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[求助] QT450-10产品缩孔

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    2025-8-11 14:26
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-9 08:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    汽车配件,QT450-10,缩孔照片如下:
    7 U+ Y1 ^" ~0 M" f$ N8 l& h 540866764766635170.jpg 435814720246871368.jpg
    6 E6 J- L6 u1 N6 `) }- z5 M4 m9 Q$ P# H4 `* [+ F$ }) V7 u( z- G
    生产工艺:C%3.75-3.85;Si%2.4-2.6;Mn0.30-0.35;Mg%0.037,浇注温度1432,末箱1357,浇注过程用时6分钟;水平造型,砂型硬度大于85.
    + x5 M1 p# T8 Q/ S) h; m1 a) c
    - w, o% t7 H; y9 }; d" D模具工艺如下:
      z8 h6 I: H9 e# v5 ?2 u! ] IMG_20171117_091233.jpg
    / x9 K* q/ F% }5 ~6 M0 U" I问题描述:此产品之前做没有缩孔缩松,探伤无缺陷。近两天出现了20%的缩孔,缩孔无规律。烦请各位大侠帮忙分析一下对此缺陷的看法。
    9 A& D  y6 w0 B6 ?* z) H
    540866764766635170.jpg
    124265562924329216.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-9 09:00:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-9 09:03 编辑
    1 c$ L: e  c( }( t; ~1 X2 O" h% }7 q: _  }
    如哪都没变.看一下金相和以前的对比一下.再查一下配料和原料有无变化.这种明显的孔,应与铁水有关.
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    2025-8-11 14:26
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-9 09:54:49 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-9 09:00% P; v) _/ W" y% q% g, Y: B; W1 x' a
    如哪都没变.看一下金相和以前的对比一下.再查一下配料和原料有无变化.这种明显的孔,应与铁水有关. ...

    ' r) J: q! l. I  k) [2 H我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。
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    难过
    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-9 09:58:50 | 显示全部楼层
    个人认为:1.从工艺上看,冒口顶部无缩管,请先锯切冒口,确定冒口补缩效率;2.查看正常产品和冒口颈缩孔的冒口补缩情况是否相同;3.冒口颈过大造成最后凝固,可以适当减小冒口颈;4.查看与冒口连接的入水口是否过厚,造成前期冒口无法起到液态补缩作用;5.入水比例是否合适,是否冒口处入水少。
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    奋斗
    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-9 10:00:35 | 显示全部楼层
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:547 u7 ?4 I" N: C1 c1 z
    我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。
    , M! M8 P4 ^; ]! V/ g
    我做铸钢比较多,但是这个球墨铸铁产品,如果有缩孔,有好几个方面的原因,第一,此处的浇口看起来比较大,作为球墨铸铁的产品应该设计成扁平状,要比铸件早凝固,尤其是靠近铸件的地方,建议适当改进,第二,型砂硬度,浇注温度,浇注速度,化学成分,都会对铸件产生影响,或者说改用了其他的生铁牌号,或者废钢加的多了,要排查最近哪些地方做了改动。
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    2025-8-11 14:26
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-9 13:05:06 | 显示全部楼层
    甄清淳 发表于 2017-12-9 09:58
    0 L7 c7 ~$ K8 B' ^. w个人认为:1.从工艺上看,冒口顶部无缩管,请先锯切冒口,确定冒口补缩效率;2.查看正常产品和冒口颈缩孔的 ...

    ; S+ L: t5 C2 a1 H; ^切开的冒口如下:
    8 ?7 Q9 {0 g5 P 644142777468825817.jpg 406685258509285139.jpg
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    5 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-9 16:38:44 | 显示全部楼层
    还是要仔仔细细地检讨一下整个过程吧,哪儿都没变的话,是不会出现这种情况的,既然出现了这种情况,必然在哪个环节变了,否则不符合哲学的原理,也不符合过程量化管理的一般原则!
    9 ~. v' p3 m1 K3 ^' i9 v2 Q1 k. ^* g4 D/ s# j. \4 B2 L
    我只相信你没变的是浇冒口工艺,其它的都不敢保证!
    4 l  [  ?( J: d2 r4 i
    9 ]7 {) n# R0 E逐项做前后对比吧,自己深入下去,不要随便听信车间的反映~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-9 16:38:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 15:13 编辑
    . l$ u$ z/ Z$ T/ Z
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:543 P# _9 ]8 X+ o6 {3 r4 }) G+ q
    我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。

    4 Q  [# b: J5 ]0 e4 H8 X2 J, q  X, i2 F0 h; f
    1:这个缩.另一个没缩.看一下两个有什么区别" |; P. ~8 r, f: g
    2:如果以前没有,突然有,应是浇温低的影响
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-9 21:53:00 | 显示全部楼层
    以前没有问题能通过检测。成分估计你也对照过和原来相差不大。但是现在一下缺陷这么多,那么原材料方面呢?特别是生铁方面。尽管配方一样,但是如果更换厂家或什么的很容易影响到铸件的补缩。考虑到近期生铁供应商由于环保影响的问题,估计生铁方面的可能性大
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    5 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-9 22:12:37 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2017-12-9 21:53) C9 ?# q6 F( k& K7 s5 u$ _
    以前没有问题能通过检测。成分估计你也对照过和原来相差不大。但是现在一下缺陷这么多,那么原材料方面呢? ...

    # e( V$ z) U5 g6 M. a$ c1 Y感觉不是用生铁熔炼的,应该是用合成工艺~
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 08:06:30 | 显示全部楼层
    冒口没有明显的收缩,铁液孕育剂加大一点,
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    5 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 10:22:43 | 显示全部楼层
    xiayaxi 发表于 2017-12-10 08:06
    " t4 R6 ?: V' V* T( a+ \) ]' o冒口没有明显的收缩,铁液孕育剂加大一点,

    ( _: r8 K1 Y5 Q( u6 l: V; n( F关键是前后的差异点没有找到,究竟在哪个环节哪个因素变了,孕育处理工艺变了也会导致、孕育剂更换了也会导致,当然,导致异常出现的因素太多了,所以要抓住矛盾的主要方面!0 C6 T# i) B6 U
    & e8 G. F3 o/ Y& ^! N
    所以说,搞铸造,缺陷分析很重要,导致出现缺陷的过程分析更重要,对症下药才是正道!. z2 a! D; k; A, v9 F6 b3 g

      Q( L" C; X! D! [我还是这句话:做好产品的最根本的原则就是量化管理+过程控制
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 12:08:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-14 03:15 编辑 5 H3 C+ |2 ]* z, T. {

    $ C6 E  C. \$ E9 L' U你的问题主要在于.
    3 g+ ]+ f0 J( d. Y- N1:冒口模数低.细高.在浇注后.冒口先导凝固作用大.将冒口的最后凝固区下压到接近冒口颈处.如果浇温低.就可波及铸件本体.' h/ |" r) \+ }* l
    2:冒口颈没开在最后凝固区.而是偏上.可从冒口的切面的颜色看.在黑.白区的交界处.要把冒口颈下移.开设最后凝固区附近.把冒口高度减低.增加冒口模数.9 X( w3 [% u/ o) a* x& \6 G
    3:冒口颈的模数大于铸件冒口颈毗邻的铸件模数.计算一下.冒口颈的模数应为铸件此部位的模数的0.67倍.均衡凝固的自补效果才能奏效.做为450-10.应当充分运用.1 y+ z* ?# b& Z9 t% [9 G1 L& w" L' p" L
    4:其它坛友的加强孕育.也是很有道理的.

    点评

    董工,这个从浇注系统看,是热冒口啊!并且经过搭接后进入冒口!  发表于 2017-12-10 20:58
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    5 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 13:53:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-10 12:08& g$ W% h* C+ x& @2 m
    你的问题主要在于.你用的是冷冒口:, H0 m3 c' m5 I; X
    1:冒口模数低.细高.在浇注后.冒口先导凝固作用大.将冒口的最后凝固区下 ...

    2 m" Z7 R1 r% [; O5 V% j' c9 h5 q/ o分析的很对,同意!但,就像楼主描述的,同样的工艺,以前做完全没有问题,所以我认为主要的原因不在这方面~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 14:56:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 15:12 编辑
    : u7 Q" Z; J6 [
    老翻砂匠 发表于 2017-12-10 13:53
    7 S% |; A, U6 Z* P7 q+ _分析的很对,同意!但,就像楼主描述的,同样的工艺,以前做完全没有问题,所以我认为主要的原因不在这方 ...
    ) i% r! O8 g. @" \$ L- d

    / X8 ~0 _6 K* P是的:4 e2 _8 d1 ^, c+ C
    1:一个件有缩孔.一个件没有.: n/ ]6 e  o5 ^" K0 m6 o
    2:以前没有.现在有.8 Y! _! U# O5 o; ]
    这说明,楼主的浇.冒口设置.导致把缩孔的出现几率大致出现在冒口颈附近.也就是说,这套浇.冒系统很脆弱.- M: p- ~' a, h' Z- r' d/ B2 a
    当浇温低时(应当不是一炉件都会出现缩孔).孕育衰竭时.成份不稳定时.都会出现.
    ) b+ {0 {/ s- v$ C( d0 z解决问题其根本方法.还是要对浇.冒系统进行改造.试一下.
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    5 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 19:26:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-10 14:567 W3 }* c/ N2 z/ Z3 n
    是的:
    . ?* d( }+ U  J8 G9 I' B% ~8 |1:一个件有缩孔.一个件没有.0 r5 @' w. b/ y$ J# U
    2:以前没有.现在有.
      {0 L1 _+ i, @  c0 m* I
    如果分析的再仔细点,先浇与后浇的分开来,再结合浇注温度,这个问题应该很容易找到问题点了~
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-10 19:48:42 | 显示全部楼层
    我有点怀疑原先铸件内部情况了,虽然楼主说原来好的,但是有没有解剖过铸件检查?或者经过探伤检查。
    1 ^) O! Y* j" |9 k# s如果原来只是简单目视合格的话,那冒口颈的尺寸冗量太少。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 20:16:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 20:34 编辑 8 ~" X% I+ u" j6 R5 t
    fbi-2008 发表于 2017-12-10 19:48+ G. Z/ x  J- J' ?4 C1 _# W8 t
    我有点怀疑原先铸件内部情况了,虽然楼主说原来好的,但是有没有解剖过铸件检查?或者经过探伤检查。# T+ q/ X4 i* l( E4 @. D9 T* T
    如果 ...
    9 W2 E3 k% s" T$ [$ T8 Q5 F
    . H% c# p; k1 e$ w4 `4 S8 d0 M
    是的.怀疑另一件是否缩孔在铸件里呢?如是.那这个浇.冒系统真得重做了.
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    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 21:02:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 21:36 编辑 ( p8 Q" ]0 U  N! A( ]" H: F

    - X3 d4 j' d1 N9 {董工,这个从浇注系统看,是热冒口啊!并且经过搭接后进入冒口!-----对的.不好意思.
    " {$ S- J9 l) m+ \- T5 E& c% o
    6 X# I9 q( r; C  z如是这样.那就是浇口部过热.过水流量过大.另一个件缩孔应在件内.1 A0 ]4 G: L% @+ e
    + W7 Q- Z  ^( n9 e7 S) w
    那还是冒口先导凝固.把缩孔压在冒口颈或件内.; v. O$ r8 p" U+ }. O
    减少后浇口流量.增大前浇口流量.
    % Y# \& h' _+ [0 V$ k7 s0 h2 ^, [9 c
    截图01.jpg
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    难过
    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-11 14:14:40 | 显示全部楼层
    冒口上部没缩,连液态补缩痕迹都没有,说明冒口补缩作用较差,浇、冒口设计有问题,此浇注工艺容错性差。一个冒口补两件一个有事一个没事,检查一下另一件铸件内部是否有缺陷。以前干时没问题,以前用此工艺生产了多少件?如果以前批量干没问题,那么看模具最近有无维修记录,模具没变,那就在原材料上找问题吧。
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