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[求助] 这种缺陷以前没见过。这是啥孔呢?

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  • TA的每日心情
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    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-30 15:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 翔龙铸造 于 2011-8-30 17:13 编辑
    3 F5 X2 m2 F/ N3 i* a0 O: {; L; i6 [. H4 Q9 E8 W/ u, g$ B: Y1 X6 L
    朋友那边说有批产品出问题了让我去看看。
      l" Q% v& R+ R. u4 Q. J表面惨不忍睹。但是不知道是什么原因造成的。
    9 w6 d' S+ C  |* C" l6 f大伙帮忙看看。谢谢!6 C, W2 S+ S+ l0 ?3 _
    产品为HT250,粘土砂工艺,手工造型。电炉熔炼,合成铸铁(废钢加入量好像是20%别的都是铁屑加增碳剂)  k( H4 M& l/ F% W2 d3 t: b6 T  L
    产品的重量为25KG左右 圆的15KG+ v4 N  x2 l5 O" a: }, f% r+ O
    9 p+ h# b) M$ h3 z
    我自己怀疑是型砂的问题。因为最后两张中间下的是树脂砂芯子。表面很好+ Q9 i7 J- f' M: N/ v9 B
    ............* ^" ~& S1 N6 i: K" Z
    刚刚通了电话,补充几点:配料为10-20%废钢,还有40%球铁屑.别的为灰铁屑.炉前C SI仪调成份(HT250范围)还有个就是小件5KG左右的件没这个问题,表面很好!1 t5 u, {. x! s! {( T- w! {* `& \
    只有厚大件有这个问题.这是为什么呢?感觉还是型砂问题:1.小件没问题 2.厚大件下芯子的地方没问题....但是不知道是什么原因.该怎么解决

    0 R! K; G7 P4 |# N...3 w3 \1 j6 r2 g
    再次补充 上型跟下型面都有孔" N; K: f! R2 o( [5 l  e, R# i  `3 u

    1 u+ l, w8 Z. N! @8 D1 O1 i# k8 i% m; A( N; h
    IMAG0227.jpg IMAG0228.jpg IMAG0229.jpg IMAG0230.jpg IMAG0231.jpg IMAG0232.jpg
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-30 15:55:33 | 显示全部楼层
    我对HT25O真的不熟悉
    + b6 \! _+ d: t- ?2 b; c; P球铁吧 还马马虎虎。
    ' ?& N* a% v% `! X7 e/ M麻烦各位前辈了!!!

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-30 16:00:00 | 显示全部楼层
    应该是有干砂冲入或是造型后小碎砂没有清理干净吧。
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    无聊
    2025-8-27 17:10
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-8-30 16:16:43 | 显示全部楼层
    砂型没有烘干造成的

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-31 10:13:02 | 显示全部楼层
    水分高了
  • TA的每日心情
    开心
    8 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-8-31 10:25:23 | 显示全部楼层
    想进一步了解一下湿型砂的配比,还有水分多少?

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-31 12:44:23 | 显示全部楼层
    气孔
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    郁闷
    2016-2-19 20:42
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-8-31 13:09:27 | 显示全部楼层
    我见到过,型砂含水量过高。浇注温度偏高。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-15 12:52
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-9-1 00:59:00 | 显示全部楼层
    水分高,型砂含土量高,透气性差。加新砂吧。
  • TA的每日心情
    奋斗
    半小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-9-1 06:36:18 | 显示全部楼层
    水分过高,透气性差,造成表面大面积气孔。
    ( _3 V: T4 O/ {8 L0 [2 U2 `整个砂处理存在很大的问题,基本属于失控状态,生产过程中型砂性能估计不检。
  • TA的每日心情
    奋斗
    半小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-9-1 06:38:19 | 显示全部楼层
    细看应该是铸件底箱面还行,有个别砂眼问题,属于造型后型腔没有吹。% Y/ v: [- Z4 |/ {' v0 I% Z$ W
    盖箱面大面积气孔,和我上面说的原因差不多。
    ! _0 j' K  `4 c9 d  ^8 e具体情况到现场查查估计还有更多的问题。

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    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    翔龙铸造 + 10 说的跟我想的差不多 我昨天后来又看了下他 ...

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-9-1 06:46:20 | 显示全部楼层
    注意铁液温度及石英砂质量
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-9-1 07:28:18 | 显示全部楼层
    补充:0 ]7 i, q4 Z# g, m
         手工造型紧实度不适,
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    开心
    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-9-1 09:01:34 | 显示全部楼层
    我又去看了下他们的砂; `: L  A5 d) d% \( @
    很不正常  含泥量 相当大  透气性很差
    & J0 l+ r. F6 I我们这的小铸造厂 根本就没什么砂处理
    6 H1 c+ ]  B  g只有加大新砂量了!
  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-9-1 09:03:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 翔龙铸造 于 2011-9-1 09:04 编辑 ) ~- L/ ]: y0 I, B

    0 b5 q$ Y  l; m现在 基本可以确定是 型砂含泥量太大 透气性差引起的孔
    3 i6 Z+ w  b: ~* Q- j' [$ \$ t" m9 j* j4 [7 P8 ]
    这也解释了为什么小件没孔 厚大件有孔的原因。* ?2 y4 e( m, _# e% {) W2 p
    & }% v4 Y0 x) H, Z7 \4 i/ G) D
    但是这是什么孔呢?属于什么范畴的? 还望前辈多多指教
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-16 16:36
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-9-1 15:21:59 | 显示全部楼层
    P8090015.JPG % e& n# W1 f; }- H
    好像差不多的气孔吧
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    2018-3-16 16:36
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-9-1 15:34:41 | 显示全部楼层
    涂料不良产生的气孔:  f- J$ T! C! l5 b
    DSCF0050.JPG
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-9-1 22:15:50 | 显示全部楼层
    本帖最后由 红杉树 于 2011-9-1 22:18 编辑 $ T7 t: |2 i4 l8 k+ E4 S
    " F0 \9 }- P" k7 X
    回复 11# 红杉树
    * r$ I- b+ U6 C2 W! c* O! Q, j$ K' z- X- }. W

    ) i: y4 j$ h4 Z; _# V4 @0 o3 G% H    如果型砂方面不行,如没有强有力的设备支持的话,只有通过工艺手段进行调节,具体为增强型腔排气能力,设置本体出气或者溢流排气或者排气冒口,看模具位子定。应该能降低此类气孔问题,难度不是很大。
  • TA的每日心情
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    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-9-8 22:05:03 | 显示全部楼层
    这个问题 他们解决了,还是型砂的问题的。因为砂的灰太多,粘度下降,然后只有多加鹏润土。。。他们的后果就是砂的透气型会越来越差。粘度也是越来越差。然后只有加大水份才能保证粘度。2 n2 ~/ h3 E, z  D, M5 E- y
    老翻砂匠前辈曾经说过:玩铸造汽最重要。气顺了,活就好!人也一样  绝对的经典
    ' Q  a3 [# f/ q( s: n$ J% \% F+ s* T6 z% p
    后来他们加大新砂量 控制水分 现在做的铸件就没这个问题了!
  • TA的每日心情
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-9-11 09:31:54 | 显示全部楼层
    做铸造有问题能够解决还行,麻烦的是有的连问题都找不到,下手的地方都没有。
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