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楼主: heropen

[求助] 这样的钢水,该如何改进熔炼工艺?

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  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-9-20 12:21:25 | 显示全部楼层
    加硅铁锰铁以后,应该浇镇静试样看看试样有没有起涨现象,如果有,就应该补加还原剂,直到镇静样合格,否则只能是生产气孔铸件。% ?0 F1 \1 U& U8 P# _6 l
    如果废钢锈蚀严重,应该进滚筒滚一下,否则,钢水严重氧化,含碳量较低的,不可能达到45钢要求

    该用户从未签到

    发表于 2013-9-20 22:04:09 | 显示全部楼层
    回复 20# heropen 6 k' p* H- u) F- _
    由撒出来的钢水凝固后外表情况看,除了型砂水分不超过4%,应该是钢水脱氧不够。
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    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-9-21 09:47:04 | 显示全部楼层
    给你一点建议:8 N4 p- i" V/ Y+ H8 a9 I+ }
    9 ?) }. J- e7 G* v5 t, O; m/ F2 g
    1.首先,将回炉料全部更换成30-45#钢的废料,进行熔炼;
    4 i% L. M9 B4 z3 N- l+ o* P2.熔化末期将Si、Mn加入到一定程度;6 ^( ~1 C+ N6 K
    3,熔化出钢前温度控制在1600以下,接近1600°即可;
    / u; R) W- X# n2 q/ ]4. 熔化2-3炉后,取样做成分分析的试样保存好;待用。! z  u& r) i6 V1 Y! A" A/ \" K
    5. 然后再10%的返回料加入,进行试验。
    6 \$ m* v' k) }8 j0 k7 `$ r+ j- h
    有无化学分析?
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    2026-2-17 20:57
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-9-21 10:31:26 | 显示全部楼层
    回复 1# heropen
    - e' ]( E! x* L4 K7 @1 K3 o4 z1 v9 H8 z" n8 {
    ) ^" c# g5 I9 u# H1 c0 u
        主要在熔炼问题,加强钢水的出气与脱氧,浇注前的静置,能说说熔炼及脱氧过程吗?
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    半小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-9-21 10:42:09 | 显示全部楼层
    看来问题还是出在还原期上,必须做到白渣出钢~
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    奋斗
    2020-6-19 21:22
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-9-21 10:51:13 | 显示全部楼层
    钢水氧化严重,应加强脱氧。炉内硅、锰脱氧后,铝终脱氧,铝脱氧时可先在炉内钢水插铝脱氧,如钢水表面平静,则可出钢,并在钢水包再次用铝脱氧;如钢水表面仍不平静,则炉内钢水再钢水插铝脱氧。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-9-21 11:06:12 | 显示全部楼层
    没有化学分析,提供一个用砂轮看成分C的方法,见图片。$ X" z( s2 f2 v" ?: Z2 V! @+ A4 {6 [
    : @0 G. g  @( F4 {' D& ]- y
    图中左上角是0.24C的样品的情况,图中大的火花是0.445C的情况。5 q" W9 O' o5 y1 [

    9 l; e! f, F# c5 E* ^3 ]你可以看到火花的不同之处。然后再聊。[
    火花.JPG
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    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-9-21 11:16:29 | 显示全部楼层
    你加入的料,本身就带有非常多的氧化物。中频炉的熔炼,将氧化物全部去掉后再加入。含有氧化物的炉料最好不用。7 X! c! D1 V3 O" t3 z3 \  p
    7 L* c0 {0 N/ i* f2 }- s3 @
    是你服务的工厂还是帮忙?要是你服务的工厂是这样子的话,无可救药。
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    2024-1-30 15:28
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2013-9-21 17:12:59 | 显示全部楼层
    回复 25# 老翻砂匠 7 D, N8 B: a! V% D. R
    % w) T0 j" L' o. J+ R2 {

    - _3 h( `$ \9 o# \( Q" H    陈工您所说的渣出钢,是指在打渣时,目测渣成白色是吗?还原期应该怎么注意哪些操作?陈工您有没有如何比较彻底的除渣建议呢?
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-9-22 08:31:53 | 显示全部楼层
    镇静就是不管它,自然状态让钢水通过对流把渣带到上层。是降低渣的有效方法。钢水讲究高温出炉低温浇注,中间就是镇静。
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    2024-1-30 15:28
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2013-10-9 10:57:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 heropen 于 2013-10-9 11:00 编辑 : X8 b7 q. _* X$ a+ ~  C, K. m

    ! h  x) B9 K5 ]- \回复 21# 青海刘连琪 ]QRRE[NL9CT0$_`[ZC@T~2Q.jpg
    7 C, w- d- Y' f# |刘老您看我找到的资料是不是您说的镇静试样的做法和观察方法?这个试样杯应该用铁做吧?我们的试样杯用水玻璃砂做的,我认为这样做会影响观察效果,在倒入铁水时候,水玻璃砂的中的水分进入铁水或者分解氧化铁水!不知道自己的想法对不对?
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    2021-1-10 19:46
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-10-9 11:06:29 | 显示全部楼层
    好像 了解下铸钢熔炼  期待各位老师讲解
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    2026-1-22 15:02
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-10-9 13:45:48 | 显示全部楼层
    感觉两点原因:一是炉料不干净,氧化物等等未处理直接进炉,造成钢水中渣子太多;二是炉上熔炼工太懒,工作过程中不及时除渣,或者就未除渣直接出钢浇注。

    该用户从未签到

    发表于 2013-11-5 14:07:25 | 显示全部楼层
    回复 1# heropen
    2 f- ^+ Y. A) C. x' Q4 |+ @: N& `! Y* y. T6 n7 Q8 v
    " C" g* o7 r8 X
        脱氧铝加入量太少
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-11-5 14:22:17 | 显示全部楼层
    回复 31# heropen   L1 X' c  }( e9 f' V" W7 b: Y, ?) Y

    . z4 o+ ~8 E0 m. k  e& _% P7 v7 q; }  `6 z
        如果能抽真空,那就更好了
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    奋斗
    2025-5-22 15:38
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-11-5 17:28:57 | 显示全部楼层
    不会每炉都这样吧?我估计你每次停机后开的第一炉水出现的可能性(几率)更大!
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-11-5 19:49:51 | 显示全部楼层
    主要原因炉料太杂,成分不明确,应该是炉料氧化严重,炉料中硅、锰、铝等脱氧元素不够造成的

    该用户从未签到

    发表于 2013-11-17 15:22:24 | 显示全部楼层
    看了图片,问题相当严重,我的感觉这不是炼钢,而是炼氧化亚铁,如果是图片这种状况,硅不会超过0.1%,锰不会超过0.12%,碳会远远低于0.45,不用说45#钢,连25的碳都不一定到。主要是废钢锈蚀太严重,恐怕是那种带结晶水的红眼锈,一定要记清楚的是,中频感应炉不是用来炼钢的,而是用来重熔的。没有像电弧炉那样控制还原性气氛造稀薄渣,强力还原的阶段。无法去除过量的氧化物。所以炉料必须讲究。如果用杂料来生产有牌号的钢种,至少应具备如下条件,1,必须掌握杂料化学成分的大体范围不能出圈;2,必须有可靠的化学分析跟得上熔炼进程;3必须有熟练的熔炼技术,能依据每次分析报告准确判断炉内变化状态;如果什麽都不具备,要想出合格产品,只好乖乖用精料。一般来说,严重锈蚀废钢投炉后,在热力学和动力学双重作用下,四氧化三铁分解为三氧化二铁和氧化亚铁,三氧化二铁和钢液中铁反应生成氧化亚铁,氧化亚铁在钢液中溶解度较大,先烧硅,到0.1左右,再烧锰,锰烧到0.12左右就开始大量烧碳,溶化初期,一开始冒黄沫,进而冒红沫,之后飞火花。就是这个过程。消耗不完的氧化亚铁留在钢液,结晶时随溶解度下降而析出,就成那个样子。所以锈蚀严重的废钢就得高配碳,多耗硅锰铁,多费电,多耗时,这些账要给老板算清楚,话说在前头。

    该用户从未签到

    发表于 2013-11-18 08:40:32 | 显示全部楼层
    钢水一定会有问题的,中频炉冶炼最重要的是精料入炉,要求炉料干净、干燥、无油、少锈,其实很难做到的,但是原料如果氧化严重,其实需要的脱氧剂应该更多,脱氧时间与脱氧方法其实都很关键,解决钢水气量的问题与砂型潮湿的问题应该是重点。
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    开心
    2016-3-2 08:27
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-1-22 14:19:22 | 显示全部楼层
    熔炼过程中不检测元素含量吗?最终的元素成分控制才能保证脱氧,一般锈蚀严重的钢熔化时里面的氧含量是非常高的,单看你给的脱氧元素的量并不科学,应该为硅0.3%,锰0.5%,铝0.1%。当然跟你的熔炼过程有关,炉衬材料有关。因为熔炼过程是不断发生化学反应的,得看你的熔炼反应,
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