纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 12133|回复: 29

[求助] 高牌号球铁(QT740-2)加工性如何改善

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-8-13 08:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    我们09年开始生产QT740-2球铁曲轴铸件,一直以来曲轴主要问题是加工性较差,费刀严重,客户抱怨。对于曲轴的加工性我们一直在进行试验改进,但总是效果不明显。' c0 d$ Q! ^0 Z9 W6 w

    9 u: f$ K; x- ~% t. l: [产品加工反映情况如下:相对其他厂家供应的曲轴,切削加工时声音较大,刀具磨损块,干加工(不用切削液)、湿加工都是这样,在干加工时尤为明显。8 ~  M7 Y' n. a9 J, Z. w/ ~
    产品生产如下:% }& e4 k* t3 `7 B1 v* N* f8 z
      配料:20%生铁+80%废钢 8 [' F9 O% }# f3 k
      成分:C 3.6-3.8  Si  2.3-2.4  Mn 0.6-0.7  P<0.05   S 0.015  Cu 0.3-0.4  Sn0.02-0.03
    1 }. d( l, ^( F( A   球化处理方式: 前期是在浇包内(HWS包)直接球化,然后浇注;
    ' U; z3 [) D2 G" m" O                 现在用球化包球化,然后一次倒包,同时进行倒包孕育。(球化处理用埃肯6-2的球化剂,一次孕育用3-8的硅钡钙孕育剂)
    & D/ c. y" A' P% S/ p  孕育处理方式:0.2-0.7mm 的高钙钡(埃肯)随流孕育,也试用过0.2-0.7mm的硫氧孕育剂(埃肯,针对较纯净的如烧结时间长、形核少的铁水使用)。两种孕育剂对性
    : k3 T$ b* g8 R5 x# l- l% ?                能、加工性的影响差别不大。- X) l" M1 G5 _$ L3 d, W7 e
      造型设备:HWS造型线,一模四件。: K6 L1 B: l) i: y* k; E
      冷却:时间2小时。
    2 H4 s/ d: A4 _* t  性能检测:从金相看没有异常,球化率3级、珠光体85、没有渗碳体,硬度230-240HB,抗拉800MPa。使用球化包后,球化率、硬度都没有变化,加工性也没有什么改/ Q$ }$ ?& d+ ~  |" N$ M5 R% Z
                善。5 G; r  Y9 k8 H" ]

    我们的曲轴

    我们的曲轴
    ( M. O/ q3 g9 a2 q: d- w- v
    我们的曲轴
    % m2 @* ]1 `* a

    其它厂家曲轴

    其它厂家曲轴
    $ h! @5 c3 a' v. F
    其它厂家的曲轴9 ^. ]# A# p' W3 w8 m: S" a1 r
    这道工序(曲轴法兰)加工费刀是最明显的,人家的曲轴加工20件换刀1把,我们的只能加工10件。$ B# r* k( i  L  y  f

    . `" B3 v$ p" m# W5 W! j& N9 y" e+ V问题:1、我们的曲轴硬度230-240HB,其他厂家的曲轴硬度260-270HB,抗拉强度接近,为什么硬度低加工性反而我们的更差?有人说存在硬质点、硬度不均匀,这个如
    4 T3 ]! Z' \  P0 F9 B         何判别呢,我们从轴颈中心和轴颈表面分别取样,硬度机会没有差别,平衡块处取样硬度会增加10-20HB。
    : `# ~  v7 ~3 M, A/ O+ ~      2、S含量对球铁性能、金相的影响,我们前期生产曲轴原铁水S含量一般在0.012%左右,球化处理后S含量0.07%左右,球化率不好,3-4级,后为改善球化率将S   ! u( e! }5 }3 v- {
                  调整至0.015-0.020%,球化率比以前要好。S含量、电炉炉料(配比、加不加生铁、炉料纯净度等)对球铁性能影响如何?3 Q1 t' G1 i1 T1 z6 C! G& i$ ?6 a
          3、化学成分、孕育剂等方面对球铁加工性的影响?更换随流孕育剂如何?我们联系了福士科陈子华,他给我们推荐一种随流孕育剂,也说了可能有效果,但不会根本
    9 A3 X! B/ I1 s  O          解决。
    : N% x% G) h2 I. @: [+ B# E      4、对于高牌号球铁的加工性还有什么方法可以改进呢?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-8-16 08:56:03 | 显示全部楼层
    1、我们用的生铁是山西翼城的,20%,其余为80%废钢,废钢全部是汽车覆盖件的冲压边角料,不用回炉料。
    9 X0 |9 |( G/ w6 X* E- {   我们生产球铁时不打Ti元素,在生产灰铁时(40%回料+60%废钢)光谱打出的Ti含量在0.03以下。0 r5 Y' g% l8 r9 S. f. F' x8 F7 f
    2、浇注温度1370-1400°,球化剂加入量1.2%左右(控制Mg残在0.035-0.055),埃肯的6-2,一次孕育量试过0.8%,现在是0.6%,一直用的硅钙钡,国内普通厂家。. v( b0 Z) _" Y5 }
    3、合金的加入方式我们没有特别强调,都是随炉料一起加入了(铁水化清前),Cu是铁水化清后第一次取样后加的。+ }+ G2 ~5 I6 ~5 ]/ J; t3 h, f- T
    4、合金配比方面我们以前是Mn0.6-0.7,Cu0.55-0.65,没有其他合金,加工性不好;后来用过Mn0.4-0.5,Cu0.55-0.65,Sn0.02-0.03;也用过Mn0.4-0.5,Cu0.3-0.4,Sn0.03-0.04;现在是Mn0.6-0.7,Cu0.3-0.4,Sn0.02-0.03;加工性一直没有改变。
    0 w7 t" d' K2 ^( l3 P8 a* k1 z5、Sb现在是不敢再用了,我们以前用的珠光体型球化剂里含有约3%的Sb,当时球化率非常好,但出现钉状石墨,性能很差,达不到700MPa。现在的球化率没有以前好,但强度比以前高很多,可以稳定在800MPa以上。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-8-13 09:28:51 | 显示全部楼层
    回复 1# yelei051
    8 `2 c* k- p- G# {/ A' F
    # j- w! s0 F/ S2 ?+ |; i! z- N这是前期客户的邮件反馈:& I& O2 ^) X* ?1 j/ F+ A7 \
        曲轴样件试切(30件)目前已完成,试切中发现样件切削性能相对较差,材料质量分布不均,在加工过程中造成刀具磨损较快,刀具加工异响且有断刀现象产生。具体情况如下:" [" ^# ~* m! \
        1、OP10、40、60加工刀具异响,刀具磨损较快;* Z$ k5 x# O1 h9 ^% N/ S
        2、OP20,测量质量中心孔时,中心找点较慢(质量分布不均);- w4 ?& j7 \0 [/ g1 p+ Z3 l
        3、OP70、130加工时刀具异响,材料混有其他物质,断刀两把; 1 |7 R5 x# O3 x
        4、OP80、90加工时,砂轮磨削异响,且OP90砂轮防撞报警(切削强度过大)。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-5 18:28
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-8-13 11:17:33 | 显示全部楼层
    回复 1# yelei051
    ) v) b" e$ L9 p/ a+ l1 X2 {; Z. D" {+ a
    ( M6 G7 r; w7 Z% Y8 i
        我想提几个问题
    5 z# e6 S0 d1 R# y  i# q1 c      1   原铁水的碳是多少?        |$ X1 e; L) L# _/ R
          2   随流孕育量是多少?  , W( @- C* w/ V& D
             3   锰在什么时间加入的?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-8-13 16:11:15 | 显示全部楼层
    建议废钢量降低点,锰量也降低,可以参考下别的客户的铸件成分。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-18 15:07
  • 签到天数: 455 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-8-13 16:34:34 | 显示全部楼层
    Sn0.02-0.03:含量太高了,控制在一半以下。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-9-29 09:19
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-8-15 07:53:27 | 显示全部楼层
    我们也用Sn,也是这个含量...Sn不是主要的,Mn我们控制在:0.45~0.55%左右,建议降Mn提高Cu的含量
    ; ~. u% T, S8 d" @+ E5 y' f! c楼主你的浇注温度是多少呢? 你球化剂加入量、孕育剂加入量都没提?你用什么产地的生铁、废钢也没讲...会不会你原铁水里的Ti,V之类的有害元素多了?
  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-30 07:25
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-15 11:29:19 | 显示全部楼层
    这个产品跟江苏万力集团的差不多。: R, ]# I: X' B' c! |: v9 ^6 b
    提几个建议吧:* V  }6 a) O" _$ L
    这么多废钢肯定不行。( j0 {- Q1 R0 Y- f# A, U
    有没有检测过废钢的成份?
    9 G+ b) g0 _" V% u2 c我们做合成铸铁700-2的做过不存在加工不动的问题。2 X  H0 r0 Q1 W& o# R; R! e
    当然以前出现过加工不动的问题,而且加工后加工面有些地方很亮
    " W9 z! f) f  p6 }! J2 E9 b% P. S& [9 Z
    建议用本溪的生铁做一炉看看。如果加工没问题就是废钢的问题。
    & i: ?, h) g7 a$ z如果用本溪生铁还有问题就是合金或者操作的问题。
  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-30 07:25
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-15 11:47:19 | 显示全部楼层
    给LZ 提几个建议吧:
    ! b1 l2 f& k  k: @6 l9 e7 ^万力一直用生铁。他们厂的技术很不错,为什么不用废钢呢?
    9 m# d4 ~! `, x7 R) {* _6 V) g听说当初他们选生铁就选了好多家。
    ! b: D& H! F# q+ x% a4 i+ K用无锡永新的合金看看。
    # G. g0 }, t( @; u电炉一般用瞬时孕育吧?随流孕育用的不太多。
    % k4 o$ @( k5 z& [化学成份没什么大的问题。但是感觉球化处理有点小问题。这个还请高人来说说。
    ( M3 k0 ?1 n0 |+ KS是个很奇怪的东西。多了不行。少了也会出问题。所以建议用生铁做一炉看看。这样很容易就知道问题出在什么地方。

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-15 17:30:37 | 显示全部楼层
    你没提到的你的合金加入方式,炉内还是包内!6 [! r$ R" g$ G( K
    为了均匀话最好还是炉内加入。
    $ a6 k9 d! v3 r; j$ k7 b+ N/ Q建议降低废钢使用量, 适当降低Mn含量,同时考虑下合金Sn的影响!能否采用含Sb的代替Sn呢?/ e) z/ l% S1 _
    同时加强孕育处理
  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-30 07:25
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-16 10:27:52 | 显示全部楼层
    产品出了问题我们一般是先从原材料上找问题。( z% F$ C/ H2 k7 x% ~) D
    换批生铁做看看。如果还有问题就从合金上找问题。换合金很方便。如果生铁。合金(包含球化剂)都换了还有问题,那么就是工艺,操作的的问题了。
    % x" r# K6 J# C. @7 T7 g6 X5 ^0 c如果你们的产品一直这样硬,那就要从工艺上找问题了。: s" O3 A3 n, N3 k
    其实玩铸造最大的乐趣就是不停的解决一个又一个问题。
    ) e) s4 F" O( K8 c, T" D有时多动动手还是必须的 别太依赖设备。
    * q6 _1 i+ S, [其实LZ这样的问题很好解决。如果一直抱着以前的工艺呵呵 永远都找不到问题的所在。' _6 s1 A3 _! h" n9 j

    4 H% y' l+ o' _6 }6 U8 }再次说下江苏万力集团 应该是曲轴做的比较好的了,他们工程师年薪在20多万。但是他们还是坚持用原生铁。不用废钢,这应该是有他们的道理的。我们用他们的球铁屑,做的产品非常漂亮。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-5 18:28
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-8-16 11:38:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 lzhygxt 于 2011-8-16 11:49 编辑
    ; D" L  k6 M$ X" K- D4 H9 A5 R4 S: l/ C) r# r
    回复 11# 翔龙铸造 ( C5 m) X) ?3 |+ l- ]1 x
    % Q; U' f+ S' H/ W9 q$ T
    建议: 1碳不能过低在3.80-3.85之间0 r% z/ C8 O# @. F! J6 n$ p
              2加大随流孕育量0.15-0.22%
    6 o& @, }' m4 V4 B          3降低锰的含量控制在0.4-0.5 如果非要加就和球化剂混合加入
    ) t1 T7 b; y+ H# U+ ]% s6 V       4如果抗拉强度不够就加大锡的含量

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-16 15:46:41 | 显示全部楼层
    回复 10# yelei051
    ! h; F. `- p; Z7 W
    & t* y$ t/ J* {. l# o7 ]7 r" y" U3 u$ B5 l# N' F" R
        建议降锰增锡。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2022-12-6 17:34
  • 签到天数: 81 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-8-17 08:53:59 | 显示全部楼层
    我现在也在做一种产品,600-3的,一开始刀具寿命只能达到进口件的10-20%,通过调整还是没有达到要求,只能达到80%左右,已经三轮了还是没过关,头疼。我的经验是:+ H$ s* o+ _- e  {! t, X+ V
    1、更换生铁。山西铁肯定不行,武安铁也不好,我都试过。后来用了林州低钛铁,好了一些;
    % N) G& F3 |/ T% g( C- `2、成分。建议锰量0.35-0.5%,铜量0.6-0.7,锡量0.02-0.025%(锡量一定要控制住,我有教训),其余不变;; t' j1 Q- D3 j$ n
    3、孕育量0.6%可以了,再低怕会出问题;
    / L. {" R. q+ K6 R4、我和进口件对比过,组织没有明显区别,只是石墨球他比我多一些,也小一些;
    6 c( M7 I4 z* }我还有几个地方不敢确定:7 c0 y* {; S/ G
    1、球化剂对加工性能有多大影响;
    4 j) x9 T5 n8 N* X& [2、改善加工性能选用何种孕育剂合适;目前我选用的是钡硅铁,因为我的零件壁厚差较大,靠他来减小断面硬度差;
    3 s3 {7 w7 t6 Z( k5 I! o3、那个地方的生铁对改善加工性能最有利;6 ~' @8 Q) m. A9 T4 p) [
    期待有经验的高手指点。

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-17 13:58:09 | 显示全部楼层
    回复 10# yelei051 + n' V/ _/ x' \" e6 m) ?9 i

    & L% f' s% C' {0 w* p; Z% X' {% H$ J3 Q
        从你这来合金加入方式都没什么问题。还是降低点Mn试试,降到0.5以下,Cu增加到0.5%,其他不变。8 F6 D0 L9 r0 C& F6 O/ i4 L
       再就是看看能不能晚点开箱,冷却2小时有可能造成表面硬度硬化,你可以取表层的试样做做金相,看看有没有碳化物。- j4 ~; K' D5 ^# l+ e
       再考虑下硅钡的孕育处理量,能否降低铁水的原硅量,控制在1.2%左右,增加硅钡使用量,最好3次孕育处理(包内孕育,出铁随流孕育,随流孕育试试看)。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-8-18 15:24:21 | 显示全部楼层
    1、从成分上进行调整的方法我们试过,也降过Mn,也加大过一次孕育,也在出铁水时随铁水流冲入过孕育剂,现在还增加了一次倒包孕育,效果没有什么差别,加工性没有什么变化。# w+ M. t1 l0 f! j% X
    2、我们现在资讯相关企业准备用换用一种随流孕育剂试试,法国铁合金生产的inolate40球铁专用孕育剂。福士科也代理这种孕育剂,只是近年来福士科的行内声誉问题,怕这种孕育剂不真。* m" e9 v! v& e# q) ^4 a" C3 ], \
    3、废钢全是汽车覆盖件的冲压边角料,我们必须也只能用这种废钢,即使他有点问题也要用。看了一下最近的生产灰铁时光谱取样的Ti含量一般在0.02%左右,球铁未开这一通道,估计也含量跟这差不多。我们曾经请教过一汽锡柴的应(忠堂)总,他说过Ti非常影响加工性,要控制Ti含量在0.04%以下。/ M& }& e; U) f& c4 g6 @: u' }% ]7 `( \
    4、还有人说用钾纳变质剂试试,在炼钢中有听说用的,球铁生产不知各位可有听过。
    ' [/ G& }- F* d' H3 X( n
    1 _5 |7 \' c! f, m' q* a/ {由于球铁加工性问题一般出现的较少,相关的资料和文献也很少,希望大家能多谈谈球铁加工性的问题!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-8-23 11:41:28 | 显示全部楼层
    大家生产球铁是用的随流孕育剂都是什么样的,我们一直用的都是高钙钡的,经过咨询说这种这种孕育剂不适合生产球铁,因为过高的钙使孕育剂的熔点变高,熔化状况变差,易造成晶间夹杂,而影响加工。
    + m5 D4 A; E# u% O近期我们买了一些球铁专用的随流孕育剂,
    8 q& R) U; w3 I' ?2 P( V孕育剂成分(Si 72%,Ca 1.5%,Al 0.9%,Bi 1.0%,RE 0.55),希望能起到作用,不知有没有人用过。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-9-29 09:19
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-8-23 12:42:58 | 显示全部楼层
    C:3.70-3.85;S:0.005-0.016;Si:1.95-2.2;Mn:0.45-0.50;        P≤0.05;        Cr<0.1;        Mo<0.1;% c% g+ u/ b9 J6 g% y
    Cu:0.4-0.5;Ti≤0.04;Sn:0.022-0.030;Mg:0.035-0.055;: g9 j, c2 @% m( A0 T+ a
    使用辽宁抚顺产一级生铁5~20%(低硫磷钛);废钢:汽车冲压板料(成分稳定)30~50%;低稀土球化剂量RE:0.8-1.2%,Mg:5.5-6.5%,孕育剂:75SiFe 0.3%(很普通),0.1%随流孕育剂(含Zr,Mn)# I  F! R* l( K# Q
    HWS线生产,浇注温度:1370-1420

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-24 17:00:42 | 显示全部楼层
    回复 14# wangyoufa
    0 Y8 T* ^. S/ m( u2 w6 ^  s; W+ ^, z; l
    ) P( _1 q! |' ?9 \" I  ?
        我真不明白,你们既然连埃肯和福士科的材料都用了,为什么就没想过试试南非生铁?知道为什么台湾企业那么喜欢用南非生铁吗?除了他们了解南非生铁外,还有一个重要原因就是加工性能。

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-24 17:06:18 | 显示全部楼层
    如果陈子华真说了可以解决问题,那是忽悠你!换生铁吧,然后再看看你的废钢质量如何。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-22 06:25 , Processed in 0.172195 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表