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[讨论] 裂纹出现在筒子这部位是啥原因?

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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-6-20 12:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 刘布平 于 2011-6-20 13:33 编辑
    : d7 V1 P& `- D4 h9 f  Z
    1 F- W5 }/ G. O  p. ~材质P22,用的是连铸坯,480*1000*1200,锻件锻后粗车,探伤出现在500范围内,圆周分布有多条纵向裂纹,内孔粗车一刀后探的,可见裂纹有两条,其余不可见,深度最深的有50,加工有困难,现在大家发表一下,看看可能原因在哪?共两件,另外一件没有问题,工艺上也没有特别的。/ v5 C: O/ {% n# B- C
    444.JPG

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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-6-20 13:52:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 刘布平 于 2011-6-20 13:55 编辑 , N6 O# g& V0 s7 K9 x% Y8 _* @8 I

    0 N6 k# F3 W0 R* w/ B拔长的操作步骤是:用上平下V型砧,先压两头,两头先成型到锻件尺寸,然后在V型砧里拔六方外圆到尺寸后在上下平砧间修整外圆,再略扩孔,完成。
    $ D; }& v* x% B问题是一头没问题,另一端出了问题?
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-6-21 08:47:25 | 显示全部楼层
    你原材料用的是什么?连铸板坯?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-6-21 09:30:24 | 显示全部楼层
    是的,就是连铸板坯,480*1000*1200,将就料做的,出问题这只退芯棒时卡住了,退了好久才出来,后来还到加热炉里加热后才退出来的,但退芯棒时筒子是没有变形的,就是操作机退的时候压机突然点住,利用冲击力退出芯棒,压机在筒子上接触的点很多,没有在哪一段特意压住。

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    发表于 2011-6-23 20:09:54 | 显示全部楼层
    退芯棒阶段形成的折叠的可能性很大!
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-24 10:36:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 独旅者 于 2011-6-24 12:22 编辑 , M) y( ~- O$ Q5 E. Q

    # }; T6 t& ~  [' c有一次做类似于此连铸板坯,坯料顶端部和中间部分,分别下料一件,在锻造过程中,有一件中心部位出现类似贯通状的孔洞,但是另一件没有问题,因为板坯端部下料重量略大,所以很快分辨清楚了。对以上问题,个人认为是材料上的原因
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-7-1 12:32:10 | 显示全部楼层
    现就出现缺陷的原因做一下说明:   原因一,冲孔前坯料因下料长度和宽度差不多,方向搞错,造成冲孔时没有把中心缺陷冲掉,此可能性有;原因二,冲孔方向没有错,坯料端头有一段长度有较大的缺陷,而且是与空气接触,冲孔时冲头下的刚性区往下,把有缺陷的部分挤到了圆周上,坯料端部因被拉缩且有缺陷的一部在冲头下是刚性锥,最后形成拔长后筒子的端头一段没有缺陷遗留,而刚性锥把其余的有缺陷的挤到了圆周,这部分的缺陷遗留下来。从冲下的芯料两件探伤情况看,一件有较大的缺陷遗留,一件没有缺陷。

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-7-1 14:13:19 | 显示全部楼层
    哈哈,证明是材料原因

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    发表于 2011-7-5 11:43:58 | 显示全部楼层
    是芯轴扩孔吧   因该是操作不当
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    发表于 2011-7-6 07:56:36 | 显示全部楼层
    回复 9# 弗拉明哥 ; Y' t' o* q9 J. ]

    * [% q2 a& f# L: t; `3 ^
    * _$ ?+ A8 D. {0 i: }% o) J9 p    怎样的操作不当会引起此类缺陷?
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-7-10 14:30:24 | 显示全部楼层
    方向没有错 第一个原因排除
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