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楼主: 乌合之一

[求助] 大家帮忙看看这个缺陷,什么原因造成的

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-5 08:19:44 | 显示全部楼层
    b]回复 20# 乌合之一
    6 \3 P$ o+ }) ?, f7 `: |2 u
    的反应影响你的皮下气孔的生成. 8 t4 j/ L0 J9 ]' z0 N5 A
    你说的二次渣(熔性渣)是MgO吗,那你说渣致气孔的可能性比率性较大主要是指MgO + C  = Mg + CO这个反应生成的气孔吗?
    ! ~$ F% I% ~8 _$ D" B+ c' Y" A
    - T/ q  q3 Q) |6 ^$ S! |& n
    0 b2 J0 Z! a( ~" [2 s, A
        对于你的缺陷.可涉及的化学反应,应当有两种.Mg + H2O = MgO  +  H2
    4 B" x# x& H! z' `" b                                       MgO + C  = Mg + CO
    & M4 P4 P2 T( z$ ?/ x" n5 C, Q; `# w# f" t% `# L+ t/ `4 J
    这要看你的皮下气孔内的颜色.一皮下气孔都是在喷砂后被发现.由于表皮被打破.气孔内的颜色被破坏.不好鉴别是H2.或是CO型的气孔表面.从我的角度看:- U1 u2 A  ^  _8 e" N7 Y& `( `
    1:不知你的件以前都正常.还是这批件偶出.
    & h$ B2 R3 K8 q0 B- N2:不知你的型砂是否水份是否过高.如不是水份过高,就应是MgO + C  = Mg + CO.如水份过高,就不能排除Mg + H2O = MgO  +  H2.3 N. o. A/ _; R7 M# b9 d

    - Z; p- [  v8 I
    / H" r& Y' X/ C- t3:不知你的件的浇注系统或在模板上的位置和配置.如晨曦2008所言.你的那个件的端头的气孔缺陷的积聚.可能就不是单纯的渣致皮下气孔了.是"呛".是固态渣的集聚所致?
    9 A5 M9 ^5 b  l如是这两种情况.就要考虑是否要如老翻砂匠谈的那样,要加溢流或排气了.0 h/ c: I3 g. `' p, q
    4:大体看,你的缺陷应与MgO + C  = Mg + CO有关.比如你只测出炉温度,不测浇注温度,这就不好.比如我的案例.为什么他7月到10月.比较可以,那时我们这面温度尚可.在进入11月后,温度大降.他还用他原来的出炉温度.并且控制严格.他就没考虑到.温降.包凉.包内铁水降温.铁水倒包的温降.模凉.模型.芯寒气大等因素.后来由于严格要求炉前包倒浇包的温度.问题就大有改观.这种渣致气孔,主要是在手浇茶壶包时形成的二次渣,和铸件浇注过程中,液流温降形成的二次渣.或浇注过程中紊流形成的二次渣.固态渣所致.% X6 a) R; M- j9 s$ C2 G
    前面所谈的熔性渣的几种表观现象,也是我根据资料为依据.戴墨镜观查到的特征.因你出炉温度可以测.你总不能炉前包到浇注场地了,你还测.那不添乱么.我的原则,是在茶壶浇包,在观察到.液面有有30%的熔性膜时.就停止浇注.铸造是一个.如锈花细心.又辛苦的工作.最后根据这个过程的温降.反推出炉铁水必需保证的温度.3 q# y% y) R2 P( z) A* j5 i
    谈这些,只不过是看图说话.只不过是自己的看法谈一点观点.如气孔里究竟是H2. CO气体.是否是由其它的原因.因球铁皮下气孔的类型有多种, 形成原因也不一样…: Z% }- \% q& o( p1 ?- O
    最好,你把你的所有素材资料尽量提供给大家.论坛里有许多专家.他们的的实战经验丰富.想必能给你提供一个解决问题的思路.
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    慵懒
    2022-12-20 10:11
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-5-5 09:12:11 | 显示全部楼层
    估计包末浇注温度只有1340左右或更低,首先要测浇注温度再来反调出铁处理温度
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    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-6 22:21:37 | 显示全部楼层
    回复 21# castengineer
    + d; U/ L( M. }% J8 u9 g# y& C! c$ p7 k) W7 m, x+ f
    首先以前偶尔有比例不大,后来连续出了好几批比例较大的大概20-30%,后来又正常了半个月偶尔出点比例不大,这次图片显示又是大比例出的,就这么个情况; Z' O0 @/ ~9 j2 @2 z* f
    其次,应该不是端头,都是在铸件的上顶面位置,如果是固态渣积聚所致起码能看到点固态渣的形态,现在是未发现一点渣的痕迹。
    . {) D, n3 M: p0 m) ~最后浇注温度,出炉在1520-1540,大包转4小包测温最后一小包初浇1380-1400之间吧,即使要保证初浇在防止二次渣形成的1450(末浇肯定更低)以上,出炉温度起码要1580-1600,这样球化肯定不稳定,温度太高对于我们这种无冒口铸件还会出现缩凹等其他缺陷,感觉再提浇注温度空间有限。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-7 06:20:35 | 显示全部楼层
    回复 23# 乌合之一
    : p0 `( D5 j7 E; y7 t0 o, e' D* U! P& c9 _1 |3 Q' D' `0 g. ^* ~/ e

    1 S9 q* S! ^( C8 Q) h   
    其次,应该不是端头,都是在铸件的上顶面位置

    , M) d9 i5 n& g! o- m4 ?8 }! V
    5 u7 R6 p8 d+ c: R% e* S看一下,模板图吧.
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-7 07:10:29 | 显示全部楼层
    回复 23# 乌合之一
    + P. C. m5 H* N# x) }
    2 N2 p. X; z6 v3 o  I6 K( q! m, w8 F2 M
        大包转4小包测温最后一小包初浇1380-1400之间吧:: R3 O1 S, |. \
    戴个墨镜观查一下,在茶壶浇包,在观察到.液面有有30%的熔性膜时.其问温度也就大该如此吧.观察一下.搞铸造很辛苦.但要掌握第一手资料.又不得如此.6 F+ y6 {! u$ u# g/ V
    出炉温度起码要1580-1600,这样球化肯定不稳定,4 ]+ q! ?3 m% k7 m5 N3 j
    1:对于这点.大可不必担心.在我的案例中.11月份时我的出炉温度约1580-1590.但到后来时.三九天时,室外温度都在-20度左右.最后把出炉温度定在1610-1620.使用的是,硅-钡-钙-铝孕育剂,抗衰性比教强.2 Q! U2 ~2 w: l- C8 |3 H4 U( R/ t  d
    2:对出炉和浇包采取烫包制度.可以减少出炉到浇注过程中的温降.
    . z! t0 V( v+ \% P, ]* _" C4 i
    7 l, k( l& K5 b7 P; B温度太高对于我们这种无冒口铸件还会出现缩凹等其他缺陷7 B0 |8 l3 B- v9 p; E
    对于无冒口铸造.浇温只是影响其效果的一个因素.并且适当控制浇温也不会影响太大.从我的经验,对薄壁小件.并不适合无冒口铸造./ U$ l3 r6 w# ]4 H
    但对于你的工艺,确实是用的很好.这就有一个问题.从并不适合无冒口铸造---到确实是用的很好.想必这里有一个最适和你的工艺的控制范围.而你又是最近发现和严重的.这就有一个问题了.应是在执行整个工艺过程控制中.出现了偏差.这种偏差往往是隐型的.到最后出现问题时,这种隐型偏差达最大点.再一个你的型砂参数和性能最近有无变化?2 @# A9 e0 w7 Z1 b
    .....几点看法.供参考.
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    开心
    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2013-5-7 22:23:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 乌合之一 于 2013-5-7 22:27 编辑
      w, _/ m* E' c4 O: D! V6 y5 m' [% n8 L- D, N; ]; A
    谢谢老师们专业的指教,让我受益匪浅。
    " R: e! z1 u9 k2 h3 p   我还有一个问题,为什么渣气孔却看不到一点渣的痕迹呢,天气热了气压高了是不是更容易产生气孔?
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    2023-7-26 09:59
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-7 22:25:51 | 显示全部楼层
    渣孔。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-8 06:11:03 | 显示全部楼层
    回复 26# 乌合之一
    1 ^5 Y+ V* h& a' ]' M5 `; U. _6 Q% i2 n
    ; k3 u- D6 ^1 ?% `  F. E& a
       
    天气热了气压高了是不是更容易产生气孔

    2 W2 E' u: @+ a4 a; N1 s应和天气热没关系,天气热.空气密度低.较冬天要小8-10%.如不谈铸型与金属液界面的反应性气体状态.如谈铸件的气孔和大气压力的直接关系时.如是金属液的析出性气孔,应是有加大的可能.但对这种,渣致气孔.是铸型与金属液界面的反应型气孔,应当没关系.但从炉前球化.孕育过程的降温,和转包时的降温.和包本身对金属液的吸热.倒有利于这种皮下气孔的防止.
    0 j  t/ J4 b- D9 P" s  但,天气对型砂水份的影响,要格外注意.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-8 06:19:37 | 显示全部楼层
    回复 26# 乌合之一
    4 _  v& z: S/ p. K% z
    / }! i+ ?: {# V1 G% H. W6 l* H, |' A9 F
        这种渣,是很小的,大部分是在其和液体呈一体时或略高于液体表面时,导致的气孔.我观查过.得用10X左右的放大镜.(一般市场上的8X.或用显微镜的10X物镜)可以观察到.在孔的内表面.在铸件的一侧.有异样的,不规则得凸出物.但这种缺陷,大都由于喷砂后发现.内表面被破坏.就更不好观察了.
    6 V& B0 o+ L; E3 s; A; x% \1 x/ ?$ u3 |# b
    一般二次渣都很小.
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    无聊
    2016-2-27 14:01
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-8 07:37:39 | 显示全部楼层
    回复 1# 乌合之一 ' D" J! @+ L6 t2 r9 f) p. q) `3 T, t
    $ z5 ?$ u! L5 L5 O7 V) L
    汽扑,而且造成铁豆。
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    奋斗
    半小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-8 08:00:53 | 显示全部楼层
    回复 26# 乌合之一
    1 L; }! N/ m& ~
    . u# r4 E3 I/ i  r  \2 F
    0 P5 N5 V: m- w    夏季天气潮湿,空气中含水汽量大。气温高,砂型中水分易在型腔内产生水露珠,所以产生气孔的几率较其它季节大。
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-8 09:53:39 | 显示全部楼层
    我问几个问题:1.是新产品或者刚出现这样的情况吗?以前正常吗?或者其它类似产品?2.多大浇注包,这样的件出炉温度1540有点偏低,当然这个主要取决与你的包子的保温效果。如果是老产品出现的问题,你盯下熔炼,应该是熔炼问题。气孔出现在铸件上部的吧?2 ~: Y* g, D/ \/ c
    2003年的时候专干DISA扣件和管件,或许你现在做的业务就是我以前总公司做的。
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    开心
    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-5-8 13:05:15 | 显示全部楼层
    CASTENGINEER难得有说这么多的帖子,标记一下,之后细看
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    奋斗
    2018-3-16 16:00
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-8 14:53:51 | 显示全部楼层
    问题解决了没有啊,依个人浅见,主要有两种缺陷,一种为夹砂,与操作有关。一种为内渗豆,出现内渗豆主要实现出先了气孔,主要与型砂有关。
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    无聊
    2017-8-31 16:33
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-11 00:54:53 | 显示全部楼层
    前辈们的侃侃而谈让我对铸造 的兴趣又浓厚了。。。谢谢了

    该用户从未签到

    发表于 2013-5-11 12:43:47 | 显示全部楼层
    回复 1# 乌合之一
    + O5 \$ I. U( M- B  V6 ^& P
    1 e% k0 P8 r* P# {, r* N8 W( q5 o# Z( z, G' I/ V  A1 v7 l
        干了好几年这种管件,深有体会,真不好整呀!稍有不慎就给你点颜色。体会有几点供参考。" c4 Y; j% M! h3 l' H) B
    1.配料要往共晶点配,因共晶点处铁水流动性最好,一是便于充型,二便于铸清铸件上的字,三便于铁水内气体排出,减少皮下气孔产生。
    " M( l) i/ \% ~7 C! `8 l& ~2.控制铁水温度,主要是控制浇注温度,保证浇到最后一件时也不能太低,出炉温度及处理包和浇包烘烤好坏都影响浇注温度,不能浇的太慢,应控制好。: l& ^6 o  b) K/ c! t' z
    3.控制好铁水内含硫量尽量低些,在能球化的情况下尽量降低球化剂的加入量,加多了渗碳体.珠光体产生的倾向会增大,会达不到Q丅45-12的性能。1 G1 b  Q# v5 {4 [
    4.球化处理后的要尽快浇完,防止球化衰退,防止浇温降的太多,降太多了皮下气孔就会随之而来。
    / C: C6 a* D: O) u! w5.为防止渣孔产生最好使用茶壶浇包。
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