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楼主: 刘中华

[交流] 球墨铸铁浇注最后一包为什么总出现球化不良

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 19:46
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 15:52:35 | 显示全部楼层
    回复 20# 铸造小猫
    / ]( C( I0 M9 m2 e! ^( F: \' i
    ! K9 I8 P! Z8 `) g6 {3 L# r
    ! X* p( u9 I: B+ o3 }: n8 e, S+ A6 w/ [    最后一包 残留稀土 0.0145  Ti 0.012  应该都没问题  一直很稳定的值
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 15:55:27 | 显示全部楼层
    回复 19# 高大有
    - q) O$ [6 L5 g/ m' V
    $ ^/ a& M* u8 `7 v! V$ r
    3 [3 }- v0 S, {9 A# K& p2 t    整个批次 都球化不良) U; N" I" W1 \1 S, i4 h6 L7 K
      没有添加回炉料
    9 W1 \8 {3 j% d! r+ I  最终检测S 含量在 0.013~0.017 波动,炉前S 0.022~0.025左右
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    奋斗
    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-17 16:16:24 | 显示全部楼层
    回复 22# 刘中华 & u  y8 p# V' |0 G8 y
    S0.013--0.017对于Mg残0.042左右是偏高了
    8 j4 \. I+ v# z& g" w! QMg0.042,S0.013以下,如果壁厚不是太厚,不会衰退;, |2 W/ D  }4 E3 m+ a
    S0.013--0.017时,Mg0.045--0.055为好
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2013-7-17 16:23:04 | 显示全部楼层
    回复 23# 高大有 " S' K; t: [/ F- M

    ( p, P# J, v0 B0 R
    # ^$ m4 \# T. M+ d1 y3 X& X    其实 球化反应最终成分的S 含量在什么范围最理想呢?????
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    奋斗
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-17 16:40:18 | 显示全部楼层
    回复 24# 刘中华 + N1 v$ w; c0 D  D' o: I* C: h
    " c% [: B: z) W+ M( F& W# F
    , h* u. o8 ?6 l  {3 k! Q% h* n
        壁厚一定时,对于球化后残Mg、Re与S有一对应关系,保证不会衰退,不衰退的对应含量就是合理的!
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    开心
    2019-3-30 10:16
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-7-17 17:01:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dragon2009 于 2013-7-17 17:02 编辑 ( C7 G( K: Z. [! F: j# `
    4 a; S+ v& \& ^  _# T& Q. C: a" C& c# d% ?
    你的工艺合理不合理,其他我就不说了,但就最后一包来说的话,给你个建议,一句话“包坑深度”!
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    2021-5-22 05:34
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-1-23 14:02:38 | 显示全部楼层
    处理后S含量多少?
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    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-1-23 16:24:30 | 显示全部楼层
    工程师2006 发表于 2017-1-23 14:02, I3 a* {! f0 m1 F1 \
    处理后S含量多少?
    ; r8 `# b3 F/ i" x, U- n3 r2 {
    挖出的旧帖,你没看完帖子就问?再看一遍吧
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    开心
    2017-1-31 13:22
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-1-25 22:30:01 | 显示全部楼层
    一般这最后一包是每炉的最后一包还是每天的最后一包。如果是每炉的最后一包有可能是炉体的倾斜角度问题,造成冲了球化剂了,这个你可以观察一下是否冲球化剂;每天的最后一包的话有可能是操作问题,因为员工这个时候是最松懈的时候,这个你也同样观察一下
    7 z& z% G  r& [3 n. L/ Y" A: K
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    开心
    2025-7-19 10:57
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-1-26 21:58:02 | 显示全部楼层
    我一直在纠结你这个最后一包是什么定义,概念太模糊,你怎么测得的最后一包的残镁数据,浇注完毕留点铁水浇注一个光谱样吗?你还是在浇注最后一包前浇注了一个试样,你的含硫量你的残镁都没有问题,关键是取样的时机;你的孕育剂的加入量也没有问题,我比你的数据还低;整个过程和数据只是你明白是怎么回事,别人都是猜测的。
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    无聊
    2017-8-9 09:01
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-6-13 10:03:04 | 显示全部楼层
    无意间看到这个帖子,最近我们也是出现这样的问题,我们是浇注时间比较长,现在浇注时间受很多因素控制,不是很好解决,请问您最终找出是什么原因了吗?
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    奋斗
    2019-10-22 08:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-13 13:20:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 南山一品 于 2017-6-13 13:47 编辑
    " z+ K- o" {- _( S6 I9 ?
    平常 发表于 2013-7-16 07:46% b3 V+ A4 e0 y5 p+ y
    你的球化降温只有40度吗,能说来听听,你们是怎么做的!
    2 C) z; q1 o" y7 s0 T

    / o+ w8 p! r* r( W: H. o  d* e& b; u在生产线上用一个浇包连续出铁,球化,浇注是可以的。每包间隔时间在12分钟左右。球化的降温也就30-40度。不过要注意浇包的温度。这时的浇包温度通常能达到1000度左右。要注意球化剂的加入时间。不宜超过30秒,另外覆盖的材料重量也要增加。
    9 x3 H# V8 ^' R% N  K" }3 A楼主说的应是每炉的尾包出现的问题。说明你们的过程控制有问题
    7 K' N4 n. v% `  ]* b0 d你这样做当心浇包温度过高而出现的浇包熔渣(筑包材料熔化),这种渣浇注系统、过滤网是挡不住的。小猫说的对。在不影响浇注温度的前提下,可采用多包轮流出铁的方法。就是降包温。将包温控制在在适和你们产品、生产效率、质量要求的温度范围内。增加球化剂的加入量不可取。成本高不说,对产品质量的影响很大的。(不可控)
    2 _% x/ m, h' f& r老帖新回
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    开心
    2020-8-6 16:41
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-6-15 18:44:15 | 显示全部楼层
    潍坊铸造工 发表于 2017-1-25 22:30 8 }% J9 H/ t5 \3 U  V5 G
    一般这最后一包是每炉的最后一包还是每天的最后一包。如果是每炉的最后一包有可能是炉体的倾斜角度问题,造 ...

    + L1 z/ z: P- i+ Q6 a1 C  y同意, S/ O5 h. Z" {, ~5 W0 W# E
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    郁闷
    昨天 14:05
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-16 10:22:48 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-13 13:20
    7 H( {5 U! U6 D; o7 z: S在生产线上用一个浇包连续出铁,球化,浇注是可以的。每包间隔时间在12分钟左右。球化的降温也就30-40度 ...

    " k7 v4 g0 `  N6 }单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温,加球化剂覆盖操作,多少容易出问题,喂丝法比较好的规避这个问题了。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-16 11:36:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 南山一品 于 2017-6-16 11:50 编辑 * U& J7 i" I5 }8 R2 P% x+ }2 Q

    6 R- R# X7 t# X2 ?7 ~[quote]铸造小猫 发表于 2017-6-16 10:22. F, I2 E# N0 z# N3 P9 S: w- T
    单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温,加球化剂覆盖操作,多少容易出问题,喂丝 ..
    8 y6 t, k9 ^: T5 b' H可惜能上的现在还不多。不过这是趋势。环保、安全、节能、经济、质量稳定。有些大件可实现多工位喂丝。铸件可达20吨。
    FJW 002.JPG
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-16 18:11:37 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-16 11:36. \! u/ Y; \2 v6 {
    [quote]铸造小猫 发表于 2017-6-16 10:22/ ?. o0 _  c6 B6 Z+ \
    单一包连续出水球化处理是喂丝法应用的优势场合,一千度的包温, ...
    $ J, g" X/ W! l2 Q$ c+ L
    你这是通过式的,中信重工的处理量更大,好像做到上百吨铸件了。
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    奋斗
    2019-10-22 08:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-17 16:06:44 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-6-16 18:11
    ( y2 e! |' L! }你这是通过式的,中信重工的处理量更大,好像做到上百吨铸件了。

    1 u" F5 ?5 y1 ?- C& t9 O是啊。。这是汽车行业的出铁量少,浇包也小。在此仅仅是抛砖引玉的上了张图片
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-18 10:05:27 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-17 16:06
    3 C; G8 W- p9 M4 k, q" l: `是啊。。这是汽车行业的出铁量少,浇包也小。在此仅仅是抛砖引玉的上了张图片 ...
    * \: i7 y; M: w: O% R( P, W1 J
    干小件包子温度高,用喂丝法还是很好的,加上回炉料多,这些构成了很大的优势
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    开心
    2017-8-28 20:13
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-8-15 15:19:00 | 显示全部楼层
    如果只是最后一模出现问题,是你参数未摸索完全,技术人员严重失误。2 c0 B. e1 K$ _1 i8 @
    任何球化剂都不是根据数据来判定时间,需要现场摸索,判定球化浇注时间:取8-15min,每min各5各样块判定其球化率,制定自己的浇注时间。
    + G# c: `# O2 ?根据总浇注时间及单模浇注时间算出出水量,不要去单纯对比。
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    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-15 17:38:39 | 显示全部楼层
    四年多时间过去了,楼主的问题最后是怎么解决的?欢迎与诸位坛友做个分享~
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