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[求助] 球铁行走车轮轴档内缩孔的原因

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-11-25 11:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本公司近期生产500型行走车轮(见图一),材料QT700-2,浇铸批10多件,加工后发现轴档内(轮幅中心位置)6 c6 Q* Z1 T  j6 y" }: m/ A' g
    有明显的缩孔,一般是环形一圈,深4-5毫米,(见图二)。化学成分(%):C3.6-3.7,Si2.3-2.4,Mn0.25-0.3,9 _( v" c/ k* T
    P0.04-0.06,S0.015-0.02,Mg0.045-0.055,Cu0.045-0.055,Sb微量。铸态试棒抗拉强度720N/mm2
    IMG_0265.JPG
    IMG_0266.JPG
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2010-11-25 11:31:10 | 显示全部楼层
    Cu的含量应是0.45-0.55%,特此更正。请行家帮助分析缩孔原因及防止措施。谢谢!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-11-25 11:39:43 | 显示全部楼层
    1:给个铸件中心剖面图." q( E1 Q2 a6 W4 R3 X* _3 x  c
    2:给个铸件浇,冒系统图片.* q6 ^& c& {) u
    3:是否与图一箭头所指位置的水平位置相近.[quote][/quote]
    3 o8 c2 r5 q/ u& ^+ D, m疑是砂芯缩孔.
    QQ截图未命名.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2017-4-14 17:42
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-25 11:42:44 | 显示全部楼层
    请问缩孔在下箱还是上箱
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    开心
    2024-3-13 07:42
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-25 11:58:32 | 显示全部楼层
    C3.6-3.7,Si2.3-2.4,Mn0.25-0.3,P0.04-0.06,S0.015-0.02,Mg0.45-0.55,Cu0.45-0.55,Sb微量的化学成分单铸试棒铸态的性能720N/mm2,可以了啊。
    ) i, l3 D' Z0 C+ z1 h. @3 |; ^; B. Q" U9 M/ q- l
    缩松防止可以增加冷铁试一下,再这砂型的强度怎么样?
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-25 12:22:37 | 显示全部楼层
    内孔有芯子吗?
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    开心
    2022-7-19 10:31
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-11-25 12:38:12 | 显示全部楼层
    好像内孔没下芯
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2010-11-25 18:06:25 | 显示全部楼层
    树脂砂造型,内孔有树脂砂芯,轴颈处上下箱皆有冷铁,缩孔均在轮幅中间,上下各一半处。
  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-11-25 18:39:27 | 显示全部楼层
    内孔可不可以做成实心的,把缩松引到中心,后期打出中心孔
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-23 20:56
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-25 19:06:38 | 显示全部楼层
    Mg0.045-0.055证明你的铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也会很高,这就你出现疑似砂芯缩孔现象的主要原因。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-11-25 21:06:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2010-11-26 19:47 编辑 ; d  A0 j# W4 q& Z5 J& Q  r" G
    Mg0.045-0.055证明你的铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也会很高
    : S! x2 B" H. P" T* \0 e
    同意楼上的观点.
    9 G" M, C! e$ O' U( v谈几点看法,供参考:6 W  ]( j4 H& x+ P0 N3 E4 L/ B
    1:"树脂砂造型,内孔有树脂砂芯,轴颈处上下箱皆有冷铁,缩孔均在轮幅中间,上下各一半处 ".这应当是砂芯缩孔." ?7 [6 Z+ H" h9 p6 Y: o
    2:铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也高,虽然"铸态试棒抗拉强度720N/mm2".这里可能有高残镁和高残稀土,增大铸件渗碳体形成的因素.这也可能增大铸件珠光体型收缩对砂芯缩孔形成的加剧.
    ; }+ O5 X5 r" c5 y建议:
    6 I9 Z/ b6 e& z! @0 a: `3 T1:如内孔孔径大,内孔加工量不大,可下分体冷铁.    但看图片,孔细而长,可加厚下冷铁,取消上冷铁.内孔做成实心的,加中心冒口,后期打出中心孔.# K' M; H. ^  [) a& q+ `. P
    2:把残镁和残稀土降到合理的范围内.) i4 K7 [% p( j% l1 x9 e% h
    3:为了综合分析.最好有残稀土量和试块金相图.
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-26 11:22:59 | 显示全部楼层

    6 K" p9 i# D- J& F! [7 C2 \$ _9 A' p* I2 }7 A1 i# G" S
    - a% O* {  D/ X+ Y* h2 z0 ~. a; F6 y
        缩孔原因可能是冷铁放置不合理造成,轴颈处上箱不应该放冷铁。如去除上箱冷铁,缺陷会轻些。
    4 \, R' C' U" y! X6 x8 x      最好内孔放冷铁。
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    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-11-26 11:32:27 | 显示全部楼层
    中间下一覆砂冷铁芯,覆砂厚度8~10mm,缠耐火布!

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-26 14:43:27 | 显示全部楼层
    回复 13# blue_knife ; b9 r" |8 }2 q1 i

    : r4 w$ h6 Q7 t2 `
    - g- e% ?" h9 ]& ^- X- s" y' J    调整上下箱冷铁厚度比例为0.8:1.2

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-26 14:46:51 | 显示全部楼层
    回复 14# 3311396
    6 L, t' K3 v/ ~- l
    % m2 J) N( V" \/ v$ U% d+ h( V1 b' }, G, G0 [# A% ^
        另外内孔树脂砂芯改为铁覆砂芯
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    开心
    2017-4-14 17:42
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-26 15:29:23 | 显示全部楼层
    上、下都放冷铁,请问是上箱还下箱出缩孔的原因 。这很重要。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-11-26 16:15:59 | 显示全部楼层
    内孔直径多少,是否可以考虑放中心冷铁。注意涂料一定要刷好
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2010-11-27 14:39:40 | 显示全部楼层
    11楼言之有理:铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也高,虽然"铸态试棒抗拉强度720N/mm2".这里可能有高残镁和高残稀土,增大铸件渗碳体形成的因素.这也可能增大铸件珠光体型收缩对砂芯缩孔形成的加剧.其余工艺不变,经调整稀土镁球化剂加入量(电炉熔化),由1.45%调为1.35%,缺陷消除。
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-28 10:26:56 | 显示全部楼层
    回复 18# daguzl-425 : Z' P! Z2 _; b6 Y" }

    4 z! N0 @! a6 Q! C1 d
    9 J, c# J4 A# E+ W- G8 ?: C    各位都向楼主学习,告诉大家结果!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2010-11-28 10:45:40 | 显示全部楼层
    采取措施:1、将直径80的3只靠边冒口增加到4只;2、轴孔内树脂砂芯不变,轴颈处上下冷铁不变;8 r5 ^1 P, I7 X( [
    3、球化剂加入量由1.45%减少到1.35%。经一次浇铸12只产品,全部无缺陷。谢谢各位指教。

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