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楼主: 跳出圈外

[求助] HT250铸件加工表面黑点怎么解决

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  • TA的每日心情
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    17 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-3 12:23:57 | 显示全部楼层
    回复 20# 跳出圈外
    . I6 j* m) ]& J2 _. N6 E0 f* b- g5 l! ], \. Z0 ]
    : x8 H! l# m3 o. m5 W
        个人意见,将碳硅当量调整到允许值的上限,同时适当降低锰量,试试看吧~
  • TA的每日心情
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    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-10-6 13:11:11 | 显示全部楼层
    回复 21# 老翻砂匠 $ ?9 I7 W; C* m/ M- h

    # c7 X+ f! i, m" s3 v& |
      c% q* v0 z# Z" A6 m    QQ图片20141005161121.jpg 这是昨天实验的化学成分结果,您看一下有什么需要调整的,昨天试制的加工后表面还是如此,锯床坏了没有做出金相。 QQ图片20141005160413.jpg QQ图片20141005160458.jpg
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    2024-12-13 09:29
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-10-6 13:37:15 | 显示全部楼层
    改变炉料配比,减少生铁用量至30%以下,使用废钢增碳工艺生产,应该可以解决
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    17 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-6 13:45:27 | 显示全部楼层
    回复 22# 跳出圈外 8 X* ~) y5 [9 h% P
    为什么锰要这么高?建议做一下金相分析~
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    4 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-6 16:18:17 | 显示全部楼层
    提高铁液的冶金质量
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-7 07:07:54 | 显示全部楼层
    回复 22# 跳出圈外   I" u! ~2 L, s4 a& c

    % P: T) w' N3 J' i8 \5 f; F. C. o1 Y. W' X9 d
        还有一点就是能否将加工的转速调整一下~
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-10-7 07:39:44 | 显示全部楼层
    成分问题,把碳控制在3.0-3.2%,其他的可以不动。铸件硬度只要大于HB180就不会有这种问题。
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    2016-11-17 12:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-10-7 07:51:31 | 显示全部楼层
    同意27楼观点。
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-7 09:10:04 | 显示全部楼层
    铸件较厚的话,还要降Si提Mn。Si2.14高了,2以下就可;Mn0.921还有点低,略微再提高点,试试吧。
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    17 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-7 09:17:04 | 显示全部楼层
    回复 29# 四海人士
    . d2 b( Q2 V! C' i
    & K" s+ S5 B- ~8 C
    / |1 d/ A% A. `& c3 k; ~   
    Mn0.921还有点低,略微再提高点
    0 z. ]; ?' B' d, E

    # M2 u# j8 ]! ~' z商榷之~
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-7 09:20:18 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2014-10-7 09:21 编辑
    , h* p" Q$ L* `; y& S8 s- _
    $ G- J5 e5 a0 C3 m7 D回复 30# 老翻砂匠 % {7 h9 H: m% i% A( M" N
    8 }: ~* a+ {% s0 [

    4 W) y9 t, ]( H+ H- ^! Z. h$ _    谢谢你!我们在做的HT250都在1以上呢,配料按照1配的。你觉得太高吗?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-7 09:52:23 | 显示全部楼层
    回复 31# 四海人士
    : i9 R: z. M; a7 I. Y* V7 U! Y, V; D
    $ v) U3 Z, I* |% `' T
        个人认为,用不着要这么高的锰量,适当加点Cu稳定和细化珠光体即可,毕竟是保证其牌号的,往往珠光体量高了以后,如果得不到细化,也容易在加工中出现脱落而形成黑点的,我的经验,对于HT250,Mn有个0.6~0.8足矣~
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    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-10-7 11:15:19 | 显示全部楼层
    这种情况我认为可以在厚大面增加冒口,要低温浇注,如果以上方法仍不能解决,则要用冷铁了。
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    2022-11-8 22:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-10-7 11:48:49 | 显示全部楼层
    可能孕育剂或增碳剂的问题
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-7 13:06:48 | 显示全部楼层
    用微信回复一次看看
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-7 21:18:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2014-10-8 07:39 编辑
    2 Y( ^7 B& s' m+ N# y, X/ B; u% X$ o( H% z
    回复 32# 老翻砂匠
    7 ]  X) |. M, Z7 W9 r5 m' s$ I% \5 s! h- b" [3 g

    ! @3 ^# k1 B0 h: Q5 F2 G& T& p5 w* E    对于锰和硫的比值问题.应遵守相对于铸铁的CE值与其对应的液相线所约束的MN/S的溶度曲线的区界来约束.不能单纯应用MN=1.7S+0.3%来保证MNS的生成.对于楼主的CE=3.92.硫为0.09来说.你的锰的控制含量0.6~0.8是比较科学的.
  • TA的每日心情
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    2020-10-19 20:38
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    发表于 2014-10-8 00:42:08 | 显示全部楼层
    学习了。原来真的没有把Mn降低做过。
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    发表于 2014-10-8 05:44:31 | 显示全部楼层
    回复 36# castengineer
    1 f2 [6 e% j/ E+ {5 I  R
    ' ?: B0 i* ^4 j. ]* M( q5 v9 h/ I3 `5 y# E3 W# r9 A& j' p
        首先谢谢肯定,这个帖子我反复看了好多次,对于这里所讲的麻点,我在想,还会不会与加工的转速有关?不妨可以调整转速试试看,过于高速也容易造成珠光体的脱落,个人不太同意上面所云的降点硅~
  • TA的每日心情
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    3 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-10-8 12:04:43 | 显示全部楼层
    首先,不知道你们这个面的加工量是多少,如果加工量小,很容易出现这种缺陷的,以前我们有的件也会偶尔出现这种问题,这个不一定是石墨粗大或缩松,灰铁表面是不会出现缩松的。
    3 v4 Z" f6 w+ w  我认为这种原因跟铁水和型砂的关系比较大。
  • TA的每日心情
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-10-8 12:29:29 | 显示全部楼层
    回复 39# Xavier2005
    1 x9 `3 Z1 t6 {& m6 x8 e: J/ Y  k  U2 w& ]

    ) a% ]- q9 P2 s: X, ]2 m# B   
    我认为这种原因跟铁水和型砂的关系比较大。
    + w3 C7 D8 `+ g5 b9 _" B/ m

    + e  i  L* e/ R) A+ t3 m想听听这种观点的见解,只是探讨而已,别无他意,谢谢!
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