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楼主: xyzhlan

灰铁表面缺陷

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2008-10-20 12:44:34 | 显示全部楼层
    换耐火度搞的原砂不是解决的办法(如果现在用的硅砂),刻意的降低浇注温度会带来很多铸造缺陷,我认为原砂杂质比较多并且比较粗,换些干净的原砂用焦砟特性比较好的煤粉问题应该能解决
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    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-10-20 15:19:31 | 显示全部楼层
    原砂杂质少,耐火度自然高。结果应该是相同吧。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2008-10-20 15:26:50 | 显示全部楼层
    是呀,杂质含量低,二氧化硅的含量就高。耐火度自然高。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-10-20 15:44:05 | 显示全部楼层
    一个经历供LZ参考:几年前一家小厂干一个600公斤HT轴承座,厚度100mm,粘土干型砂造型,水基石墨涂料,原砂用当地河砂(杂质较多,未检测),出现这种缺陷,改用烟台海砂,OK!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-12-6 23:06:50 | 显示全部楼层
    顶起来。陆斑竹可参考。

    该用户从未签到

    发表于 2008-12-9 13:59:02 | 显示全部楼层
    看样子应该是型砂的原因
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-12-9 23:22:43 | 显示全部楼层
    原帖由 范恋雪 于 2008-10-20 12:44 发表 8 O8 ^' K/ Z5 d
    换耐火度搞的原砂不是解决的办法(如果现在用的硅砂),刻意的降低浇注温度会带来很多铸造缺陷,我认为原砂杂质比较多并且比较粗,换些干净的原砂用焦砟特性比较好的煤粉问题应该能解决 ...

      v5 c7 e9 q% B# y. d4 P- h我同意范版主意见加煤粉可以形成保护氛围减少反应
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-12-10 00:54:29 | 显示全部楼层
    型砂质量问题!!!干脆回炉“重炼”吧。
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    2023-3-6 21:16
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-12-10 12:37:04 | 显示全部楼层
    原帖由 xyzhlan 于 2008-10-15 22:35 发表
    ; A1 p: N1 B- S: e% |* }- A这是一个朋友做的,我帮忙分析一是浇注温度高,二是面砂耐火度低,透气不好,三是铁水吸氧厉害,可他上了涂料,因厂小没有检测设备
    3 K& C" r; C0 y4 x  c- K' T7 J6 {& T
    潮模砂也用涂料的啊?

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-11 15:30:58 | 显示全部楼层
    我们的球铁件也出现过类似缺陷,是派普树脂砂造型,分析是气孔,主要原因是砂处理设备和混砂机的问题,砂子的酌减偏高,发气量偏大,后提高新砂加入量,降低树脂加入量,问题解决
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    2025-5-5 11:18
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-11 20:24:21 | 显示全部楼层
    1.型砂有问题。
    # [/ |" Y/ Z! d3 P对策:
    9 M% W, m+ `) o加入新砂,煤粉,膨润土(总砂量10~20%),提高型砂的耐火度,减少死粘土的含量。
    2 a, E# A* Y; D( X( z9 f* ^2.铁水氧化严重。
    , h5 M5 i, x+ t! L+ ]对策:
    / m0 T& C6 Z6 Q4 y* Y加强脱氧(用硅铁)。

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-11 21:13:18 | 显示全部楼层
    这种现象应该从型砂上找原因,我认为是粘砂。更换新的细一点的型砂,有种光亮剂的试试效果会不错~
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    无聊
    2023-7-26 09:59
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-11 21:23:22 | 显示全部楼层
    潮模砂没有加入煤粉吗?
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    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-4-12 10:32:24 | 显示全部楼层
    嗯!学习了不少东西!; F2 I6 i. y, b1 H

    + n/ r5 r% u0 G: G# E/ [250公斤的铸件我们一般都使用树脂砂做!看楼主朋友用粘土砂做的铸件,尽管有问题!但已经相当不错啦!
    , h' G+ j" i7 {2 u  y8 ]
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    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-12 15:20:08 | 显示全部楼层
    把它做成球铁 * n( X  o$ v: i- N
    缺陷是在侧面啊,其他面有吗?
    5 |+ a5 f: `! U- s0 d; K7 @! H缺陷应该只在表皮有& t8 X6 O" J0 b8 w; b" U8 O
    不是粘砂,是气体缺陷. l# h6 @1 T; }: u9 Y1 {
    解决办法:一是像楼上同事们所说的从型砂质量下手,减少型腔的发气,煤粉质量,型砂透气性都很关键
    + y, u' R3 S5 R% f二是减少熔炼的氧化吸气,观察是否原材料锈蚀严重,使用机加工铁、钢屑,' d4 ^, D( [+ l- V
    高温熔炼,适当的低温浇注, W# r; ]5 }7 J/ h9 i) x0 m
    改变浇注系统分布
    3 i. @( H, h1 z' K! r检测铁水含铝量
    0 a" k$ p& T$ f( N- z& Y# V1 t, N. b% R
    # @, l2 f4 w; V, |9 M0 u, o[ 本帖最后由 ddhdgpa 于 2009-4-12 15:25 编辑 ]
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