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楼主: 你有药啊?

[求助] DISA线正常生产突然批量缩松,在线等,急!

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-4-18 17:23:48 | 显示全部楼层
回复 15# wubin3188
' U% d; B4 h( }; O& a6 H% s4 M4 {+ o9 X0 B5 u8 }

- d0 I- W9 [; F    那你们是怎么解决的?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-4-18 17:36:55 | 显示全部楼层
回复 16# StoneFeng
5 M2 ]8 R9 P. o# j" A1 X& [! B& `; q3 O( C) Y1 O5 q0 u
  p! S; ~' ?9 \! A* M7 i7 j  x
    这个我今晚用硬度计测一下……
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    2025-11-25 14:48
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-4-18 18:02:46 | 显示全部楼层
    回复 22# 你有药啊? * k* ^" o1 g# B, X4 ~9 s' Q; B, G

    0 b2 J* W9 m1 q4 L3 n2 B
    ' g4 m$ l( M% r& Z5 p3 G3 m# U  L    碳当量偏高引起的缩松跟铸件的硬度、强度可以联系起来的,如果是,那么降低碳当量;如果是其他因素那么在商讨
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    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-18 19:03:12 | 显示全部楼层
    你查下沙子。特别是灼减量。水分。含泥量。 若都正常。则主要原因是气温升高的原因。 你浇注工艺有问题
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-18 19:04:06 | 显示全部楼层
    回复 19# 铸造虫 + h2 O/ _3 K7 C1 i9 x+ O

    : W; J' D( g7 B1 o, c) M
    0 o5 g8 L* m! N8 S! S    这类缩和气温有很大关系
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    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-4-18 22:18:19 | 显示全部楼层
    回复 6# chp01861 ! w/ F8 U# A. T  Q3 U/ M
      T% r& w8 B' M% ]6 N+ ^5 M
    4 z( {: u+ v5 K* a$ J. r
        真话!

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     楼主| 发表于 2013-4-18 22:34:22 | 显示全部楼层
    回复 25# ajizhouji 6 b; N% W1 z& {5 B! E6 U
    $ B6 N8 z- T# Z, V% {) I

    2 W4 u* f7 |2 K$ {% f- a3 X3 t    那我该如何调整呢?

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     楼主| 发表于 2013-4-18 22:40:51 | 显示全部楼层
    回复 9# 你有药啊?
    2 v2 u- t! Q% d# ]6 b/ K: x7 k" L& ?: g; N& U2 R
    , F! A0 P9 V  y5 y; l+ [! `
        修正一下,铜的含量多加了0.1%,不是0.05%,我重新把之前的样品拿出来用光谱仪打了下,铜现在多加了0.1%,会有影响么?还有啊,我今晚用辛普森硬度计,测了下硬度,型腔表面硬度在30N/cm²~44cm²之间,我们用的是DISA垂直无箱造型线。合型力没变过。

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     楼主| 发表于 2013-4-18 22:45:09 | 显示全部楼层
    回复 6# chp01861
      m; T* F) Y2 S) M: H' D# @! _. ?* g+ s5 L) P* ^" ^0 B4 K

    ! R8 z+ L% s& g    修正一下,铜的含量多加了0.1%,不是0.05%,我重新把之前的样品拿出来用光谱仪打了下,铜现在多加了0.1%,会有影响么?还有啊,我今晚用辛普森硬度计,测了下硬度,型腔表面硬度在30N/cm²~44cm²之间,我们用的是DISA垂直无箱造型线。合型力没变过。

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     楼主| 发表于 2013-4-18 22:59:03 | 显示全部楼层
    回复 25# ajizhouji 7 `. U/ v0 t$ c5 a6 ^% r) J
    + e0 K: @  w; M
      ]( E4 S# g, T- \' _$ J
        气温是影响的型砂含水量吧?砂型表面的硬度跟强度是不是一个概念啊?我测了下型腔表面的硬度30~44N/cm²,应该没问题吧?我不太懂啊,6 B" S4 `% u- ^0 m* ?, W
      该调整下紧实率么?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-19 08:25:38 | 显示全部楼层
    谢谢大家的热心帮助,昨晚经过调整,缩松问题已经解决了,如果今天白天还没有缩松产生就算成功了。
    7 F4 Z. O0 j2 t: x& g$ O我提高了下碳当量,降低铜含量,又降低了浇注温度;最近一批废钢边角料含有微量的钼和镍,有部分废钢管头和打包钢不含有这两种元素,所以配料时就用了不含有钼和镍的废钢。一次改变的因数太多,真不知道到底是哪方面的原因解决了缩松。后期我会一项一项的更改,验证解决此次缩松的根本所在。
    ! r3 U& K& w! v  Z6 K! B) ^& c  E) U4 X1 y) Z; z/ d' [
    PS:我觉得我们现在的砂处理系统是存在隐患的,之前一个月质量比较好,只能说明我们现在的砂处理参数适用于之前一个月的气候,如果天气再变暖或者变冷的时候就不一定适用了,到时候真不知道怎么调整了。我对砂处理只了解点皮毛,说的不对的请各位老师指正,也希望各位老师能不惜赐教。
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    2024-11-15 09:48
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-19 09:13:34 | 显示全部楼层
    回复 16# StoneFeng
    / o  o% C0 ]+ {% T5 \4 V$ Y3 F# T2 [8 |

    8 p- _! K" R8 B& m    铜多了珠光体就多,缩性就大,缩孔缩松倾向就大。原因就是石墨化不充分,石墨化膨涨力减少,缩孔缩松的倾向自然就大了。珠光体的缩尺比铁素体的大,原因就是珠光体的缩性比铁素体的缩性大。
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-4-19 10:01:26 | 显示全部楼层
    回复 32# 宋宇 * |& n* o0 M, H, I: m. E+ d; E

    6 B/ b2 ^7 X; n( N2 D# I* r
    : H" U# d# J" W, L9 O    铜是促进共晶阶段石墨化的元素,石墨化能力相当于硅的1/10-1/5。能细化和改善石墨的均匀分布,能降低铸铁的白口倾向。
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    2024-11-15 09:48
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-19 11:25:35 | 显示全部楼层
    回复 33# StoneFeng 3 ^+ \0 V6 L; J" j1 ^' P
    : p  B8 v+ S$ a- b1 I! M
    8 O; o) Y# j: W. h5 E3 v
        所以就在缩松这个问题上,是要平衡cu的量,到底是不是因为形成珠光体的作用过大了?对于石墨化来消除缩松,cu的含量要考虑进去么??
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    2024-11-15 09:48
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-19 14:04:55 | 显示全部楼层
    回复 34# 宋宇   l5 ~8 s" `  |, P. D; P: C

    1 R7 x( z% r1 h+ t* D" q% i3 @5 w$ k' ]! x  A) j
        是的,你的这一句话,让“铸造虫”都发帖了~cu的作用,呵呵~
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    4 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-4-19 20:47:46 | 显示全部楼层
    很是好奇你们用的是哪家的光谱,我这光谱铜锰打出来的误差完全可以忽略。光谱应该定期校准,每班用前打标样。光谱取样模具要保持干净,哪天光谱碳硫不准,出了一堆废品想死的心都有了。废品解决了该去查找下根本原因,针对性的去改变下。

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    发表于 2013-4-19 23:34:44 | 显示全部楼层
    回复 36# 铸造小猫 0 W3 J6 c: T: T$ x" |+ F
    & e2 g( f! O3 G( _

    3 k( P9 g; j9 j, j  I7 C& d    真有点行家的范,句句在理。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-20 07:57:22 | 显示全部楼层
    回复 36# 铸造小猫 # M4 X- E6 y2 J- x: w/ [
    + z! |2 v8 W8 ^  l9 n- Y; p
    , [8 ^/ X4 b# G# C- r
        光谱不属于我们车间,这台设备100W+,四台光谱仪每个班次都要用标样校准,而且四台光谱仪每天要用同一个浇注的样品进行校准,厂家来修设备之前这台设备测得的Cu一直偏高,也就是Cu的实际含量比工艺下限要低,但是物理实验室检验铸件是合格的,所以就没在多加铜,直到这次厂家来修完设备,Cu加的量就多了,几个月后光谱划归我们车间管理就好说了
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    4 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-4-20 14:30:40 | 显示全部楼层
    回复 38# 你有药啊?
    , C8 n$ O( z- _: X! w查下校准的规定什么的,按说发现误差较大是要调整曲线的。划过来后还是要多盯下这些关键过程。定期维护校准。
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    开心
    2022-3-15 07:21
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-4-23 12:17:37 | 显示全部楼层
    我们的光谱分析铜就有约0.05%的误差,不知什么原因!
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