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楼主: 你有药啊?

[求助] DISA线正常生产突然批量缩松,在线等,急!

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-4-18 17:23:48 | 显示全部楼层
回复 15# wubin3188 ( a. D  A9 o0 V0 b
! X& N7 P/ N  y' `) b* A
8 W6 ^4 y% d, ], W& C6 e8 h
    那你们是怎么解决的?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-4-18 17:36:55 | 显示全部楼层
回复 16# StoneFeng - {( l2 W% M, _! X4 H6 K

$ l3 W9 e/ ^/ l7 b" x) _3 H
' a. {2 |# l! H# ?1 d2 `    这个我今晚用硬度计测一下……
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    2025-11-25 14:48
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-4-18 18:02:46 | 显示全部楼层
    回复 22# 你有药啊?
    0 \6 b3 G( i) q2 a* }; P$ M0 D8 a! t& F; s

    / E" z0 J5 q' b& g    碳当量偏高引起的缩松跟铸件的硬度、强度可以联系起来的,如果是,那么降低碳当量;如果是其他因素那么在商讨
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    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-18 19:03:12 | 显示全部楼层
    你查下沙子。特别是灼减量。水分。含泥量。 若都正常。则主要原因是气温升高的原因。 你浇注工艺有问题
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    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-18 19:04:06 | 显示全部楼层
    回复 19# 铸造虫
      l2 T. W1 j% A* U6 k2 T+ R, H( \- s* t0 n4 P

    7 \  v( Z% x: Q! i    这类缩和气温有很大关系
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    2025-6-18 15:29
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-4-18 22:18:19 | 显示全部楼层
    回复 6# chp01861
    . x8 w6 G& O6 Z6 Z' K& x1 n, G: y/ R( [8 F9 O" T  s& ^0 b& t% y
    - O9 C3 [; t& `0 N
        真话!

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     楼主| 发表于 2013-4-18 22:34:22 | 显示全部楼层
    回复 25# ajizhouji
    ' l/ g/ G/ k* u. \# T& c/ i1 ?& v- X/ |0 s. z0 C! \
    ( z' @1 d) A* i# @- q& H
        那我该如何调整呢?

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     楼主| 发表于 2013-4-18 22:40:51 | 显示全部楼层
    回复 9# 你有药啊?   h7 c& M9 }* }, z$ q3 _% |

    6 q0 T+ J3 Z- s( J6 d# l6 T7 r5 ~9 A: U3 K' J1 C7 M0 w
        修正一下,铜的含量多加了0.1%,不是0.05%,我重新把之前的样品拿出来用光谱仪打了下,铜现在多加了0.1%,会有影响么?还有啊,我今晚用辛普森硬度计,测了下硬度,型腔表面硬度在30N/cm²~44cm²之间,我们用的是DISA垂直无箱造型线。合型力没变过。

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     楼主| 发表于 2013-4-18 22:45:09 | 显示全部楼层
    回复 6# chp01861 8 a0 {& q! _9 `7 s! R8 K

    8 c' e4 o$ O$ f) |  V- T4 `+ c8 \# n+ O- ]" o% u, u) i
        修正一下,铜的含量多加了0.1%,不是0.05%,我重新把之前的样品拿出来用光谱仪打了下,铜现在多加了0.1%,会有影响么?还有啊,我今晚用辛普森硬度计,测了下硬度,型腔表面硬度在30N/cm²~44cm²之间,我们用的是DISA垂直无箱造型线。合型力没变过。

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     楼主| 发表于 2013-4-18 22:59:03 | 显示全部楼层
    回复 25# ajizhouji
    0 t/ Q, s* ~& g9 j6 D
    ! N( h- N. ?8 R* B0 U, ?) X1 f
    % S# w/ B5 `' p3 e( e! P    气温是影响的型砂含水量吧?砂型表面的硬度跟强度是不是一个概念啊?我测了下型腔表面的硬度30~44N/cm²,应该没问题吧?我不太懂啊,
    8 N. F& O& W! a" b8 w$ h  该调整下紧实率么?

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     楼主| 发表于 2013-4-19 08:25:38 | 显示全部楼层
    谢谢大家的热心帮助,昨晚经过调整,缩松问题已经解决了,如果今天白天还没有缩松产生就算成功了。! v- J5 H/ b: I9 b& ], t( O
    我提高了下碳当量,降低铜含量,又降低了浇注温度;最近一批废钢边角料含有微量的钼和镍,有部分废钢管头和打包钢不含有这两种元素,所以配料时就用了不含有钼和镍的废钢。一次改变的因数太多,真不知道到底是哪方面的原因解决了缩松。后期我会一项一项的更改,验证解决此次缩松的根本所在。& e8 M8 l6 H; A' y2 ~
    ( n4 @, S- G, R1 M! u9 F
    PS:我觉得我们现在的砂处理系统是存在隐患的,之前一个月质量比较好,只能说明我们现在的砂处理参数适用于之前一个月的气候,如果天气再变暖或者变冷的时候就不一定适用了,到时候真不知道怎么调整了。我对砂处理只了解点皮毛,说的不对的请各位老师指正,也希望各位老师能不惜赐教。
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    2024-11-15 09:48
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-19 09:13:34 | 显示全部楼层
    回复 16# StoneFeng * Q# Z4 k, g3 x8 o% p

    ; Y, S) J; V7 I1 G2 ?4 G& }9 c3 E8 M5 Y
        铜多了珠光体就多,缩性就大,缩孔缩松倾向就大。原因就是石墨化不充分,石墨化膨涨力减少,缩孔缩松的倾向自然就大了。珠光体的缩尺比铁素体的大,原因就是珠光体的缩性比铁素体的缩性大。
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-4-19 10:01:26 | 显示全部楼层
    回复 32# 宋宇 4 p2 _& V' n9 ]% G2 e
    2 c) f7 O( \* ~2 f+ v
    $ M. y9 m+ {" s2 h1 F( s% |
        铜是促进共晶阶段石墨化的元素,石墨化能力相当于硅的1/10-1/5。能细化和改善石墨的均匀分布,能降低铸铁的白口倾向。
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    2024-11-15 09:48
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-19 11:25:35 | 显示全部楼层
    回复 33# StoneFeng
    ' j: a/ P+ X$ L* V! C6 M
      c9 M/ S, V! U* _6 X
    % t7 r) h  x+ Y% w# x) _    所以就在缩松这个问题上,是要平衡cu的量,到底是不是因为形成珠光体的作用过大了?对于石墨化来消除缩松,cu的含量要考虑进去么??
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    2024-11-15 09:48
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-4-19 14:04:55 | 显示全部楼层
    回复 34# 宋宇
    , D4 ~: m+ A2 x7 l0 U2 {5 v$ A1 F4 \# a* {
    * R8 R( S4 m. J! S/ b( A7 ~
        是的,你的这一句话,让“铸造虫”都发帖了~cu的作用,呵呵~
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    郁闷
    3 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-4-19 20:47:46 | 显示全部楼层
    很是好奇你们用的是哪家的光谱,我这光谱铜锰打出来的误差完全可以忽略。光谱应该定期校准,每班用前打标样。光谱取样模具要保持干净,哪天光谱碳硫不准,出了一堆废品想死的心都有了。废品解决了该去查找下根本原因,针对性的去改变下。

    该用户从未签到

    发表于 2013-4-19 23:34:44 | 显示全部楼层
    回复 36# 铸造小猫
    2 H/ T( }# _9 e* @6 a; x2 m9 K; Z! Z3 a% W, D7 m
    + h) k$ W$ W3 E4 m* I! ?( B
        真有点行家的范,句句在理。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-4-20 07:57:22 | 显示全部楼层
    回复 36# 铸造小猫 # @4 [) [- J7 v- }. \
    ( Y) X& Y, D2 k% y* @$ \5 \; y

    0 r( x  X7 d, U2 A# l    光谱不属于我们车间,这台设备100W+,四台光谱仪每个班次都要用标样校准,而且四台光谱仪每天要用同一个浇注的样品进行校准,厂家来修设备之前这台设备测得的Cu一直偏高,也就是Cu的实际含量比工艺下限要低,但是物理实验室检验铸件是合格的,所以就没在多加铜,直到这次厂家来修完设备,Cu加的量就多了,几个月后光谱划归我们车间管理就好说了
  • TA的每日心情
    郁闷
    3 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-4-20 14:30:40 | 显示全部楼层
    回复 38# 你有药啊? 9 a7 J7 s# R  H, N: i5 g
    查下校准的规定什么的,按说发现误差较大是要调整曲线的。划过来后还是要多盯下这些关键过程。定期维护校准。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-15 07:21
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-4-23 12:17:37 | 显示全部楼层
    我们的光谱分析铜就有约0.05%的误差,不知什么原因!
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