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楼主: xyzhlan

灰铁表面缺陷

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2008-10-20 12:44:34 | 显示全部楼层
    换耐火度搞的原砂不是解决的办法(如果现在用的硅砂),刻意的降低浇注温度会带来很多铸造缺陷,我认为原砂杂质比较多并且比较粗,换些干净的原砂用焦砟特性比较好的煤粉问题应该能解决
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    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-10-20 15:19:31 | 显示全部楼层
    原砂杂质少,耐火度自然高。结果应该是相同吧。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2008-10-20 15:26:50 | 显示全部楼层
    是呀,杂质含量低,二氧化硅的含量就高。耐火度自然高。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-10-20 15:44:05 | 显示全部楼层
    一个经历供LZ参考:几年前一家小厂干一个600公斤HT轴承座,厚度100mm,粘土干型砂造型,水基石墨涂料,原砂用当地河砂(杂质较多,未检测),出现这种缺陷,改用烟台海砂,OK!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-12-6 23:06:50 | 显示全部楼层
    顶起来。陆斑竹可参考。

    该用户从未签到

    发表于 2008-12-9 13:59:02 | 显示全部楼层
    看样子应该是型砂的原因
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-12-9 23:22:43 | 显示全部楼层
    原帖由 范恋雪 于 2008-10-20 12:44 发表
    . R7 o: ?/ f* O& V& I& N9 r换耐火度搞的原砂不是解决的办法(如果现在用的硅砂),刻意的降低浇注温度会带来很多铸造缺陷,我认为原砂杂质比较多并且比较粗,换些干净的原砂用焦砟特性比较好的煤粉问题应该能解决 ...

    ) G7 J* ~3 j$ E2 E4 z/ ?我同意范版主意见加煤粉可以形成保护氛围减少反应
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-12-10 00:54:29 | 显示全部楼层
    型砂质量问题!!!干脆回炉“重炼”吧。
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    2023-3-6 21:16
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-12-10 12:37:04 | 显示全部楼层
    原帖由 xyzhlan 于 2008-10-15 22:35 发表
    ' Y" [$ O" Z+ R  E( _+ i2 M) O这是一个朋友做的,我帮忙分析一是浇注温度高,二是面砂耐火度低,透气不好,三是铁水吸氧厉害,可他上了涂料,因厂小没有检测设备

    6 d5 m; I) ^& N5 g9 z& }, ~潮模砂也用涂料的啊?

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-11 15:30:58 | 显示全部楼层
    我们的球铁件也出现过类似缺陷,是派普树脂砂造型,分析是气孔,主要原因是砂处理设备和混砂机的问题,砂子的酌减偏高,发气量偏大,后提高新砂加入量,降低树脂加入量,问题解决
  • TA的每日心情
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    7 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-11 20:24:21 | 显示全部楼层
    1.型砂有问题。
    . k* F4 G( X, W7 H1 d对策:
    : B: Z8 r! W+ \2 ^7 d' X" y& L加入新砂,煤粉,膨润土(总砂量10~20%),提高型砂的耐火度,减少死粘土的含量。9 l; |  _6 w. D: t; y; X" Q
    2.铁水氧化严重。1 k1 \- }5 w# W5 y9 o4 w; f2 z3 x
    对策:
    ( Y, M8 x  `( B8 R加强脱氧(用硅铁)。

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-11 21:13:18 | 显示全部楼层
    这种现象应该从型砂上找原因,我认为是粘砂。更换新的细一点的型砂,有种光亮剂的试试效果会不错~
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    无聊
    2023-7-26 09:59
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-11 21:23:22 | 显示全部楼层
    潮模砂没有加入煤粉吗?
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    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-4-12 10:32:24 | 显示全部楼层
    嗯!学习了不少东西!. {1 N/ }/ `# i' ~$ ^, _

    + f# ]; k) W9 x. a1 X2 v250公斤的铸件我们一般都使用树脂砂做!看楼主朋友用粘土砂做的铸件,尽管有问题!但已经相当不错啦!, _! O- v" ^( I7 N( L8 V- V9 B( j
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    开心
    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-12 15:20:08 | 显示全部楼层
    把它做成球铁 1 b9 |8 W7 k: y
    缺陷是在侧面啊,其他面有吗?
    8 t/ ^9 u0 S0 x' w6 o缺陷应该只在表皮有
    8 z# w$ T2 O* S! D不是粘砂,是气体缺陷9 S" w3 ^, s! o( _! f/ B9 {
    解决办法:一是像楼上同事们所说的从型砂质量下手,减少型腔的发气,煤粉质量,型砂透气性都很关键0 N! Z  Z' D9 Y8 f
    二是减少熔炼的氧化吸气,观察是否原材料锈蚀严重,使用机加工铁、钢屑,
    " i( g5 ?1 m! w# H/ i) n高温熔炼,适当的低温浇注
    7 r5 e/ P1 S$ g4 j, R3 p改变浇注系统分布) ?  ^4 U" s0 C9 F. c6 R6 t
    检测铁水含铝量
    & V  M' Q/ i6 a1 G7 a, A# x2 g+ R0 p
    $ o' v( W0 b5 r/ H[ 本帖最后由 ddhdgpa 于 2009-4-12 15:25 编辑 ]
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