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楼主: 刘成伟_ZjbLb

[求助] 球铁轮毂缩松问题求助

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-15 22:55:23 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-8-13 15:11: g6 A& `, K( O
    最大的,且也是最坏的事是:这些专家根本就没有实践,如果有实践,就不会这样,比如就拿这个件交给这两位 ...
    ) y$ J+ p3 p7 z( g1 T
    我倒是同意这个观点,待到下次开“均衡凝固”培训班的时候,将此案例带去,现场由大师做工艺方案。
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-8-16 08:38:01 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-8-15 22:55. u2 @  O$ A, P1 S% `6 s# H
    我倒是同意这个观点,待到下次开“均衡凝固”培训班的时候,将此案例带去,现场由大师做工艺方案。 ...

    ( \* j% Y1 \8 P这个你还真别说,指不定他们试验能成功。曾经无心插柳试验过跟楼主差不多结构的500-7轮毂,潮模砂无冒口工艺(泥芯用覆膜砂)居然没发现铸件有缺陷,第一次试验结果不大敢相信,再试一次还是一样的结果。试验都是做十几件,也没有进行小批量试,同时担心不稳定所以最总还是不敢执行无冒口工艺
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-16 09:15:23 | 显示全部楼层
    谢谢各位专家的意见,已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题。
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-16 09:30:57 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 09:27$ G1 C- }8 c7 P! E9 |; u
    两个缩松环带.顺序凝固模式可以解决.但浇.冒口去除很困难....
    ; P6 P6 ]7 E0 X" t楼主请提供此件的金相图.! K1 w) P( c) L9 T) L
    均衡凝固不是单用薄 ...

    & u" [. v6 R0 c9 {感觉分段地加一圈冷铁不失为一种好办法!
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-16 09:33:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 09:27
    2 l& S+ d  e9 ]6 O" D两个缩松环带.顺序凝固模式可以解决.但浇.冒口去除很困难....
    : w2 ]) ^6 m+ R楼主请提供此件的金相图." r( l: ~2 }, V: I  E4 q+ N% v
    均衡凝固不是单用薄 ...

    % N* q. W% R! A' z顺序凝固的方式已经试验过,确实可以解决,但是正如你所说,冒口颈残留大,加工是个问题,所以未采用。
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-16 19:08:52 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-8-16 08:38& X, l+ _+ I2 U3 \8 W- R
    这个你还真别说,指不定他们试验能成功。曾经无心插柳试验过跟楼主差不多结构的500-7轮毂,潮模砂无冒口 ...
    0 Y- n( Z8 e# o) P+ B
    我还真的表示怀疑哟,缺陷应该没有被暴露出来而已,按常理讲此件按无冒口做是有问题的!
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-16 19:58:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 19:41
    ( e! y1 w1 O- i- |" n7 d& S  i是的.我遇到一个球铁件.粗加工成品率99%.精加工时废品率95%.3 W1 C& A: a: C8 B. ?
    楼主的件,如按QT450-10成份.其浇注温度如此 ...

    ! j9 r0 r1 J: i* Z; |8 K/ r: ^欢迎楼主能做个分享,毕竟这么多热心的坛友都在关心和关注着呢。( L4 ]) L! D, |" Q
    9 I. R) h& `# L( f
    最后也做到技术求助帖的有始有终!
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-16 23:47:30 | 显示全部楼层
    同意做个分享!
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-17 07:57:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-17 07:58 编辑 # r7 f# u5 V% L- ]
    0 h" ?) d$ d  F" C" {5 q
    “已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”% C  z& |+ H- _4 Q! S+ k- L$ M

    . o, p+ ?' n" ~/ t不是无冒口铸造吧,! `  ^/ ^, L! V! f1 K5 f
    加大的浇口杯----热顶冒口,- I! q8 T) M0 F+ `! k
    内浇口上移----冒口经---顶珠优先,且远离热节。这不就是哪个吗!?
    * F" g! C  c; l& e) b
    7 h* c& h% h' {3 a- R0 B铁型幅砂是个好工艺!1 Z7 Q& W/ f% J8 T
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-17 14:28:08 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-8-17 07:57
    ) L7 G+ `* L, H3 P0 s6 f# S  _- {“已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”
    6 j9 K2 [' z# u" f: j0 L' u0 i) `2 N4 S; _" q, O
    不是无冒口铸造吧,
    0 n0 J, I7 k9 C4 `$ M+ ]$ E6 w/ c
    嗯嗯,你说的对
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    开心
    10 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-17 18:13:44 | 显示全部楼层
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-17 14:280 H4 D& {, n" ~0 p  `# j8 y
    嗯嗯,你说的对
    : Z1 J- ~5 X" Y% ~& \5 d( s. e
    铸件做过全面的检测和金相观察吗?
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    奋斗
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-18 08:39:19 | 显示全部楼层
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。
    7 r4 e! o/ P5 U, h" g8 [; w- x       之前实验过程考虑过加冷铁或发热冒口,但是结合实际不是太容易实现,然后采用内部加个大冒口,内浇口同时充当冒口颈,问题同样可以解决,但是为了保证不掰伤铸件本体,内浇口残留量大,不方便后序加工,也放弃了,最后试验了这种工艺,可能从理论上讲不是那么完美,但我认为是增大浇口杯,相当于大冒口补缩,且增大后补缩压力增大,不管怎么说,问题是解决了,或许这就是铁型覆砂工艺的魅力吧。
    6 ^  t8 b: {5 _, E
    / I/ x: A& J- B% X% N6 P4 k: n% g2 N- z: N& C( j" b- l
    更正一下浇注温度:1540℃为出炉温度,浇注温度1390-1410℃,笔误。
    改进后浇注系统.jpg
    改进效果.jpg
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    开心
    10 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-18 08:49:21 | 显示全部楼层
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-18 08:393 I+ K" J& r- [- x  q9 {  R7 N
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。; \* k8 I, x' W' T$ x
           之前实验过程考虑过 ...
    $ D. D4 @5 \: a, N; s
    讨论的是同一个件吗?貌似不是吧,后者感觉没带法兰~
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-18 08:51:34 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-8-18 08:49
      ^' M8 ]( W2 b. H1 C6 ?讨论的是同一个件吗?貌似不是吧,后者感觉没带法兰~

    : J; x$ r% H/ W" I3 u, D* x% I两边锯了,看法兰热节处的情况了
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-18 09:49:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-18 16:44 编辑
    6 b" c+ P2 ~5 [
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-18 08:399 O+ G* f; p! T6 k6 S
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。7 H, J' E: g/ C4 h
           之前实验过程考虑过 ...

    5 X: r+ g% _# v5 \1 p' u: V# E0 W3 P7 B
    更正一下浇注温度:1540℃为出炉温度,浇注温度1390-1410℃,笔误----这一误,就把可能变为不可能.- ^3 j+ t; ?" s0 W  Y: x$ a

    7 t) Z+ Q! l2 W& L
    / Z0 B3 E0 m  M4 W& h4 `: m
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-18 17:40:54 | 显示全部楼层
    改进后浇注系统.jpg.thumb.jpg
    & {6 d/ N* `& w% {* E
    ' `3 N; t# e, o/ t% x: t6 k3 V8 y  G5 J# K
    有图有真相,0 b: K8 {3 H2 S
    分析一下,属于何种冒口,冒口经这样长,还有补缩作用!?/ O: R6 R/ L: O1 H, I$ h6 ]  O

    & v/ m" P1 A8 Z$ R/ E) A0 x  L& |  j& U1 o2 F. L9 h+ b

    : [. R  h" N3 j6 F9 L
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    10 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-18 19:21:45 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-8-18 17:400 d  }* i0 E$ P
    有图有真相,
    1 A3 p' P6 o+ t分析一下,属于何种冒口,冒口经这样长,还有补缩作用!?" X$ I. u; q7 F( ^$ p' Q' O  U

    8 n2 o" @4 j. q2 g- c应该属于无冒口工艺,严格意义上讲,这个不能算是冒口,就是一个浇口而已,但在液态时,能对铁水的收缩起到一定的作用,毕竟浇口的过热作用还是比较强的,仅此而已~
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-19 06:29:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-19 07:54 编辑
    ! [! B0 J3 O8 A7 t' f
    老翻砂匠 发表于 2018-8-18 19:212 j! q) N! T8 W" l6 o
    应该属于无冒口工艺,严格意义上讲,这个不能算是冒口,就是一个浇口而已,但在液态时,能对铁水的收缩起 ...

    & q5 E6 p: t) B9 P6 z3 q" Y1 f1 O4 `6 Z- d3 H/ }0 r
    同意是 顺序凝固 的无冒口工艺!
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-19 06:36:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-19 08:03 编辑 - E0 D  Z4 Z2 S( Z( y
    castengineer 发表于 2018-8-18 19:55) r4 m% I& O' h3 b! r' i1 S! n
    "铁模覆砂工艺,CE:4.5."2 M- c* S3 l4 x' p' j% J
    “已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”, `" \  |( l$ d2 D* p1 S/ e/ P
    "更正一下浇注温度:1540℃为出炉 ...

    ' p! u8 F. g1 G1 ]% v5 d4 w) ?% N) C: M1 `' J) {, q0 I
    收回前述误判!! N4 I1 U, [- {
    " b" c2 }* @; A9 n; X* y4 l9 g; i5 b
    同意是 顺序凝固下 的 无冒口工艺!
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-19 10:06:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-19 16:00 编辑 * l* p3 _7 ~- ~; l6 R3 N
    dlee 发表于 2018-8-19 06:36
      i5 @. B1 Z2 D4 n收回前述误判!+ u# G/ s6 S1 a5 y4 r

    4 ^, s2 }3 j# ?同意是 顺序凝固下 的 无冒口工艺!
    ! O9 D- f2 n" D( A) K0 F8 N8 M
    ; I) l2 a( U: C6 k8 P/ }6 b3 f8 e
      F/ D9 j! \* O' \# T4 J$ \
    同意是顺序凝固 的无冒口工艺---贴切.
    $ p) }! {" w5 h9 \3 F新思路.铸造就要不拘泥于精典..
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