种情况。如何能在高碳情况下,降低铁水粘度?还请各位发表高见。
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    发表于 2010-4-13 21:51:13 | 显示全部楼层
    回复 11# 二月天下
    . L- G: q" k; U9 G5 J你看看冒口颈断口有石墨漂浮层不?
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    发表于 2010-4-13 21:53:14 | 显示全部楼层
    回复 10# ajiang9029
    ( I) T! K9 \0 S: l9 f; o确实是这样的,在过晶成分下,随碳的增加,流动性降低
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     楼主| 发表于 2010-4-13 21:56:46 | 显示全部楼层
    回复 12# xyzhlan
    , M+ C, q: V, g; L  a6 j% V6 J3 y9 b, J7 u8 k+ B+ q

    & K4 c) Y* H* T9 I    我的铸件壁厚比较均匀,在铸件的一端最高处设一个冒口,没有发现石墨漂浮现象。

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    发表于 2010-4-13 23:19:23 | 显示全部楼层
    我没有做过碳化硅的工艺,所以对它不了解。但从碳化硅使用的操作过程来看,是否铁水被氧化啦?我们用中频炉做灰铸铁的时候也出现过这种情况,1530℃的出炉温度浇直径80mm的铁芯都有浇不足的现象。是否能上传产品缺陷图片?
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    奋斗
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-4-14 02:31:26 | 显示全部楼层
    我以前好像听一个卖这些材料的说过,碳化硅加入量有限制,但不知具体原因,我也没有试验过,你最好找原材料供应商问问相关情况
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