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楼主: 刘中华

[交流] 球墨铸铁浇注最后一包为什么总出现球化不良

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 19:46
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 15:52:35 | 显示全部楼层
    回复 20# 铸造小猫
    4 I0 X. Y0 ]  w& f
    $ U: F6 c3 f2 H- i* ^2 g5 [( P
    $ {& x, J6 _8 b: s; L+ V7 O1 A    最后一包 残留稀土 0.0145  Ti 0.012  应该都没问题  一直很稳定的值
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 15:55:27 | 显示全部楼层
    回复 19# 高大有 7 e- T$ G; C' e" v

      L' I: |4 m, P8 w$ V9 f* r$ S' V0 [( U) }8 D8 L% S
        整个批次 都球化不良
    & @  M* t9 a1 ]+ v/ H+ f7 P8 ]0 v  没有添加回炉料
    - x$ a. u' T( Z3 \6 k; G/ t0 E  最终检测S 含量在 0.013~0.017 波动,炉前S 0.022~0.025左右
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    奋斗
    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-17 16:16:24 | 显示全部楼层
    回复 22# 刘中华 8 o+ B9 C& q4 e3 D( A
    S0.013--0.017对于Mg残0.042左右是偏高了8 d. q8 G" u0 R. F8 q
    Mg0.042,S0.013以下,如果壁厚不是太厚,不会衰退;6 C4 b. M& b: V( M, p. F4 l5 b. L; g
    S0.013--0.017时,Mg0.045--0.055为好
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 16:23:04 | 显示全部楼层
    回复 23# 高大有
    4 k) d9 s! }- h9 l
    4 D3 o6 p6 F! D: X1 T) Q# ^+ L% B$ ]2 a
        其实 球化反应最终成分的S 含量在什么范围最理想呢?????
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-17 16:40:18 | 显示全部楼层
    回复 24# 刘中华 2 D8 @$ W5 y  ]8 l6 D

    + b  i  z8 }$ {/ W* N+ X* i; i! h. @7 L' g7 r; {0 E4 u
        壁厚一定时,对于球化后残Mg、Re与S有一对应关系,保证不会衰退,不衰退的对应含量就是合理的!
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    开心
    2019-3-30 10:16
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-7-17 17:01:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dragon2009 于 2013-7-17 17:02 编辑
    2 Y" r' G1 m0 C$ L+ i+ X6 F2 Z0 L0 O* ^' r4 T. Q$ G) r- A
    你的工艺合理不合理,其他我就不说了,但就最后一包来说的话,给你个建议,一句话“包坑深度”!
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    2021-5-22 05:34
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-1-23 14:02:38 | 显示全部楼层
    处理后S含量多少?
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-1-23 16:24:30 | 显示全部楼层
    工程师2006 发表于 2017-1-23 14:02& m! D8 T& V: h' a: |
    处理后S含量多少?

    " f" V8 N8 f9 s2 E挖出的旧帖,你没看完帖子就问?再看一遍吧
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    开心
    2017-1-31 13:22
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-1-25 22:30:01 | 显示全部楼层
    一般这最后一包是每炉的最后一包还是每天的最后一包。如果是每炉的最后一包有可能是炉体的倾斜角度问题,造成冲了球化剂了,这个你可以观察一下是否冲球化剂;每天的最后一包的话有可能是操作问题,因为员工这个时候是最松懈的时候,这个你也同样观察一下
    . m: Q2 g0 R5 }; R: w3 `
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    2025-7-19 10:57
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-1-26 21:58:02 | 显示全部楼层
    我一直在纠结你这个最后一包是什么定义,概念太模糊,你怎么测得的最后一包的残镁数据,浇注完毕留点铁水浇注一个光谱样吗?你还是在浇注最后一包前浇注了一个试样,你的含硫量你的残镁都没有问题,关键是取样的时机;你的孕育剂的加入量也没有问题,我比你的数据还低;整个过程和数据只是你明白是怎么回事,别人都是猜测的。
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    无聊
    2017-8-9 09:01
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-6-13 10:03:04 | 显示全部楼层
    无意间看到这个帖子,最近我们也是出现这样的问题,我们是浇注时间比较长,现在浇注时间受很多因素控制,不是很好解决,请问您最终找出是什么原因了吗?
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    奋斗
    2019-10-22 08:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-13 13:20:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 南山一品 于 2017-6-13 13:47 编辑 2 D) b  u$ L  F% f) ]6 y
    平常 发表于 2013-7-16 07:46
    4 h  a, S7 D' N0 f" E7 \; r/ d+ z你的球化降温只有40度吗,能说来听听,你们是怎么做的!
    7 v& c" Q. o9 J) H# |, y, A
    " I2 _' n2 @! C) b
    在生产线上用一个浇包连续出铁,球化,浇注是可以的。每包间隔时间在12分钟左右。球化的降温也就30-40度。不过要注意浇包的温度。这时的浇包温度通常能达到1000度左右。要注意球化剂的加入时间。不宜超过30秒,另外覆盖的材料重量也要增加。
    , \# Y( W' ], `- l( H楼主说的应是每炉的尾包出现的问题。说明你们的过程控制有问题/ K  Y& t6 i. ?9 C! a0 ?# I, I
    你这样做当心浇包温度过高而出现的浇包熔渣(筑包材料熔化),这种渣浇注系统、过滤网是挡不住的。小猫说的对。在不影响浇注温度的前提下,可采用多包轮流出铁的方法。就是降包温。将包温控制在在适和你们产品、生产效率、质量要求的温度范围内。增加球化剂的加入量不可取。成本高不说,对产品质量的影响很大的。(不可控)8 C% N2 B4 {; m9 O+ D8 I+ s* W7 S
    老帖新回
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    开心
    2020-8-6 16:41
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-6-15 18:44:15 | 显示全部楼层
    潍坊铸造工 发表于 2017-1-25 22:30 # Q( Q4 R& L1 {) d! J! g0 h/ x
    一般这最后一包是每炉的最后一包还是每天的最后一包。如果是每炉的最后一包有可能是炉体的倾斜角度问题,造 ...
    # u% a3 H  W5 A
    同意
    5 P7 x4 \" U- x7 i* k+ W" z% n& B
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-16 10:22:48 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-13 13:20
    - ?) r! U6 U5 d3 |8 O  A在生产线上用一个浇包连续出铁,球化,浇注是可以的。每包间隔时间在12分钟左右。球化的降温也就30-40度 ...

    ( K% Z/ F5 o8 D  q+ h5 |+ O单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温,加球化剂覆盖操作,多少容易出问题,喂丝法比较好的规避这个问题了。
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    2019-10-22 08:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-16 11:36:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 南山一品 于 2017-6-16 11:50 编辑 # y. ^6 v+ h2 E8 }- S- @. M

    , O6 u8 G) S1 F7 X, I5 A7 n+ V& z[quote]铸造小猫 发表于 2017-6-16 10:222 ]9 g4 B. x+ b7 i& ^  X7 x+ w
    单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温,加球化剂覆盖操作,多少容易出问题,喂丝 ..
    ' W/ u% O# |+ R4 L# Y) _# S可惜能上的现在还不多。不过这是趋势。环保、安全、节能、经济、质量稳定。有些大件可实现多工位喂丝。铸件可达20吨。
    FJW 002.JPG
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-16 18:11:37 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-16 11:36
    % R( |6 ^7 v7 P8 g2 q- o- c* q[quote]铸造小猫 发表于 2017-6-16 10:22$ q7 O' R- a  |1 p, @! g2 o$ F
    单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温, ...

    ; O& V9 A2 ?: h7 b5 I9 J你这是通过式的,中信重工的处理量更大,好像做到上百吨铸件了。
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    奋斗
    2019-10-22 08:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-17 16:06:44 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-6-16 18:11% z9 V& v+ y9 J# J
    你这是通过式的,中信重工的处理量更大,好像做到上百吨铸件了。

    6 o+ d% k9 u" I0 @4 J! n3 s3 v! j- c是啊。。这是汽车行业的出铁量少,浇包也小。在此仅仅是抛砖引玉的上了张图片
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-18 10:05:27 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-17 16:06
    1 I* O7 i9 x  K8 @8 O是啊。。这是汽车行业的出铁量少,浇包也小。在此仅仅是抛砖引玉的上了张图片 ...
    ) G1 S3 Q1 M& Y; X, p* ^
    干小件包子温度高,用喂丝法还是很好的,加上回炉料多,这些构成了很大的优势
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    开心
    2017-8-28 20:13
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-8-15 15:19:00 | 显示全部楼层
    如果只是最后一模出现问题,是你参数未摸索完全,技术人员严重失误。
    8 b2 |+ E- N; H4 R任何球化剂都不是根据数据来判定时间,需要现场摸索,判定球化浇注时间:取8-15min,每min各5各样块判定其球化率,制定自己的浇注时间。; R& A- ]( D; [
    根据总浇注时间及单模浇注时间算出出水量,不要去单纯对比。
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    开心
    前天 20:33
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-15 17:38:39 | 显示全部楼层
    四年多时间过去了,楼主的问题最后是怎么解决的?欢迎与诸位坛友做个分享~
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