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楼主: 恶魔天尊

[求助] 百思不得其解的缺陷(铸钢ZG230-450砂铸)【问题解决】

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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-20 11:03:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-20 11:05 编辑 + C) f- t% o' [! w
    castengineer 发表于 2017-12-20 08:36
      N- [! O1 U+ _! k: A" B! ^1:我唯一奇怪的地方就是在分瓣面有一端是没有浇口的,为何也有这个缺陷---把位置标一下.发缺陷图上来.
    8 u: Y3 w  @* L- E2: ...

    * J9 a3 G3 K' e: K1 O4 D% ~8 V3 k
    - Y6 j. A7 ?) u0 w1 ECO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风机烘干21h.、+ x& n4 N  y/ b! S3 V' }
    缺陷位置:冒口间3处+分半面2处,深度30~120mm
    6 y( ?! \: Q! ~7 b
    " o0 w+ y2 s% q2 ~$ q 捕获1.JPG
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    发表于 2017-12-20 11:06:46 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:03
    $ T- p" r+ i6 ^CO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...
    : g/ @; }# }' q7 `6 W) O
    气缩孔---误判.也不是气孔.应是缩孔.
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:12:01 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 09:381 K* |$ ~+ b# P8 a
    1. 原工艺,浇口在冒口底部,则PT有问题。对吧?实际上如果再做做UT就会发现,问题大了去了。因为冒口本身 ...
    ; Q' s% T$ y2 [$ }1 m. t# n
    谢谢回复:8 S9 I( P9 A0 m" I
    . R' I" t: c9 C1 B5 e
    1、原工艺:我们UT探伤采用的是双晶探头,还是蛮严格的(UT、PT、MT全做,探伤等级不是一级二级而是有还是没有);PT缺陷不是分布在浇口位置,一般是在斜面位置(外圆直面不大有)。
    $ U$ A6 [" [& X: i5 j- C
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:18:20 | 显示全部楼层
    靖江山水 发表于 2017-12-18 16:09
    ( \' Z5 Y5 ]& q% R1 M5 @/ {核电上用的半圈,两个合并在一起用,一对一对的,这个产品肯定经过模拟,可惜模拟不告诉你这里有缺陷,看你 ...

    ' {' I. \  v) l( c- P3 P+ N& H不太理解,求大神指点迷津。。。。
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:19:45 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:06+ @  m; C& h5 k. n% ]
    气缩孔---误判.也不是气孔.应是缩孔.
    , l. f+ B$ D( L) Q: T5 c
    求大神指点迷津,何解?
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    发表于 2017-12-20 11:32:03 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:03
    0 T. w6 h" Y, A& A& P; W+ GCO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...
    " q5 Y/ n/ }! ?% m# P& x; k
    合箱后烘干21小时,为什么要合箱后才烘干?不可以在合箱前烘干吗?而且烘干之后凉下来在合箱是否更好一点。
    $ J; T+ f3 u8 T, c0 l' e6 q; t. X
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    发表于 2017-12-20 11:35:57 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:127 s- j  v) s$ z
    谢谢回复:: x& P) U# m  }

    * h  J# O" m, x$ z, @0 |4 U1、原工艺:我们UT探伤采用的是双晶探头,还是蛮严格的(UT、PT、MT全做,探伤等级不是一级 ...
    , D, F2 I& m6 A/ x9 T  Q
    UT采用双晶探头,探伤工艺就是这样规定的吗?探伤灵敏度是多少?一般情况下,达到UT一级就非常困难了,何况是要求无缺陷呢。1 E7 p; r2 W1 F2 x: D
    * I. }1 E5 h+ R4 q
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:36:09 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 11:32# D" c+ x1 I4 @3 y# g- ~2 v* s% T
    合箱后烘干21小时,为什么要合箱后才烘干?不可以在合箱前烘干吗?而且烘干之后凉下来在合箱是否更好一点 ...
    4 }& ]' k7 B( q8 @
    泥芯拼装,单个泥芯没法烘(没有热处理炉),合箱后我们是一直烘到浇注前的。。。。。
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    发表于 2017-12-20 11:37:09 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:036 @, V  {4 E* f% X0 {5 ]# a1 l! d7 J) k
    CO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...

    * _5 B$ e4 _0 D/ W: f- [( C+ l' n由于你的现浇口设置.把本来有热冒口作用的明冒口(浇口在冒口下),变成了冷冒口.这样.原冒口的补缩延续度将大打折扣.冒口顶部先封口.把铸件的最后凝固区.延移至浇口的部位.
    6 w5 t# P3 x1 u, `( D至于端面的缩孔.由于冷冒口的补缩通道有限,加之铸件的下截面形成楔型冷却加之铸件的端头的冷壁.在冒口补缩能力有限的状态下.在这个部位产生一个最后凝固区.则是很正常的.7 I& F7 [  L) c" V: {
    关于缺陷.我定为为缩孔:
    7 }" ?0 X9 A, ?3 }: Z1:水玻璃砂.其浇注时的水份来源.也就是硬化过程中的反应水.如果烘烤过.根本不会影响充型并产生气孔.5 L! _0 d) k+ p; O
    2:看图.缺陷内没有明显枝晶乳凸..这和你的浇口在这部位连续充型.高温下枝晶的多次晶乳凸不明显是正常的.
    截图04.jpg

    点评

    同意!  发表于 2017-12-20 11:45
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:52:41 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:378 |' n0 q6 S  `) p8 Z* ]
    由于你的现浇口设置.把本来有热冒口作用的明冒口(浇口在冒口下),变成了冷冒口.这样.原冒口的补缩延续度将 ...

    # \& R& L4 j0 N- f. s感谢你的耐心答复:
    8 @& ?# F+ m4 p3 o7 E工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。从冒口解剖来看,冒口的保险高度还是足够的。关于你这里认为是缩孔,我这里保留意见。可以这么说,即使没有冒口,分半面位置靠自己补缩,也不至于连40mm的补缩都补缩不到(最大热节300mm多)。
    7 q' O) i+ J* Q 捕获1.JPG
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     楼主| 发表于 2017-12-20 11:55:51 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 11:35  u& M7 R) Y5 A" Z7 \
    UT采用双晶探头,探伤工艺就是这样规定的吗?探伤灵敏度是多少?一般情况下,达到UT一级就非常困难了,何 ...

    2 t  d' R# {' D7 K% z* O4 L核电出口产品,你懂的。。。。有和没有是针对探伤结果来说(即只要发现有缺陷,都要处理,不允许存在不超标的缺陷)
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    发表于 2017-12-20 11:56:37 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:36- j" j$ y& b1 M2 H1 H
    泥芯拼装,单个泥芯没法烘(没有热处理炉),合箱后我们是一直烘到浇注前的。。。。。 ...
    - [. {: V2 T$ ^* _5 Z4 R, f( Y6 A
    可以理解!
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    发表于 2017-12-20 12:01:44 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:52) f' ~& g7 p+ c, t4 |, C
    感谢你的耐心答复:9 {) x) ^$ F* a
    工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...

    . \4 m; u1 \$ c; k贵司的冒口覆盖剂撒放不到位。理想的冒口解剖后应该是U形,而且底部以下是不应该有缩孔的。
    ( f8 ^9 j0 ~( d4 _. j( I* S& P而贵司的冒口是V形,而且底部有二次缩孔出现。
    ! \) u7 `7 |) g, l本来就是个冷冒口。
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    发表于 2017-12-20 12:03:54 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:527 l, s! J3 }2 Q' ]- {
    感谢你的耐心答复:
    % U. j2 ?5 j% }6 F工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...
    . K( h# s1 f8 t
    冒口直径是多少?是否大于550mm?
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    发表于 2017-12-20 12:15:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-20 12:17 编辑
    6 P, k9 |6 u: \
    拉斯特 发表于 2017-12-20 12:01
    4 \- Z# }# {% _: I贵司的冒口覆盖剂撒放不到位。理想的冒口解剖后应该是U形,而且底部以下是不应该有缩孔的。
    1 y2 e4 P9 c$ _8 R. f而贵司的冒口 ...

    3 g* @/ o- a+ y7 |) U" o( [5 W
    " z) i' g& J* s+ y7 Q9 d& N冷冒口.二次缩孔是常见的.
    截图06.jpg
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    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:52
    1 t  z7 G+ k( I% a0 ~$ u感谢你的耐心答复:7 P5 v# `$ E1 u/ A- Y' u% u  D/ V; I, z
    工艺设计也考虑到温度梯度的问题。所以也做了一定的改善:a.)放置冷铁 b.)加高冒口。 ...

    % g, M' ^; d, F  l其实,董工已经把这个说的很明白了,还有就是加高冒口,我做工艺在补缩热节够的情况下,一不许加高冒口,二不许点补冒口,而是靠质量好的保温剂,你去翻一翻我前段时间发的出品率的文章,就有半圈,这个铸件浇注系统太集中,浇口热节太大,都不符合铸造工艺的规定,因此会出现目前的症状
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    发表于 2017-12-20 12:34:27 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-20 11:06( p% Z7 I% G% J5 a3 H$ t: G
    气缩孔---误判.也不是气孔.应是缩孔.
    6 A% ?( I( J* F' C& N/ E; R( A
    鏍哥數~2.JPG 鐩村緞~1.JPG
    . ?) {* H- k% B4 C; h这个是跟你一样的产品,不一样的工艺
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    发表于 2017-12-20 13:14:18 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 10:502 z" A2 l: T' H8 A
    二楼的主要观点是:浇口造成的热节引起的气缩孔  。很抱歉,我没能理解(个人感觉不能解释这个缺陷),理 ...
    & C' G1 ]1 k6 l# F
    气缩孔——缩孔,水口增加热节,水口在两冒口中间,这样冒口进的是“冷”钢水,影响了补缩效果……
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     楼主| 发表于 2017-12-20 13:15:15 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2017-12-20 12:03
    8 s" x/ p' J/ D* \冒口直径是多少?是否大于550mm?
    + J/ v$ ~! ~$ r3 _: x+ x, j3 H
    Y500*750*650
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     楼主| 发表于 2017-12-20 13:17:41 | 显示全部楼层
    靖江山水 发表于 2017-12-20 12:34
    ! B' g4 c3 A+ I" F3 Y这个是跟你一样的产品,不一样的工艺
    " C: \+ c, k; I6 j, _6 t
    谢谢,方便的话可以提供一下详图么??
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