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楼主: 恶魔天尊

[求助] 百思不得其解的缺陷(铸钢ZG230-450砂铸)【问题解决】

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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-20 11:03:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-20 11:05 编辑
    $ s5 n( W& B7 m
    castengineer 发表于 2017-12-20 08:364 t& w/ c: p. D# P- n+ i5 e
    1:我唯一奇怪的地方就是在分瓣面有一端是没有浇口的,为何也有这个缺陷---把位置标一下.发缺陷图上来.) j" r3 B, f3 a% s  a1 b# G
    2: ...
    + _" h* [" T& R8 h  N5 n, X

    ' J% p. w: ^( L1 w4 d$ x1 _5 V4 @CO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风机烘干21h.、7 a5 ^$ U9 c- {  w
    缺陷位置:冒口间3处+分半面2处,深度30~120mm
    4 l7 ~: i$ P4 V; S" K
    9 r) u1 j1 T, A: m3 I- } 捕获1.JPG
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    发表于 2017-12-20 11:06:46 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:03) Z5 S3 X! b& P: H
    CO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...

      o% t- h3 w2 _6 [! {气缩孔---误判.也不是气孔.应是缩孔.
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:12:01 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 09:38( Y6 E' Y! R# S: @9 C- M. m8 J% m
    1. 原工艺,浇口在冒口底部,则PT有问题。对吧?实际上如果再做做UT就会发现,问题大了去了。因为冒口本身 ...
    / j3 ]$ g4 s% S! `; |" X" F' `" z
    谢谢回复:
    : X3 ?0 k+ {7 Y7 [7 n
    2 `& Z+ @5 q& E: `6 u, C  f1、原工艺:我们UT探伤采用的是双晶探头,还是蛮严格的(UT、PT、MT全做,探伤等级不是一级二级而是有还是没有);PT缺陷不是分布在浇口位置,一般是在斜面位置(外圆直面不大有)。
    ! y4 U5 O9 |5 d  Y3 a7 F6 Y
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:18:20 | 显示全部楼层
    靖江山水 发表于 2017-12-18 16:092 c6 w6 t1 @* B$ X  a3 t/ b
    核电上用的半圈,两个合并在一起用,一对一对的,这个产品肯定经过模拟,可惜模拟不告诉你这里有缺陷,看你 ...

    + a" ]5 S0 U' l# ~不太理解,求大神指点迷津。。。。
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:19:45 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:06% r$ L. M# E6 x7 Z) J
    气缩孔---误判.也不是气孔.应是缩孔.
    * o# E) s) k7 y% }$ i: U
    求大神指点迷津,何解?
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    发表于 2017-12-20 11:32:03 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:03; h) y6 O4 E3 V9 I8 `6 c
    CO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...
    5 B$ {) q% V$ ?, ?, P
    合箱后烘干21小时,为什么要合箱后才烘干?不可以在合箱前烘干吗?而且烘干之后凉下来在合箱是否更好一点。
    . n, W& z: u* \# |6 k9 q" s# [
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    发表于 2017-12-20 11:35:57 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:12: |2 F  t" h! B& R, n7 z+ w
    谢谢回复:$ R' `* k1 o" _6 D4 H

    $ |2 a4 i* b9 W' w0 A7 b( T1、原工艺:我们UT探伤采用的是双晶探头,还是蛮严格的(UT、PT、MT全做,探伤等级不是一级 ...

    % S; z# e3 ~4 D9 HUT采用双晶探头,探伤工艺就是这样规定的吗?探伤灵敏度是多少?一般情况下,达到UT一级就非常困难了,何况是要求无缺陷呢。' c8 A& L9 _  @4 g
    $ D$ f6 {3 {; R' `9 p% f+ m0 v
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:36:09 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 11:32
    4 W$ V+ Y) n+ ]+ x# X4 |0 S合箱后烘干21小时,为什么要合箱后才烘干?不可以在合箱前烘干吗?而且烘干之后凉下来在合箱是否更好一点 ...
    $ h" ~; V; \& g* J: V/ z# B0 D6 T
    泥芯拼装,单个泥芯没法烘(没有热处理炉),合箱后我们是一直烘到浇注前的。。。。。
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    发表于 2017-12-20 11:37:09 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:037 K( |- {# s+ H; P5 Z9 m
    CO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...
    : {) _7 d- A9 Y& v) C1 A
    由于你的现浇口设置.把本来有热冒口作用的明冒口(浇口在冒口下),变成了冷冒口.这样.原冒口的补缩延续度将大打折扣.冒口顶部先封口.把铸件的最后凝固区.延移至浇口的部位.
    " M/ @4 [! V0 _: _至于端面的缩孔.由于冷冒口的补缩通道有限,加之铸件的下截面形成楔型冷却加之铸件的端头的冷壁.在冒口补缩能力有限的状态下.在这个部位产生一个最后凝固区.则是很正常的.' o9 d+ O0 y+ Z6 C5 O: X
    关于缺陷.我定为为缩孔:* J4 ^4 Q9 H( d( Q! I5 T# A9 l
    1:水玻璃砂.其浇注时的水份来源.也就是硬化过程中的反应水.如果烘烤过.根本不会影响充型并产生气孔.: ]4 q5 n5 u/ ]$ ^$ @6 T
    2:看图.缺陷内没有明显枝晶乳凸..这和你的浇口在这部位连续充型.高温下枝晶的多次晶乳凸不明显是正常的.
    截图04.jpg

    点评

    同意!  发表于 2017-12-20 11:45
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:52:41 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:37# q$ g$ Y4 P! L. F8 x8 o9 b* l
    由于你的现浇口设置.把本来有热冒口作用的明冒口(浇口在冒口下),变成了冷冒口.这样.原冒口的补缩延续度将 ...

    # s1 e/ b( ~6 J) m" O9 m9 e% z感谢你的耐心答复:
    ! R. ]) j$ y9 z& p! W3 a6 Y8 m5 {6 Y工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。从冒口解剖来看,冒口的保险高度还是足够的。关于你这里认为是缩孔,我这里保留意见。可以这么说,即使没有冒口,分半面位置靠自己补缩,也不至于连40mm的补缩都补缩不到(最大热节300mm多)。4 J/ N: c( H& o# r8 l1 {
    捕获1.JPG
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:55:51 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 11:357 i  B5 @; |# c  X
    UT采用双晶探头,探伤工艺就是这样规定的吗?探伤灵敏度是多少?一般情况下,达到UT一级就非常困难了,何 ...
    / ^; ?. B( L) p6 u
    核电出口产品,你懂的。。。。有和没有是针对探伤结果来说(即只要发现有缺陷,都要处理,不允许存在不超标的缺陷)
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    发表于 2017-12-20 11:56:37 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:367 e% B  q0 d( R' s, ^
    泥芯拼装,单个泥芯没法烘(没有热处理炉),合箱后我们是一直烘到浇注前的。。。。。 ...
    1 _+ Y1 A; @$ V
    可以理解!
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    发表于 2017-12-20 12:01:44 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:52/ K# f5 \) u* H( A  X4 G
    感谢你的耐心答复:- ?' r- R$ Z8 k& w" H& p
    工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...
    ( j$ q" L  X4 {
    贵司的冒口覆盖剂撒放不到位。理想的冒口解剖后应该是U形,而且底部以下是不应该有缩孔的。: V. o6 E0 \' ?
    而贵司的冒口是V形,而且底部有二次缩孔出现。0 u/ _7 W/ O- V. k& e
    本来就是个冷冒口。
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    发表于 2017-12-20 12:03:54 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:526 ~6 O; o/ U4 W3 ~  u! ~. ]" S
    感谢你的耐心答复:7 ?+ w" f7 F& `
    工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...
    2 e" `2 D  p& A8 m; h& {
    冒口直径是多少?是否大于550mm?
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    发表于 2017-12-20 12:15:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-20 12:17 编辑
    , _2 r: ]+ ]  K
    拉斯特 发表于 2017-12-20 12:01
    ( t2 S* Y5 _! a% B) \' z+ |5 d贵司的冒口覆盖剂撒放不到位。理想的冒口解剖后应该是U形,而且底部以下是不应该有缩孔的。0 C  e4 e+ g, e5 ]" Q# f. _$ ^- n
    而贵司的冒口 ...

    5 y& I; d. X8 N. m1 S% A# H! c* v( k$ E$ j
    冷冒口.二次缩孔是常见的.
    截图06.jpg
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    发表于 2017-12-20 12:25:59 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:52* O& ~; g/ s# e& L6 ]
    感谢你的耐心答复:
    7 k; V6 N* y+ I( g, ~- E. u% E工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...

    " P# G2 _' n" a$ S2 \( i; W& h  v其实,董工已经把这个说的很明白了,还有就是加高冒口,我做工艺在补缩热节够的情况下,一不许加高冒口,二不许点补冒口,而是靠质量好的保温剂,你去翻一翻我前段时间发的出品率的文章,就有半圈,这个铸件浇注系统太集中,浇口热节太大,都不符合铸造工艺的规定,因此会出现目前的症状
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    发表于 2017-12-20 12:34:27 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:065 j1 s; z, f' g8 j2 w
    气缩孔---误判.也不是气孔.应是缩孔.

    + {7 E' [$ e( _9 R  w 鏍哥數~2.JPG 鐩村緞~1.JPG ! F0 i+ L1 c+ m9 d( N1 p6 \& I* l
    这个是跟你一样的产品,不一样的工艺
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    发表于 2017-12-20 13:14:18 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 10:50
    : R0 ^  Y2 \) o2 K/ O0 P二楼的主要观点是:浇口造成的热节引起的气缩孔  。很抱歉,我没能理解(个人感觉不能解释这个缺陷),理 ...
      e+ e- u0 I' I: {# \8 E2 e
    气缩孔——缩孔,水口增加热节,水口在两冒口中间,这样冒口进的是“冷”钢水,影响了补缩效果……
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     楼主| 发表于 2017-12-20 13:15:15 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 12:038 l: e  Q1 Z! k- s5 s
    冒口直径是多少?是否大于550mm?

    + l$ Q5 Q  ^4 ?; bY500*750*650
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     楼主| 发表于 2017-12-20 13:17:41 | 显示全部楼层
    靖江山水 发表于 2017-12-20 12:34
    2 `0 x6 v& z3 x4 m1 _* `/ d6 L  ]这个是跟你一样的产品,不一样的工艺
    - u! K5 X2 @# Y
    谢谢,方便的话可以提供一下详图么??
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