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楼主: 一郭到底

[求助] 缸体顶面分层,缩凹

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-22 05:34
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-7-10 08:29:13 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-5 14:52
    - t& o( t! L( X没出问题时一般抗拉 250-280 现在大多300-330 部分340-350  都是采用Sb来提高强度的 ...
      G6 |; u9 W! R2 f' Q" }
    检测一下氮含量
    . _) h! Y4 z% m/ x' {) O用的哪种增碳剂?
  • TA的每日心情

    2025-12-12 11:57
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-10 17:05:12 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-7-5 17:59
    * r- C* R# e( {) q4 T查一下Sb残量有无大的变化.是否后者Sb残量略高.- y7 ], a% s" p; l
    而后再分析.

    : a! p1 W& R+ F同意,仔细看一下热分析两种铁水凝固曲线和关键TL和TS温度间隔及时间间隔,冷隔是充型问题,看你现在情况生产变化点主要是材料配比不一样,表现出来的问题主要是冷隔,可能大比例废钢+晶形石墨增碳剂,石墨析出和奥氏体枝晶形核长大速度快些,因此铸件铁水流动性下降快,在相同温度和浇注速度(铁水充型上升速度)下容易冷隔,能否将浇注系统同比例加大,缩短充型时间试一试。
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-7-11 11:09:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2017-7-11 11:14 编辑 ! A  O. \3 Z* z) c, I

    5 }2 T, J# k) p3 _+ H6 z起皮如果多,关注一下砂子。& c0 i9 F) I, H$ m; K7 ~+ n
    & v" d/ w" u: e( e  `" v& r/ s
    另,快教对楼主所言缺陷均有益处。
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    开心
    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-11 17:09:44 | 显示全部楼层
    csr瞿 发表于 2017-7-7 16:13
    ) I, u! N& k! `* `楼主解决了吗?
    1 R3 S& i7 O4 _3 c% H3 Y6 J4 ~
    提高碳当量后有所好转
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    开心
    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-11 17:11:21 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-7-11 11:09/ `2 j9 _- M. K8 e! |/ @) U% X$ u3 c
    起皮如果多,关注一下砂子。
    # B+ D% y) F0 A! a2 L  j1 s, _! ?. p+ V( ?( w
    另,快教对楼主所言缺陷均有益处。
    1 G! C6 i9 A; {) s& q
    一般14-16S搞定...68千克。 快浇??现有慢快慢的。
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    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-11 17:12:17 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-7-11 11:09
    ! i: S2 D1 h/ ^1 H5 u6 X& i: I起皮如果多,关注一下砂子。. D% `) i+ h5 j' u2 ^1 i' K

    & G% Q6 E$ t0 A! k6 }8 `7 E3 Q另,快教对楼主所言缺陷均有益处。
    . ^% d) f' g; Y* C; [
    确实 我很怀疑啥子发气量的。但是没办法检测。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-11 21:52:18 | 显示全部楼层
    工程师2006 发表于 2017-7-10 08:294 L2 v8 u1 E! U& u# s# ~
    检测一下氮含量: }5 w: X# W/ d# @9 _. ?
    用的哪种增碳剂?

    ) \9 C, A/ i, b; B6 x确实应该检测氮含量的....搞的现在C3.5 SI2.1 MN0.7SB0.02抗拉280。在制造业这么不景气的情况下,老板总是想到的是降成本 质量又好。
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    郁闷
    昨天 14:05
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-7-13 22:47:31 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-11 21:52
    4 b6 p! \  U, y/ R# A1 A确实应该检测氮含量的....搞的现在C3.5 SI2.1 MN0.7SB0.02抗拉280。在制造业这么不景气的情况下,老板总 ...
    - Y+ J2 I  l9 M$ m5 i0 D5 ?
    检测含N量很麻烦,检测C,S含量其实都有点麻烦,高频红外的碳硫仪测增碳剂其实不太好,管式炉太麻烦,很多地方也没有这种设备了
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    开心
    昨天 11:50
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-7-14 15:50:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高山流水 于 2017-7-14 16:03 编辑
    ; f: S7 \) H+ v7 n6 T+ V" C
    % F* ?6 S4 Q, w3 N/ w9 v# e6 r这与铁水中氮含量没有多大干系,与型砂发气量和浇注温度有关。
    4 n  }# o- x8 i& K1、检查型砂发气量是否变高了。
    : p& D2 S( ?- V6 l2 I0 z8 q5 @2、校正一下你的测温仪器是否偏差过大?
    4 B7 L0 ]' e8 i4 \还有一些非常细小的可能影响浇注速度的细节要检查一下,是否有变化。
  • TA的每日心情

    2019-5-6 09:11
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-7-14 17:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
    你们是怎么解决的,我们也有这种情况
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-14 18:30:56 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-11 17:09+ D# H+ u. i' A' U; ]" _
    提高碳当量后有所好转

    * w4 Y) i9 L$ B8 p# ]6 B5 V注意下废钢的影响吧.
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-14 19:49:24 | 显示全部楼层
    注意浇注温度,保证浇注高度!
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    开心
    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-17 21:41:46 | 显示全部楼层
    xfzcgzs 发表于 2017-7-14 17:125 H/ }8 l* f8 ]; J2 q' H
    你们是怎么解决的,我们也有这种情况

    & W7 t0 d) Z) d9 U! a0 S) PQQ332889905 有空交流一下
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    开心
    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-17 21:44:35 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2017-7-14 19:49
    % k5 a. h' D1 d3 Y注意浇注温度,保证浇注高度!
      B8 S* m# ~' |
    浇注温度都走的下限的。压头什么的都没变化
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    2017-11-12 20:04
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     楼主| 发表于 2017-7-17 21:49:02 | 显示全部楼层
    xuwu531 发表于 2017-7-10 17:055 }4 G3 I. m, y7 z1 o
    同意,仔细看一下热分析两种铁水凝固曲线和关键TL和TS温度间隔及时间间隔,冷隔是充型问题,看你现在情况 ...
    ; Q* j% h7 T1 E2 ~3 r4 I# a' c
    Sb含量没什么变化的。没有热分析的...晶形石墨增碳剂??可否这样认为...合金元素增加,N含量增加 导致抗拉上升1-2个牌号。而冷隔和气缩孔是因为铁水中喊气量增加带来的。??
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    发表于 2017-7-18 07:26:05 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-17 21:44
    ; `& ^* A& W9 ]) W6 L' X浇注温度都走的下限的。压头什么的都没变化

    & w$ ~( V& V6 ]+ A/ z发生缩凹的是浇注的什么时期产生的?先浇?后浇?
    9 ^! \+ l; ?, ^' D8 d5 ]. B& M4 j
    , E' U; l5 q- J, I具体浇注温度?
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    2017-11-12 20:04
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     楼主| 发表于 2017-7-18 23:12:38 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2017-7-18 07:26' |! p# v4 x8 c, y: V
    发生缩凹的是浇注的什么时期产生的?先浇?后浇?3 K" a: M; e- \) q
    ! b' W/ W$ M. z/ Y6 O, E: F
    具体浇注温度?
    & h6 m5 i, w' n1 N$ V6 v
    浇注温度1400±10 ,有时候一炉全部缩孔报废。通过提高碳当量和降低合金有所改善 目前缩孔比例2%左右。
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    发表于 2017-7-19 09:34:03 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-7-18 23:12- A* @  h( x3 W; o: v3 ~
    浇注温度1400±10 ,有时候一炉全部缩孔报废。通过提高碳当量和降低合金有所改善 目前缩孔比例2%左右。 ...

    9 w$ P" Z8 D* w! S3 m+ y) ]4 F按理讲,底注的温度应适当高些,尤其是在牌号相对提高的情况下。
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    开心
    2020-8-6 16:41
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-7-19 19:30:30 | 显示全部楼层
    & `( i$ Y) i0 u2 ]6 g4 E
    所以我认为就是碳硅当量的问题,至少3.45的碳估计没有这么多,而且相差很大,不然不会有试棒到340的强度(即使添加这么多的合金),建议委外分析一下。个人意见,欢迎拍砖
    ! Y7 c0 Q8 `  S! ~  T  C& J$ V
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    开心
    2017-11-12 20:04
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-7-20 17:39:31 | 显示全部楼层
    剑瑞 发表于 2017-7-19 19:304 q. M, ^+ W) ~
    所以我认为就是碳硅当量的问题,至少3.45的碳估计没有这么多,而且相差很大,不然不会有试棒到340的强度 ...
    ( x# f6 J' w/ D
    碳当量没问题哈 这个最先被排除的 现在提高了碳当量 碳提高了0.1-0.15 热节大的铸件几乎全部报废
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