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楼主: gowhere

产品缩孔缺陷,请问各位大侠,如何解决?

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  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-6 21:16
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2008-12-15 22:45:37 | 显示全部楼层
    最近还发现一个问题,就是设置冷铁那一侧的轮毂中心钻孔时,止通规根本通不过去,估计是镗孔的时候,镗刀跳动了,没镗好,大概有2mm厚的样子,你想想,之前我们已经切削掉至少3mm了呀,可见冷铁的弊端是多么严重呀。

    该用户从未签到

    发表于 2008-12-17 22:21:23 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    1英寸=25.4mm吧
    8 R* r. T, ^0 `% v换算的话
    8 H4 V1 }5 T, j! r! r+ P2 \9 }这个件中间厚大部位尺寸大概是直径50mm高40mm的实心圆柱体,
    ' n9 T- g, V2 ?" C1 \1 t3 T" q# {4 U9 ]6 Q% T& {3 O& N# j
    出现缩松现象好像有点不正常,
    # U3 j* h1 _, S8 @* q这是正常铸件壁厚啊,: i, g/ E' g8 O6 |; G
    按理不应该这样的吧," k( Y! _0 @, b% i% s2 J7 t# W
    没太注意有没有出气扁冒口,
    8 e- ?+ v, h4 E! f正常最高点放上截面积是内浇道总截面积1倍多的出气扁冒口就应该很好了,# D* D2 e2 c: q% |. N; D/ V
    当然了冒口宽度最好不要大于10mm,
    % H# ^1 }: u( {+ s$ v; ]7 Y
    ; _  w# ]3 Y* e7 L! h  y0 V/ V或者尝试放点铁粉状的内冷铁,或者铁钉扔几个,不要太多有比例的,不会提高成本,
    ) d6 G2 o) r, ~) W不过你这个铸件如果是在高温高压下工作的汽轮机,锅炉的某些铸件,那就别用内冷铁了,安全第一。. U$ L6 k; O4 C# l
    外冷铁不好说,用的时候不注意烘干的话比较容易出气孔。
    ' m; I+ G3 K" y3 M3 l  k" _. j( E3 {6 n* M0 D/ C* ?/ N2 `. ]
    实在还不行可以考虑放边冒口啊,
    - _& B& `) p8 U9 l9 p/ j铸件有点小发热冒口可能放不上去,
    1 d& s0 u8 k# o- H要不那个的效果还不错,( q% b( B3 H9 k6 w% l
    我这都是热节最起码100mm往上的件才用
  • TA的每日心情
    难过
    2016-12-30 15:54
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2008-12-22 21:44:40 | 显示全部楼层
    改用树脂砂,加大横浇道的截面积,以浇代冒,缩孔位置放置出气片,在调整下浇注温度。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-12-24 17:04:41 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    我厂也做类似的铸件,上箱轮毂处设压边冒口三个,中间孔使用覆砂冷铁.

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-11 15:45:46 | 显示全部楼层
    还是适当调整一下成分
    & f6 I- I8 a. o, O& @' N8 N炉前:C:3.35,Si:1.8,Mn:0.9-1.03 \7 q1 B( Z( ^- K% W3 i
    铸件:     Si:2.0-2.1,Mn:0.9-1.0,Cr:0.2-0.3   Cu:0,3
    - y( T8 C8 Y6 S: P6 ]不加冒口、冷铁
    ! g! [3 r0 r7 s! Z) q8 t% K- Z3 X孕育Si量:0.25,7 ]* @6 L) ~% U2 i# `6 K
    应该可以% ?* l5 i! W3 j( G
    这种件的硬度要求相对较高,应该在HB180以上,不知是多少?
    4 _: o% Q& S$ O$ ^要注意的是Cr,考虑用铬铁粉随孕育加入,降低Cr对C的消耗! x2 _( E, j& w: H7 o4 M& r
    另孕育量不能太大,防止石墨膨胀提前,挤出液态铁水,4 _( i9 s( {9 k  S
    浇注温度潮膜砂的话:1350左右应该可以,
    ( q( U9 q' l! Q- i4 A+ W: N8 F8 y/ w/ ]2 O* k& o8 j( `
      u/ B. b% J- M! o- }% @- v) w
    献丑了,不知可否?
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    开心
    5 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-11 20:44:59 | 显示全部楼层
    原帖由 漂浮咖啡 于 2008-12-17 22:21 发表
    & b& H% N$ V: y& F( r; C/ z1英寸=25.4mm吧
    . {4 C$ ?/ M& U$ J. I- i! q换算的话( a1 ?9 m' f2 c0 ]" v  p% `5 }
    这个件中间厚大部位尺寸大概是直径50mm高40mm的实心圆柱体,6 J/ m5 u! |4 o/ R3 n1 r

    7 J9 @' f) j: T. }" q出现缩松现象好像有点不正常,! U+ U* ]6 }3 U; \
    这是正常铸件壁厚啊,
    . I- w3 d6 \3 j' Q# o2 g按理不应该这样的吧,+ m2 P$ S( @& Z1 Y. _$ p
    没太注意有没有出气扁冒口,( U) m5 Q% D( @( s2 l4 y9 _
    正常最高点放上截面积是内浇道总 ...
    , M! B, `: \  l1 J7 `
    . g3 @2 f7 G1 X- `
    我赞同您的意见。不知道化学成分是多少?
    : S0 Z8 j/ [) P5 u- s$ e+ M如果化学成分合适。那最简单的对策:
    9 j, `. B% t. H  i6 p$ d# k将三寸铁钉作为内冷铁直接插在砂型的中心,加工时去掉,也不会出现缩孔等缺陷。# u" C# `* @3 p3 y% b( V# l: n
    我已经用过,效果挺好。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-4-12 11:08:36 | 显示全部楼层
    是不是机械造型流水线生产?如果是的话,轮缘那个槽不会做出来吧?对HT200来说紧实度高些外圆用冒口应该没有问题啊!如果不行那就只能下冷铁芯(中心孔),不过比较费事!或者用冒口(热节上),那就要考虑工艺出品率啦!肯定很低! ) T3 `7 h5 P" ~% J6 \: J
    如果是手工造型:中间的孔不知道有多大?如果可行的话同意范版主的意见下个覆砂的冷铁芯(要我说可行的话不覆砂也可以,不要清理加工掉! )。如果冷铁芯不行,就是如11楼说的外面放个平面的冷铁吧!
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-4-12 11:21:46 | 显示全部楼层
    原帖由 tz27294946 于 2009-4-11 15:45 发表 ' X  w: T7 i* O: E9 B  e7 v
    还是适当调整一下成分: ^) I( O  `, a8 p! ]2 x# P! t
    炉前:C:3.35,Si:1.8,Mn:0.9-1.07 y% O, C9 M4 `  i5 i- c- d' `$ j" G# |
    铸件:     Si:2.0-2.1,Mn:0.9-1.0,Cr:0.2-0.3   Cu:0,3/ I% T9 k4 f! `; s8 {! C
    不加冒口、冷铁   o5 I0 h0 N& n0 A( f
    孕育Si量:0.25,) w' ^. h9 T; [: z
    应该可以
    0 t  Q  F! [- J# Q这种件的硬度要求相对较高,应该在HB180以上,不知是多少?
    1 c9 q9 N! C$ E: i/ ?# B5 I要注意的是Cr,考虑用铬铁 ...
    + R  B9 T8 j, D
    ) @* A& P5 v% [( i
    调整化学成分来解决问题确实是一个好的办法,不过:
    $ K; F$ }( b% ]# v; ]2 NHT200,Mn不会有这么高吧?另外需要加Cr吗?那不更增加铸件的缩孔缩松倾向了吗?!我不是搞熔炼的,但是感觉不应该是这样!如果确实需要,那就是设计给的材质有问题!2 e  S5 H4 Y2 _7 b3 J$ }
    探讨一下哈!
    * ]* F. y+ ^; ^/ l: k4 P- \
    8 @  N* c2 F: P7 |[ 本帖最后由 blue_knife 于 2009-4-12 11:23 编辑 ]

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-12 13:17:31 | 显示全部楼层

    回复 28楼 的帖子

    我认为这种受力件的硬度要求比较高,
    ( u4 j& {9 @$ a; z才加那么多
    * V. P1 p, _5 O7 {' u( m不知道行不行
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-13 00:53:36 | 显示全部楼层
    若工艺参数不变的情况下,缺陷成批量出现,
    2 E( j5 e# L2 D! ^9 }根据缺陷的分布和形貌,应是典型的裂纹状缺陷,不是简单的凝固收缩引起的缩孔
    / o0 D( p1 Y! ]3 Y( I' v这是由于铁水熔炼过程中或与型砂涂料反应生成的氮气扩散进铸件,在凝固后期析出延枝晶间形成的缺陷
    9 t, E% v+ n# x' S. F$ O( i* x2 u应使用金相显微镜500倍下分析缺陷表面有无碳膜,有条件的话用扫描电镜分析缺陷表面有无氧化物
    - U. B% V8 d5 n+ x化学成分分析含氮量,. D0 g4 J6 V5 {, }; n, G! |

    7 Z- E+ T8 m7 s: E5 x4 V解决方案:1 R3 P% c" S1 `* r8 x; y
    控制增碳剂和废钢屑中N的质量分数<0.01%
    ( ?1 \1 V; p6 Y' Y5 \' B控制型砂涂料的水分% V4 ^9 n- \" Y1 L0 C! O
    控制熔炼浇注过程氮气的吸入
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    开心
    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-4-13 10:06:42 | 显示全部楼层
    你用环形小浇口应该能行,均匀冲入,铁水温度尽量低一点,但不能低到浇不足。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-6-10 12:56:03 | 显示全部楼层
    提高浇注压头、HT200我们公司一般不孕育,硬度低客户不检测成分的话用HT250浇注如何?
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