纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 2882|回复: 6

[求助] 精铸涂料、固化剂的问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-2-29 15:43
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-24 12:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    精铸界的师傅们:以下几个问题请指教(铸钢件)
    9 W# o  c( }$ B3 t    1、面层涂料:我公司(新建)现在的配料是水玻璃3.1-3.4M,配水浆料比重为1.29,石英粉250目,粉料比1.3,粘度(流 杯)   27S,JFC加入量0.1%。出现的问题是:涂料挂不住,有花斑现象,最后加JFC至0.34%才勉强能用。
    " q' g" b3 v3 u    2、固化液:a:氯化氨浓度新配控制在20-25%,使用后(未做化验)用比重计测比重为1.07-1.09,是否正确可行。
    & p! ?: F+ I+ y" Q, V& Y               b:结晶氯化铝含量30-33%,比重为1.16-1.19。PH1.5-2.0,JFC加入量为0.05-0.1%,使用2-3天后PH2.0-3.0,需加酸调整。) l# A6 P7 P& U7 o9 g( V
        3、10-30KG产品质量:a、R60球型凹处内有钢水渗出(漏钢)。* F6 \8 Y) H& J5 _( y* D
                               b、R转角处有钢包砂。
    1 h9 P. ~3 d3 j( x# A                           c、直径40*160的孔未通。$ K, n* [9 d! J/ m: b9 g6 f
                               d、表面有微细裂纹(磁粉探伤)。& Z4 ^: Q# l) G; d
                               e、加工后铸件有白点。
    * U' S6 ~1 [9 k# D  s$ h                                                                   求高手指教,谢谢
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 09:16
  • 签到天数: 1143 天

    连续签到: 17 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-11-24 21:39:11 | 显示全部楼层
    涂料挂不住,有花斑现象,最后加JFC至0.34%才勉强能用。
    / h0 a2 U- ~' C6 H) A% Z( J浆料涂挂不上,有两个解决方法:
    ; @3 s9 Z! A' ]7 z" n1,在浆料中增加加入JFC的量
    . K% Q8 ?7 \$ d4 F/ [$ ]2,蜡模清洗要将表面的油脂除去完全,即:清洗液中增加洗洁精的浓度,也可以用JFC配制清洗液清洗蜡模。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-2-29 15:43
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2011-11-25 11:09:54 | 显示全部楼层
    谢谢您的支持与解答!在整个论坛里您是最热心的坛友,也祝您早日康复,生活幸福!7 S" @- X; b; b4 V6 T
        另还有几个问题请不吝赐教:1、氯化氨硬化液使用后(未做化验)用比重计测比重为1.07-1.09,是否正确可行。
    : _: ]7 h4 s9 Z    2:面层与蜡模有分离现象(凸起)甚至脱落。
    - G& W) N; ?& n8 w6 W% Q! j- S' O" F    3:R60球型凹处内有钢水渗出(漏钢),R转角处有钢包砂,孔不通是否与硬化液有关。
      m- H$ O) O& y0 h                                     十分感谢!

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-25 18:06:48 | 显示全部楼层
    粉是否可以再细点,清洗剂和润湿剂貌似效果不好。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-25 18:42:42 | 显示全部楼层
    回复 3# 王修和
    ; _4 q  k& Q# m0 b; M5 I6 r4 j' q, {" ~

    * M# b9 N; {7 [: A2 M2 Y    我们是用的波美度计,好像是11以上,但氯化铵溶液与水玻璃反应要产生钠盐的就(氯化钠)所以硬化后的溶液是三元溶液,最好还是定期化验氯化铵,面层脱落是不是干燥太快或者干燥过头造成的,当然也建议增加涂料的粘附性。球形凹面钢包砂最好第二层用粒度细点的砂,也要注意涂料的挂浆操作
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 09:16
  • 签到天数: 1143 天

    连续签到: 17 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-11-25 21:51:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2011-11-25 21:53 编辑 + x0 N. [% t# N. v
    + r' ]; R( R- l
    回复 3# 王修和 / X) m" _7 G! k

    " q8 C! x. G* O: r, A' P2 f$ ?" q% B; u3 g3 n  H& C
        1、氯化氨硬化液使用后(未做化验)用比重计测比重为1.07-1.09,是否正确可行。
    " }3 k9 p5 s& \5 y5 a
    # G% f& }: l+ L* Q7 Z答:至于氯化铵硬化液的浓度,如果我没有记错的话,是每100克水加入25克氯化铵。浓度我没有化验过,我们以前只是目测:饱和溶液,那就是加入的氯化铵没有完全溶解,沉在水底下,可以看得到。也就是氯化铵在水中达到最大的溶解度,溶液已经饱和了。还有就是硬化液要定期更换,时间长硬化液中的盐分越来越高,对型壳硬化不利。
    4 D% o' z0 D3 R# n( `' d    2:面层与蜡模有分离现象(凸起)甚至脱落。
    + Y, k$ U8 N! K: I* E$ z# J答:有好几个原因:1,蜡模没有清洗好。2,蜡模在清洗剂中清洗后,必须在清水中洗掉残留物。3,硬化太快。4,硬化过头。5,浆料粘度低。对于这些问题,你只有按照我的说法,用排除法,一样一样去试了。0 V$ F9 Q( D2 b. Z0 |+ K# O
        3:R60球型凹处内有钢水渗出(漏钢)# x1 |7 R( S/ l2 I  Q% a# X
    答:型壳开裂,涂层与型砂的收缩比不一样。) x1 E# X; \5 M1 U/ V* m" j3 s
    4,R转角处有钢包砂,
    2 r3 Q: ]4 h& H/ N  I' G答:可能是型壳分层或者是未干燥透。俗称:夹砂* N8 m7 R% H: l# Z% u% ]0 j% D

    " X( [" m" {8 A/ G5,孔不通是否与硬化液有关。5 {) A) Z4 W3 F" ~3 i6 a
    答:孔内的壳层的强度不好,干燥、硬化、挂浆、砂不均匀都有关系
    & \5 a8 i9 M2 z& g" H
    $ u) R) q* [& ^% c& }8 V) h! r5 U, F+ z我有好几年没有做水玻璃制壳了,记忆不好,可能回答的不是很对,请你斟酌而行!
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-11-29 00:11
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-29 14:56:24 | 显示全部楼层
    你用的面层粉料可以再细点,320#. M( j. E1 l# ~7 F3 c. K
    涂料与蜡模分层:1、工艺环境的温度、湿度是否满足工艺要求;2、干燥时间的长短;3
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-23 02:42 , Processed in 0.183496 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表