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楼主: 盖玉才

[讨论] 这样的缺陷是什么原因产生的?

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  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-10-15 01:11:11 | 显示全部楼层
    表面不良处的DH2很好,说明型砂水分高,小心看看有没有皮下气孔。好像没有掉砂缺陷,掉砂,应该自己突起,而照片显示的不是这样。浇注温度偏低-因为你的砂型水分高,对铁水冷却作用强。内浇口方向最好偏于切线方向,尽量不使用直径方向。出排气必须有,否则砂型的水分蒸发对充型其阻碍作用。出排气同时可以引导铸件有序凝固,减少补缩压力。调整型砂配方和铸造工艺。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2025-6-15 16:26
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-10-15 16:26:32 | 显示全部楼层
    我做的是铸钢件壳体铸件,在内腔的上表面也是这样的情况,原因是砂型水分高还有砂型吸潮,我用烘干机烘干两个小时就没这种情况发生了

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-15 16:46:34 | 显示全部楼层
    估计是型砂水分高了,如果数量不是太多,集中在一包的话,有可能是包子未烘透也会出现这样的情况。型砂的水分原因是主要的根源,铁液进入型腔后,因砂型水分迁移,造成气孔和型砂表面强度的差异,也会出现结疤缺陷,气孔内壁光滑并带有氧化的颜色就是典型的氢气孔。仅供参考!
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-10-15 20:47:11 | 显示全部楼层
    回复 17# 张燕明
    " _2 H1 V$ ~, Q. g: ?# W* e$ L: H% i0 t9 T

    8 R) N3 M" g; c+ h' K    球化剂加入1.2就可以了,

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-17 10:47:22 | 显示全部楼层
    略加煤粉,降低浇注温度,控制型砂水分,还有型砂的耐火度!因为我也做过类似的产品,也出过这样的问题!个人经验供参考!

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-17 11:11:27 | 显示全部楼层
    建议:  1   控制型沙水份
    ) ~5 P6 r* c0 X! M% p7 I0 k        2    增加产品上型的排气
    2 C0 r2 i+ _! i" H        3    浇口杯加过滤网% A! x, t  Z7 w/ `; h/ }8 I- F
            个人意见,仅供参考!
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    开心
    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-10-17 13:47:03 | 显示全部楼层
    湿型砂砂强度多少?怀疑你的陶土加入量有问题
  • TA的每日心情

    2025-11-10 11:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-10-17 15:59:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 554684757 于 2012-10-17 16:01 编辑 9 V" H5 o0 N6 f

    0 |5 W7 A7 x" r7 o% u  Z9 A就我个人的观点是进火量小了,浇注后上表面低熔点的物质被烤焦脱落,待充型满了之后出现这种现象!
    * L% _" f# u7 T  u; C& u当然不排除水分过高* ^" D8 }+ ^5 ~
    有待大师进一步赐教!!!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-16 18:13
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-10-17 18:30:41 | 显示全部楼层
    我的qq963778077
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    开心
    2020-5-19 00:00
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2012-10-17 20:05:53 | 显示全部楼层
    原因已经找到,是砂型水分高了,水分降下来就好了。谢谢各位老大参加讨论!

    该用户从未签到

    发表于 2012-10-17 20:40:59 | 显示全部楼层
    型砂水分高,浇注系统设计不合理都可能造成
  • TA的每日心情

    2022-7-7 08:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-17 15:36:23 | 显示全部楼层
    回复 20# taoyuan " N! o) ^% U' X1 |/ r' M: `1 X2 A

      t& B* U$ u: O- `, d7 |
    ; C( G% s4 d2 X% |9 S6 o. w5 H    想请问是怎么解决的?做蠕铁的时候有时候在上表面也会发现类似情况,型腔已经吹干净了,浇注温度1400度左右,感觉是气孔,覆膜砂铸造,浇注时铁水表面有亮晶晶的膜,怎么解决,期待你的回复。
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    奋斗
    2025-9-5 11:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-19 07:33:56 | 显示全部楼层
    是怎么解决的呢,我们还在等信儿啊,分享一下吧,貼子里都有猜测,楼主给个结果,谢谢先

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-19 07:52:58 | 显示全部楼层
    很明显是气孔,主要是型腔中的空气排出不顺,其次可能砂型过湿
  • TA的每日心情

    2017-7-25 14:17
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-12-19 10:07:14 | 显示全部楼层
    型腔的含气量比较大   在合箱前进行烘干处理,在放几个排气棒

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-25 15:32:00 | 显示全部楼层
    我想问下你们的砂型表面是否喷涂料?
  • TA的每日心情

    2017-7-25 14:17
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-12-25 16:21:44 | 显示全部楼层
    这个复杂啊   跟天气   型腔中的水分多  有很大的关系了

    该用户从未签到

    发表于 2013-1-29 16:53:19 | 显示全部楼层
    回复 37# 锋锋锋
    + ]* m5 b+ j4 `* j/ I
    # p* i: p0 ^0 v* B/ E: A$ m9 r# e+ i# c1 \3 k; `5 v# R/ ]
        应该是型砂水分过高,我公司也出现过。

    该用户从未签到

    发表于 2013-1-29 21:11:37 | 显示全部楼层
    我看是砂子中的水分,跟气候也有些关系

    该用户从未签到

    发表于 2013-1-29 22:16:38 | 显示全部楼层
    砂湿度太大,气孔
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