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[交流] 想和大家交流一下,看看大家对这种渣孔缺陷的认识

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-20 08:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 Xavier2005 于 2011-5-20 16:02 编辑 2 X( [9 }4 V9 d& Q# K& k/ C8 z/ Z  H
    . j; b9 J4 t3 }9 c0 }- f9 E! U
    最近,我们厂生产的一种端盖产品中,出现了此种缺陷,缺陷位置如图所示。
    8 c& w, Y$ y& ^' a* |; p介绍一下工艺情况,壁厚8-12mm,3kg,垂直线生产
    , w' M* K/ J4 U+ V材料HT200,Mn0.7 C3.3 Si 2.1  型砂水分4.2%,紧实率35,透气性1207 T6 I4 m/ t( ?  u) n6 q
    浇注温度1430左右,孕育方式,小包内加入0.15%
    * d  ^- S7 m/ |' c: K工艺特点:一型两件,为了避免采用过滤网滤渣,采用了小浇口浇注,浇注时间22S左右,浇口从圆周四周的两个搭子处进入尺寸为15*2.51 h% x7 f2 I' i$ e
    结果在下部的搭子附近出现了渣孔和气孔。
    . [# ]' Q. k" M5 v个人认为是CO气孔,因为Mn量为0.7左右,且MnO+C=Mn+CO,此反应发生在1420度以上
    6 x; b7 q& c7 `: h: QFeO+C+FeO=CO (730度)
    7 V& ^+ \1 @7 d3 w, pCo气孔的特是孔径圆,内壁有渣,与观察到得现象相符。7 R! ~( I" T1 H1 L! D3 a- ]# m% ?
    限于工艺的原因,排气措施很难增加,因为周围是一圈薄筋。) ^8 B5 O- W. ^4 t' {
    我的措施是浇注温度降下来准备到1400浇注。Mn量降到0.55左右。
    + c0 a: Q( E3 q. ^# E以上仅是我个人观点。
    * D1 [3 c) A: e( [. ?% A如有与我意见相左或更好的方法,请不要惜言。
    9 Y' _. _4 _8 H# c% ^# y7 a- m/ n请提出宝贵的意见。7 m, A; T# s' ?! ?; G0 R% A# z$ d6 d
    DSC02880.JPG
    ' M  U- D. J: j. \$ U DSC02881.JPG
    3 Z0 T# Z0 t0 W/ a" } DSC02971.JPG # D9 K" \. ]% S9 x% `
    DSC02963.JPG $ U- V4 E6 R; l' j* c$ |
    DSC02966.JPG ( b0 q' F4 N5 Z7 _3 X
    DSC02967.JPG * ]& {( w" }: p: U" E; T( r
    DSC02969.JPG
    & ]3 g. E* S" A% ?4 ~以上是工艺和缺陷的照片!早晨弄错了,缺陷的位置都在下部的两个内浇口附近,误导大家了,非常抱歉!
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    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-5-20 09:27:25 | 显示全部楼层
    “MnO+C=Mn+CO,此反应发生在1420度以上”此反应也是>730℃4 n; ]5 d6 v% J' b; z$ A
    铁液的氧化熔渣中有大量FeO、MnO、SiO2等氧化物,在浇注时混入铁液中进入型中与铁液中碳反应产生CO皮下气孔。渣为液态能够润湿石墨和引起反应。三个反应中FeO与石墨的反应是最主要的。
    $ \+ |/ z+ s' Z/ u! V+ B气孔都在搭子附近,薄筋不能加排气,搭子处可以加啊,另外你的型砂水分高,含泥量高。
    / O  O2 c; U+ P  ?; V浇温不要降,能加过滤系统更好。富士科有种用在垂直线上的过滤器。
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    2018-1-13 08:56
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-5-20 09:30:30 | 显示全部楼层
    如果楼主说的两个反应能产生足够的CO ,我觉得也不足以造成气孔原因如下:3 a* |4 o7 l8 _0 h2 V
    1、既然楼主说MnO+C=Mn+CO,此反应发生在1420度以上,那么气体有足够的时间从铁水跑出来,(当然我是第一次知道这个反应在1420度以上,希望有权威人士澄清一下);. x/ |& m/ ^6 s
    2、第二个反应FeO+C+FeO=CO (730度),既然是730度,铁水早已经凝固,就算有气产生也不可能进入铸件了;
    5 h8 I* @: j+ p2 @9 m5 T所以个人认为降锰的措施不一定可行,同时我发现你的第二张照片颜色发蓝,是煤粉多了还是拍照引起的,如果真是发蓝,那么气孔的原因可能是煤粉的问题。所以建议你再补充数据上传,如型砂发气量等。
    ( Y: O: d* U* H& n( Y' @一般温度高点对防止气孔有利,为什么你要降温?难道是为了防止第一个反应发生?
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-5-20 09:35:54 | 显示全部楼层
    回复 2# kyboZ
      r3 s) h* g) L" z' H+ f: g5 ~9 h3 q1 L5 \+ D" {

    4 w; f# Q4 T" w# D8 c3 S2 B    谢谢你的高见,过量网是没法加了!也是为了降低成本!
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     楼主| 发表于 2011-5-20 09:38:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Xavier2005 于 2011-5-20 10:09 编辑
    : ~, M9 N4 p4 m# t: k  y5 R/ P9 [
    回复 3# pigeon
      n* C* j. d% }* ^* C( Y" ]* Y
    $ A2 ~/ D  T, H3 N4 V: E
    0 b8 w/ \, r- ]  f% z. _( |$ A/ Y    对于第二个反应,反应温度在730以上,当然高的温度也能反应了。同意你的看法,第二个反应是产生CO气孔的主要原因!0 H: A9 n7 {: z
    铸件表面的颜色不是煤粉过多造成的蓝色,是涂的漆!我们有效煤粉含量是3.2%

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-20 10:11:01 | 显示全部楼层
    看上好像是气孔导致 能不能放个排气芯
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     楼主| 发表于 2011-5-20 10:22:53 | 显示全部楼层
    回复 6# suxiaowei $ }( U; s* r* f5 x, P8 N
    . q' `% |+ f; l

    2 t# ~! B. M& l2 `0 h, n     这是不可能的,垂直线怎么下芯啊

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-20 10:27:17 | 显示全部楼层
    我的意思是你要留个排气的地方 缺陷是不是一直都在那个地方 你可以那个加个凸台吗 后来浇出来磨掉  个人见解 不一定准确
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     楼主| 发表于 2011-5-20 13:54:23 | 显示全部楼层
    回复 9# xubailing25 / `/ h0 [) n7 T+ @: i! h
    2 P! ~1 a2 r3 D. r0 R
    $ m! y) R3 v2 A* ^) L% C  h
        谢谢你的意见,你的问题我回答一下:
    " {) r* b+ }* I! R6 S- x1 型砂水分是在混砂机旁边测的,在造型机上会有所下降的
    , n* k' B/ b9 X; q% w7 {2 上面的气并没有拆掉,只不过是很薄,可能只有0.5mm,因为这个工艺不是我设计的,我猜想做这么薄也是为了阻止横浇道内流速过快,引起冲砂、紊流; p! m# ]" l9 V- ]3 }7 E/ O
    3 模具靠近型板上部,估计也是上面的原因吧。
    : j" T4 w" R6 q4 A9 O6 u# `, O) ^0 x4 水分暂时我也不想降,怕影响其他产品
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-5-20 15:05:57 | 显示全部楼层
    你们使用现在的工艺,能把这个铸件做的这么漂亮,已经很不错了
    1 ?  G$ L/ F& P( I上部搭子位置的缩孔可能与你上部的进火有关,能不能考虑把它改到下面搭子处?
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-5-20 20:44:53 | 显示全部楼层
    个人感觉像缩孔,可以增大内浇口试试,或者从下面两个搭子处都进水,个人意见仅供参考
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-5-20 23:11:52 | 显示全部楼层
    回复 12# zjy95381 + v, H' S! S( }* \: c, [

    - g% C' j  S( c* W% U
    * Q& a1 A, `1 l; o5 j) q  I' H    只能从下面一个搭子处进水
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     楼主| 发表于 2011-5-21 08:58:22 | 显示全部楼层
    回复 13# Xavier2005 + Z. }" \; F* X; l
    . {% C5 m) c# F
    2 g/ ?( |4 `/ H( z& u
        搭子的厚度只有6mm,现在内浇口厚有3mm,且宽度有只有12mm,所以比较难处理!
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    2016-3-2 06:34
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-5-21 23:38:58 | 显示全部楼层
    浇铸温度再降低的话好像不合适了,浇注温度低时铁液粘度加大流动性差,气体不能在铁液凝固前排出。气孔出现的机率会加大。

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-22 18:52:07 | 显示全部楼层
    按楼主说的浇口有3mm厚,看了你的模板工艺浇注时间应该不需要22S,我看如果浇注时保持浇口杯充满的话,应该最多10s就可以了。
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     楼主| 发表于 2011-5-22 18:58:03 | 显示全部楼层
    回复 16# ningjianyu
    % g" @6 c, r9 u% }  q+ Z
    - _) U- ?5 G7 ~    下面的不到3mm,上面的有2mm,我测过的
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    2016-3-30 18:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-5-23 07:53:03 | 显示全部楼层
    我感觉是你的横浇道没有挡渣的作用,铁水垂直下来后开始的渣子向上浮,就从下部内浇口冲进去了。你应该考虑怎么不让最初的渣子进入型腔,可不可以从横浇道上考虑考虑,仅是我个人意见。
  • TA的每日心情
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     楼主| 发表于 2011-5-23 08:25:59 | 显示全部楼层
    回复 18# wuhaijun8229
    2 H) M' s, V+ B  a+ i1 ^% ~$ h1 @, g! ?# j% z  I7 ?
    : J$ l7 B5 B$ R+ f! X. x) F7 }4 g
        准备在横浇道上部加阻流,下部水平内浇道中间局部加高!

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    发表于 2011-5-23 20:14:08 | 显示全部楼层
    增大内浇口 加大进汤速度

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-23 20:37:50 | 显示全部楼层
    如果真有这么厚的内浇口,而且浇注时间要22S,说明你铁水的流动性实在太差(不过浇温有1400多流动性应该不会太差)或者浇注时的铁水流太细,无法充满整个浇注系统不利于渣的上浮还有可能卷入气体。
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