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[交流] 蠕铁铸造气缩孔

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-8-13 14:03
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2011-7-11 21:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    蠕铁,成分c 3.6%,Si2.8%,Mn0.45%,Mo0.4%,出炉温度1520℃,浇注温度1450℃左右,总共浇注了30多付,出现类似情况10付。

    模具

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-7-11 22:01:52 | 显示全部楼层
    我们没出现这种情况,Si可以在调高一点,我们是3.2~3.5%
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    奋斗
    2018-8-13 14:03
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2011-7-11 22:16:31 | 显示全部楼层
    回复 2# 老翻砂匠
    3 @9 {/ r7 H+ q8 r& g! t" f9 R( s# x7 O& e$ \6 i  @; F8 O9 l9 M: y' j
    - B6 U6 X, `: O, ]" q( Y
        谢谢,这种情况也是最近才出现的 ,都是在泥芯接触的内表面上
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-7-11 22:38:26 | 显示全部楼层
    回复 3# kimixuhai
    4 ]! @, _  D+ F$ w% O+ S8 j1 p/ y' ~; ^5 Q9 P
    ( A2 Z! u" Z6 ]4 N( F! E% n
        是不是芯砂的水分有点高?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-7-11 22:41:14 | 显示全部楼层
    回复 3# kimixuhai
    # ]6 ^& d0 Y9 _8 J
    ; _# U3 N1 D0 ?1 {5 l4 P! }" f. J$ B* W
        检测过芯砂的水分了吗?
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    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-7-12 06:45:38 | 显示全部楼层
    回复 1# kimixuhai
    2 G! M. A9 A& l1 Z! o5 B0 e  c: N
    ) |! B4 F- R& {- X- C7 b% U
        既然是交流,建议楼主不要先定为“气缩孔”好吗!! T8 H0 h( f, m2 u& W. R  r
        (再说,“气缩孔”这一表述,业内还有不同看法)
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    开心
    2022-8-9 11:10
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-7-12 09:17:52 | 显示全部楼层
    建议LZ检查一下浇注系统和浇注过程,会不会是渣孔
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-7-12 16:26:49 | 显示全部楼层
    楼主降低浇注温度试试,感觉你浇注温度太高了,造成砂芯发气严重
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-7-12 20:22:25 | 显示全部楼层
    最好看看你的工艺(包括造型、熔炼、炉前处理等),这样好为你分析
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-7-3 09:13:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 StoneFeng 于 2012-7-4 10:38 编辑
    6 b" j' G" Q" h% v7 `% p! O7 s; }8 [( h5 o! j7 F
    回复 2# 老翻砂匠
    ( A9 e0 |# F1 y. o! `/ g! ]6 r% [0 h. Q

    0 [" y* r) b3 }2 n   请教 陈工:我们正在试制蠕铁,成品含硫量在0.01,加Cu加Mo,使用蠕化剂(Mg-Re-Si-Ca),加入量在0.85%。可还是做不出蠕虫状,是不是加入量过高了?
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    开心
    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-7-3 09:52:27 | 显示全部楼层
    我感觉 渣孔的 可能性偏高
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-7-3 11:11:31 | 显示全部楼层
    本帖最后由 老翻砂匠 于 2012-7-3 11:34 编辑
    : i# f4 D* x0 @3 K$ Q$ ]
    - J1 c' M& }# E- n回复 10# StoneFeng
    $ _, }1 C% R* Z4 B9 S
    - s6 v- K8 k0 \4 T9 ?3 W
    ! j& a+ ]$ ?2 m4 p    做不出来的现象是如何的?看看金相吧,我怀疑你的蠕化剂加的量高了,你不妨试试:蠕化剂0.70%,孕育剂量:0.6%,看看结果情况
    3 n" l3 g! S5 j4 p# X4 d. H( c6 v2 U8 f: o2 i0 J2 D( k* l. ]
    再看看残余稀土和残余Mg的含量
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    2018-8-13 14:03
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2012-7-3 20:13:22 | 显示全部楼层
    回复 12# 老翻砂匠
    - Q0 I2 y) m( z' U. w+ z2 `. O6 q
    ' z# l# @+ v- x$ W+ w* B; T  i7 A4 l7 Y
        我们蠕化剂加入量0.5%不到点,蠕化率在50左右,照片中的问题是泥芯太热的缘故导致应该,现在未发生过类似情况。
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    开心
    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-7-4 10:03:58 | 显示全部楼层
    本帖最后由 StoneFeng 于 2012-7-4 10:37 编辑 * l4 \3 B# [5 V$ }2 V
    3 S# x( ~( ?& c
    回复 12# 老翻砂匠 / _1 q1 Q' w3 ]' i0 m$ T: j8 R* d9 F
    1 H9 H+ q, \5 J- l

    4 ^; r7 ^8 x# }6 i$ B    回陈工:金相基本上都是球,而且球化率达到2级,大小在6-7级。稀土0.045,镁残0.02,从稀土和镁看是比较正常的,而且蠕化反应时间在80-120秒,浇注时间控制在10分钟内。机械性能强度在680-700,延伸最高达到7,这个完全是QT700牌号。化学成分上Si可能有点偏高,在2.2-2.4,C正常3.8-6-3.8,成品S可能有点低,在0.01左右。请教!
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    开心
    前天 00:01
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-7-4 10:10:23 | 显示全部楼层
    回复 14# StoneFeng / _7 f9 O& V8 }& p$ H/ S
    1 \& y, `" P2 C1 S! j
    6 R; g; D; a7 S; T) J* O
        这说明蠕化率低了,球化率高了,按我前面所讲的,降低蠕化剂的用量试试吧。# y% b) U3 _. n! a6 c$ L# G8 j, E
    ! U6 u3 ~, g* ?8 c/ ?' X+ ?
    另外声明一下,本人姓陈,非赵也!
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    无聊
    2016-2-27 14:01
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-7-4 11:29:44 | 显示全部楼层
    回复 10# StoneFeng
    7 [# j* |: Q& @+ d. ^6 g% o( K8 T- I
    * z  \! C* o; l& l6 e9 O6 O2 K) Y+ G! \$ b* [6 ~
        可否告诉蠕化剂中稀土含量???
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    开心
    2020-7-18 08:51
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    发表于 2012-7-4 11:40:53 | 显示全部楼层
    回复 16# 放羊的星星
    , W" k3 y$ Q3 c. U0 k; E2 @  S
    1 M5 D* ^# g7 G) w9 V- \4 Y& ?- \9 f
        Re:8.9    Mg:3.85   属于稀土镁钙蠕化剂。
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    开心
    2017-8-14 20:41
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-9-14 21:04:16 | 显示全部楼层
    这是气孔,不是气缩孔
  • TA的每日心情

    2022-7-7 08:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-25 22:21:13 | 显示全部楼层
    这个怎么解决,同样深受其害啊,没法解决,实验三四次了,觉得是气孔,提高浇注温度,浇注前覆膜砂芯烘烤45min,还是没有用,浇注时候液面有透明的薄膜,不知道是什么东西,且浇注温度1360,缺陷更多,求高人帮忙
  • TA的每日心情
    无聊
    前天 17:16
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-12-26 07:52:31 | 显示全部楼层
    回复 10# StoneFeng ' b# A, T$ U$ \% j# v  {
    硫低则要适当降低蠕化剂的加入量,感觉你发现了一个做qt700的方法,也许比加球化剂成本低。请教下加Mo是为了提高珠光体含量?我最近遇到的问题是蠕化率够了,但珠光体含量偏低导致机械性能不合格
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