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[求助] 求教此缺陷的解决办法

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发表于 2011-12-1 11:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 无极之殇 于 2011-12-1 15:40 编辑 + P+ A; O' D3 q  Q
  Z' U6 b# M1 e

红圈内为缸孔

红圈内为缸孔
0 v' [  B6 V/ ]$ K
红圈内缸筒一直出现疏松,就是石墨粗大,各位做缸体行业的朋友有没有遇见过这种情况啊,麻烦给点建议,不胜感激;
( e' f. q  z: F* P' h* U工艺参数如下:. F" P3 Y0 M' y; `6 K/ d
炉前化学成分----    C:3.30-3.45;Si:1.85-1.95;CE:3.93-4.10;Mn:0.45-0.60;S:0.04-0.08;P≤0.12;Cu≤0.80;Cr:0.12-0.20;Mo≤0.2                   以下微量元素: Al<0.003%  0.025<Ti<0.04% V<0.003%  Ni<0.02%  Pb<0.001%  W<0.005%  Sb<0.01 Te<0.05% B<0.0012%  
0 G- A1 L/ T) _最终化学成分-----主要元素(%):C:3.2-3.5;Si:2.0-2.3;Mn:0.4-0.8;S≤0.1;P≤0.12;Cu≤0.8;Cr:0.12-0.20;Sn:0.06-0.09 ;Mo≤0.2;
( X9 x& R$ u% g6 |1 k+ c. Y微量元素: Al<0.003%  0.025<Ti<0.04% V<0.003%  Ni<0.02%  Pb<0.001%  W<0.005%  Sb<0.01 Te<0.05% B<0.0012%  
: m+ Z( y+ S7 @/ E, C每包铁水出水量在850Kg左右,孕育剂为1kg75SiFe+1kg45SiC,另外加0.3kgSn;浇注温度1430-1450,一般在1430-1440.) C+ f9 ?1 z. S' i! K4 R. ^) ~2 D
炉料配比为65%回炉料+35%废钢;电炉熔炼
# O: X$ |0 Z- ]/ v' l8 @我们的最终成分一般如下:C 3.40  Si2.10  Mn0.50  S0.05 Cu0.17  Cr0.18  Cu和Cr是回炉料自带的 不专门加入,电炉熔炼8 X8 O8 J8 o  m2 V. i7 m

, ^- s8 u: z% N% t6 Q* M5 d而且我们厂出去的缸体老是在缸筒出现异常磨损,就是因为缸筒石墨形态不好造成的;
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-1 12:05:22 | 显示全部楼层
    缸体铸铁件,C不能低。故楼主的C控制的比较到位。Si有点偏高,最好不要超过1.95%。Mn有点偏低,最好0.8-1.0%;因为楼主的S控制偏高。Cu范围太大,最好给个区域,这点很重要,0.1%和0.7%差别真的很大。建议控制在0.7-0.8%。Cr能否提高点到0.25-0.35%?高C情况下,配合瞬时孕育,Cr提高应该可行。其它元素无需动。: b7 r( {6 W% Y4 I0 ~: Q
    不知楼主是冲天炉还是电炉?废钢再多加一点会更好。
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-1 12:09:15 | 显示全部楼层
    另外,筒子芯配入Cr铁砂,也可解决或减轻楼主的问题。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-12-1 12:43:23 | 显示全部楼层
    也可筒子芯刷激冷涂料
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-12-1 12:45:07 | 显示全部楼层
    孔有多大;也可做成空心的

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-12-1 13:39:04 | 显示全部楼层
    我们的最终成分一般如下:C 3.40  Si2.10  Mn0.50  S0.05 Cu0.17  Cr0.18  Cu和Cr是回炉料自带的 不专门加入,电炉熔炼 % Z5 Z4 V0 t5 B/ m
    / ]% J2 Y+ w! i/ n8 t
    辉大师应该知道465Q系列缸体撒,能不能建议一个化学成分,而且我们是一次冲入发孕育,暂时没办法做瞬时孕育

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    发表于 2011-12-1 13:59:08 | 显示全部楼层
    我说实话,你的Si高了,2.0的Si,孕育的效果已经很差了,建议你将Si的含量控制好。
    ' v, j% o% K8 Z! _你的回炉料也稍微多了些,我们公司我编制的工艺标准中,回炉料要求低于40%。65%的回炉料你是从哪来的?要是工艺成品率只有35%的话,估计你们老板也会找你们麻烦的。; T: L5 I( V6 q; |
    我们的回炉料实际生产中只有25%。主要是浇冒口,废铸件只占8%左右。
    $ V1 }; m6 [- H$ n+ Q回炉料太多,你的工艺成品率不好把握。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-12-1 14:31:54 | 显示全部楼层
    我同意辉工的意见,Si要适当地降低,终硅控制在1.85±0.10%比较好点,还有就是孕育处理工艺,这两种难道是同时加入包内冲入铁水的吗?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-12-1 15:11:19 | 显示全部楼层
    回复 7# a245000 9 N  k  |) ]0 o) o: R% C

    . k2 C) y( G) Z% e4 ?, E, k9 [9 i# H* _  C7 Z, X8 `
        我们是把浇冒口和废铸件统一称为回炉料的

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-12-1 15:12:48 | 显示全部楼层
    回复 8# 老翻砂匠 1 u8 ~& C/ e$ R" D: N6 t
      r1 G3 m, d1 ?$ v& ^

    ! [3 l( l8 V& s/ z9 J0 o( V6 K    对的,但是终Si降低就代表CE也降低了

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-1 16:28:09 | 显示全部楼层
    回复 9# 无极之殇 ' z9 k6 ?4 W1 I+ ^  D" P3 H$ J$ b
    3 o  J2 \, [) n) j  T0 O
    3 }( d; c0 J0 }; l( v6 u7 S
        就是认为你的回炉料过多。我们的回炉料根本就不会超过40%。所以,你试试将回炉料减少,添加废钢和生铁的量,反正我凭我日常经验,全回炉料的产品质量总是差了些。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-12-1 16:58:02 | 显示全部楼层
    回复 11# a245000
    8 j5 a/ }8 x3 Q# P. T: S/ H
    0 }0 \* o1 T2 o/ v" t6 s. m& L5 j; J7 `0 ~* _7 Y- \' ?# v
        我们不用生铁,回炉料也降低到40%试过,但是效果不明显

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-12-2 09:02:50 | 显示全部楼层
    还有没有熔炼高手来看看啊   帮忙啊

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     楼主| 发表于 2011-12-5 14:03:09 | 显示全部楼层
    顶一下,没人了

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-5 14:27:28 | 显示全部楼层
    回复 2# 辉精英 + Z0 H. U! b" l6 n

    0 g# l, s# T" d& P# s' f7 k9 E9 P/ ~
        基本同间辉精英的看法,不过楼主加有0.3的Sn,因此铜的含量可适当降低,只是不太清楚楼主的熔炼温度
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    奋斗
    2016-12-5 11:27
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-17 19:34:04 | 显示全部楼层
    改变一下炉料配比,回炉料尽量不要超30%,炉前硅尽量低一些,终硅这个范围应该可以。要多高的性能呀?有必要加钼吗?

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    发表于 2011-12-18 08:39:38 | 显示全部楼层
    回复 1# 无极之殇 % P% k$ f  E; B4 O4 ^5 ?: j  q

    ! C1 K; d/ t! X- u. S7 d
    5 O8 V' U7 W* S+ l% h    有效.方便的方案是加0.1%钾,钠变质剂.

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-18 09:10:31 | 显示全部楼层
    老兄啊,缩松和石墨粗大是两个概念啊,先确认清楚再说吧
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    开心
    昨天 12:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-12-18 09:14:33 | 显示全部楼层
    楼主,辉大师讲的很好,也很详细。& _4 ]9 a9 V% _
    我有一点补充,铜的加入方法,不能直接入炉,烧损严重,应该加到浇包内熔化。% W% p3 y0 g" B
    祝你好运。
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    开心
    2017-11-27 22:21
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-18 14:00:26 | 显示全部楼层
    本帖最后由 tq801212 于 2011-12-18 14:12 编辑
      k9 Z$ N5 m( G3 D2 v; `$ T3 W* y( q) @$ Q
    我个人意见:si:1.7+_0.1,Mn:0.7-0.8,CU:0.5-0.6和Cr0.2-0.25... ...;废钢可加到60%以上,这样也会好点,你的回炉料真多。另外C的控制标准也可适当降低0.05-0.1个点。  w( j4 x, g6 h+ P8 X% d7 M3 E
    辉总讲得很好,不凡试试。
    5 }4 w8 a$ O) {: V
    不好意思:你原来是用的不另外加合金元素的工艺,我们现在也不加Cu了,改天给问问。
    2 \$ b4 z2 g' a* Z- H7 q但是你的控制范围太大了,那样也不便于你工艺的稳定性哈,建议你改改,要不现场按你的工艺范围控制得话,波动很大哈。
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