TA的每日心情 | 开心 2022-9-7 16:47 |
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发表于 2015-6-9 20:57:02
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本帖最后由 铸冶艺人 于 2015-6-9 21:26 编辑 2 J) q3 J9 |1 o; o
% V! y; g4 ^0 F h$ |, p2 T( i K% b回复 28# 青海刘连琪
! n, M& V) Y! V2 [ W1 J" k楼主的问题,我想应该以下一些工厂做法来解释:
8 I- G3 k+ V6 e7 p, d- d# s* K1 V1 H1.二汽花果工厂万总在张家界会议上发言,其10吨电炉熔炼汽缸体灰铁铁水,分多包次出炉铁水去线上自动浇注包浇注,炉内铁水马上加入干净的同牌号回炉料降低温度,至下一包次出炉时,马上升温出炉,然后再加入回炉料降低温度,依次操作,否则炉内高温保持,铁水结晶核心大大减少,碳有降低,硅有升高,石墨形态,铸件缩松等等问题出现。! `- V8 a, ~+ p7 J& e
2.广西某汽车发动机铸造工厂,也是10吨电炉,分四次出炉给自动线浇注包铁水,第一包至第四包出完铁水,持续时间在1个小时,炉内铁水温度一直保持在1520度以上,没有任何降低保温温度措施或预处理措施,听说,可能至最近都没有改善,他们的汽缸体铸件过冷石墨严重存在!!!我有大量金相照片。
+ u* q( ]# @; D# }$ ~; K7 H3.二汽襄阳工厂,也是生产康明斯发动机汽缸体灰铁300铸件,也是10吨电炉,他们对铁水高温留炉时间以不超过30分钟的质量考核指标同时作为该炉铁水温度,成分合格与否的质量指标。超过时间,就要对铁水重新做处理,增加铁水结晶核心的处理!!!- M8 X. c1 _* v) x
4.楼主的汽缸体可能是康明斯汽缸体,可能是国内比较大的康明斯汽缸体,因为重量大(浇注重量在700公斤左右),壁厚较大,浇注温度比前面工厂的稍微低一些,石墨过冷现象稍微轻一些,但是在8吨炉子里面熔炼,也有上面提到的类似问题。
; Y. s, Y6 `. j& N5大家提出预处理等等方面的意见,加上上面工厂的经验,应该可以解决。可惜啊,那么好的设备,人都走了,国企的弊病。听说,曾经因为8吨电炉故障,使用20吨电炉熔炼这种铁水,浇注了一整天,最后都因为硬度等等质量问题报废。重庆机电控股已经建立了新工厂,铸件做不好,人家马上可以拿走订单。也难怪,高牌号灰铁要做好,现在认为比低温球铁还要难啊!说得不一定对,请批评!
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