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楼主: jgzxp

[求助] 油缸支架表面缩陷——求专家会诊

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  • TA的每日心情
    郁闷
    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 13:29:11 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-5-4 01:47
    ! C9 s# d+ t4 r5 n# m冒口是一点都没起到作用,估计冒口比铸件还要致密
    6 y1 ~& I- O1 G6 F7 E+ ?3 i- D; m. ~) w! y2 [& P8 d
    倒过来做,侧冒口,一个管俩儿,效果肯定比这好的多 ...

    & N2 r3 V. e9 Y$ w  z感觉这个工艺设计的人想法和常规思路完全不一样,搞不明白为什么要这么做?6 T) x" H: k* F/ @3 K# c
    冒口顶部开个槽挖个凹坑,效果都要好很多
    + A+ G) ^* e1 C. I( N& E/ V0 S5 S3 I不知道当初是不是怕反过来做,铁水下落距离大了,铁豆飞溅呢?
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    开心
    2020-9-1 15:50
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-5-4 14:07:33 | 显示全部楼层
    xcxso 发表于 2018-5-3 19:597 l9 x& G' N. N; E
    弄不好这套模具是模具厂帮忙设计的,看起来怪怪的
    ( Q" O0 c; A' B1 P6 G: J3 g
    是老远地方一家模具厂做的
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:09:01 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2018-5-4 13:29
    ; ~. T' Y& i* @, s5 a- H5 E9 R感觉这个工艺设计的人想法和常规思路完全不一样,搞不明白为什么要这么做?% k; l# a7 i; F. _  M, I
    冒口顶部开个槽挖个凹坑,效 ...

    * |9 G  A. A' g' m! W! a是侧面射砂,怕放下箱型腔射不实
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:15:50 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-3 22:08
    6 T1 f( `0 o0 j( l7 t1 `2 w1 @9 c再说,这活儿本来就应该是调过来,下箱的活儿~
    4 o0 p: f$ }/ L) p
    试过了,铸件放下箱容易射不满,造型机厂家提前就提醒过,最好放上箱。我们不服试过一次,果真。
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:19:48 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-3 20:14
    4 M7 a# j9 o- t0 D( T/ T+ P, w4 E' s工艺有问题,压头不够,导致内浇口附件出现了”倒抽“,从而出现了缩陷。
    # x- @0 e- m; J) s" G- R. C! D, W" l* m! E" V8 k
    将铸件掉个方向试试看吧~ ...
    2 Z. S' ]7 l, v7 ~3 ?+ f
    老板嫌冒口太大浪费铁水,把上办截去掉了,就剩个座儿了。
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    2018-11-19 21:56
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    发表于 2018-5-4 14:24:10 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2018-5-4 13:248 A0 O1 Q# v- S( }
    这工艺搞不好真被楼上人说中了,是模具厂出来的工艺,感觉很多地方都不好解释- ]- u& ]! r1 l' a8 R( m2 D
    曾经在仓库看到过一批不用 ...

      z6 I+ I8 S4 i$ K1 q猫阿,那种是薄薄一层,上面网格状的吧?那应该是纤维材质过滤网,很早教科书里面就有,原来哈尔滨工业大学叶教授在这一方面很有研究的。如果是蜂窝状的,那么可能是氧化锆材质的。" z3 c  x6 _, [7 y0 k  r  i
    恕我孤陋寡闻,还真没听说铜质过滤网,不光是熔点的问题。熔点还得结合液体的热量(即金属本身还有的热容量),我们原来做螺旋桨,铝青铜的,浇注也就1200多度,型砂还要求98%的二氧化硅含量。否则容易造成粘砂问题
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    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 14:28:56 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-5-4 14:24
    # c* ?% V: \) M4 ~2 y: P# Y猫阿,那种是薄薄一层,上面网格状的吧?那应该是纤维材质过滤网,很早教科书里面就有,原来哈尔滨工业大 ...
    - c% e" \' u  |% K" S
    就是那种网格状的,见过类似的,目数更小的过滤布,也见过蜂窝状的过滤网,也有直孔的,哪天郭工来科普下吧
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    2020-9-1 15:50
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:33:50 | 显示全部楼层
    感谢各位专家不吝指教。这是个新厂,一切都是新的(包括所有员工)模具是厂房还没有建好,造型机刚订货时候,由造型机厂家技术人员提出方案,并由外地一家模具厂设计制造的。由于射砂结构限制(单侧射砂),造型机厂家强烈建议铸件尽量放上箱才造成如今的结果。另外,由于熔炼能力小,因此炉子内的铁水(1t)一次出完,铸件小,每型铁水约20Kg,手端包浇注,一包浇一型,一包(球化包)铁水浇注20分钟以上,为保证最后浇注的铁水温度,出炉温度不得不提高,造成前面浇注温度过高,收缩大。
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:56:13 | 显示全部楼层
    各位老师回答的都很到位,佩服的很。现在需要请教的是 ,在现有条件下(铸件大部分放上箱)如何只改动浇注系统从而解决(或部分解决)缩陷问题(其实浇注系统也不好改,因为型板、模具、浇注系统是用一块毛坯整体加工出来的)。内浇口从热节处移开一点儿是否可行?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 15:16:18 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-4 14:15
    - X& E: L. t3 w7 q) c* {试过了,铸件放下箱容易射不满,造型机厂家提前就提醒过,最好放上箱。我们不服试过一次,果真。 ...
    ' v" S7 \6 J1 [9 n" d1 Q2 R, ?+ K
    高径比大,放在上箱也一样的射不满的~
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    发表于 2018-5-4 15:21:01 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-4 14:56: x; P. t+ ]3 d% Y1 \
    各位老师回答的都很到位,佩服的很。现在需要请教的是 ,在现有条件下(铸件大部分放上箱)如何只改动浇注 ...
    1 Y) g. g& z' Z  S  D- v
    你的造型机注定了软肋!在目前的状况下,只能说提高冒口的高度,以增加冒口的补缩压力~
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    2018-11-19 21:56
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    发表于 2018-5-4 15:56:51 | 显示全部楼层
    个人感觉就是冒口加高也没啥作用。冒口可能早于铸件热节凝固。这样“铸造小猫”的冒口顶部作凹(压力槽)也没什么作用。要不装发热冒口吧
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    发表于 2018-5-4 18:45:20 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-5-4 15:56
    6 {/ ]* D& e5 B: K' A5 `6 j4 |, r- O个人感觉就是冒口加高也没啥作用。冒口可能早于铸件热节凝固。这样“铸造小猫”的冒口顶部作凹(压力槽)也 ...

    : N; @% }; L* {0 p! |$ S+ A) ?这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~! X) s" d2 Q/ S; }0 x8 e
    5 [0 }  n5 D/ }5 q
    这老板属于:既要铸件做得好,又要不多花一点成本。
    ; n$ S: J/ M9 z, j0 G; S! O& p
    9 o& l8 K% L1 g$ B' d# C: M9 K2 D4 i悄悄地问一句:不吃草且跑得快的马你能找到吗?
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    开心
    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-4 19:29:57 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-4 18:45" @0 i. K# p7 f# S( ^; }) {
    这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~9 R' j8 m1 |# _, P# S' ^! k& `

    # o( P' V" w6 w8 `3 d; f  D这老板 ...
    3 H; H; j4 H! e
    不吃草的马儿喝油
    ) {2 v% p) W$ [+ k6 M9 Y* h不知道这个件能不能用高发热的冒口,静压线用的那种,看着很大,里面很小,节约铁水
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-5-5 08:05:06 | 显示全部楼层
    造型机啊!$ U9 g! a+ ~' V5 W

    7 Y) o4 |' B) i9 D# s% T* F" g无可行性研究啊!
      O/ \8 M6 T: p5 T- B) p5 Z, y& u2 ~" d) D+ m
    手工浇注啊!
    / F4 O' j( }- s, E4 Z  N0 }# H( k/ m' _
    ----
    . F8 U; I2 M6 e5 q2 z) i/ h3 ]0 A4 O% c
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-5 08:33:24 | 显示全部楼层
    现在不是有上下垂直正射砂的造型机吗?
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    开心
    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-5 18:42:35 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-5-5 08:05% z( P) p2 Z* ?6 o, D& b& l3 S
    造型机啊!; ^: e* i8 ?! |- I& I# O
    2 S& `$ O8 N# h, o4 f
    无可行性研究啊!
    % s! S+ i5 \7 M% e, z& @6 x  q0 d
    搞不好是老板被人忽悠了,说铸造赚钱,然后你懂的
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-5 23:26:53 | 显示全部楼层
    现在的上下垂直射砂的造型机不错!
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    开心
    2020-9-1 15:50
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-5-7 12:58:37 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-4 18:45
    ' i/ ^* B9 x: Z3 r% y7 r+ n这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~) c' ^$ E( \  E) J

    3 b1 F0 ?4 i' Q% M0 o" U/ i# L; a0 j, N, l这老板 ...

    : y; p- e9 x3 R! \% l4 H 老板原来是卖彩钢瓦的,赚了钱受人鼓励进入铸造行业,对铸造一窍不通的。但人非常勤奋按钻研。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-7 13:16:40 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-7 12:58
    + M  z5 Y9 j2 n9 }) Y, X老板原来是卖彩钢瓦的,赚了钱受人鼓励进入铸造行业,对铸造一窍不通的。但人非常勤奋按钻研。 ...

    0 V, J3 Y& q0 ^7 H不纯粹属于“人傻钱多”,还善于动脑筋的人~
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