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楼主: 一郭到底

[求助] 缸体顶面分层,缩凹

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-22 05:34
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-7-10 08:29:13 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-5 14:52
    8 B  s. I7 ?1 \  K3 z没出问题时一般抗拉 250-280 现在大多300-330 部分340-350  都是采用Sb来提高强度的 ...
    ( z& c+ d+ d: n7 c' r4 `6 Z1 V& G
    检测一下氮含量
    4 x/ q- s" e. m. |; w  w/ v用的哪种增碳剂?
  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-10 17:05:12 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-5 17:59
    ( t4 B7 }4 m& i; b* t6 y' o% A查一下Sb残量有无大的变化.是否后者Sb残量略高.
    / b% \% ]% F. }! T& r而后再分析.
    9 g/ ]( t$ E6 v% k, {& K
    同意,仔细看一下热分析两种铁水凝固曲线和关键TL和TS温度间隔及时间间隔,冷隔是充型问题,看你现在情况生产变化点主要是材料配比不一样,表现出来的问题主要是冷隔,可能大比例废钢+晶形石墨增碳剂,石墨析出和奥氏体枝晶形核长大速度快些,因此铸件铁水流动性下降快,在相同温度和浇注速度(铁水充型上升速度)下容易冷隔,能否将浇注系统同比例加大,缩短充型时间试一试。
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-7-11 11:09:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2017-7-11 11:14 编辑 2 r  y2 o* x$ @4 X. d' T
    5 f2 H. F) M& g4 b" T5 @
    起皮如果多,关注一下砂子。/ Q, F& t. v  H; `. C8 _

    2 a. X9 t9 D- p8 V另,快教对楼主所言缺陷均有益处。
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    开心
    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-11 17:09:44 | 显示全部楼层
    csr瞿 发表于 2017-7-7 16:13) [1 S' f2 g7 m$ l7 Y" L( B
    楼主解决了吗?

    9 m! L$ _% a+ b( K  R9 T  W) ]9 c提高碳当量后有所好转
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    开心
    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-11 17:11:21 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-7-11 11:09
    0 M- Z1 }, ?$ u5 R# P起皮如果多,关注一下砂子。
    ; G3 Z1 w: t4 m8 O' x8 o/ d1 M; w# t
    另,快教对楼主所言缺陷均有益处。
    * l, t; q+ [" |1 M4 ?* |2 }2 i
    一般14-16S搞定...68千克。 快浇??现有慢快慢的。
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    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-11 17:12:17 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-7-11 11:09
    5 E7 C% b2 Q+ M# a4 E% X4 D1 q6 z起皮如果多,关注一下砂子。
    / {2 O+ r  m2 m% D! y6 g( ^, i$ Y4 M7 ?" i8 H9 a
    另,快教对楼主所言缺陷均有益处。
    , j( ^0 p) ^! \' A! C5 i7 `
    确实 我很怀疑啥子发气量的。但是没办法检测。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-11 21:52:18 | 显示全部楼层
    工程师2006 发表于 2017-7-10 08:29( z9 z5 K# B8 ?  |7 {9 g/ R
    检测一下氮含量  w/ n/ t+ `: w/ _% q- h: L; u
    用的哪种增碳剂?
    7 y5 M. A+ t5 p2 a& D# r
    确实应该检测氮含量的....搞的现在C3.5 SI2.1 MN0.7SB0.02抗拉280。在制造业这么不景气的情况下,老板总是想到的是降成本 质量又好。
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    郁闷
    前天 07:52
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-7-13 22:47:31 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-11 21:52
    4 m/ G! Q& P* N  V" k% ?确实应该检测氮含量的....搞的现在C3.5 SI2.1 MN0.7SB0.02抗拉280。在制造业这么不景气的情况下,老板总 ...

    ) N; J+ u$ w2 d3 |% s% n8 ?检测含N量很麻烦,检测C,S含量其实都有点麻烦,高频红外的碳硫仪测增碳剂其实不太好,管式炉太麻烦,很多地方也没有这种设备了
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    开心
    昨天 08:25
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-14 15:50:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高山流水 于 2017-7-14 16:03 编辑   p$ l) W, j6 j! U9 O- I6 U0 L
    ' k( C) t( W) p5 Y' B
    这与铁水中氮含量没有多大干系,与型砂发气量和浇注温度有关。! j2 R+ E0 ^. K2 [5 U7 q
    1、检查型砂发气量是否变高了。# A, q3 P$ V, ~0 D& Q: Z& c2 i
    2、校正一下你的测温仪器是否偏差过大?6 h/ U5 t8 q8 Z! }7 j5 n: U
    还有一些非常细小的可能影响浇注速度的细节要检查一下,是否有变化。
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    2019-5-6 09:11
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-7-14 17:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
    你们是怎么解决的,我们也有这种情况
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-14 18:30:56 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-11 17:09
    5 m* Z. J. I! @提高碳当量后有所好转

    , S+ d9 V2 O" k5 B6 Q$ e注意下废钢的影响吧.
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-14 19:49:24 | 显示全部楼层
    注意浇注温度,保证浇注高度!
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    开心
    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-17 21:41:46 | 显示全部楼层
    xfzcgzs 发表于 2017-7-14 17:12+ [& x& h- f3 Q2 t: |* n$ A
    你们是怎么解决的,我们也有这种情况

    ( ]' Y  C0 i# r+ L) MQQ332889905 有空交流一下
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    开心
    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-17 21:44:35 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2017-7-14 19:49' I$ h+ Z5 z6 O# g4 K* }  G4 U/ {
    注意浇注温度,保证浇注高度!

    7 u7 x. t* ~2 |6 C4 n浇注温度都走的下限的。压头什么的都没变化
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    开心
    2017-11-12 20:04
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     楼主| 发表于 2017-7-17 21:49:02 | 显示全部楼层
    xuwu531 发表于 2017-7-10 17:05
    5 a2 P# e4 H: N2 D7 T+ `& G同意,仔细看一下热分析两种铁水凝固曲线和关键TL和TS温度间隔及时间间隔,冷隔是充型问题,看你现在情况 ...
    - R6 z6 j1 s& o
    Sb含量没什么变化的。没有热分析的...晶形石墨增碳剂??可否这样认为...合金元素增加,N含量增加 导致抗拉上升1-2个牌号。而冷隔和气缩孔是因为铁水中喊气量增加带来的。??
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    发表于 2017-7-18 07:26:05 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-17 21:44
    0 o- |3 b$ C* y9 Y" W( u2 t浇注温度都走的下限的。压头什么的都没变化

    0 k+ z/ I" y' i# ?) U5 J发生缩凹的是浇注的什么时期产生的?先浇?后浇?
    5 {) h: f8 D8 E- d& d& S' h* s- z" W, t3 E
    具体浇注温度?
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-12 20:04
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     楼主| 发表于 2017-7-18 23:12:38 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2017-7-18 07:26
    * |7 {! D9 u  e6 U2 F4 R  q发生缩凹的是浇注的什么时期产生的?先浇?后浇?9 R( y: R, N2 }9 z

    1 X' F1 D- Z) K. _+ l8 O; h  T# k具体浇注温度?
    , u# @( J4 T+ m7 e, n4 O" m
    浇注温度1400±10 ,有时候一炉全部缩孔报废。通过提高碳当量和降低合金有所改善 目前缩孔比例2%左右。
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-19 09:34:03 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-18 23:12
    0 S3 @8 Q0 G/ f6 M浇注温度1400±10 ,有时候一炉全部缩孔报废。通过提高碳当量和降低合金有所改善 目前缩孔比例2%左右。 ...
    $ N4 r4 \: R% |& {5 h, |7 M
    按理讲,底注的温度应适当高些,尤其是在牌号相对提高的情况下。
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    开心
    2020-8-6 16:41
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-7-19 19:30:30 | 显示全部楼层

    ! W. J9 m& j* F1 d; `所以我认为就是碳硅当量的问题,至少3.45的碳估计没有这么多,而且相差很大,不然不会有试棒到340的强度(即使添加这么多的合金),建议委外分析一下。个人意见,欢迎拍砖
    # r+ t- s9 o. `. Z2 M% X9 r
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    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-20 17:39:31 | 显示全部楼层
    剑瑞 发表于 2017-7-19 19:30
    $ ~( Z% m! w& d8 k1 A; [6 U  F9 W# K/ e( ^所以我认为就是碳硅当量的问题,至少3.45的碳估计没有这么多,而且相差很大,不然不会有试棒到340的强度 ...

    0 A: E2 B5 F: K4 O7 \* J/ O碳当量没问题哈 这个最先被排除的 现在提高了碳当量 碳提高了0.1-0.15 热节大的铸件几乎全部报废
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