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楼主: 盖玉才

[讨论] 这样的缺陷是什么原因产生的?

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  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-10-15 01:11:11 | 显示全部楼层
    表面不良处的DH2很好,说明型砂水分高,小心看看有没有皮下气孔。好像没有掉砂缺陷,掉砂,应该自己突起,而照片显示的不是这样。浇注温度偏低-因为你的砂型水分高,对铁水冷却作用强。内浇口方向最好偏于切线方向,尽量不使用直径方向。出排气必须有,否则砂型的水分蒸发对充型其阻碍作用。出排气同时可以引导铸件有序凝固,减少补缩压力。调整型砂配方和铸造工艺。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2025-6-15 16:26
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-10-15 16:26:32 | 显示全部楼层
    我做的是铸钢件壳体铸件,在内腔的上表面也是这样的情况,原因是砂型水分高还有砂型吸潮,我用烘干机烘干两个小时就没这种情况发生了

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-15 16:46:34 | 显示全部楼层
    估计是型砂水分高了,如果数量不是太多,集中在一包的话,有可能是包子未烘透也会出现这样的情况。型砂的水分原因是主要的根源,铁液进入型腔后,因砂型水分迁移,造成气孔和型砂表面强度的差异,也会出现结疤缺陷,气孔内壁光滑并带有氧化的颜色就是典型的氢气孔。仅供参考!
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-10-15 20:47:11 | 显示全部楼层
    回复 17# 张燕明 % F: A: ]2 J* ~( R

    1 i# }" ?7 R# {( D, b2 D/ u( N! F9 ~! _* P( t
        球化剂加入1.2就可以了,

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-17 10:47:22 | 显示全部楼层
    略加煤粉,降低浇注温度,控制型砂水分,还有型砂的耐火度!因为我也做过类似的产品,也出过这样的问题!个人经验供参考!

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-17 11:11:27 | 显示全部楼层
    建议:  1   控制型沙水份
    0 h# z% d3 R! y; Q/ |; g        2    增加产品上型的排气5 V  E- ]9 ?; T0 @9 E
            3    浇口杯加过滤网! V: g+ K# g/ h; E, F  l
            个人意见,仅供参考!
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-10-17 13:47:03 | 显示全部楼层
    湿型砂砂强度多少?怀疑你的陶土加入量有问题
  • TA的每日心情
    奋斗
    2026-3-2 14:42
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-10-17 15:59:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 554684757 于 2012-10-17 16:01 编辑 8 x' [) t  B# \# ]3 G. j" z

    ( z; e0 m* Z9 }就我个人的观点是进火量小了,浇注后上表面低熔点的物质被烤焦脱落,待充型满了之后出现这种现象!6 B% z- L7 N4 f1 t
    当然不排除水分过高" v+ `8 j$ @& U8 x( q# r
    有待大师进一步赐教!!!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-16 18:13
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-10-17 18:30:41 | 显示全部楼层
    我的qq963778077
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    开心
    2020-5-19 00:00
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2012-10-17 20:05:53 | 显示全部楼层
    原因已经找到,是砂型水分高了,水分降下来就好了。谢谢各位老大参加讨论!

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-17 20:40:59 | 显示全部楼层
    型砂水分高,浇注系统设计不合理都可能造成
  • TA的每日心情

    2022-7-7 08:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-17 15:36:23 | 显示全部楼层
    回复 20# taoyuan
    0 _$ m$ N' W$ H8 M( p
    1 ~& O8 y: j% x* h/ c0 [7 g" a. w% n) r: E- O% n
        想请问是怎么解决的?做蠕铁的时候有时候在上表面也会发现类似情况,型腔已经吹干净了,浇注温度1400度左右,感觉是气孔,覆膜砂铸造,浇注时铁水表面有亮晶晶的膜,怎么解决,期待你的回复。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-12-23 11:54
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-19 07:33:56 | 显示全部楼层
    是怎么解决的呢,我们还在等信儿啊,分享一下吧,貼子里都有猜测,楼主给个结果,谢谢先

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-19 07:52:58 | 显示全部楼层
    很明显是气孔,主要是型腔中的空气排出不顺,其次可能砂型过湿
  • TA的每日心情

    2017-7-25 14:17
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-12-19 10:07:14 | 显示全部楼层
    型腔的含气量比较大   在合箱前进行烘干处理,在放几个排气棒

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-25 15:32:00 | 显示全部楼层
    我想问下你们的砂型表面是否喷涂料?
  • TA的每日心情

    2017-7-25 14:17
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-12-25 16:21:44 | 显示全部楼层
    这个复杂啊   跟天气   型腔中的水分多  有很大的关系了

    该用户从未签到

    发表于 2013-1-29 16:53:19 | 显示全部楼层
    回复 37# 锋锋锋 1 L- G4 C% s& f: p- f  ]" p$ z
    , Q* ?; s4 ^1 M7 U$ d/ r& s7 d
    : p+ ?- w7 u8 x. i9 V7 g1 A
        应该是型砂水分过高,我公司也出现过。

    该用户从未签到

    发表于 2013-1-29 21:11:37 | 显示全部楼层
    我看是砂子中的水分,跟气候也有些关系

    该用户从未签到

    发表于 2013-1-29 22:16:38 | 显示全部楼层
    砂湿度太大,气孔
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