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楼主: 刘成伟_ZjbLb

[求助] 球铁轮毂缩松问题求助

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-15 22:55:23 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-8-13 15:11" v: q* v& m+ C6 F$ l* {
    最大的,且也是最坏的事是:这些专家根本就没有实践,如果有实践,就不会这样,比如就拿这个件交给这两位 ...

    $ o: f' ~0 f2 l" T3 w5 y9 [我倒是同意这个观点,待到下次开“均衡凝固”培训班的时候,将此案例带去,现场由大师做工艺方案。
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-8-16 08:38:01 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-8-15 22:555 f: W: d) m: D, K5 x
    我倒是同意这个观点,待到下次开“均衡凝固”培训班的时候,将此案例带去,现场由大师做工艺方案。 ...
    ) Z2 Q5 X3 F1 R2 o
    这个你还真别说,指不定他们试验能成功。曾经无心插柳试验过跟楼主差不多结构的500-7轮毂,潮模砂无冒口工艺(泥芯用覆膜砂)居然没发现铸件有缺陷,第一次试验结果不大敢相信,再试一次还是一样的结果。试验都是做十几件,也没有进行小批量试,同时担心不稳定所以最总还是不敢执行无冒口工艺
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-16 09:15:23 | 显示全部楼层
    谢谢各位专家的意见,已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题。
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-16 09:30:57 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 09:278 a0 ]: x% w+ K* R
    两个缩松环带.顺序凝固模式可以解决.但浇.冒口去除很困难....
    / J6 K, G8 m1 [/ }7 g" e, U楼主请提供此件的金相图.
    % t) h0 ]3 g/ R. i" K9 u, R均衡凝固不是单用薄 ...
      P; s6 f' I" Z9 U# U% e1 s$ ]2 Q) I
    感觉分段地加一圈冷铁不失为一种好办法!
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-16 09:33:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 09:27
    / U  M: z% P* X* E两个缩松环带.顺序凝固模式可以解决.但浇.冒口去除很困难....
    6 K( t2 m# T" u! j. M& B3 b% P: k楼主请提供此件的金相图.' q4 U0 n! h# v) a
    均衡凝固不是单用薄 ...

    + e1 P9 a0 {6 @/ d0 X顺序凝固的方式已经试验过,确实可以解决,但是正如你所说,冒口颈残留大,加工是个问题,所以未采用。
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    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-16 19:08:52 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-8-16 08:38
    ( S& k! x3 f0 V* R这个你还真别说,指不定他们试验能成功。曾经无心插柳试验过跟楼主差不多结构的500-7轮毂,潮模砂无冒口 ...
    / A+ A2 H' u5 q
    我还真的表示怀疑哟,缺陷应该没有被暴露出来而已,按常理讲此件按无冒口做是有问题的!
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-16 19:58:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 19:41. {' Z9 |- C0 ]# Q0 ]; B$ ?
    是的.我遇到一个球铁件.粗加工成品率99%.精加工时废品率95%.
    2 s! N8 Z( }) ^  F  s楼主的件,如按QT450-10成份.其浇注温度如此 ...
    ; q$ Y+ p4 i7 R: K; n
    欢迎楼主能做个分享,毕竟这么多热心的坛友都在关心和关注着呢。
    2 ]) J1 o+ [# Y( C
    , k/ _# I- x" v0 O0 Z1 u, v最后也做到技术求助帖的有始有终!
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-16 23:47:30 | 显示全部楼层
    同意做个分享!
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-17 07:57:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-17 07:58 编辑 $ B, r' N5 A' ]% J; @4 u! e

    ; J( U- ~. l/ I. C“已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”
    ) |0 t4 i# P# p& o5 X, q! Z# W: s( G4 I9 `: X
    不是无冒口铸造吧,, \9 [( U& m. b" G8 ^, U
    加大的浇口杯----热顶冒口,
    6 Y  c+ u! V; x1 D/ b. d内浇口上移----冒口经---顶珠优先,且远离热节。这不就是哪个吗!?' ?5 P- B* p( F: w
    + B1 t$ V4 R: F# i; c
    铁型幅砂是个好工艺!( @& ~. x) S6 X4 m( s
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-17 14:28:08 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-8-17 07:57( ^7 m& d( q' }. @6 U( e2 _- k
    “已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”
    * @8 z8 o/ K" X/ `* z, g9 y
    0 l' f( X: K0 i; {4 s不是无冒口铸造吧,
    % ]* r- w! Q; u  b2 i/ c( |
    嗯嗯,你说的对
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-17 18:13:44 | 显示全部楼层
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-17 14:28  B" E( k; x  q, }6 }+ o/ T
    嗯嗯,你说的对

    ) H3 k; N! q" U: i/ I铸件做过全面的检测和金相观察吗?
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-18 08:39:19 | 显示全部楼层
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。6 s. i' @* S' t  {5 c8 t9 P" Y
           之前实验过程考虑过加冷铁或发热冒口,但是结合实际不是太容易实现,然后采用内部加个大冒口,内浇口同时充当冒口颈,问题同样可以解决,但是为了保证不掰伤铸件本体,内浇口残留量大,不方便后序加工,也放弃了,最后试验了这种工艺,可能从理论上讲不是那么完美,但我认为是增大浇口杯,相当于大冒口补缩,且增大后补缩压力增大,不管怎么说,问题是解决了,或许这就是铁型覆砂工艺的魅力吧。
    , u: j: p$ ~7 B# C% L' ?/ ?/ w! ~% K. v+ m! m9 Z6 I
    ; P8 K, u; \. F. o$ \, }
    更正一下浇注温度:1540℃为出炉温度,浇注温度1390-1410℃,笔误。
    改进后浇注系统.jpg
    改进效果.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-18 08:49:21 | 显示全部楼层
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-18 08:399 ]3 e; l' e& H4 _: ^
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。
    8 e6 W- F" V# M# j+ _/ [       之前实验过程考虑过 ...

    ! I" R1 X5 I" @2 b4 y讨论的是同一个件吗?貌似不是吧,后者感觉没带法兰~
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-18 08:51:34 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-8-18 08:498 r& `) [0 j/ l
    讨论的是同一个件吗?貌似不是吧,后者感觉没带法兰~
    1 X# e1 a+ O" e  d3 e2 S  f
    两边锯了,看法兰热节处的情况了
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-18 09:49:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-18 16:44 编辑 9 W$ V5 [7 @" v
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-18 08:39; ]$ D) r/ f0 W, G
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。' B* k% i$ j3 P! g0 `
           之前实验过程考虑过 ...
    / ?- t8 |) [! Q* a) N; W3 D

    7 W0 i% Q; W) O% W0 e, b0 T! E: n更正一下浇注温度:1540℃为出炉温度,浇注温度1390-1410℃,笔误----这一误,就把可能变为不可能.3 V. z- H* q0 p7 @9 Q% J6 n! o# A7 F
    4 S& T& K0 X, w! R: S

    ! p4 Y% B' ?% y1 Y+ s
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-18 17:40:54 | 显示全部楼层
    改进后浇注系统.jpg.thumb.jpg 2 @/ h" n' a* M. J: s2 A

    9 U* t$ y* e7 T' M5 I- O3 p5 \: J$ Q% R9 T+ X; A8 C' Q
    有图有真相,
    2 O" F+ Z/ G5 G分析一下,属于何种冒口,冒口经这样长,还有补缩作用!?
      b/ Y( c5 C  U7 n, |   g' X- C  p. g% [

    - }% u1 k1 a0 @9 U4 l' S6 L9 G3 n
    " V# e" l6 k) N: o* D
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-18 19:21:45 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-8-18 17:40
    # d5 X! [. x5 O2 {/ ~有图有真相,  D: f. n* W9 G/ y! I, J0 u# ?7 U; k
    分析一下,属于何种冒口,冒口经这样长,还有补缩作用!?8 y$ t& ~+ R: @7 @! Z

    - t: B7 C) `# c9 F应该属于无冒口工艺,严格意义上讲,这个不能算是冒口,就是一个浇口而已,但在液态时,能对铁水的收缩起到一定的作用,毕竟浇口的过热作用还是比较强的,仅此而已~
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-19 06:29:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-19 07:54 编辑 5 o+ z8 ^; M' U1 Q: }3 O
    老翻砂匠 发表于 2018-8-18 19:21, b2 e  l' F# X" V$ h  o
    应该属于无冒口工艺,严格意义上讲,这个不能算是冒口,就是一个浇口而已,但在液态时,能对铁水的收缩起 ...

    4 L& G  Y2 T! }% }1 ?3 j
    : I* N  {$ |; z  w1 V* O; i同意是 顺序凝固 的无冒口工艺!
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    难过
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-19 06:36:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-19 08:03 编辑 : e  ?( Y1 U1 X* V) U
    castengineer 发表于 2018-8-18 19:55
    3 T9 i5 W5 V! j6 r& t/ I8 Z"铁模覆砂工艺,CE:4.5."! ?. c7 Z& _4 j/ ?9 l
    “已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”
    6 r: N( a+ b# k, A2 f" S! R$ U"更正一下浇注温度:1540℃为出炉 ...
    ' E: ]/ d; p# f% n5 F0 i
    * A' v# h7 A& ~! m% }! [7 U
    收回前述误判!# m( j! p3 q0 H- i( k
    0 X5 t% h' Z# {! w
    同意是 顺序凝固下 的 无冒口工艺!
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-19 10:06:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-19 16:00 编辑 8 {( y8 `, t0 w( {3 Y- |
    dlee 发表于 2018-8-19 06:36
    1 W3 G$ z4 H2 M) p1 e# j: g+ P7 i收回前述误判!
    / l% k. I4 N5 `5 a; Z9 P' S6 h0 `' g: u; j2 Y- A3 z0 S, j
    同意是 顺序凝固下 的 无冒口工艺!

    ; Q/ `, d) Z0 x& ]
    3 E) [; k7 G1 Y9 Y+ f2 W+ m& J
    : w( ~3 j3 r/ _/ a同意是顺序凝固 的无冒口工艺---贴切.
    ; W& _# z4 e0 i2 |( _- d新思路.铸造就要不拘泥于精典..
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