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楼主: zlj1226

[交流] HT250飞轮出现缩松

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  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-6-11 09:14:48 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-6-11 08:59
    7 C+ Q  K( P7 z0 E  E& w, C2 F# D$ V( P是对的.
    ( e: P+ K3 b1 i" i; [& `- H
    4 W, S$ J1 I& A! V. ^1 a/ [* {# p, ?现在怀疑是花斑的表现.进而推测相偏析.这种相偏析可能和型腔内高温区有关.如有高温区,出现局部 ...
    & t; M+ V4 I9 R/ D- \. G
    感到 稍斜进铁  缩松 对策之一
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-11 09:17:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-6-11 09:21 编辑 5 q% m! s/ D" }+ R
    dlee 发表于 2018-6-11 09:14; h$ G& k9 }, C, E3 m9 P2 x. M( O
    感到 稍斜进铁  缩松 对策之一
    / O2 l3 _% R* N# s+ P
    & }2 E/ s$ p( r) f& |
    对., c* q, g$ D0 _: u
    同向略旋转进水.平衡型内温度场.因此件壁厚均匀.不应有几何热区.
    7 T) V" Y9 A9 I7 l( e! n* B. f5 x( M, \
    推测而已.
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-11 11:08:12 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-6-11 08:59- @7 J: [% W* s" X* v# E
    是对的.
    " T$ V% z# s7 I) L/ {" y3 |; ?7 s2 K1 {/ l" |  P8 Z- X
    现在怀疑是花斑的表现.进而推测相偏析.这种相偏析可能和型腔内高温区有关.如有高温区,出现局部 ...

    7 G, F- e& u' i9 `因此说,铸造的热平衡很关键!很重要!
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-6-11 11:24:46 | 显示全部楼层
    灰铁HT250产品,加钼和铬都偏高,产生缩松的可能性极大。
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    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-6-11 17:39:53 | 显示全部楼层
    个人观点:1.浇注温度太高,2.怎么未设置冒口(是所谓的无冒口工艺吗);3.交口再分散些。
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    2023-11-9 10:47
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 08:05:45 | 显示全部楼层
    上次进水方向改进后,相同部位加工后仍然有缩松存在,请各位同仁继续关注,并支招

    点评

    这就应和铸型热场无关.  发表于 2018-6-17 11:52
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 08:14:24 | 显示全部楼层
    zlj1226 发表于 2018-6-17 08:055 w- n# Y1 p: A0 H
    上次进水方向改进后,相同部位加工后仍然有缩松存在,请各位同仁继续关注,并支招 ...
    " g. w$ u+ ]" t: i# E1 Y
    怎么改的?流向?还是内浇口面积?
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    2023-11-9 10:47
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 08:18:14 | 显示全部楼层
    主要是流向改变,面积没有改变
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    7 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-6-17 09:08:30 | 显示全部楼层
    仔仔细细又看了一遍这个帖子,感觉楼主的这个材料不是做一般的铸件,铬钼铜铸铁,用于有耐热要求的材料上的,我以前做玻璃模具时,也用过这种材料。也出现过类似的问题,楼主加我微信私聊吧,有些真不太方便在坛子里说。
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    2023-12-22 09:48
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-6-17 10:57:33 | 显示全部楼层
    别私聊啦,在这上面讨论大家都了解下。: i; K) c6 A/ v, `
    应该不是普通的HT250,否则不应该加Cr 和Mo,这两种元素特别容易导致缩松,迫不得已不要用。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 12:28:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-6-17 21:19 编辑
    : v7 f) d' b- C; Z5 N( h
    zlj1226 发表于 2018-6-17 08:18
    ' n  x& \( ]9 V$ [" c* o# \& E: Q$ B主要是流向改变,面积没有改变
    " F# n1 N* }# X2 }) O6 o. }  Y

    + k# }$ s; P* b8 V1 u2 a谈一点看法.  _: \! p  g  q$ j0 ^, c( P$ L& u4 |
    你先哪也别动.一切照旧.希望你能拍一下以下几个图片:" u( [. g. C+ K3 E1 r" D
    1:炉转大包后.打渣干净.静止一下.看有无渣由包边向中心聚集.
    ) }+ I& N2 R5 M8 x6 P8 s( A8 j2:炉转大包转小包后.打渣干净.静止一下.看有无渣由包边向中心聚集.
    % @; Q! z9 n( [" z/ B8 V& B3:浇铸后,在直浇口或冒口顶面缩孔内,有无渣出现.
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 15:00:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-6-17 12:28* x6 R# Q  E2 O  {% o7 i" O1 f2 W
    谈一点看法.% N4 G0 c$ Q; R# a5 k9 \; M
    你先哪也别动.一切照旧.希望你能拍一下以下几个图片:* O% v( C& u8 k/ q0 g1 J8 t
    1:炉转大包后.打渣干净.静止一下.看有 ...
    & e' L0 \0 K0 ~8 E0 Y, s/ x% o
    谢谢董工,再生产的时候我拍照片
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     楼主| 发表于 2018-6-17 15:01:48 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-6-17 10:57- P$ B1 P8 a4 x+ R& M
    别私聊啦,在这上面讨论大家都了解下。
    # V1 Y# h% D" z7 }应该不是普通的HT250,否则不应该加Cr 和Mo,这两种元素特别容易导 ...

      @* C! m6 O* ?4 z7 P4 Q是啊,是图纸要求的,没有办法
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-6-17 15:38:30 | 显示全部楼层
    zlj1226 发表于 2018-6-17 15:01
    ; W( X' u" i) \是啊,是图纸要求的,没有办法
    ) P+ V2 f: v5 `8 |
    是用来做什么的材料?
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    2023-12-22 09:48
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-6-17 15:42:32 | 显示全部楼层
    提一点工艺上的建议,目前浇注系统明显对冲,容易紊流和热量不均导致偏析和缩松,尽量将浇口分散或者直接由一侧浇口(扁而宽)进铁。另外横浇道尽量高一点,利用浇注系统补缩。
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 16:44:11 | 显示全部楼层
    是发动机上的飞轮
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 16:45:25 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-6-17 15:42
    ' g6 ], Q' _1 _+ i0 n提一点工艺上的建议,目前浇注系统明显对冲,容易紊流和热量不均导致偏析和缩松,尽量将浇口分散或者直接由 ...

    : b4 U4 \) V/ x* V缩松位置距离浇口部位很远的,100mm
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-6-17 17:41:27 | 显示全部楼层
    建议把冒口也标注上,看看是不是冒口的补缩能力不够?
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 20:21:54 | 显示全部楼层
    不会是无冒口工艺吧?!
  • TA的每日心情
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 20:52:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-6-17 21:04 编辑 ( e, r, X! z7 G1 `
    zlj1226 发表于 2018-6-17 15:00: I3 ~+ ^% i; ?  l; U: k
    谢谢董工,再生产的时候我拍照片

    5 C* d' E6 E4 s: Z$ h! |
    5 m7 {: t! p" O% ]再做时:
    # C, K* U0 B+ G7 x1:恢复原对冲内浇道设置.) R" j# ]3 `' f7 c$ I, e
    2:打件后.连浇.冒口一起喷砂.拍多角度图片.
    & T+ L  w" s/ Y. v; y" k3:在内浇道和冒口部分打标记.保证加工后.能追溯原内浇道和冒口和缺陷的位置关系.
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