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楼主: 明兴铸造

[求助] 马氏体不锈钢出现的问题

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  • TA的每日心情
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    2 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-11-20 12:05:51 | 显示全部楼层
    回复 20# gavin
    $ |8 b/ P0 u0 x" V+ Q+ F2 }( w3 O
    # G* s2 X% E$ k, z* z- L/ j& a1 G0 J" N* ]/ j
        对于304奥氏体不锈钢,熔模铸造不容易出现黑点,也会出现黑点,那是皮下气孔产生的黑点。
    8 H+ i# D/ _: V" u  对于马氏体不锈钢2Cr13的表面黑点,这是一个常见现象。一般解决这个问题,熔炼石注意脱氧效果,浇注后需要扣箱,就会消除黑点。这个在实践中,试验过的。
  • TA的每日心情
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-11-20 12:08:21 | 显示全部楼层
    回复 6# 明兴铸造
    ( g! d( c* }$ {( j
    5 _. b4 ?5 E5 H) `. @& i8 Q. K9 U3 @5 U5 X2 x) W
        一是你的模壳焙烧不够透彻,二是你脱氧不够完全,三是你浇注后应该扣箱,马氏体不锈钢。
    2 t- _4 ^! E' N" [+ `
    2 O$ a- Q5 b  O* N/ ~1 w& J这个主要是含碳量造成的。

    该用户从未签到

    发表于 2013-11-20 14:39:34 | 显示全部楼层
    回复 20# gavin 8 ~1 E. i( g6 k" r

    ' v( I* u4 `: f2 V. E6 x3 x$ O
    ( q6 f# F# U0 ~; B    不锈钢304的产品全都会出现这种问题,其他材质像45#、SCM440(低碳合金钢)就会出现浇不到缺陷
    1.jpg
    2.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2013-11-20 14:57:37 | 显示全部楼层
    回复 19# JL铸造 ; I8 h& c! u* _- @' c7 @; t

    ) g! i+ }" c/ o- a3 [5 Z
    + E9 z! s% {: p( L6 L    4小时没什么问题
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-12-15 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-11-20 15:32:17 | 显示全部楼层
    另外注意你的浇注速度。
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    2 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-11-21 07:06:59 | 显示全部楼层
    回复 23# JL铸造
    4 U% r" v" \  z
    7 `1 r/ t% K: k* M+ Y
    , s% u6 R- p2 w4 L    你第一张图不是浇不足,应该是钢水中非金属氧化物或者浮砂造成的。
    2 u0 n' z8 K% R- w: a$ [1 R0 m5 Q% d" I7 r* |4 H3 `: e3 ~5 R
    你第二张图是钢水中的非金属氧化物或者含气量大造成的。
    ! [/ @- L6 }, K8 s+ s8 ]7 ~7 E, {. x8 i" Q) @/ @; _: G
    要解决问题,首先要确定缺陷的种类是十分重要的,你判断错误,那么你的解决方法也就错了???

    该用户从未签到

    发表于 2013-11-21 08:05:22 | 显示全部楼层
    回复 26# 孤独寒松
    5 o; w, y) D! Q' d. n" C" b5 a4 N' m$ A' k" S& T+ \4 |

      v# c4 Z) l% T/ d! U. X3 V0 @3 [0 ^  您分析的对,第一张是非金属氧化物,第二张是含气量大。我判断是都是钢水和模壳发生,不同的材质产生不同的缺陷。第一张图产生非金属氧化物(氧化钙、氧化钾),请问第二张大量的气是什么气体???
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-11-21 11:29:56 | 显示全部楼层
    回复 27# JL铸造 5 J- o. D) t; y- v- h
    + ]0 b) G' S" q0 v' v. I' k
    ' r$ f0 G+ |( [1 `/ F* K
        你先告诉我是水玻璃精密铸造还是硅溶胶精密铸造?

    该用户从未签到

    发表于 2013-11-21 12:57:13 | 显示全部楼层
    回复 28# 孤独寒松 . i! r& ^6 l" A: u2 t
      D9 ^5 K+ k4 Y# y/ ]

    ' N, B; ]5 B0 @    硅溶胶,鋯英粉砂面层。
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    发表于 2013-11-21 16:43:21 | 显示全部楼层
    回复 29# JL铸造 , A& R- t$ t; v& Y! H* l
    / g( u9 n( Z* r8 r3 J
    + Y: w/ i3 }4 c1 j8 _* _2 I
        如果是硅溶胶精密铸造,那么应该是你的组树结构导致排气浮渣不畅造成的,或者是你的钢水脱氧不良和除渣不干净造成的。
    4 u+ [: _2 ?  V5 z; Y3 R3 Z5 A  A从你的组树结构看,你组树结构造成的倾向比较大一些。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-11-21 16:46:25 | 显示全部楼层
    回复 23# JL铸造
    # J6 J% n. u# {# \3 I; o
    9 b, i; _3 a4 [% R& q8 n: v2 K1 s3 d) T
        组树:一是你应该按照你现在的侧注方法,零件向下倾斜。  {1 }# \3 c5 B- _
    二是你更应该采取顶注。
    ) E9 ~( N! A9 K" R  H3 }6 I8 F. U
    5 N1 i& d' _5 ~+ ^: X如果是我的话,內浇口设计在圆筒面,然后侧注。这样会好一些。

    该用户从未签到

    发表于 2013-11-23 07:57:06 | 显示全部楼层
    本帖最后由 JL铸造 于 2013-11-23 08:01 编辑 , D4 R5 n4 b( n: I, Q* `
    ' _' v9 b. i6 h) n2 L) C

    图1

    图1

    图2

    图2
    回复 31# 孤独寒松 & x, r( {& ]0 r8 ]  {0 \
      v( d  ]0 C5 ?0 }/ h& k5 O1 \
    * \4 S6 t0 b" S# B! z
       你说的是图2的方案吗?我们也试过的,在铸件底部还是会有很多图1的缺陷。主要是浇注完后冒口可以看到明显的沸腾,感觉气特别大。就怀疑是模壳内产生的气体
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-11-23 08:36:29 | 显示全部楼层
    回复 32# JL铸造 7 i! G, i  U& p0 L$ L

      K* O2 T' h: A9 f
    $ k! M; \- h- E& V0 f6 X4 z% m    一:看图,这样有利于型腔排气排渣.
    ( Z/ [5 p' T  ^二:100公斤件.. a: M( ~8 V' K$ S3 j5 S
    1:全硅溶胶壳不合理.做成复合壳.
    , t; B& a; Y( T3 C# K! m" O/ t5 I  U2:模壳干燥,焙烧不彻底.
    4 X1 R; ~; S. V' s! u0 _3:脱氧不好.型壳排气不好.
    , J1 [+ R( @2 d) R2 ~8 {% ~4:浇温低.
    截图00.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2013-11-24 15:35:16 | 显示全部楼层
    回复 31# 孤独寒松
    ; U( z, P  y; a+ x, `6 m. d" ^
      x) z& ?& Z4 p( i* P7 j5 g, q6 K  {/ z( s3 t! E* z
        下图同一个产品两种组数方案都会有气泡缺陷,不过浇口在侧面的缺陷比例会小一些气。按您的分析最终应该还是炉内脱氧除气不到位。如果锆英粉质量差的话会不会有可能在模壳内反应产生大量气体(因为浇注前钢水在炉内是看不到火星的,表明基本脱氧干净——您教的方法)?? d0900110bf7745348535c3808663bc7d.jpg DSC04267.JPG DSC04270.JPG DSC04271.JPG 453ede78a89047979f800693ce462028.jpg DSC04265.JPG DSC04272.JPG
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    2020-8-31 17:31
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-11-24 16:02:19 | 显示全部楼层
    回复 34# JL铸造 6 \/ x3 n% u9 K4 h2 E5 O- s3 Z. B
    ' {- i- _6 P( [9 z: q$ Z3 e8 H
    老弟,你这根本不是脱氧问题,就算是脱氧问题也不会在这个位置的。
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    4 天前
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-11-24 17:26:51 | 显示全部楼层
    回复 34# JL铸造 # Z& {0 @" J6 @! W1 }- F3 q
    # O+ w; o9 r% [! X# {
    : e4 d- Q0 }/ Q& X
        从照片看应该是模壳里的气不能及时排除造成的,特别是第一张照片;一般脱氧不好,以皮下气孔居多;建议在模壳焙烧和组数排气上找找原因。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-11-25 06:43:31 | 显示全部楼层
    回复 12# JL铸造 # _) p! U6 X) P6 N/ h& B
    " K' [5 h  f4 I/ N" Q( }
    - y: o% I  D* n0 [- p! r
        帮助你,体现我的价值。1 h, ~* s0 B9 D+ c3 M2 f  j
    送人玫瑰,手有余香呢!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-11-25 06:47:17 | 显示全部楼层
    回复 34# JL铸造
    / L8 k) y1 @& M5 S) }* @( O. W5 @) p7 c9 x$ ^" n
    0 T+ b# {9 }' \" \& A
        如果锆英粉质量差的话会不会有可能在模壳内反应产生大量气体
    4 _& N9 n( e) k! C$ Q& T' g( [
    ' i- }, U; J7 ]7 ?; b6 |; ]4 I8 U答:只会产生粘砂,或者只会麻点、不光滑。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-11-25 06:49:47 | 显示全部楼层
    回复 34# JL铸造
    - z- t$ p) L; x2 H# I' a5 N) d5 G. t! D) ^' U' l! w

    5 Q8 E, b. S, o    根据我的经验判断,你这样的组树结构,就会产生你这样的表面气孔,你的內浇口设置和设计就会产生这样的缩孔。

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    发表于 2013-11-25 10:00:19 | 显示全部楼层
    回复 35# gavin
    * _1 e8 R* `8 T' ]0 b8 {% H) Q1 P8 I2 F0 N
    ) @: }7 m. m. D9 J3 E( f. E$ E& w" j
        en 非常赞成老哥的意见,缺陷所在的位置很让人费解,304的产品全都会出现这样的问题。如浇注系统排气功能非常好的话,这种缺陷导致的报废量会少一些,但是这种气泡缺陷的最终原因是这么大量的气体是从哪儿产生的呢???这个产品做了一年了,以前是没有这种缺陷的,自从3个前换了面层耐火材料开始(当然炉头师傅和设备、脱氧方法都是原来的),所以我怀疑是新材料质量不行,但有不知道到底是什么化学反应产生的气体
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