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楼主: 恶魔天尊

[求助] 百思不得其解的缺陷(铸钢ZG230-450砂铸)【问题解决】

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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:03:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-20 11:05 编辑 0 K3 T- p# g) @. M2 P4 v3 ?; F
    castengineer 发表于 2017-12-20 08:36
      a- v6 I. s& h( v( l1:我唯一奇怪的地方就是在分瓣面有一端是没有浇口的,为何也有这个缺陷---把位置标一下.发缺陷图上来.
    5 D+ p6 O) Z; ~2: ...
    7 D5 F0 C2 i: }/ U4 Y

    9 c* V- ?& p9 u( MCO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风机烘干21h.、- Z# M" Z9 S. F# m: r, e8 f
    缺陷位置:冒口间3处+分半面2处,深度30~120mm
    $ r9 W9 v- `1 X6 }  d2 C% ?( a) t9 y1 r) J$ [! W" X9 C
    捕获1.JPG
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    发表于 2017-12-20 11:06:46 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:03
    ' {; j* f& j4 `% RCO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...
    # F! Q: y& ~) Y9 _) S4 r1 E
    气缩孔---误判.也不是气孔.应是缩孔.
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:12:01 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 09:38) m+ S0 f5 T4 y% |5 U
    1. 原工艺,浇口在冒口底部,则PT有问题。对吧?实际上如果再做做UT就会发现,问题大了去了。因为冒口本身 ...
      B0 t& [& _: k5 Q1 Z; |/ z
    谢谢回复:7 h: ]+ K' X; Q1 |0 |

    / ]0 v' O6 |$ E$ u! Y1、原工艺:我们UT探伤采用的是双晶探头,还是蛮严格的(UT、PT、MT全做,探伤等级不是一级二级而是有还是没有);PT缺陷不是分布在浇口位置,一般是在斜面位置(外圆直面不大有)。
    $ J1 D4 X' O7 U' E% R: M+ `
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:18:20 | 显示全部楼层
    靖江山水 发表于 2017-12-18 16:09
    ; ^3 x3 B1 W% K, {; l+ M! C核电上用的半圈,两个合并在一起用,一对一对的,这个产品肯定经过模拟,可惜模拟不告诉你这里有缺陷,看你 ...
    # Q. I: f+ T2 U& x& n6 l; c, l
    不太理解,求大神指点迷津。。。。
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:19:45 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:06
    ) i/ @7 s  x( B6 P- K气缩孔---误判.也不是气孔.应是缩孔.
    : I! D& V3 L* C
    求大神指点迷津,何解?
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    发表于 2017-12-20 11:32:03 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:03
    ! e! R- b8 Z8 S8 v8 A# fCO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...
      x( H! \, Y5 I4 Z
    合箱后烘干21小时,为什么要合箱后才烘干?不可以在合箱前烘干吗?而且烘干之后凉下来在合箱是否更好一点。
    & U0 g, e: w/ z# B: M. d
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    发表于 2017-12-20 11:35:57 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:127 C# O( w/ j$ Y8 z- ?
    谢谢回复:9 N: E, ^8 p5 R

    4 b/ f! y. a) ]. I1、原工艺:我们UT探伤采用的是双晶探头,还是蛮严格的(UT、PT、MT全做,探伤等级不是一级 ...

    , M) i: y' X- B9 D, NUT采用双晶探头,探伤工艺就是这样规定的吗?探伤灵敏度是多少?一般情况下,达到UT一级就非常困难了,何况是要求无缺陷呢。' _9 w# Q0 ^1 V. K9 \

    1 D% h% l; ?2 w! l8 A% c
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:36:09 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 11:32
    ( c9 H+ a$ g0 `* O: }" Z合箱后烘干21小时,为什么要合箱后才烘干?不可以在合箱前烘干吗?而且烘干之后凉下来在合箱是否更好一点 ...
    2 Q; ?1 B$ x3 s* g7 l3 x2 f
    泥芯拼装,单个泥芯没法烘(没有热处理炉),合箱后我们是一直烘到浇注前的。。。。。
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    发表于 2017-12-20 11:37:09 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:03
    3 T! J2 J& x, v; ]. M/ h% SCO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...
    # x. i  L3 H, D* Y- o4 D
    由于你的现浇口设置.把本来有热冒口作用的明冒口(浇口在冒口下),变成了冷冒口.这样.原冒口的补缩延续度将大打折扣.冒口顶部先封口.把铸件的最后凝固区.延移至浇口的部位.
    ) u  }" O' ^! `! l至于端面的缩孔.由于冷冒口的补缩通道有限,加之铸件的下截面形成楔型冷却加之铸件的端头的冷壁.在冒口补缩能力有限的状态下.在这个部位产生一个最后凝固区.则是很正常的.
    2 H0 z( s& h0 ]2 C关于缺陷.我定为为缩孔:
    2 H, s! b/ L0 D/ o) }. q  r# h1:水玻璃砂.其浇注时的水份来源.也就是硬化过程中的反应水.如果烘烤过.根本不会影响充型并产生气孔.  R) o* `$ F3 L3 z4 c% W
    2:看图.缺陷内没有明显枝晶乳凸..这和你的浇口在这部位连续充型.高温下枝晶的多次晶乳凸不明显是正常的.
    截图04.jpg

    点评

    同意!  发表于 2017-12-20 11:45
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:52:41 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:37; G, e+ L" V# W; I) C
    由于你的现浇口设置.把本来有热冒口作用的明冒口(浇口在冒口下),变成了冷冒口.这样.原冒口的补缩延续度将 ...

    # H% U6 s; R' k  [) ^: b感谢你的耐心答复:2 u& B5 \# ]3 v& m1 ~
    工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。从冒口解剖来看,冒口的保险高度还是足够的。关于你这里认为是缩孔,我这里保留意见。可以这么说,即使没有冒口,分半面位置靠自己补缩,也不至于连40mm的补缩都补缩不到(最大热节300mm多)。4 n$ M( k' D/ v: {) B3 ~( ^
    捕获1.JPG
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:55:51 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 11:35
    7 ~- j0 t1 Y- }8 f: aUT采用双晶探头,探伤工艺就是这样规定的吗?探伤灵敏度是多少?一般情况下,达到UT一级就非常困难了,何 ...
    3 G/ |6 p7 S: ^' [
    核电出口产品,你懂的。。。。有和没有是针对探伤结果来说(即只要发现有缺陷,都要处理,不允许存在不超标的缺陷)
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    发表于 2017-12-20 11:56:37 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:36; t1 u7 m2 O9 S3 d
    泥芯拼装,单个泥芯没法烘(没有热处理炉),合箱后我们是一直烘到浇注前的。。。。。 ...

    7 \' l: b: N$ h  K5 i6 N5 _可以理解!
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    发表于 2017-12-20 12:01:44 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:52: w8 d$ \8 P' N# ?% i6 i
    感谢你的耐心答复:0 a/ d  x* I& i* u: q. u; ^
    工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...

    6 ?! P/ u4 A: z7 a  z' U贵司的冒口覆盖剂撒放不到位。理想的冒口解剖后应该是U形,而且底部以下是不应该有缩孔的。4 P4 l2 y7 j* y; J3 R; _/ i0 B
    而贵司的冒口是V形,而且底部有二次缩孔出现。  a# i6 k* ~/ S; Z6 U% b- Q
    本来就是个冷冒口。
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    发表于 2017-12-20 12:03:54 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:52
    0 v9 T& p8 u& U9 }% `感谢你的耐心答复:8 `2 s, N8 H) G8 P/ B: G4 C
    工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...

    - @' W5 u* \% i% q' |冒口直径是多少?是否大于550mm?
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    发表于 2017-12-20 12:15:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-20 12:17 编辑 2 q" D9 b' z& H9 F
    拉斯特 发表于 2017-12-20 12:01
    ( t. l2 S' }. i: L9 w) z贵司的冒口覆盖剂撒放不到位。理想的冒口解剖后应该是U形,而且底部以下是不应该有缩孔的。
    7 Z$ p; Y3 e- `; R# \- W1 X/ R而贵司的冒口 ...

    5 M2 Z$ t. A) d6 P; l5 R7 n2 L- e
    9 }( y2 o3 M" Z0 D2 K冷冒口.二次缩孔是常见的.
    截图06.jpg
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    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:52
    * W2 r* r2 x3 `  k+ H3 m0 B感谢你的耐心答复:$ S- L" P" Q. P' K2 J, r% N
    工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...

    3 Y$ `2 k$ ^6 [- t6 L: i其实,董工已经把这个说的很明白了,还有就是加高冒口,我做工艺在补缩热节够的情况下,一不许加高冒口,二不许点补冒口,而是靠质量好的保温剂,你去翻一翻我前段时间发的出品率的文章,就有半圈,这个铸件浇注系统太集中,浇口热节太大,都不符合铸造工艺的规定,因此会出现目前的症状
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    发表于 2017-12-20 12:34:27 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:06
    - w0 w+ ]( X6 ~! H* [* a; T1 ?气缩孔---误判.也不是气孔.应是缩孔.
    3 d1 [( Z! c! |) P7 I
    鏍哥數~2.JPG 鐩村緞~1.JPG & ?5 m8 F  _9 q7 |' ^
    这个是跟你一样的产品,不一样的工艺
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    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 10:50
    9 `; Y# z3 n+ w二楼的主要观点是:浇口造成的热节引起的气缩孔  。很抱歉,我没能理解(个人感觉不能解释这个缺陷),理 ...

    ) K( S% p& y2 P7 {气缩孔——缩孔,水口增加热节,水口在两冒口中间,这样冒口进的是“冷”钢水,影响了补缩效果……
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     楼主| 发表于 2017-12-20 13:15:15 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 12:03* h5 e  s9 M( n) X, ?- N, [$ d9 N* H
    冒口直径是多少?是否大于550mm?
    ; x# ]% L/ w6 i7 C# e
    Y500*750*650
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     楼主| 发表于 2017-12-20 13:17:41 | 显示全部楼层
    靖江山水 发表于 2017-12-20 12:34
    * I- c* d, z3 L3 w) s! J; s这个是跟你一样的产品,不一样的工艺

    1 T' B) V# Z' D% ?谢谢,方便的话可以提供一下详图么??
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