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[讨论] 请大家讨论一下此种缺陷的成因

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-17 09:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 Xavier2005 于 2011-5-18 12:44 编辑 : \  z- R" g$ N, p8 s4 A

    ' |3 g, V0 }+ E3 k) V大家好,我们厂用垂直线生产的产品最近在冒口下面出现缩凹,型板和铸件见下图' B& l+ D) |& J  X9 ]
    铸件重量为6.5kg,材质为HT150,C3.4 Si2.4 ,用冲天炉熔炼,出炉温度大约在1400-1440之间,浇注温度在1340-1380 之间,有时候甚至比这还要低。
    " x0 v; g, |) X9 I首先说一下个人意见:
    ( H6 x( R$ W" |( O我认为这是浇注温度低造成的,造成冒口过早凝固,无法补缩铸件,此外还观察到冒口下面总有一小块冷隔或铁豆。请问过低的浇注温度会造成这种缩陷吗,或者是其他的原因,请大家发表自己的意见!* ^; x) R$ [/ O- N3 ~) G3 T' P) p
    我把帖子修改一下:我用magma分别模拟了1420和1300浇注情况的对比,发现,在1300温度下左边的一个铸件产生了缩孔!
      O( L) v6 K- g4 |) v2 S; v5 N1400浇注的缩孔情况
    / ]: [: x: d. ~3 V POROSITY.jpg
    " O) h3 H* n( D3 U8 G7 i' [
    7 q) \* b% H' y/ m1300浇注的缩孔情况( f: D  v6 z6 a9 ]. A1 I2 H
    POROSITY1.jpg 2 V( ]( L) `; q. {4 C
    实际上就是低温浇注是产生了收缩! [7 z* s% q3 E* Q
    1 I: F' M3 u4 I( z( \' o; F
    DSC02946.JPG # K# w# v9 E" Z  A/ J" s3 @
    DSC02948.JPG
    " ~7 f- \6 O  H DSC02949.JPG
    3 o4 t* K  c: N DSC02950.JPG
    ' U- T" M1 {2 v; b DSC02958.JPG
    ! A9 e9 B/ G- M$ V DSC02959.JPG 1 r2 _* e& a0 K
    DSC02955.JPG + a  Y* v: M8 ^; i* r8 O0 w
    DSC02954.JPG
    7 c$ R! F5 G) ?- @ DSC02956.JPG 0 L  R# N: O  E8 F) D% W4 h; {
    1 C2 Z+ L$ r) e9 b. ?% n
    DSC02953.JPG % ~& I! y1 S+ O6 `
    主要缺陷是型板上左边铸件冒口下面的缩陷,右面的冒口下面偶尔会有!
    DSC02951.JPG
    DSC02952.JPG
    DSC02957.JPG
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-5-17 10:17:39 | 显示全部楼层
    本帖最后由 老翻砂匠 于 2011-5-17 10:31 编辑
      v' N; w# H5 m8 Q& \7 W5 `2 e2 s/ m" T7 Y! m( o
    经过图片分析,个人认为,与水分偏大和浇注温度偏低有关,还有补充冒口的横浇口是不是偏小了点?
    + Q3 M3 k, {. J' h6 S5 V
    3 ?" A; p0 }" O' L0 `! I- V% t听听其他同仁的意见
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-5-17 10:24:27 | 显示全部楼层
    回复 2# 老翻砂匠 ; X+ u& m# o9 M* l

    6 i) z, `* U1 k- q$ J: n8 Z( k
    ; z1 @- a1 V' j   我也基本这么认为,横浇口太小导致从冒口进入的铁水太少,再加上铁液温度低,出现了此种现像。
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     楼主| 发表于 2011-5-17 10:25:21 | 显示全部楼层
    回复 2# 老翻砂匠 / a1 ~/ |2 O( m" x

    3 K0 X+ G7 _* @6 d! M2 @9 H) I8 a6 M) N0 e  X& U3 D/ p, @
        老师傅您好,我想再问您一下,我准备加大冒口颈尺寸,此种方法可取吗?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-5-17 10:36:39 | 显示全部楼层
    回复 4# Xavier2005 - F5 X3 Z4 m. u2 N2 D

    - g# U  X! I0 R" s; R* y. v% a3 ]# ~$ N) s% [) ~/ |
        没什么必要,冒口颈大了反而不利于自补缩,再说牌号也不高,这样的冒口够了
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     楼主| 发表于 2011-5-17 10:59:30 | 显示全部楼层
    回复 5# 老翻砂匠 / {4 K! U- U- L# J- w5 C

    ' z/ q! O: ]$ w7 k2 I5 u# v  D. c! j& N8 l; b: p& W( Z3 `+ Y7 z
        牌号高了铸件石墨化比较大,担心膨胀比较多!8 {2 p; z7 c9 j" o- W+ X+ P
    在左面和右面的铸件上面各加一根排气条,加强排气,效果会如何?

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-17 20:33:23 | 显示全部楼层
    我也认为要加强排气,甚至可以试试无冒口底浇。
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