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楼主: daguzl-425

[交流] 铸造生产中的“想当然”

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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-8-10 21:09:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2015-8-10 21:10 编辑
    " u9 r: j2 j4 ?  S) k1 m. I) j3 C, B1 K: @; G; H; M
    你只谈了熔炼过程的“想当然”,整个铸造过程的想当然还很多很多,有时都无法解释。。。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-8-10 23:08:39 | 显示全部楼层
    daguzl-425 发表于 2015-8-10 08:10
    + n! Y3 \6 b2 A/ [- @感谢各位坛友对本贴的关注,现就热点问题,谈点体会。关于球铁的出炉温度和浇注温度,我们目前的球铁牌号主 ...

    $ B9 A4 W- B! L4 d0 Q6 ?保持20分钟不衰退,对于如此重量的铸件及这么高的浇注温度是有点难度的。不知残余镁及硫量是多少?这么小的铸件(1kg )是拼箱造型的?否则后期的浇注温度如何掌控。
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     楼主| 发表于 2015-8-11 07:05:48 | 显示全部楼层
    本公司目前做的QT450排气管,单件重1Kg,加浇冒口1.3Kg,铁水出炉后以18Kg手提包浇注,一型一只,20分钟内浇完不衰退,基本无冷隔,球化质量以三角试片为准。
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2015-8-11 07:17:06 | 显示全部楼层
    回复《四海人士》“你只谈了熔炼过程的“想当然”,整个铸造过程的想当然还很多很多,有时都无法解释。。。”,说得确切,铸造过程中的想当然从工艺设计到铸件检验全过程各个环节都有,因为熔化是基础的东西,影响面大,所以把熔炼作为重点。
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     楼主| 发表于 2015-8-11 08:03:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 daguzl-425 于 2015-8-12 07:46 编辑 6 ^( e% z1 ?- y! y! _* I5 k9 J) A
    % T0 n0 \( n, F" z$ P5 C+ {0 Y
    “高强度灰铸铁,其含S量控制在0.05-0.10%之间是最好的”,这一说法近几年是相当流行的,许多书本和资料都这么讲;以至于为了提高高强度灰铸铁原铁水含S量,增S 剂有了一定市场。笔者经过多次试验和长期实践,若干次失败发现此观点有待商討。
    ; y: W: @; {( c' @( y/ b: h     我们都知道高强度灰铸铁的成分特点是含Mn1%左右,当含S在0.07%以上时,极易诱发硫化锰铁渣反应气孔,严重时会造成铸件大批量报废。( @( {, N7 {! p' [( {
        我们现在的化验手段(无论是化学分析还是光谱分析),都只能分析出铁水中单质状态的S,而以化合状态(MnS)存在的S是化验不出来的。所以我们通常所说的含S量不包括化合物中的S,而这一部分含S量就是中和Mn的量。有一种孕育理论认为正是化合状态MnS微粒成为孕育结晶的核心。实践证明,
    + J$ T4 H1 b" o7 g) R' r; P当铁水中化验出含S量在0.03-0.05%之间时,Mn含量在1%左右时,这时MnS含量已经足够用于孕育核心,机械性能可以满足要求。还有一点需要补充6 r& {$ `4 g: B- ]9 {! I, p6 ?6 b
    说明的是我们在铸件上取样分析成分时,一般不会分析浇冒口的成分,而浇冒口中S、P的含量要比铸件中高一些(如果铸件高度高由于SP杂质上浮还会更
    $ B( z2 l! e) g+ _多)。也就是说当我们回用浇冒口时,无形中已经增加了S了。) Y8 I- p# m5 L' [' L
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    发表于 2015-8-11 08:10:03 | 显示全部楼层
    daguzl-425 发表于 2015-8-11 07:05- l- o4 @  P+ n8 ^2 Y& s
    本公司目前做的QT450排气管,单件重1Kg,加浇冒口1.3Kg,铁水出炉后以18Kg手提包浇注,一型一只,20分钟内 ...

    / A9 u# p* ~7 U" H那最后浇注的有没有本体检测过?
    2 p, T9 n8 a: {/ q- W: }/ k
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     楼主| 发表于 2015-8-12 07:50:18 | 显示全部楼层
    foundry1986 发表于 2015-8-11 08:10
      \- v2 w0 _0 X* h, I5 w+ E那最后浇注的有没有本体检测过?
    / A6 N' b4 J5 R! R+ b/ o) p: K
    最后的铁水看试片良好,铸件以声音判断正常,加工时起长丝。
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    发表于 2015-8-12 08:23:03 | 显示全部楼层
    daguzl-425 发表于 2015-8-12 07:508 p" A; D: F$ P+ r
    最后的铁水看试片良好,铸件以声音判断正常,加工时起长丝。

    $ l) p% l1 o% o4 B( D以上仅能作参考,有时会不靠谱。
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     楼主| 发表于 2015-8-13 08:29:52 | 显示全部楼层
    foundry1986 发表于 2015-8-12 08:23
    % G4 D/ E! p/ a' a4 {$ h1 Z0 K以上仅能作参考,有时会不靠谱。
    % \, s- Z' d+ N' \" f6 f/ A0 f
    最后浇注的产品,因其薄小,无法做机械性能测试,只有取金相试样分析,也不需每批分析,抽查即可。% U" d; X9 \/ l6 O6 ]
    在工艺稳定的情况下,看三角试片可以满足要求。
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    发表于 2015-8-13 09:40:26 | 显示全部楼层
    daguzl-425 发表于 2015-8-13 08:29
    : S4 H/ p* Q, S* @  e1 I最后浇注的产品,因其薄小,无法做机械性能测试,只有取金相试样分析,也不需每批分析,抽查即可。4 W" R( ~$ e. b" d! k) p
    在工 ...
    8 J/ L3 k: |, f9 y! m9 _
    ' S9 d5 T: n  `+ ~3 b9 }
    这也是生产中的”想当然“
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-8-13 09:42:28 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2015-8-13 09:40/ X' ]; y7 D4 a# G: {7 J/ ?# S
    这也是生产中的”想当然“

    0 `2 }! ?( ~# `# ^* P3 S. K3 G! X8 X同意楼上的观点。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-8-13 13:32:22 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2015-8-10 06:07: u- s. S$ J! f3 z6 W3 Q- i
    估计是不小心小数点多移了一位~

    - b* h: |7 k8 Y 小数点写错了,不好意思
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    2020-1-30 11:18
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    发表于 2015-8-18 07:18:10 | 显示全部楼层
    lionwww 发表于 2015-8-9 14:27" j" l2 Q! U7 D# o
    10. 浇注时的上表面尽量不要放明冷铁,容易引起呛火

    , I! o6 q$ w! N+ F5 j% J/ k冷铁容易掉下来压扁铸件。
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    发表于 2015-8-18 08:15:22 | 显示全部楼层
    RT-FLEX 发表于 2015-8-18 07:18, J/ ?7 L2 {$ J$ i0 W
    冷铁容易掉下来压扁铸件。

    ' W7 ^! W/ {8 W/ f* f* X9 T那是操作技术问题,与使用冷铁本身无关。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-8-18 08:54:33 | 显示全部楼层
    RT-FLEX 发表于 2015-8-18 07:18
    4 j5 b- H8 |4 K冷铁容易掉下来压扁铸件。

    1 {8 r. i' D) N! P( z能有此现象发生,想象的吧?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-8-21 02:38:14 | 显示全部楼层
    5 e) _! z& p. F
    很奇怪,灰铁研究了不少,球铁这样要求。球化剂加入量高点,孕育剂用点特殊的,问题不会太大,但靠谱的还是看金相比较好
    , D- t6 X2 ?/ ~9 C8 S
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2015-8-26 09:13:09 | 显示全部楼层
    关于高强度灰铁中的硫的作用,硫对铸铁的凝固呈现双重作用,一方面,硫与Mn、Sr、Ba等元素形成硫化物,为共晶石墨的成核提供基底,增加共晶团数量;另一方面,硫作为表面活性元素,富集在结晶前沿,会抑制共晶团的生长,增加结晶过冷度,白口倾向增大。硫可溶于液态铸铁中,但不溶于凝固的奥氏体和共晶团中,所以适当的硫(0.04-0.10%S)富集于共晶团的边界而干涉原子的扩散,从而限制共晶团的生长,使石墨分枝减少,导致生成厚而短的片状石墨。因此硫在铸铁中既有单质存在也有化合态存在,而一般化验手段只能化验出单质状态的硫。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-8-30 17:16:29 | 显示全部楼层
    PYCHJM 发表于 2015-8-9 20:00; s9 p% L! c2 y: \! N; m' A
    很想听楼主的高见。
    # D/ E- e. |3 \. m$ c9 e- C! f但我知道国产球化剂的球化处理温度不能超过1520℃

    # c6 Z* s$ ~9 a' E+ J  U+ [& q6 c请问为什么
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-8-30 23:32:09 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2015-8-30 17:162 V( c. `7 G5 `' K+ w
    请问为什么

    * c) s3 R7 E3 u( |在不加包盖时,只是作一般的覆盖,过高的出炉温度会造成剧烈的球化反应,镁烧损严重,只好加入更多的球化剂。
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    发表于 2015-8-31 08:42:35 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2015-8-30 17:16
    5 Z% H, e( L- G# e请问为什么

    4 j* a6 M1 n7 R! ~% |' X' H关键是球化剂的选择是否恰当。
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