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楼主: jgzxp

[求助] 油缸支架表面缩陷——求专家会诊

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    无聊
    6 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 13:29:11 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-5-4 01:47
    . Q1 p! E4 T, E$ c$ a9 C; ?. d冒口是一点都没起到作用,估计冒口比铸件还要致密
    0 x) b, A; u( e! S8 V9 [: @% j4 w1 J6 j- {$ ?' p
    倒过来做,侧冒口,一个管俩儿,效果肯定比这好的多 ...
    ' N) K/ z0 ~0 {) @1 U- |
    感觉这个工艺设计的人想法和常规思路完全不一样,搞不明白为什么要这么做?1 l" b8 k0 K  t* A/ K1 r
    冒口顶部开个槽挖个凹坑,效果都要好很多; D- @, ?  d* Z- t! u
    不知道当初是不是怕反过来做,铁水下落距离大了,铁豆飞溅呢?
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    2020-9-1 15:50
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-5-4 14:07:33 | 显示全部楼层
    xcxso 发表于 2018-5-3 19:59
    % i: a* P2 F5 S, n2 O弄不好这套模具是模具厂帮忙设计的,看起来怪怪的
    ' b* e+ X5 l7 v9 E9 z
    是老远地方一家模具厂做的
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:09:01 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2018-5-4 13:29# Y5 d) i# j1 ?9 c' _  D: V+ \
    感觉这个工艺设计的人想法和常规思路完全不一样,搞不明白为什么要这么做?
    / G- Q0 f+ {" o! `+ x. U  a/ R冒口顶部开个槽挖个凹坑,效 ...

    ' v! s" K, }6 T. `. i& G是侧面射砂,怕放下箱型腔射不实
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:15:50 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-3 22:08. A/ r# q% O3 K% w, l
    再说,这活儿本来就应该是调过来,下箱的活儿~

    0 H4 s, u  _, b6 B8 k8 e* D试过了,铸件放下箱容易射不满,造型机厂家提前就提醒过,最好放上箱。我们不服试过一次,果真。
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:19:48 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-3 20:14
    1 u0 b7 e- Y" M9 r- c5 W7 E工艺有问题,压头不够,导致内浇口附件出现了”倒抽“,从而出现了缩陷。
    : O$ l: ?. C% Q$ e: I5 ~0 g
    ) Q8 |% M1 c0 B) G. Y将铸件掉个方向试试看吧~ ...

      w) s8 l9 r2 z2 J/ N  o8 _# o 老板嫌冒口太大浪费铁水,把上办截去掉了,就剩个座儿了。
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    发表于 2018-5-4 14:24:10 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2018-5-4 13:24$ s3 ]8 h% ?  {5 d. y+ F
    这工艺搞不好真被楼上人说中了,是模具厂出来的工艺,感觉很多地方都不好解释
    7 z' _4 E5 C, \/ U% H% R, H曾经在仓库看到过一批不用 ...
    3 }# q4 D" d# y* a4 d: i
    猫阿,那种是薄薄一层,上面网格状的吧?那应该是纤维材质过滤网,很早教科书里面就有,原来哈尔滨工业大学叶教授在这一方面很有研究的。如果是蜂窝状的,那么可能是氧化锆材质的。
    , _# T- l' a' g& G) s% g恕我孤陋寡闻,还真没听说铜质过滤网,不光是熔点的问题。熔点还得结合液体的热量(即金属本身还有的热容量),我们原来做螺旋桨,铝青铜的,浇注也就1200多度,型砂还要求98%的二氧化硅含量。否则容易造成粘砂问题
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    6 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 14:28:56 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-5-4 14:24
    9 p4 p6 s5 C$ @. z: `7 R猫阿,那种是薄薄一层,上面网格状的吧?那应该是纤维材质过滤网,很早教科书里面就有,原来哈尔滨工业大 ...
    ! c6 g: A0 ]8 D" w4 z
    就是那种网格状的,见过类似的,目数更小的过滤布,也见过蜂窝状的过滤网,也有直孔的,哪天郭工来科普下吧
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    2020-9-1 15:50
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:33:50 | 显示全部楼层
    感谢各位专家不吝指教。这是个新厂,一切都是新的(包括所有员工)模具是厂房还没有建好,造型机刚订货时候,由造型机厂家技术人员提出方案,并由外地一家模具厂设计制造的。由于射砂结构限制(单侧射砂),造型机厂家强烈建议铸件尽量放上箱才造成如今的结果。另外,由于熔炼能力小,因此炉子内的铁水(1t)一次出完,铸件小,每型铁水约20Kg,手端包浇注,一包浇一型,一包(球化包)铁水浇注20分钟以上,为保证最后浇注的铁水温度,出炉温度不得不提高,造成前面浇注温度过高,收缩大。
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:56:13 | 显示全部楼层
    各位老师回答的都很到位,佩服的很。现在需要请教的是 ,在现有条件下(铸件大部分放上箱)如何只改动浇注系统从而解决(或部分解决)缩陷问题(其实浇注系统也不好改,因为型板、模具、浇注系统是用一块毛坯整体加工出来的)。内浇口从热节处移开一点儿是否可行?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 15:16:18 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-4 14:15
    ; D" x8 J( s) A1 i5 `试过了,铸件放下箱容易射不满,造型机厂家提前就提醒过,最好放上箱。我们不服试过一次,果真。 ...

    % D, j3 y7 T5 i% |; Y) v高径比大,放在上箱也一样的射不满的~
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    发表于 2018-5-4 15:21:01 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-4 14:56
    ) T! X# o' W3 W! c$ n各位老师回答的都很到位,佩服的很。现在需要请教的是 ,在现有条件下(铸件大部分放上箱)如何只改动浇注 ...
    4 _2 M5 B) a# ]$ i
    你的造型机注定了软肋!在目前的状况下,只能说提高冒口的高度,以增加冒口的补缩压力~
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    2018-11-19 21:56
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    发表于 2018-5-4 15:56:51 | 显示全部楼层
    个人感觉就是冒口加高也没啥作用。冒口可能早于铸件热节凝固。这样“铸造小猫”的冒口顶部作凹(压力槽)也没什么作用。要不装发热冒口吧
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 18:45:20 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-5-4 15:56; T) m* V- l, H/ n  r
    个人感觉就是冒口加高也没啥作用。冒口可能早于铸件热节凝固。这样“铸造小猫”的冒口顶部作凹(压力槽)也 ...

    % g" `0 r6 N* B$ K: d8 I这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~
    1 X' V8 M4 n+ @1 V; i' F
    3 H1 P7 I4 m. f# Q* |8 V, V这老板属于:既要铸件做得好,又要不多花一点成本。
    2 N; ]/ s. S! b* [. D5 k3 E) Y9 H2 Y
    - f/ q& r+ G, M7 U* @) G) w悄悄地问一句:不吃草且跑得快的马你能找到吗?
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    开心
    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-4 19:29:57 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-4 18:45
    1 B  U9 V  {- N8 A4 A/ {' v3 O( O这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~
    4 S  C! {# V% D+ l; z
    % L5 s3 T- k$ w$ b6 t& m这老板 ...
    # d9 G8 P4 V* A' J
    不吃草的马儿喝油 $ Q& _% x* P% u/ Y  I! E
    不知道这个件能不能用高发热的冒口,静压线用的那种,看着很大,里面很小,节约铁水
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-5-5 08:05:06 | 显示全部楼层
    造型机啊!8 n6 H0 V1 c7 y* |
    $ k" R- ~  s4 h. u% r. H0 ]5 z
    无可行性研究啊!0 w+ h! p  d7 u- w

    1 o6 J1 q9 _! @3 |, u9 m手工浇注啊!
    - n7 m  J2 _) l1 a& }* n; u$ B
    . `$ r# b" Q0 o9 Z6 _/ I2 s8 `2 U* Q----
    5 G2 l: }0 H& ]' d+ T
    # T4 M$ K$ R" _3 _
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-5 08:33:24 | 显示全部楼层
    现在不是有上下垂直正射砂的造型机吗?
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    开心
    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-5 18:42:35 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-5-5 08:05( v2 U/ W, b; A7 C* V+ N' y
    造型机啊!
    . \# w8 g2 m% D  e- @/ w9 v! k6 S2 d1 @( ?7 ?
    无可行性研究啊!

    / m8 |+ w, z; h1 U) M! h搞不好是老板被人忽悠了,说铸造赚钱,然后你懂的
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-5 23:26:53 | 显示全部楼层
    现在的上下垂直射砂的造型机不错!
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    开心
    2020-9-1 15:50
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-5-7 12:58:37 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-4 18:457 ?$ J4 Q% e0 c+ J9 @% c
    这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~& x/ t: w& h) ?2 |, C
    6 F( M! V+ t, d5 }. Y% L
    这老板 ...
    * q$ Y$ V' r1 k- W3 g
    老板原来是卖彩钢瓦的,赚了钱受人鼓励进入铸造行业,对铸造一窍不通的。但人非常勤奋按钻研。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-7 13:16:40 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-7 12:58
    7 @3 V0 n2 Y7 p! ^* b; W: _老板原来是卖彩钢瓦的,赚了钱受人鼓励进入铸造行业,对铸造一窍不通的。但人非常勤奋按钻研。 ...
    ( ^% f: a: L1 [
    不纯粹属于“人傻钱多”,还善于动脑筋的人~
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