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[求助] 灰铸铁HT250,大家来分析下如下铸件缺陷产生原因

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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-9 10:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 wubin3188 于 2011-8-9 18:10 编辑 8 t2 k! k+ L  i& C& T

    $ I  C' r( B7 J1 ?5T感应电炉,DISA231造型线,出炉温度1460,浇注温度1410,炉前孕育量0.3%,随流硅钡5克每秒,曲轴小铸件,一模48件
    8 a6 g; q7 }$ Z0 C  M1 T1 _1 `炉前成分控制C:3.28 Si:1.75 Mn:0.65 S:0.06 P:0.02 Cr:0.06 Cu
    9 T7 s3 x7 j! [# `) X3 @:0.23,在模板上有所调整加大铁水流量,有所好转但还是存在,小概率出现如图铸件,有的内部直接是空的,重量直接可以感觉出来,缺陷铸件模号集中在下模
    20110809712.JPG
    20110809719.JPG
    20110809720_conew1.jpg
    20110809728_conew1.jpg
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-9 11:45:01 | 显示全部楼层
    C是不是少了些?
    * W! u* J; p. K3 w# ]8 S+ m( A电炉熔炼C尽量走上线
    - J2 S# C  I% v3 O3 E我们以前也遇到过这样的问题 但是没这么严重$ N/ b/ _, k2 L/ n
    后来在出炉前加点增C剂就解决了: ~$ ?  C; h) T* S% _2 V7 a

    ' {3 A* M4 N9 b9 [# ]呵呵 至于是啥原理 我也不明白
    2 h1 V# d" p& k还是请懂的说说 我也学习学习
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 12:16:38 | 显示全部楼层
    回复 2# 翔龙铸造
    1 K9 t  e# ^1 v& u+ F7 E0 s
    & u3 [9 f3 p0 C7 ]0 L0 T4 O7 B- j& ^& Q
        有的铸件里面基本是空的,单纯从CE和提高浇注温度很难彻底解决吧
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    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-8-9 13:50:15 | 显示全部楼层
    浇注工艺,浇注速度?成分能达到250以上了,浇注温度有点低吧,你的应该是小件吧
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 13:56:59 | 显示全部楼层
    回复 4# kyboZ 3 h! P0 b# [! k/ U

    3 ~$ x4 }5 D8 e7 m/ k. E3 E6 T
    ; E! K0 w' D7 S7 f9 S" j- L0 W    一箱浇完基本在7秒左右,每箱30kg,一包铁水浇完11分钟,每包1.8T,曲轴小件0.264kg,已在模版上做过修改,加大内浇道宽度和加高竖浇道高度都没改善
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 13:58:08 | 显示全部楼层
    也打算下次试的时候提高CE和提高浇注温度再看看效果
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    2018-1-13 08:56
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-8-9 15:04:52 | 显示全部楼层
    根据上述楼主的数据,感觉有点问题:
    : D4 Q! B; e( C9 }, q% V1、48件一箱,单件0.264KG,0.264*48=12.672KG,12.672/60=42%的工艺出品率,如此低的灰铁工艺出品率,是怎么布置的型板,该有多大的浇冒口啊?希望上传型板一探究竟。
    4 U( y; }1 E) `7 h& }2、按楼主的数据,1.8T铁水,每箱30KG,也就是60箱,11分钟浇完,每箱11秒,差不多每小时330箱的造型速度,DISA231造型线能稳定运行这么快?7 p3 G! l3 W. }0 q2 [' ?
    3、30公斤铁水要在7秒浇完,浇注速度也太快了吧?搞过高速造型的同行来证实一下,能不能做到?是手工的还是浇注机的?手工的无论如何做不到,但浇注机浇注,好像国内没有这么大的浇注机吧?
    7 q+ ^: s, j+ S+ `% C5 z# y5 t4、DISA是垂直分型的,不知道楼主所说的下模是什么意思?是指靠下面一点的铸件吗?因为是垂直分型的,下面的铸件压头高,理论上是出现缩孔的机率更低?2 ~. l$ F  Z; _% i/ f
    5、

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-9 16:00:11 | 显示全部楼层
    楼主的设备是迪砂231-b,理论造型速度500箱以上每小时,该曲轴产品是给我们公司做的,单件重量约0.26,48件每箱,出品率大约60左右,一箱应该是没有30kg,浇注速度大约7秒每箱,采用英达自动浇注机。下模应该是指楼上说的那样在模板下部。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 16:00:46 | 显示全部楼层
    回复 7# pigeon ) [. }/ [3 o+ M& O  A' y

    6 |# ?# H9 u& ?, \0 Y' h2 j* a5 _5 I
        确实出品率没到50%,能在7.3秒左右浇完,模板浇口杯较大,冒口较多
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 16:01:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wubin3188 于 2011-8-9 16:03 编辑 1 [3 I$ ~9 s4 `9 i7 A

      e8 {; W& q/ K3 q回复 8# ningjianyu
    ( e8 I7 M3 P( \5 }0 D% X( `
    / r) z9 w0 t: X. J7 j4 T) t% f% i( u/ V' }  `
        宁师傅,我们的曲轴出品率确实蛮低的,每箱没到30kg也接近了

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-9 16:06:45 | 显示全部楼层
    可能是的,你们的浇注速度快,冒口要大些,加上浇口杯横浇道都大,出品率是不高。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 16:17:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wubin3188 于 2011-8-9 16:22 编辑
    * c  J& Y) }. i% u. ~  e4 e4 N  A  A7 S2 \5 m6 f$ z* u1 _0 W
    回复 11# ningjianyu
    5 s+ N& M' _: R4 y$ N8 P
    - a  P7 e& t1 k/ Z
    1 p. G5 h9 y' n) D    我推敲了下你说的卷入性气体,之前我们浇注速度在9-10秒左右的时候没有这种情况出现,很大可能性是浇注速度加快后,气体排出时间缩短,来不及排出
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    2017-1-10 14:43
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-8-9 17:05:41 | 显示全部楼层
    回复 1# wubin3188
    5 d( T- U# k' B0 W# X$ u, `/ K3 `; {) j6 x5 n7 L9 J
    3 C( H$ D5 o" J: h/ h" ]' {3 j; j
        转一下型板图,看看再定。
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    12 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-8-9 17:33:53 | 显示全部楼层
    要看看具体的工艺才好判定
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    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-8-9 17:41:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 gzqin 于 2011-8-9 17:45 编辑 ! M, G2 U' e0 s: t, g
    - c( r. I) @: D2 W  [- e: M9 ], B
    从断口看,不像气体,很像缩孔,建议降低浇注温度,CE控制的应该是可以。最好发一张完整的工艺照片上来,看看再说啦!是不是铁水熔炼没有控制好,用什么原材料啊?
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     楼主| 发表于 2011-8-9 18:15:22 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wubin3188 于 2011-8-9 18:21 编辑
    : [; A( H# L/ A! X  z7 i, v( v
    * e* c) t2 t0 r: J) o+ T2 `回复 15# gzqin 1 n5 p. w* z% c9 J$ J

    $ z* h8 i! s1 Z' u0 j* u( |
    : _% F8 K2 \; p    整个熔炼的过程都已成熟应该不成问题,曲轴小件本身浇注温度不算高,再降是不是有点低了,我们也考虑过了,如果是缩孔,铸件不可能完整,而且是固定下排模号,只是内芯有缺陷,图片已上传,研究研究
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-8-9 18:58:39 | 显示全部楼层
    感觉为浇注铁液夹杂形成,考虑浇包炉渣清理不够。
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     楼主| 发表于 2011-8-9 19:04:11 | 显示全部楼层
    回复 17# xiayaxi
    7 B9 q2 q' p, a/ u" n+ T# S
    , N% {; P6 ], c. `: |  [' v9 s0 ?7 [9 v9 P  y5 l3 G7 u
        如果是夹渣,那怎么解释有的铸件外表面完整,长轴内芯全是空的,而且铸件内部无渣的痕迹,空余部分就是铁水没浇的样子

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-9 19:19:09 | 显示全部楼层
    各位大侠发表发表高见啊,个人认为缩孔是不太可能的。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 19:57:02 | 显示全部楼层
    回复 19# ningjianyu
    3 v( i" P* T0 i/ \8 X; R% r9 e5 i+ ~
    / T7 H* h6 c% P5 g' a0 x: o! n/ o; V3 ?9 x6 T
        宁师傅,你觉得出现缺陷的那排优先充型效果会有吗
    未命名.jpg
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