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楼主: feixi

[求助] 灰铸铁消失模铸造缺陷

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  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 11:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-3-15 08:15:18 | 显示全部楼层
    有几点看法;1、加工面上有白点,应该是砂子进入造成,原因该是浇注系统涂料过薄或浇道连接处粘结封不严造成有漏点,使砂子随铁水进入型腔;2、有气孔和褶皱:考虑EPS容重是不是过大而增加了发气量,铁水浇注温度低或浇注速度过大,使EPS没完全气化而卷入铁液中,而造成气孔和褶皱;3、有冷豆,应该是浇注系统尺寸过大或比例不合适,造成铁液喷溅而产生冷豆,因铁液温度低而使产生的冷豆没有熔化所致;4、夹渣:浇注系统尺寸过大,没有挡渣作用而产生。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-2-13 17:05
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-3-15 09:24:24 | 显示全部楼层
    1,浇铸温度偏低,提高至1380以上。1 F2 e' `! Z- A9 d
    2,改变浇铸系统为侧铸或阶梯浇铸。
    3 Q0 @! E- W. Z$ |' y3,改箱内组接为箱外组接(4件一组)并将所有连接部位涂刷好。2 S4 x; |" A& |4 l
    4,顶部安排渣冒口。
    + D, E9 i" J; f7 h2 s5,加强烘干。

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-15 22:11:45 | 显示全部楼层
    1.提高浇注温度,解决皱皮现象。8 ?3 I+ [7 L1 _
    2.直交道涂料刷三遍,保证足够的厚度和强度,防止夹砂。: W$ m  g3 _& o
    3.出了问题要从多方面考虑。

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-15 22:12:05 | 显示全部楼层
    1.提高浇注温度,解决皱皮现象。
    ) X5 m2 |( Y) h4 n; G+ l' g& ?2.直交道涂料刷三遍,保证足够的厚度和强度,防止夹砂。
    & o8 v- j4 F' j3 C6 {; Z7 h2 m3.出了问题要从多方面考虑。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-11-3 00:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-3-18 04:19:52 | 显示全部楼层
    1,加大浇口杯,4 i4 O- m, {3 P* U$ Y
    点通直浇道后大流浇铸,切不可戏如空气。                           5 R$ t. }; ?# L/ g1 K1 l( d& I) M
    2,改底铸,横浇口设计撇渣。$ s$ v) p- k+ Q+ G) ^
    # M9 u3 o$ J* S/ K  J6 S3 [7 ~
    3浇铸温度体高些。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-3-22 17:15:03 | 显示全部楼层
    回复 21# 晨曦2008
    + Z5 S: P4 I8 `很多请来的师傅都说:消失模浇注系统没有挡渣的功能?1 q" U0 u& s1 o
    请问:消失模浇注系统如果要具备挡渣功能该如何设计?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-3-22 17:16:52 | 显示全部楼层
    回复 25# 亿万年的光
    # W1 q* v# D' q* \提高浇注温度至1450℃,除了冷隔消失,渣孔问题依旧!4 g1 D: W. n. ^$ u
    采用底注并提高浇注温度,除了冷隔消失,渣孔问题依旧!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-3-22 17:19:06 | 显示全部楼层
    回复 22# xiaoshimo
    6 {+ Z% K, l8 F) j$ {9 k9 f% k顶部采用铸钢件设计冒口的原则安放了四个超级夸张的冒口,除了冷隔问题依旧!
    7 K; i# J/ h+ u另外采用阶梯浇注并安放上述冒口依然问题依旧。
    4 k0 R4 N0 _4 H7 m* R5 R4 C只是没有冷隔,渣孔依然存在。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-22 19:02:00 | 显示全部楼层
    其他先不用说了
    * _3 T. y; j/ b$ q, B1浇注温度低造成的皱皮夹渣。
    ; ?# ]" }+ W" ~2.白点是冲砂现象,这个要处理好直浇道和浇口杯连接处或者是浇口杯本身,还有内浇口处。
    6 M8 c" G! @; Q) N( e3,冲砂就伴随着冲涂料。注意操作这些细节问题
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-11-3 00:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-3-27 05:33:29 | 显示全部楼层
    渣孔你要看清楚,是炉渣一样的渣子还是白色砂粒或是成团的黑色粉末。每种的成因不同,解决的方向也不同。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-2 15:35
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-3-27 19:38:45 | 显示全部楼层
    上图
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-21 22:45:28 | 显示全部楼层
    上个侧面也加工出来的图片,现在砂的问题已经解决,积碳的问题只能用增加加工余量的办法解决。
    5 A7 C0 h$ S+ F6 v IMG_3192.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-5-5 01:37
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-5-22 16:11:19 | 显示全部楼层
    浇铸工艺  顶部 4冒口  锥形冒口+ n" ?! g9 |7 p: Q8 e- ~5 e: l

    . n+ u  Z9 J5 ?  I( v采取 底注 上补浇道   浇注温度提高 消失模浇铸温度要比砂型高  
    ) h  ~8 a/ {/ o  s
    / D( x* \- v. Z# i' y, d6 }$ b砂用10-30目砂  40-70目砂不要加 影响透气性
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    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-22 22:23:49 | 显示全部楼层
    回复 33# yzytd 7 e. ]9 T# {7 y! N" x
    你说的工艺,我在两个月前做了。冒口不能起到“集积碳”的作用,工艺宣告失败。至于温度1350、1370、1380、1400、1420、1450、1460、1470、1480、1490、1500、1520、1550都试验过了。
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    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-22 22:25:34 | 显示全部楼层
    回复 33# yzytd
    3 |. n+ y: v4 n/ e. j: B8 [* b' L3 ~8 E" P6 `# D+ a2 @
    而且我顶上的冒口各种形式、各种大小都弄过。最夸张的一次试验是采用12kg一个的冒口共4个。
  • TA的每日心情

    2019-3-25 09:48
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-23 14:03:29 | 显示全部楼层
    碳黑和白点好像还有,细节控制上可能还有问题
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    2019-3-25 09:48
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-23 14:03:42 | 显示全部楼层
    碳黑和白点好像还有,细节控制上可能还有问题
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    开心
    2020-9-2 15:35
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-23 22:52:26 | 显示全部楼层
    尽量压低泡沫密度 不粘砂前提减薄涂料厚度 涂料可扎小针眼增加排气 负压尽量低 浇注系统可以用阶梯 上内浇口倾斜角度大点(最好空心浇道)
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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     楼主| 发表于 2013-5-24 00:14:54 | 显示全部楼层
    回复 38# 豆豆族 0 a( l% R, b" Q- `4 Z* N0 f; ^6 y* G9 r
    1 i: E( ^- n/ U( k; _

    . C6 K- V6 S3 X) a    空心直浇道且阶梯浇注确实有明显的缺陷减少迹象。

    该用户从未签到

    发表于 2013-6-9 23:29:19 | 显示全部楼层
    1.浇注温度低,或浇道过小,或浇注过程不顺畅。
    ' ?+ V' c: B' f) u; {+ v; r2,。浇注系统涂料太薄,或浇注系统不严谨,冲砂。而且冲涂料。
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