纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


楼主: 你有药啊?

[求助] DISA线正常生产突然批量缩松,在线等,急!

  [复制链接]

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-4-18 17:23:48 | 显示全部楼层
回复 15# wubin3188 ; b( O9 ^, |3 F1 Y; h+ z" S( L1 ^
. k. K$ I4 N- d/ o" o0 O) n$ T$ J

2 s$ J- |6 O0 Q( U, O; }9 T6 T' n    那你们是怎么解决的?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-4-18 17:36:55 | 显示全部楼层
回复 16# StoneFeng ; H3 T) F2 K2 h# D
1 t4 Y5 G' m" S3 C
! k6 l2 j" z0 d) q) e% ?+ W8 a
    这个我今晚用硬度计测一下……
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-25 14:48
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-4-18 18:02:46 | 显示全部楼层
    回复 22# 你有药啊?
    " m  ?5 B+ w. ^5 j
    " z# G- A2 m  w# C4 f( ]- L6 g/ `  N% V
        碳当量偏高引起的缩松跟铸件的硬度、强度可以联系起来的,如果是,那么降低碳当量;如果是其他因素那么在商讨
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-18 19:03:12 | 显示全部楼层
    你查下沙子。特别是灼减量。水分。含泥量。 若都正常。则主要原因是气温升高的原因。 你浇注工艺有问题
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-18 19:04:06 | 显示全部楼层
    回复 19# 铸造虫 * V' p" Q2 q, g0 u
      {% k; X; e' v/ [% S1 D2 x
    8 X) b" g* d8 Q9 N
        这类缩和气温有很大关系
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-18 15:29
  • 签到天数: 686 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-4-18 22:18:19 | 显示全部楼层
    回复 6# chp01861
    ! b, y% B# n1 w) B" F) c1 W! O( M, c9 v
    * R6 z9 A+ n4 @5 f5 _/ I
        真话!

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 22:34:22 | 显示全部楼层
    回复 25# ajizhouji 1 B' [) z' E* Y* Y, ~
    - h) o8 V& a# g+ a9 C& o

    , J$ t. @9 P. L( W! S    那我该如何调整呢?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 22:40:51 | 显示全部楼层
    回复 9# 你有药啊?
    . o# {0 `2 _$ R' U8 X
    9 P8 j: Q: W0 C, O
    6 v1 C5 e3 I1 ~" o7 @0 w* S    修正一下,铜的含量多加了0.1%,不是0.05%,我重新把之前的样品拿出来用光谱仪打了下,铜现在多加了0.1%,会有影响么?还有啊,我今晚用辛普森硬度计,测了下硬度,型腔表面硬度在30N/cm²~44cm²之间,我们用的是DISA垂直无箱造型线。合型力没变过。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 22:45:09 | 显示全部楼层
    回复 6# chp01861 8 i; f2 a. a0 {5 K" O

    % C) P& C* ^1 p# k  @+ Z8 Q: G/ Z$ s9 o% M3 s
        修正一下,铜的含量多加了0.1%,不是0.05%,我重新把之前的样品拿出来用光谱仪打了下,铜现在多加了0.1%,会有影响么?还有啊,我今晚用辛普森硬度计,测了下硬度,型腔表面硬度在30N/cm²~44cm²之间,我们用的是DISA垂直无箱造型线。合型力没变过。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 22:59:03 | 显示全部楼层
    回复 25# ajizhouji
    9 y3 H; R8 f. h9 O9 |- P! c8 e
    - Z! {* t8 @5 A& j
    : g: j- y( C: N    气温是影响的型砂含水量吧?砂型表面的硬度跟强度是不是一个概念啊?我测了下型腔表面的硬度30~44N/cm²,应该没问题吧?我不太懂啊,
    . ]1 c2 G$ t) i  该调整下紧实率么?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-19 08:25:38 | 显示全部楼层
    谢谢大家的热心帮助,昨晚经过调整,缩松问题已经解决了,如果今天白天还没有缩松产生就算成功了。
      X$ N; ~2 P0 u4 }& j+ @' P" D我提高了下碳当量,降低铜含量,又降低了浇注温度;最近一批废钢边角料含有微量的钼和镍,有部分废钢管头和打包钢不含有这两种元素,所以配料时就用了不含有钼和镍的废钢。一次改变的因数太多,真不知道到底是哪方面的原因解决了缩松。后期我会一项一项的更改,验证解决此次缩松的根本所在。9 o9 j) ]  m. a4 U; l( \4 t
    + o; W% A1 J9 f9 J
    PS:我觉得我们现在的砂处理系统是存在隐患的,之前一个月质量比较好,只能说明我们现在的砂处理参数适用于之前一个月的气候,如果天气再变暖或者变冷的时候就不一定适用了,到时候真不知道怎么调整了。我对砂处理只了解点皮毛,说的不对的请各位老师指正,也希望各位老师能不惜赐教。
  • TA的每日心情

    2024-11-15 09:48
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-19 09:13:34 | 显示全部楼层
    回复 16# StoneFeng   v* ^- d" I: G8 S2 u

    ) Z/ x9 n5 |* A# q% [" b, _' {0 R  N. D3 G4 b
        铜多了珠光体就多,缩性就大,缩孔缩松倾向就大。原因就是石墨化不充分,石墨化膨涨力减少,缩孔缩松的倾向自然就大了。珠光体的缩尺比铁素体的大,原因就是珠光体的缩性比铁素体的缩性大。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-18 08:51
  • 签到天数: 61 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-4-19 10:01:26 | 显示全部楼层
    回复 32# 宋宇
    4 p. x6 c# `1 e& `( {2 V  B6 b. n! V: B  e
    # X+ S7 T0 Y6 \9 H' k
        铜是促进共晶阶段石墨化的元素,石墨化能力相当于硅的1/10-1/5。能细化和改善石墨的均匀分布,能降低铸铁的白口倾向。
  • TA的每日心情

    2024-11-15 09:48
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-19 11:25:35 | 显示全部楼层
    回复 33# StoneFeng 3 U- O4 [. v: W! }

    6 U" n# d0 _: D3 q% i
    , ?: s% J" Z$ _, m/ O5 G    所以就在缩松这个问题上,是要平衡cu的量,到底是不是因为形成珠光体的作用过大了?对于石墨化来消除缩松,cu的含量要考虑进去么??
  • TA的每日心情

    2024-11-15 09:48
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-19 14:04:55 | 显示全部楼层
    回复 34# 宋宇
      G9 ~$ O+ S, }4 C+ p  v
      t% p) Z9 i  E
    - O) |, b5 I- o0 ?4 C& {    是的,你的这一句话,让“铸造虫”都发帖了~cu的作用,呵呵~
  • TA的每日心情
    无聊
    1 小时前
  • 签到天数: 1952 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-4-19 20:47:46 | 显示全部楼层
    很是好奇你们用的是哪家的光谱,我这光谱铜锰打出来的误差完全可以忽略。光谱应该定期校准,每班用前打标样。光谱取样模具要保持干净,哪天光谱碳硫不准,出了一堆废品想死的心都有了。废品解决了该去查找下根本原因,针对性的去改变下。

    该用户从未签到

    发表于 2013-4-19 23:34:44 | 显示全部楼层
    回复 36# 铸造小猫 . u- i' H! u+ m2 f7 x, \6 p  v

    : r6 v6 N: G/ ~$ x7 h6 g3 b+ G# \" g) p; r/ a. b9 z
        真有点行家的范,句句在理。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-20 07:57:22 | 显示全部楼层
    回复 36# 铸造小猫 : I5 g3 c, D1 V' F, j4 O
    " g8 j5 N7 u* }. x

    8 S1 I# `- }) A! V, f" i    光谱不属于我们车间,这台设备100W+,四台光谱仪每个班次都要用标样校准,而且四台光谱仪每天要用同一个浇注的样品进行校准,厂家来修设备之前这台设备测得的Cu一直偏高,也就是Cu的实际含量比工艺下限要低,但是物理实验室检验铸件是合格的,所以就没在多加铜,直到这次厂家来修完设备,Cu加的量就多了,几个月后光谱划归我们车间管理就好说了
  • TA的每日心情
    无聊
    1 小时前
  • 签到天数: 1952 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-4-20 14:30:40 | 显示全部楼层
    回复 38# 你有药啊?
    5 o+ R( k7 H* p查下校准的规定什么的,按说发现误差较大是要调整曲线的。划过来后还是要多盯下这些关键过程。定期维护校准。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-15 07:21
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-4-23 12:17:37 | 显示全部楼层
    我们的光谱分析铜就有约0.05%的误差,不知什么原因!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-7 12:21 , Processed in 0.158022 second(s), 21 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表