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[求助] QT450-12材质前轮毂出现大批量气孔是什么原因呢?

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-6-9 09:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 wudong82005 于 2011-6-9 09:47 编辑
    4 L8 |; d$ |! Q6 {- L1 d& T/ A4 ^
    6 p8 H4 i5 R6 k请教大家:
    * G2 W  c1 H. C4 j' v   我司生产的QT450-12前轮毂出现大批量气孔,(见附件)炉料配比:40生铁,20废钢 ,40回 炉料 。浇注温度1390-1410度。造型线型砂性能:水分3.4左右 紧实率40 左右 湿压强度0.190MP左右  透气性130左右 产品全部放在下箱,使用两个边冒口进铁水,气孔现在看来不是特别固定,但以在冒口旁边居多。
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    开心
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-9 09:46:37 | 显示全部楼层
    回复 1# wudong82005
    5 Q, |" N3 [7 j, F' J# X
    / ?8 T! P* V: G5 P
    # ]/ l& o; Y9 r    这是气孔的照片,基本都为圆形,或椭圆形。
    IMG_0758.jpg
    IMG_0759.jpg
  • TA的每日心情

    2016-3-30 18:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-9 09:49:16 | 显示全部楼层
    把您的浇注系统放上大家参考一下,还有是否考虑加排气针
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    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-9 10:02:19 | 显示全部楼层
    回复 1# wudong82005 5 H  Z& N; t" ^, t

    ) \7 }  Y" L( [; s/ T, I' M4 Y- d; x7 m) t
        这是该产品的形状及冒口摆放位置
    1389gy.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-9 10:13:56 | 显示全部楼层
    楼主的成分晒晒(包括原铁水),还有有效煤粉含量多少
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-9 11:43:42 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Xavier2005 于 2011-6-9 11:49 编辑
    , O" Y  H+ k, o( D0 v. a5 G6 R9 b+ ~  x- A- m2 A4 @7 A" h2 B/ P
    回复 4# wudong82005 ) J4 K" w5 J# \% \6 Z1 Y  n5 H8 d" ^
    3 a* n; W+ H  K. x1 w

    ' S' h+ d5 }( G3 V" \# ^) y& E    个人认为还是浇注系统设计不当,浇注时发生了喷溅形成了铁豆- F. ~2 z$ i; k6 i- j
    还有就是在未浇注之前,有部分铁液溅入型腔,形成铁豆,易形成气孔
    8 ?6 R) f7 A! R6 c: C建议还是首先修改浇注系统0 p0 b; s/ r2 g- |8 l! n
    建议提高一下浇注温度会有好处的,我以前就碰到过浇注温度低而产生大量的气孔
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    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-9 12:06:38 | 显示全部楼层
    我在制动盘生产时也遇到过这种现象,是铁水溅进去形成铁豆产生的·
    * L* k! u) _. P/ t: v; z2 v+ S但这个还是建议楼主看看型砂是否出问题了。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-9 13:28:10 | 显示全部楼层
    应该是浇注系统设计不当,把你的浇注系统设计晒晒
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-10 07:51:33 | 显示全部楼层
    回复 5# xyzhlan 5 Y1 ?1 o# E0 a9 |) }4 w% N

    : ~# g- T' |: i5 }1 `) h
    2 w: _2 S, T' F+ S    原铁水:C: 3.5   SI : 1.65  Mn<0.4 p <0.05 s<0.03    球化后:C: 3.4   SI : 2.45  Mn<0.4 p <0.05  s<0.03  mg :0.045
    3 _' V2 |. L' \4 C6 ?    有效煤粉含量:2.55
    9 o- x; S9 R* F/ u( j+ J    谢谢!
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    开心
    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-10 07:53:58 | 显示全部楼层
    回复 6# Xavier2005 2 Z7 S7 E) |* f: D" h

      g* w8 R. T9 n
    1 _/ e4 F, p0 k( J- B    谢谢,浇注系统一直没有改变,原先也是这样的,没有气孔,只是最近出现了大批量的气孔。浇注温度我们已经提高10度浇注了,看看结果。
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-10 08:00:11 | 显示全部楼层
    回复 10# wudong82005
    3 T& L- {" ^$ x: F3 ~% X3 M# {
    8 L7 m8 F' a/ l& n5 D
    5 D" I$ \# L. E) G  ^3 S% |    如果你能检查一下N的含量就更好了
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-10 08:55:48 | 显示全部楼层
    个人觉得还是应该从调整砂子上面着手。特别值得一提的是现在这个季节,湿度比较大。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-6-10 09:48:36 | 显示全部楼层
    LZ的型砂发气量最近有较明显变化吗?
    ( c5 e1 ^( [+ I+ \1 L: F9 M( N从气孔的形态和颜色(发暗)来看,有点类似于型砂水分过高造成的侵入性气孔;
      n9 s, _3 b  \/ I6 @6 _建议采用封闭式浇注系统,快速浇注,减少铁水与型壁接触时间;7 K, \1 \7 y0 y
    还有就是要注意铁水的氧化;
    4 `( A% [9 I, Y) X另外,0.03的S有点偏高。
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-10 09:49:43 | 显示全部楼层
    回复 9# wudong82005 9 K# p. L  u5 o, E! J. m6 r
    . A6 j6 a; {7 q1 Y1 h: w/ g. s
    成分是否准确?如果准确,请把原铁水的碳提高到3.75~3.85,试试,请问现在出炉温度多少?

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-10 10:00:15 | 显示全部楼层
    原先浇注温度?
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-10 10:39:56 | 显示全部楼层
    浇注系统一直没有改变,原先也是这样的,没有气孔,只是最近出现了大批量的气孔。1 Z2 @4 Q& c7 w! H: b: j4 T! n3 U6 c
    0 n' b. t9 y& C6 `( Z
    这样说,可能有三点:/ E  t% e6 ^. |. k) K; J. i
    1.原材料有无变化,是否使用了异常的费钢?是否使用大量含油的铁销?是否使用了劣质的增碳剂?
    7 F% j7 ~2 H# n2 Y* V2.砂芯十分存放时间过长?是否烘干?) u9 A" t" H( J1 G" c( }
    3.型砂泥量过高,导致达到同样的紧实率水分过高。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-15 07:33:18 | 显示全部楼层
    请教:
    9 `$ B$ Z  U/ j' O     结果怎样?
  • TA的每日心情

    2018-11-8 19:53
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-15 08:11:22 | 显示全部楼层
    水分控制在3.2% 透气性140
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