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楼主: 真实的我

[交流] 硅溶胶铸造 气孔 问题

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    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2014-6-11 16:34:28 | 显示全部楼层
    回复 20# 丁文会
    * T- z/ X  o5 v; k) N$ g/ H" O8 b9 f/ a( a" I5 b

    " ]3 L" n5 J; `6 A% J* @" i    谢谢丁工的回复,我只是写了一下配料,锰铁 我们一直都是这样子加的,丁工问一下 后加 有什么好处吗(除了烧损)
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-11 19:16:44 | 显示全部楼层
    回复 17# 真实的我 4 {) ?; V1 ]4 }
    + J( J! l+ Z; b1 K& g; F/ ?1 `$ M+ ]
    + r- ]4 [  a; ^% Z5 @
       对技术人员来分析质量问题,应该严谨,分析错的话,就会误导别人。
    ' h+ k1 r1 k& @$ {- e8 E; K1 Q分析问题和改进,主要不是你的方法,而是你对这个缺陷的判断和诊断,然后对症下药。4 D8 |. O# s& `' }1 Y
    诚然,有多少医生对病人的症状诊断错误,导致病人医治不好,抱憾终身?。同理,技术分析是非常重要的,如果对你的缺陷判断错误,那么解决方法也就是错误的。
    . f, R& V; ?: _) `0 \' u- o我在没有了解你的全面,我不敢妄下结论,就来乱说一通的。
    2 |7 y% z" t, }; m& y1 l对你的缺陷我有初步的看法,但是不敢肯定。( K( v6 l0 x, D* O
    你这个缺陷我们以前也是屡有发生,以后就没有发生过。
    ! X  N( d) ~) ]% T' `
    : B; d) K1 C' ~# L+ B5 d 我还有一个要求:你将浇口杯没有抛丸的照片发一张上来,是指浇口杯平面情况。即使你的铸件已经切割下来,那你就将模头的浇口杯照片传上来。* X% |" T) b$ R
    * y" `/ @3 v$ V9 i0 u# p
    行吗?期待!
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    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-12 07:06:09 | 显示全部楼层
    主要是脱氧,会使脱氧彻底,硅的脱氧物和锰的脱氧物反应,生成低熔点熔渣,使夹杂物含量降低,一般的沉淀脱氧会两种一起使用,不会用一种。
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     楼主| 发表于 2014-6-12 08:24:57 | 显示全部楼层
    回复 20# 丁文会 0 y+ {9 _# K, {3 M: s

    * w0 v/ F# E. Y# i谢谢 丁工的提醒,可能是我写的不太明白,我们是Cr MO 增碳剂 都是开始加在里面的,丁工你感觉还会出现在哪里呢?
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    奋斗
    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-12 09:59:08 | 显示全部楼层
    回复 24# 真实的我 ; ]4 \* n2 l! K6 B! I. a( ~
      i* K3 {) o# s9 [
    ' {3 S6 {* Z: t; U/ H! ?- g) }
       再有制壳盲槽,要充分干燥,少积浆液,否则透气性降低。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-12 10:39:47 | 显示全部楼层
    有没挂壳的组树好的蜡模图么.
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     楼主| 发表于 2014-6-12 10:54:52 | 显示全部楼层
    回复 26# castengineer 8 R4 U9 M2 g2 J% N# i: \3 u

    ' o! c2 P4 i$ |% |3 X7 o. @( r* T前辈你好,这个产品就小批量走了一炉,在我第一个照片已经显示了组数方式,横梁,一共组了四个,二遍的25左右,  三遍也是25左右,现在我们车间湿度偏差比较大
    5 a8 L8 x  p1 b+ B6 Z% X: C    主要是这是新来定的,2遍湿度还少低于70,   3 . 4遍 也是  有时候能达到90,
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     楼主| 发表于 2014-6-12 11:08:08 | 显示全部楼层
    回复 22# 孤独寒松
    9 ^& {/ ?4 [3 ~' y& h6 Q/ X; Z  u' ~# ]( l
    王工 真的没有 没抛丸的  上传这是抛丸的,
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    发表于 2014-6-12 13:04:47 | 显示全部楼层
    回复 28# 真实的我 , A  S; v) {$ m6 i

    / }, Y" v, ^/ L' c# y9 R" h8 k( w
    ) n& U# s" i) N% B! U* y    首先,感谢你真诚地对待技术问题,真的将浇口杯的图片上传了。谢谢你相信我。5 s% g" B+ ]: m8 v& B# N
      我看了你所有的图片,我可以确定,你的哪个缺陷不是单纯气孔,更不是模壳没有烧透所表现的气孔。$ z/ |( s* W4 [! a9 T) K( Z$ k: c& u
    ' _* r3 ?& u2 b/ C% u, D
    因为,如果是单纯的气孔,浅的圆凹点,而你哪个分明是深的有几何直边形状的规则孔。
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    发表于 2014-6-12 13:09:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2014-6-12 13:10 编辑
    1 [& v+ O3 Y$ c0 Y/ [" t1 ^+ i0 L! C4 S9 U- N
    回复 28# 真实的我 7 S, q/ r) y: Y+ D8 w

    9 w7 h. ^; X2 I6 S8 l2 ?- E# ^$ E& I  B+ l: Y: A" q2 i/ b2 c
        第二:从你浇口杯口来看,你那些浇口杯平面全部没有深的V形缩陷,浇注后是不是没有撒保温剂覆盖?& {/ }8 A( K3 M# l* d; W5 ?
    " A' F+ o/ g. r! _9 g5 B
    你的那么多浇口杯口,只有一个明显的V形缩陷,因此,可以推断,一是你的生产过程控制不好,二是你的钢水质量差,三是你的浇注温度低,四是你的钢水脱氧不好。五是你浇注充型的排气浮渣效果很差。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-12 13:14:33 | 显示全部楼层
    你的铸件缺陷结论应该是:渣气孔--反应性气孔。7 `" s2 h* \' M7 E( [
    . X' i" B; ~" [  P3 f/ @
    是你浇注时钢水中的渣--非金属氧化物,来不及排出和付出钢水的上表面和外表面。因而存积在表面和内部,形成的渣气孔缺陷。
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    发表于 2014-6-12 13:21:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2014-6-12 13:25 编辑
    8 T1 y( s7 i4 ]. u$ ]4 D0 y  Y6 P& [8 f
    一般的42CrMo这类的材质,脱氧很麻烦的,稍有不慎,就会产生缺陷。  m) e: y3 ~$ o& @7 C+ E
    " @( c; x# Z" C) k; F# E
    改进方法如下:. F2 S- v6 }& z' q9 l, b( V
    1.钢料全部抛丸去锈,并且用干燥的料,脱氧剂在炉边烘烤后在加入炉内。  `; }. @  W$ J" i' ~- B0 a1 r
    2,钢水熔化到9分的时候加入锰,熔清后,煮一段时间在加入硅,然后静置除渣。
    + F% |: \4 r9 E' W3,铝在终脱氧时加入。
    8 S- z  }" p' @4,除渣完全。
    ) J/ A9 c% H* f" c5 @1 |5 u5,在浇注时,模壳要一头高一头低,倾斜接钢水,让钢水有充裕的优势排气浮渣。% G7 f- Y* O9 F# n0 w4 u* v/ V5 I
    6,保证硅溶胶模壳在高温状态下浇注,及透明状态下浇注。
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    发表于 2014-6-12 13:22:49 | 显示全部楼层
    特别提醒:9 x$ m! e1 h' j% Z, r
    你图片所表示的缺陷,不用在其他方面找问题,这个缺陷是炼钢造成的,因此你要改进炼钢即可。; \' d( h# ?7 c% b, x* [
    6 g4 K; M2 c1 F1 y8 }) \- I
    另外、;丁工的23楼的话是正确的。
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    发表于 2014-6-12 13:26:58 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2014-6-12 13:29 编辑 - R0 n# a$ m$ S/ y

    ) ~6 @9 O' ]9 r; b2 W7 z再有就是,在铸件补缩够的前提下,你可以提高浇注温度,因为温度高,浮渣效果会更好。
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     楼主| 发表于 2014-6-12 14:24:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 真实的我 于 2014-6-12 16:21 编辑   h7 x- M6 k' b% z! u, L

    0 m, p  s, p" C5 r/ B! w* ^回复 30# 孤独寒松 7 T/ G9 w5 p2 y  q8 Y5 H* c* y

    , Z) M' r& k8 @/ s7 I没有撒保温剂(我们从来没用过),只是用锯末子 扣桶,王工 浇口杯浇注完V的好 是把,  现在我们浇注完基本上都是图片的样子

    浇口杯

    浇口杯
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     楼主| 发表于 2014-6-12 16:19:17 | 显示全部楼层
    回复 27# 真实的我
    2 e: L* U4 H/ I. h) @9 m- W4 O; u
    8 c: G5 A, T8 e! J' U4 g- X$ P# v* _  d
        前辈 前几张就是整个组数的照片,没有切割啊
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-12 17:53:17 | 显示全部楼层
    感觉应该在焙烧上出问题了,拿几串模壳放在靠近火焰的地方焙烧,并跟踪结果
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    发表于 2014-6-12 21:08:47 | 显示全部楼层
    回复 37# zjy95381
    0 U3 k8 g9 M/ M, h  s$ a2 _6 [" f% }( `5 Z- _
    : o% |2 s* |4 H
        兄弟,硅溶胶模壳浇注的铸件这种缺陷,不是模壳没有焙烧好。  P) f- Q7 \  Z6 O& I3 A% `- u
    ; ]* o  V. P4 u4 W+ a  U
    如果水玻璃模壳铸件表面的这种缺陷,是模壳没有焙烧好。
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    发表于 2014-6-12 21:12:10 | 显示全部楼层
    回复 35# 真实的我 ( _5 n0 R! S) c" M. l

    # e6 Q6 \9 ^6 F( w  S0 H* V  T8 q! `2 S% d$ _; U
        就算你们不用保温剂,浇口的这种平面,也是脱氧不到位的表现。) z4 O- ]' M4 i5 {; u
    脱氧好的浇口杯:1是中心陷得很深,2是浇口杯平面很光滑,3是浇口杯平面有少许的斑点。
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    2017-11-10 08:50
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-13 11:54:13 | 显示全部楼层
    脱氧不好
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