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楼主: jgzxp

[求助] 油缸支架表面缩陷——求专家会诊

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  • TA的每日心情
    无聊
    6 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 13:29:11 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-5-4 01:479 H* c; d0 T+ h0 [1 a8 G
    冒口是一点都没起到作用,估计冒口比铸件还要致密
    - f; m9 H7 K8 D7 t1 L# G/ N
    4 ~# h5 Y( z$ `& \- V倒过来做,侧冒口,一个管俩儿,效果肯定比这好的多 ...
    ' _4 A- H& W0 @3 W
    感觉这个工艺设计的人想法和常规思路完全不一样,搞不明白为什么要这么做?
    9 M1 Z2 p( E* a6 H9 ~冒口顶部开个槽挖个凹坑,效果都要好很多: F' ^+ q. \( b4 \/ e% N
    不知道当初是不是怕反过来做,铁水下落距离大了,铁豆飞溅呢?
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    开心
    2020-9-1 15:50
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-5-4 14:07:33 | 显示全部楼层
    xcxso 发表于 2018-5-3 19:59
    , \" y* L3 o2 E* b, P弄不好这套模具是模具厂帮忙设计的,看起来怪怪的
    2 Z7 a6 t0 `. }0 h1 o" [
    是老远地方一家模具厂做的
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:09:01 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2018-5-4 13:29
    & Z2 @6 e4 P' _$ g感觉这个工艺设计的人想法和常规思路完全不一样,搞不明白为什么要这么做?
    # t. L; H8 t2 w0 g7 {冒口顶部开个槽挖个凹坑,效 ...

    0 V3 I( a9 X: U是侧面射砂,怕放下箱型腔射不实
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:15:50 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-3 22:085 {6 f. g2 D9 }2 v$ W8 \: j' V
    再说,这活儿本来就应该是调过来,下箱的活儿~
    7 ?, O' o. \0 I/ \0 V1 c
    试过了,铸件放下箱容易射不满,造型机厂家提前就提醒过,最好放上箱。我们不服试过一次,果真。
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:19:48 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-3 20:148 D& W  U& [: i$ p* S0 {/ E
    工艺有问题,压头不够,导致内浇口附件出现了”倒抽“,从而出现了缩陷。
    6 `. w+ h6 |  t6 q( L. R$ z3 t0 x
    将铸件掉个方向试试看吧~ ...

    & r5 c. E& W, A* R 老板嫌冒口太大浪费铁水,把上办截去掉了,就剩个座儿了。
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-5-4 14:24:10 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2018-5-4 13:24
    ( J! h7 [. u) C5 x这工艺搞不好真被楼上人说中了,是模具厂出来的工艺,感觉很多地方都不好解释
    2 [$ n, |; M3 P$ m! s, V# q曾经在仓库看到过一批不用 ...
    8 m% {( d* G- k( \* t8 r5 e! y
    猫阿,那种是薄薄一层,上面网格状的吧?那应该是纤维材质过滤网,很早教科书里面就有,原来哈尔滨工业大学叶教授在这一方面很有研究的。如果是蜂窝状的,那么可能是氧化锆材质的。( g) Q. Z4 c4 p0 L$ N# d
    恕我孤陋寡闻,还真没听说铜质过滤网,不光是熔点的问题。熔点还得结合液体的热量(即金属本身还有的热容量),我们原来做螺旋桨,铝青铜的,浇注也就1200多度,型砂还要求98%的二氧化硅含量。否则容易造成粘砂问题
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    6 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 14:28:56 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-5-4 14:24
    / j3 s; c  V  j; \猫阿,那种是薄薄一层,上面网格状的吧?那应该是纤维材质过滤网,很早教科书里面就有,原来哈尔滨工业大 ...

    $ ^; p$ G6 ^0 J) Y4 A6 d就是那种网格状的,见过类似的,目数更小的过滤布,也见过蜂窝状的过滤网,也有直孔的,哪天郭工来科普下吧
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    2020-9-1 15:50
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:33:50 | 显示全部楼层
    感谢各位专家不吝指教。这是个新厂,一切都是新的(包括所有员工)模具是厂房还没有建好,造型机刚订货时候,由造型机厂家技术人员提出方案,并由外地一家模具厂设计制造的。由于射砂结构限制(单侧射砂),造型机厂家强烈建议铸件尽量放上箱才造成如今的结果。另外,由于熔炼能力小,因此炉子内的铁水(1t)一次出完,铸件小,每型铁水约20Kg,手端包浇注,一包浇一型,一包(球化包)铁水浇注20分钟以上,为保证最后浇注的铁水温度,出炉温度不得不提高,造成前面浇注温度过高,收缩大。
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:56:13 | 显示全部楼层
    各位老师回答的都很到位,佩服的很。现在需要请教的是 ,在现有条件下(铸件大部分放上箱)如何只改动浇注系统从而解决(或部分解决)缩陷问题(其实浇注系统也不好改,因为型板、模具、浇注系统是用一块毛坯整体加工出来的)。内浇口从热节处移开一点儿是否可行?
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    昨天 11:11
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 15:16:18 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-4 14:15
    - r) m3 e7 E; o* R" w试过了,铸件放下箱容易射不满,造型机厂家提前就提醒过,最好放上箱。我们不服试过一次,果真。 ...

    0 K( h' V7 L: {& c; M高径比大,放在上箱也一样的射不满的~
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 15:21:01 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-4 14:56
    + N- g' }( E5 C2 r. D各位老师回答的都很到位,佩服的很。现在需要请教的是 ,在现有条件下(铸件大部分放上箱)如何只改动浇注 ...

    . v& t) x/ Q& D5 ]你的造型机注定了软肋!在目前的状况下,只能说提高冒口的高度,以增加冒口的补缩压力~
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    2018-11-19 21:56
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    发表于 2018-5-4 15:56:51 | 显示全部楼层
    个人感觉就是冒口加高也没啥作用。冒口可能早于铸件热节凝固。这样“铸造小猫”的冒口顶部作凹(压力槽)也没什么作用。要不装发热冒口吧
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 18:45:20 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-5-4 15:563 k# }$ y0 c- l% n4 [
    个人感觉就是冒口加高也没啥作用。冒口可能早于铸件热节凝固。这样“铸造小猫”的冒口顶部作凹(压力槽)也 ...
    1 S! L1 q. D2 h: _2 J" q  ^
    这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~% ~0 ?- J. t% ]; Y

    8 r. f+ S- Z; `: Y& y+ i这老板属于:既要铸件做得好,又要不多花一点成本。
    0 P* P% @; a! Y( s! s+ u$ ]3 L7 E/ D1 e3 z
    悄悄地问一句:不吃草且跑得快的马你能找到吗?
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    开心
    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-4 19:29:57 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-4 18:457 J( S2 D. \, a( K% T% \! k
    这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~( e/ e+ c4 @: }+ G3 g/ z$ H

    * W7 h, T* O) a2 }3 v这老板 ...

    * I+ W; m2 z" P& u8 h" A: P不吃草的马儿喝油
    3 u! U" P5 n+ G* I, ^4 i不知道这个件能不能用高发热的冒口,静压线用的那种,看着很大,里面很小,节约铁水
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-5-5 08:05:06 | 显示全部楼层
    造型机啊!
    , H9 f& X, f, F1 w6 P' i8 x$ H6 ^0 `* _2 R
    无可行性研究啊!( \! i+ ~4 o5 c/ I5 z# k2 ^
    4 c4 W+ [- T: u: t' V2 ]
    手工浇注啊!+ U1 G" Y. Q- ]/ A. c& R) X

    5 b- A5 @) N) ?----6 Y: E. M# ?+ ]

    * P+ r- J$ O1 ?% q
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-5 08:33:24 | 显示全部楼层
    现在不是有上下垂直正射砂的造型机吗?
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    开心
    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-5 18:42:35 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-5-5 08:05
    * a1 j; _* ?( j* H5 l/ [& U造型机啊!
    " |( Z& j; b1 c# w. X. g4 r! q6 u9 ]. \5 Q
    无可行性研究啊!

    - ~. ~( {( H* b搞不好是老板被人忽悠了,说铸造赚钱,然后你懂的
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-5 23:26:53 | 显示全部楼层
    现在的上下垂直射砂的造型机不错!
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-1 15:50
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-5-7 12:58:37 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-4 18:455 N0 w# \0 ^7 Y9 g7 e
    这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~
    $ _5 w* u7 ~! p3 o  A* ]' z6 O( ^) r5 z( ^$ x0 p! o
    这老板 ...
    ; G4 e4 V! o2 [9 ]. f
    老板原来是卖彩钢瓦的,赚了钱受人鼓励进入铸造行业,对铸造一窍不通的。但人非常勤奋按钻研。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-7 13:16:40 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-7 12:58
    0 E$ e- P8 S1 f* A: [老板原来是卖彩钢瓦的,赚了钱受人鼓励进入铸造行业,对铸造一窍不通的。但人非常勤奋按钻研。 ...

    ' i5 e! B7 R; N- l4 R- ]' W( M不纯粹属于“人傻钱多”,还善于动脑筋的人~
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