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楼主: zlj1226

[交流] HT250飞轮出现缩松

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  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-6-11 09:14:48 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-6-11 08:597 m; _' i+ E+ I" J
    是对的.
    % ~; X7 N: x7 P# L1 h
    7 J" `0 k0 J0 z现在怀疑是花斑的表现.进而推测相偏析.这种相偏析可能和型腔内高温区有关.如有高温区,出现局部 ...

    $ t  X: T  Z7 @感到 稍斜进铁  缩松 对策之一
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-11 09:17:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-6-11 09:21 编辑 ( d  U3 d" j, |8 _) N* I
    dlee 发表于 2018-6-11 09:147 l0 d3 N, h; ~/ u8 y, L
    感到 稍斜进铁  缩松 对策之一
    ; h2 L$ e5 z* \! h

    ( g! Q; y, g- Z. v对.( T) k8 k( s# F: M5 ~
    同向略旋转进水.平衡型内温度场.因此件壁厚均匀.不应有几何热区.& f. k! {# h  r9 _9 Z

    , g. _- Z. [2 T( o推测而已.
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-11 11:08:12 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-6-11 08:59, |# e6 S. H2 {7 \5 f7 O% X
    是对的.4 L: m3 h' ?3 h+ ]

    . L2 e) @2 r' L$ \现在怀疑是花斑的表现.进而推测相偏析.这种相偏析可能和型腔内高温区有关.如有高温区,出现局部 ...

    4 B8 A" O( w( d因此说,铸造的热平衡很关键!很重要!
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-6-11 11:24:46 | 显示全部楼层
    灰铁HT250产品,加钼和铬都偏高,产生缩松的可能性极大。
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    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-6-11 17:39:53 | 显示全部楼层
    个人观点:1.浇注温度太高,2.怎么未设置冒口(是所谓的无冒口工艺吗);3.交口再分散些。
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    2023-11-9 10:47
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 08:05:45 | 显示全部楼层
    上次进水方向改进后,相同部位加工后仍然有缩松存在,请各位同仁继续关注,并支招

    点评

    这就应和铸型热场无关.  发表于 2018-6-17 11:52
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 08:14:24 | 显示全部楼层
    zlj1226 发表于 2018-6-17 08:05
    ; q2 _2 N, }7 J& S! w上次进水方向改进后,相同部位加工后仍然有缩松存在,请各位同仁继续关注,并支招 ...
    . w* u) X# {# H1 ]/ I/ e
    怎么改的?流向?还是内浇口面积?
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    2023-11-9 10:47
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 08:18:14 | 显示全部楼层
    主要是流向改变,面积没有改变
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    11 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-6-17 09:08:30 | 显示全部楼层
    仔仔细细又看了一遍这个帖子,感觉楼主的这个材料不是做一般的铸件,铬钼铜铸铁,用于有耐热要求的材料上的,我以前做玻璃模具时,也用过这种材料。也出现过类似的问题,楼主加我微信私聊吧,有些真不太方便在坛子里说。
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    2023-12-22 09:48
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-6-17 10:57:33 | 显示全部楼层
    别私聊啦,在这上面讨论大家都了解下。0 A; ~$ T5 I( `1 n5 G
    应该不是普通的HT250,否则不应该加Cr 和Mo,这两种元素特别容易导致缩松,迫不得已不要用。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 12:28:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-6-17 21:19 编辑 0 v' e* y( d+ V
    zlj1226 发表于 2018-6-17 08:18
    - d, d( i0 ?2 h6 L% K) s主要是流向改变,面积没有改变

    0 V6 v2 S& p; A0 \/ O: o  Z: x
    谈一点看法.
    0 Y9 l! m9 r  S- v你先哪也别动.一切照旧.希望你能拍一下以下几个图片:
    0 ~3 N% ?/ X; L4 ^: a6 J6 z1:炉转大包后.打渣干净.静止一下.看有无渣由包边向中心聚集.
    5 u% M. W& t& w" F0 Z4 p  u5 o# z2:炉转大包转小包后.打渣干净.静止一下.看有无渣由包边向中心聚集./ ]9 Z8 ]' X6 @7 H( Y& s$ U! O
    3:浇铸后,在直浇口或冒口顶面缩孔内,有无渣出现.
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 15:00:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-6-17 12:28
    / |4 e! a  J( g( R* b& d" r; r( o3 e谈一点看法.
    1 W+ L2 F0 ~! O& t: C1 @你先哪也别动.一切照旧.希望你能拍一下以下几个图片:
    : e, u; U# o+ m0 c/ x. M8 w0 K1:炉转大包后.打渣干净.静止一下.看有 ...

    ; W% N. D, J7 [& U' @- r谢谢董工,再生产的时候我拍照片
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 15:01:48 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-6-17 10:57
    ( ?. y9 z) o% V6 d9 {别私聊啦,在这上面讨论大家都了解下。
    ( r, E! d6 P8 P0 Q# }0 t5 `  U9 E应该不是普通的HT250,否则不应该加Cr 和Mo,这两种元素特别容易导 ...

    7 ^$ P8 y) V: ]% M6 T. U% p是啊,是图纸要求的,没有办法
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-6-17 15:38:30 | 显示全部楼层
    zlj1226 发表于 2018-6-17 15:01
    1 \; ~5 N1 v! W2 b1 X  r' Y是啊,是图纸要求的,没有办法

    $ j& C  _$ c7 X' C是用来做什么的材料?
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-6-17 15:42:32 | 显示全部楼层
    提一点工艺上的建议,目前浇注系统明显对冲,容易紊流和热量不均导致偏析和缩松,尽量将浇口分散或者直接由一侧浇口(扁而宽)进铁。另外横浇道尽量高一点,利用浇注系统补缩。
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     楼主| 发表于 2018-6-17 16:44:11 | 显示全部楼层
    是发动机上的飞轮
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     楼主| 发表于 2018-6-17 16:45:25 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-6-17 15:429 \, e$ N& ?# Z9 ?
    提一点工艺上的建议,目前浇注系统明显对冲,容易紊流和热量不均导致偏析和缩松,尽量将浇口分散或者直接由 ...
    - V3 U4 V8 J2 [( p/ U. r
    缩松位置距离浇口部位很远的,100mm
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-6-17 17:41:27 | 显示全部楼层
    建议把冒口也标注上,看看是不是冒口的补缩能力不够?
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 20:21:54 | 显示全部楼层
    不会是无冒口工艺吧?!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 20:52:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-6-17 21:04 编辑 # q5 b* a8 V7 b8 B5 Q+ T
    zlj1226 发表于 2018-6-17 15:00
    1 c/ p0 f: r+ \7 T8 ]( _谢谢董工,再生产的时候我拍照片
    0 A6 i1 H/ Q+ N: J

    0 v, h  e2 M' d# K1 o再做时:
    3 M  I+ @2 F1 l4 E& c) K1:恢复原对冲内浇道设置.! P; n) S  G5 ]) z3 s) j. G
    2:打件后.连浇.冒口一起喷砂.拍多角度图片.' ]; o% J1 M- r9 U- r
    3:在内浇道和冒口部分打标记.保证加工后.能追溯原内浇道和冒口和缺陷的位置关系.
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