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楼主: 刘中华

[交流] 球墨铸铁浇注最后一包为什么总出现球化不良

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 19:46
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 15:52:35 | 显示全部楼层
    回复 20# 铸造小猫
    3 u- i0 B; U9 ]2 g2 o/ u* G1 S: ^" c( P+ ]
    * t: J& I  T  l0 W5 R+ X0 v
        最后一包 残留稀土 0.0145  Ti 0.012  应该都没问题  一直很稳定的值
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    2021-1-10 19:46
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 15:55:27 | 显示全部楼层
    回复 19# 高大有 ( D* V- R2 k) O9 p

    9 ]5 m+ v; X+ N+ g9 ~1 ^$ n
    , N: v8 Q' w* L1 E7 n    整个批次 都球化不良# S( J  Q& h' s8 I5 y9 V
      没有添加回炉料6 H5 x; K/ J& A$ _: [, }  c
      最终检测S 含量在 0.013~0.017 波动,炉前S 0.022~0.025左右
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    奋斗
    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-17 16:16:24 | 显示全部楼层
    回复 22# 刘中华 8 D( i9 Y0 o6 f+ I2 V7 Z
    S0.013--0.017对于Mg残0.042左右是偏高了- p0 u5 b$ K4 W6 `
    Mg0.042,S0.013以下,如果壁厚不是太厚,不会衰退;5 g# Q' \  p  M
    S0.013--0.017时,Mg0.045--0.055为好
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 16:23:04 | 显示全部楼层
    回复 23# 高大有
    ' r( Y* F, c; @1 U, y( F+ @- E& K4 `+ z9 m8 J+ r
    5 [2 _! O  R/ }! E) O4 f1 D: q/ z
        其实 球化反应最终成分的S 含量在什么范围最理想呢?????
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    奋斗
    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-17 16:40:18 | 显示全部楼层
    回复 24# 刘中华
    ; D, J  [' H4 v) D' d7 w/ u3 H% G2 v9 n: i6 Y( z
    $ Y$ e+ t* y4 {$ |6 c; R9 I2 p
        壁厚一定时,对于球化后残Mg、Re与S有一对应关系,保证不会衰退,不衰退的对应含量就是合理的!
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    开心
    2019-3-30 10:16
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-7-17 17:01:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dragon2009 于 2013-7-17 17:02 编辑
    9 }/ b4 U. p* N
    : x0 `. W2 t. t5 ]你的工艺合理不合理,其他我就不说了,但就最后一包来说的话,给你个建议,一句话“包坑深度”!
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    开心
    2021-5-22 05:34
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-1-23 14:02:38 | 显示全部楼层
    处理后S含量多少?
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-1-23 16:24:30 | 显示全部楼层
    工程师2006 发表于 2017-1-23 14:02
    ! w9 H8 `% D8 O: q5 q. l5 _1 ^处理后S含量多少?
    - `# P" [: L) S. ]+ ~; m
    挖出的旧帖,你没看完帖子就问?再看一遍吧
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    开心
    2017-1-31 13:22
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-1-25 22:30:01 | 显示全部楼层
    一般这最后一包是每炉的最后一包还是每天的最后一包。如果是每炉的最后一包有可能是炉体的倾斜角度问题,造成冲了球化剂了,这个你可以观察一下是否冲球化剂;每天的最后一包的话有可能是操作问题,因为员工这个时候是最松懈的时候,这个你也同样观察一下
    $ F" ]- x7 d  u: X9 ^% g# s0 @+ ^
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    开心
    2025-7-19 10:57
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-1-26 21:58:02 | 显示全部楼层
    我一直在纠结你这个最后一包是什么定义,概念太模糊,你怎么测得的最后一包的残镁数据,浇注完毕留点铁水浇注一个光谱样吗?你还是在浇注最后一包前浇注了一个试样,你的含硫量你的残镁都没有问题,关键是取样的时机;你的孕育剂的加入量也没有问题,我比你的数据还低;整个过程和数据只是你明白是怎么回事,别人都是猜测的。
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-8-9 09:01
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-6-13 10:03:04 | 显示全部楼层
    无意间看到这个帖子,最近我们也是出现这样的问题,我们是浇注时间比较长,现在浇注时间受很多因素控制,不是很好解决,请问您最终找出是什么原因了吗?
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    奋斗
    2019-10-22 08:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-13 13:20:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 南山一品 于 2017-6-13 13:47 编辑
    4 s# y4 W; l1 H
    平常 发表于 2013-7-16 07:46& D) [: X  Y& t- Y+ q) ~. Q
    你的球化降温只有40度吗,能说来听听,你们是怎么做的!

    9 N% \6 b+ y  b' W2 u0 {1 a( m! l4 U6 O$ J* b. t1 `4 g* D
    在生产线上用一个浇包连续出铁,球化,浇注是可以的。每包间隔时间在12分钟左右。球化的降温也就30-40度。不过要注意浇包的温度。这时的浇包温度通常能达到1000度左右。要注意球化剂的加入时间。不宜超过30秒,另外覆盖的材料重量也要增加。
    : q2 S+ R* F2 |, i2 F6 C& }( D楼主说的应是每炉的尾包出现的问题。说明你们的过程控制有问题
    " x$ P- }% d; h; `5 |' u你这样做当心浇包温度过高而出现的浇包熔渣(筑包材料熔化),这种渣浇注系统、过滤网是挡不住的。小猫说的对。在不影响浇注温度的前提下,可采用多包轮流出铁的方法。就是降包温。将包温控制在在适和你们产品、生产效率、质量要求的温度范围内。增加球化剂的加入量不可取。成本高不说,对产品质量的影响很大的。(不可控)& q" e$ g# }/ j' K' \$ e
    老帖新回
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    开心
    2020-8-6 16:41
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-6-15 18:44:15 | 显示全部楼层
    潍坊铸造工 发表于 2017-1-25 22:30
    & }  c! m* @) R; g& j一般这最后一包是每炉的最后一包还是每天的最后一包。如果是每炉的最后一包有可能是炉体的倾斜角度问题,造 ...
    2 P$ W, X% v/ a5 K
    同意# Q, z+ g0 y2 B7 ?( x" w" |
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    郁闷
    前天 07:52
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-16 10:22:48 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-13 13:20
    & J; B+ g0 B& s# D. O% w$ ~& s; v在生产线上用一个浇包连续出铁,球化,浇注是可以的。每包间隔时间在12分钟左右。球化的降温也就30-40度 ...
    ; _9 r* Z0 L. k1 ~4 r
    单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温,加球化剂覆盖操作,多少容易出问题,喂丝法比较好的规避这个问题了。
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    奋斗
    2019-10-22 08:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-16 11:36:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 南山一品 于 2017-6-16 11:50 编辑 0 s, S! Y% z3 W1 u& t4 k
    % o. n% j5 j9 T& z8 }1 _! H
    [quote]铸造小猫 发表于 2017-6-16 10:22
    : u, [5 q8 O6 c- o1 Q单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温,加球化剂覆盖操作,多少容易出问题,喂丝 ..
    0 z1 E6 f+ Y+ ?8 F可惜能上的现在还不多。不过这是趋势。环保、安全、节能、经济、质量稳定。有些大件可实现多工位喂丝。铸件可达20吨。
    FJW 002.JPG
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    郁闷
    前天 07:52
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-16 18:11:37 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-16 11:36
    # S* r; N& l: a( d& \[quote]铸造小猫 发表于 2017-6-16 10:22/ U8 s" r# i+ C) ^6 h) W
    单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温, ...
    ( M) u- `. ^# O# Y; a' q( R
    你这是通过式的,中信重工的处理量更大,好像做到上百吨铸件了。
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    奋斗
    2019-10-22 08:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-17 16:06:44 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-6-16 18:114 g9 y5 C4 N- ~
    你这是通过式的,中信重工的处理量更大,好像做到上百吨铸件了。
    ' E0 B7 O! J  ?& w9 B% ^6 a0 m
    是啊。。这是汽车行业的出铁量少,浇包也小。在此仅仅是抛砖引玉的上了张图片
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    前天 07:52
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-18 10:05:27 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-17 16:06! M* H/ V& g9 o( L# u& ~
    是啊。。这是汽车行业的出铁量少,浇包也小。在此仅仅是抛砖引玉的上了张图片 ...

    5 T. H' u& r+ B) q) \干小件包子温度高,用喂丝法还是很好的,加上回炉料多,这些构成了很大的优势
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    开心
    2017-8-28 20:13
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-8-15 15:19:00 | 显示全部楼层
    如果只是最后一模出现问题,是你参数未摸索完全,技术人员严重失误。
    3 Y5 X4 A7 \9 k9 L; `任何球化剂都不是根据数据来判定时间,需要现场摸索,判定球化浇注时间:取8-15min,每min各5各样块判定其球化率,制定自己的浇注时间。$ Z0 }" |3 ?) E* ^& D3 z1 K) g6 {
    根据总浇注时间及单模浇注时间算出出水量,不要去单纯对比。
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    昨天 15:03
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-15 17:38:39 | 显示全部楼层
    四年多时间过去了,楼主的问题最后是怎么解决的?欢迎与诸位坛友做个分享~
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