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[求助] 有关HT250汽车制动鼓生产出现大量气孔问题

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该用户从未签到

发表于 2011-6-30 10:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我厂潮模砂手工造型生产汽车制动鼓铸件多年,模具及工艺一直未变化。用的原砂产地也没有变化,碾砂主操作手仍是原来的那几个人基本未动。我们采用3T中频炉化水,所用原材料也没有什么变化。但自今年以来差不多有三四个月了,因气孔及渣孔报废造成的比例较大,想了很多办法仍未有效解决:
' z, f4 @$ I0 I  r  m, W9 _4 C   1. 为造型方便及工艺出品率的考虑,我们从制动鼓的中间引入直浇道,从制动鼓底部内圆切向三道(或四道)内浇口进水,浇口杯点浇自补缩。这些年来一直还算正常,但今年年初以来,在正对内浇口的制动鼓底部有大面积气孔(有的从铸件表面就能看到,有的在加工后看到里面有蜂窝状孔洞,报废较多。. C: g# i) R7 K5 i4 p8 c. b
   2.在正常对内浇口位置,一直有很多稀渣孔在底部上平面非常明显,如果说浇注系统尺寸有问题,以前浇的没有这么严重,有是有但比例不大。我们强化了浇注挡渣(大吊钵再转抬钵浇注),稍稍提高了浇注温度但没什么效果。1 c' l( h( c9 `  ?8 I
在此求助,还望各位多多指教。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-30 10:56:51 | 显示全部楼层
    1.如果正常情况下,气孔突然增多,要考虑覆膜砂芯存放时间,受潮不容忽视。或者刚制好的砂型、芯温度高,下型后遇潮湿的气体,浇注后气孔增多。) F# b8 Y$ W# [4 j
    2.如果树脂加入量过大,或者树脂质量不好,都有可能造成发气量大。" {( O! U3 g( C1 B' f/ }1 }4 I
    3.回炉料,增碳剂的改变,可能导致渣眼的增加.

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-6-30 11:37:11 | 显示全部楼层
    回复 2# chp01861 + x6 Q0 _0 f% Y7 {
    4 y, m2 e4 l0 I- S

    : s7 S# N" l" I/ ~4 D4 k- {    我们用的是普通粘土潮模砂手工造型

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-30 15:24:15 | 显示全部楼层
    水砂比控制在多少呢?
    3 m# i, z  B, j$ b9 A- V+ o  |/ d最近强度的检测有什么异常没有
    - X: U& `- r% w, r; j线上是否跟踪检测呢
  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-30 21:04:01 | 显示全部楼层
    回复 1# yyfsmr ; m2 \) }7 P! k, [- K
    ! n( n6 b3 Q7 R/ m7 [: I

    # X3 l. v5 C% |+ }7 m 如果不是* ]" c/ `: e5 D# O7 Q- z' \
       大量加入废钢,你可以查查孕育剂的烘干和炉料铁锈和增碳剂几个方面。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-6-30 22:47:44 | 显示全部楼层
    这种现象我以前也遇到过,当时生产线上的很少这样的缺陷,而手工用的型砂也是人工混制的,底圆部位出气比较困难砂子水分不能超标,你们的煤粉最近有变动吗?

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-30 23:32:23 | 显示全部楼层
    我也做过制动毂,我想从已下几方面入手吧:( u5 h& }8 J: n; l
    1、型砂水分问题。最好把新砂加入量加大,由于型砂的灰分过高,为保证强度使用,在生产的时候自然的必须提高水分,加入大量的新砂有利于减少水分。7 T. f3 i# b: w- r. x! r2 K0 C5 {# M
    2、中频熔炼本身有一个问题就是铁水白口倾向大,流动性较差,铁水粘度较高,在一定程度下可适当提高碳当量,来解决问题。
    0 {6 b: B" l' M( |8 v+ n3、可适当提高点浇注温度。6 u7 e7 b% Z3 C
    总的来讲,铸造问题最好是多方面同时入手,多做加法。一般情况下都是多种问题复加的结果。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-30 09:41
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-6-30 23:48:00 | 显示全部楼层
    缺陷照片呢?工艺参数呢?是什么缺陷呢?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-7-1 06:53:32 | 显示全部楼层
    查一下硅铁或孕育剂的含铝(Al)是否偏高。

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-1 08:44:48 | 显示全部楼层
    不是水分的问题,不是浇注系统的问题。没看出来
  • TA的每日心情
    难过
    2016-8-18 09:40
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-7-1 11:20:35 | 显示全部楼层
    查看一下型砂的性能数据,是否有变化
  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-19 08:54
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-7-1 16:32:27 | 显示全部楼层
    如果是KW自动线的话,问题分析还较为简单。手工操作的话,变化因素特别多,估计就有从原材料、操作工序等方面一一排查了。最好是给个照片,便于直观的判别

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-1 22:11:04 | 显示全部楼层
    是不是工艺问题啊、
    + `. }  ?( z. c, r5 A6 Y我们制动鼓是边上进铁水
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-7-1 23:16:57 | 显示全部楼层
    认为主要还是从铁水原材料和型砂混制去寻找问题,成熟的成形造型工艺不会发生变化,铸造归根就是一个过程的控制。

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-2 20:11:33 | 显示全部楼层
    楼主可以做下型砂各个指标的检测,看有什么变化没有?把芯、型烘干些!控制铁液中强氧化元素的含量。提高浇温。
    ( o) ?' n/ _) \3 n楼主现在解决没有?可否告知下具体情况。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-7-3 12:19:38 | 显示全部楼层
    是不是混砂出现了问题?混砂机的长时间使用后,如果不及时调整,虽然工艺、材料不变,但沙子的强度是有变化的。
  • TA的每日心情
    郁闷
    3 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-7-3 16:43:55 | 显示全部楼层
    上照片看看。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-7-4 15:40:30 | 显示全部楼层
    回复 17# yang888 / X! u% x) z. [" r. Q  \
    0 b8 g; {) T% c) u

    % c' H" U5 e9 I    非常感谢各位!这几天有事出差了,没有及时回复。+ S7 w0 E) W2 @( T+ x- v% m6 G( b  n4 {+ R9 H
       这段时间来,本厂制动鼓铸件质量略有好转但还远没达到解决的标准。还望各位能继续指正,不胜感激!8 A& ]" p' z& d9 J
       现存的主要就两个问题:一。渣孔!(中频炉熔炼,HT250,炉料配比为:本厂加工的灰铁屑600KG;球铁屑500KG;废球铁200KG;废生铁400KG;山西Z18新生铁300KG;废钢300KG;本厂浇冒口及报废品700KG。熔炼时再加入适量的增碳剂,锰铁,采用长效孕育剂在出水时吊钵中冲入法孕育处理)现在渣报废的比例占总废的比例超过60%!一直未有效解决。提高过浇注温度;强化过浇注时的挡渣工作(大吊钵出水后在吊钵中撒覆盖剂打第一次渣;浇注时是用人工抬钵,在抬钵中再撒覆盖剂进行第二次打渣);也换过增碳剂试验了一下,效果仍不明显。感觉浇注时随温度的下降抬钵中明显有稀渣不断上浮到铁水液面,渣打不干净,铁水感觉不清澈!此方面还望各位多指教!
    5 P/ O, q$ ]# H9 _# ?9 R; e& @5 v# x二。气孔!主要在内圆正对内浇口的底板位置。时多时少,占报废总数的比例在30%左右,有时与渣孔同时存在。换过新砂(淘汰一部分旧砂,新砂加入比例提高到15%,已有一月之久);也控制了水分(但只能到5~6%,手工造型,太低没办法操作了,现开气又热),也没有有效解决。这回来后准备把煤粉一段时间不加看看情况如何。
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-7-4 16:51:53 | 显示全部楼层
    回复 18# yyfsmr
    ; K& ?5 |! L% ]  B
    & ^4 }; \! H! ?7 D4 J* y  U* B( o0 g  [1 ?; ^) t8 F% P
        我也遇到过这种情况,铸件正对内浇口的地方出现大量的气孔,孔中有渣。我们的当时的情况是浇注速度很慢。: d1 p6 o$ I9 y: E
        我个人这种气孔是析出性气孔,我的解决措施是加大内浇口,减少浇注时间,改了之后,效果很明显,几乎没有气孔。
    ( g: G3 \4 v8 g, k  个人意见,仅供参考。
    . G- A5 V" f7 `& Q; L4 E: ]   还有一个很重要的情况,就是浇注时铁水不要溅入到型腔当中,这样也会产生大量的气孔
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-7-5 06:35:00 | 显示全部楼层
    回复 18# yyfsmr 5 t- F1 k$ D) z+ i5 j1 K, |

    7 h* ]# g" p+ B1 B5 Y
    ; J# V" e# t) M* V$ i( _  “  现在渣报废的比例占总废的比例超过60%!”7 `9 h+ o% Y! ]( ~# v1 R$ j
             放个过滤网吧。
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