TA的每日心情 | 开心 2018-3-18 07:14 |
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签到天数: 752 天 连续签到: 1 天 [LV.10]以坛为家III
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发表于 2010-11-25 21:06:32
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本帖最后由 castengineer 于 2010-11-26 19:47 编辑 ; d A0 j# W4 q& Z5 J& Q r" G
Mg0.045-0.055证明你的铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也会很高 : S! x2 B" H. P" T* \0 e
同意楼上的观点.
9 G" M, C! e$ O' U( v谈几点看法,供参考:6 W ]( j4 H& x+ P0 N3 E4 L/ B
1:"树脂砂造型,内孔有树脂砂芯,轴颈处上下箱皆有冷铁,缩孔均在轮幅中间,上下各一半处 ".这应当是砂芯缩孔." ?7 [6 Z+ H" h9 p6 Y: o
2:铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也高,虽然"铸态试棒抗拉强度720N/mm2".这里可能有高残镁和高残稀土,增大铸件渗碳体形成的因素.这也可能增大铸件珠光体型收缩对砂芯缩孔形成的加剧.
; }+ O5 X5 r" c5 y建议:
6 I9 Z/ b6 e& z! @0 a: `3 T1:如内孔孔径大,内孔加工量不大,可下分体冷铁. 但看图片,孔细而长,可加厚下冷铁,取消上冷铁.内孔做成实心的,加中心冒口,后期打出中心孔.# K' M; H. ^ [) a& q+ `. P
2:把残镁和残稀土降到合理的范围内.) i4 K7 [% p( j% l1 x9 e% h
3:为了综合分析.最好有残稀土量和试块金相图. |
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