纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


楼主: 刘成伟_ZjbLb

[求助] 球铁轮毂缩松问题求助

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-1 00:00
  • 签到天数: 311 天

    连续签到: 3 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-15 22:55:23 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-8-13 15:11
    ) i& E: D8 U+ g* n/ B最大的,且也是最坏的事是:这些专家根本就没有实践,如果有实践,就不会这样,比如就拿这个件交给这两位 ...

    * X! U4 N& ]; ?4 n1 X5 X我倒是同意这个观点,待到下次开“均衡凝固”培训班的时候,将此案例带去,现场由大师做工艺方案。
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-8-16 08:38:01 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-8-15 22:55
    0 @2 {0 P* P5 o( L( K8 ^4 H3 c我倒是同意这个观点,待到下次开“均衡凝固”培训班的时候,将此案例带去,现场由大师做工艺方案。 ...
    0 M1 K8 [7 x6 v  |2 Y
    这个你还真别说,指不定他们试验能成功。曾经无心插柳试验过跟楼主差不多结构的500-7轮毂,潮模砂无冒口工艺(泥芯用覆膜砂)居然没发现铸件有缺陷,第一次试验结果不大敢相信,再试一次还是一样的结果。试验都是做十几件,也没有进行小批量试,同时担心不稳定所以最总还是不敢执行无冒口工艺
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-28 15:34
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-16 09:15:23 | 显示全部楼层
    谢谢各位专家的意见,已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-16 09:30:57 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 09:27
    ! ]# Y7 [* f+ y& _, a8 C7 S+ p两个缩松环带.顺序凝固模式可以解决.但浇.冒口去除很困难....0 b. B1 S  Y1 z" i% g7 h" z+ g
    楼主请提供此件的金相图.$ _, V/ }& q5 V$ j$ n3 l
    均衡凝固不是单用薄 ...

      g/ \0 K# O  H) X# @感觉分段地加一圈冷铁不失为一种好办法!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-28 15:34
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-16 09:33:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 09:27' r, b% H! ~4 ~  C
    两个缩松环带.顺序凝固模式可以解决.但浇.冒口去除很困难....5 l, J4 `: u+ e' H5 O
    楼主请提供此件的金相图.4 F1 O/ c) @8 y/ ~8 Q4 |/ K) I4 z$ E
    均衡凝固不是单用薄 ...

    0 c! i6 r1 _' h% [顺序凝固的方式已经试验过,确实可以解决,但是正如你所说,冒口颈残留大,加工是个问题,所以未采用。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-1 00:00
  • 签到天数: 311 天

    连续签到: 3 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-16 19:08:52 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-8-16 08:38" ]+ Y1 b5 ^, `  f' S
    这个你还真别说,指不定他们试验能成功。曾经无心插柳试验过跟楼主差不多结构的500-7轮毂,潮模砂无冒口 ...
    , k* a- {& Q: n% A) ?
    我还真的表示怀疑哟,缺陷应该没有被暴露出来而已,按常理讲此件按无冒口做是有问题的!
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-1 00:00
  • 签到天数: 311 天

    连续签到: 3 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-16 19:58:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 19:41$ `1 X* S3 r" v; ^' o# Q
    是的.我遇到一个球铁件.粗加工成品率99%.精加工时废品率95%.% r; x; A7 }$ f
    楼主的件,如按QT450-10成份.其浇注温度如此 ...
    - j: A6 x' I! `9 u( K) c
    欢迎楼主能做个分享,毕竟这么多热心的坛友都在关心和关注着呢。0 T/ |. ?$ t: W% u/ N

    & {; l2 N- E: a+ P7 ]. a最后也做到技术求助帖的有始有终!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-16 23:47:30 | 显示全部楼层
    同意做个分享!
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-17 07:57:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-17 07:58 编辑
    9 N4 V; g# `% G/ U3 K4 L( u3 o+ Q9 |/ Z: m& `
    “已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”
    8 T: C6 }) [& b/ j2 P$ X+ |. I+ w% z# Y- {" o9 N
    不是无冒口铸造吧,
    + K# d& i$ g! v) q) G1 D加大的浇口杯----热顶冒口,) |1 L7 ^/ g* Q) y' B6 P( |6 m3 p- S
    内浇口上移----冒口经---顶珠优先,且远离热节。这不就是哪个吗!?# u6 |1 Y" y, s% x

    " U) Z# h- l) w$ Z; C铁型幅砂是个好工艺!
    + ]$ M" E$ j! f0 C
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-28 15:34
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-17 14:28:08 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-8-17 07:57
    8 C+ \- o* J) \* `“已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”
      n% O5 L. h" ^+ }* T) q
    . ?) |/ D' I/ G$ x4 j' L不是无冒口铸造吧,
    % }8 a1 Z: b" R
    嗯嗯,你说的对
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 19:34
  • 签到天数: 3632 天

    连续签到: 32 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-17 18:13:44 | 显示全部楼层
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-17 14:28
    3 @& D6 P2 G6 f' i# Q8 \6 M嗯嗯,你说的对
    : I# z' F! C1 w& N( |
    铸件做过全面的检测和金相观察吗?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-28 15:34
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-18 08:39:19 | 显示全部楼层
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。
    # w! s! }, k  U& b4 w% i       之前实验过程考虑过加冷铁或发热冒口,但是结合实际不是太容易实现,然后采用内部加个大冒口,内浇口同时充当冒口颈,问题同样可以解决,但是为了保证不掰伤铸件本体,内浇口残留量大,不方便后序加工,也放弃了,最后试验了这种工艺,可能从理论上讲不是那么完美,但我认为是增大浇口杯,相当于大冒口补缩,且增大后补缩压力增大,不管怎么说,问题是解决了,或许这就是铁型覆砂工艺的魅力吧。
    - J' ?  \* V' W1 j. i9 W$ k" E; c# R0 k3 F$ Z; R$ w7 c& ?) l

    5 d' Q, A/ a5 ^" r& c# a$ u更正一下浇注温度:1540℃为出炉温度,浇注温度1390-1410℃,笔误。
    改进后浇注系统.jpg
    改进效果.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 19:34
  • 签到天数: 3632 天

    连续签到: 32 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-18 08:49:21 | 显示全部楼层
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-18 08:39
    0 @# F/ H2 a% W! Y! v感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。
    8 \3 l/ d5 I. `; E       之前实验过程考虑过 ...
    4 r6 d  H$ P2 E0 E9 E2 X9 M9 ~3 @
    讨论的是同一个件吗?貌似不是吧,后者感觉没带法兰~
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-28 15:34
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-18 08:51:34 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-8-18 08:492 y1 X3 y1 z; z
    讨论的是同一个件吗?貌似不是吧,后者感觉没带法兰~

    - r# n$ z  y, W2 {2 H7 T* X+ A两边锯了,看法兰热节处的情况了
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-18 09:49:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-18 16:44 编辑
    5 {- F2 i8 t) K9 v4 }
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-18 08:392 Z1 H0 K+ F/ b) x, ]7 [- v" T
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。
    6 G, s  z/ f! j0 B) V. ^, T       之前实验过程考虑过 ...

    % [! g2 T' R/ p: Y" U0 k7 K. b1 O
    & D; c- N7 q5 e- {: m更正一下浇注温度:1540℃为出炉温度,浇注温度1390-1410℃,笔误----这一误,就把可能变为不可能.; z2 F; W" l: q; J8 _, E4 \  m

    ; W' e2 }# G* a9 p% l* v# K$ \, r  N( g9 W% Q4 O
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-18 17:40:54 | 显示全部楼层
    改进后浇注系统.jpg.thumb.jpg 7 `0 b/ m% C/ \- a

    7 L) a4 O! @2 u" j' K6 H5 o( Q" l/ F
    ( J% I% \" [0 D% f7 e有图有真相,
    2 c3 C$ [" J( L( O: j  \分析一下,属于何种冒口,冒口经这样长,还有补缩作用!?
    0 g1 `2 q" X' ?0 B$ S/ w- X
    ; ?, Z6 h6 \: q; Z; v% L* g
    " N/ ]( V: ?8 k: z/ v: k$ c3 y* j" f4 ^) [- q" O9 L
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 19:34
  • 签到天数: 3632 天

    连续签到: 32 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-18 19:21:45 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-8-18 17:40
    5 P2 q6 r- g- l% o9 r( Q0 K有图有真相,
    ' z1 ]- |' F" F4 F/ U分析一下,属于何种冒口,冒口经这样长,还有补缩作用!?- k8 p$ P  ~2 ?

    # a- h# x7 `9 L* m8 u; ?应该属于无冒口工艺,严格意义上讲,这个不能算是冒口,就是一个浇口而已,但在液态时,能对铁水的收缩起到一定的作用,毕竟浇口的过热作用还是比较强的,仅此而已~
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-19 06:29:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-19 07:54 编辑
    3 }5 |) C$ |0 p
    老翻砂匠 发表于 2018-8-18 19:21
    , }# a( O% d: s' n/ f应该属于无冒口工艺,严格意义上讲,这个不能算是冒口,就是一个浇口而已,但在液态时,能对铁水的收缩起 ...

    3 s4 s+ |9 m. B) S$ l) C5 I  Z; z1 w5 m6 ~+ h. D* P9 n& ]
    同意是 顺序凝固 的无冒口工艺!
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-19 06:36:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-19 08:03 编辑 : C# ~$ j8 X& x$ M( Z
    castengineer 发表于 2018-8-18 19:55' O, v1 d% I( E* S5 x
    "铁模覆砂工艺,CE:4.5."; k/ V  d" h" b% |- y% Z& g# F5 m9 h
    “已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”0 o6 A6 k8 Z5 T- R0 D" q
    "更正一下浇注温度:1540℃为出炉 ...

    + d& R* g. l" R+ @
    4 {, f! m% f" T5 V收回前述误判!
    % c& J5 @; b( H8 p/ @0 y
    " F# Q  T5 z) z5 ]同意是 顺序凝固下 的 无冒口工艺!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-19 10:06:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-19 16:00 编辑 - i+ K! u. ^4 H/ y+ Y
    dlee 发表于 2018-8-19 06:36( N$ u& [& Q2 c3 ]4 c+ x( q
    收回前述误判!% Y3 Z* K' \( `& V4 a, {
    % z4 ?/ ^& g$ g* j( S
    同意是 顺序凝固下 的 无冒口工艺!
      x# e& z) |* x7 K3 E

    " |0 X9 [. w, q) `! p6 }! v; K2 H0 v4 A0 z3 ?7 z5 Z
    同意是顺序凝固 的无冒口工艺---贴切.
    0 b# }( e2 V+ o2 `/ x8 z新思路.铸造就要不拘泥于精典..
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2026-1-21 07:54 , Processed in 0.234884 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表