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楼主: 误上贼船

[求助] 薄壁件球铁生产求助

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-21 20:48:34 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-11-21 21:24 编辑
    4 d/ O, u$ R+ h$ A" x% P& E* e5 b$ E8 Y7 A9 \) N5 Q
    3毫米壁厚球数要620/mm2个.6毫米厚要球数400/mm2,才能保证无白口.在通常的球铁生产中的习惯球化.孕育工艺是达不到这个效果的.
    ) i2 A, J9 H: [) k5 k& S尽管大师几年前,也呼吁"为实现提高球墨铸铁的球数而奋斗",本"论坛泰斗"也跟着摇旗呐喊.: o1 ?2 g# X. y" y* b( u6 {
    大师他只不过是道听途说这个结果.这个结果是30年前的实验结果.他却不了解达到这个结果的工艺过程.更不了解要达到这个结果.现场熔.铸工艺如何控制.是在纸上谈兵.没有现实指导意义.
    ' t/ q/ O& O& f$ C5 o$ Y3 a& ~; Z1 M4毫米壁厚也需要球数550/mm2.
    9 J: p+ i8 K/ J3 Z3 P3 ~4 ?" C9 E
    截图00.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-21 21:26:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-11-21 21:35 编辑 7 N% ?4 m5 i, A1 |" N3 ]  H

    - m9 G1 E$ h4 d9 K) v' f达到这个结果有几种模式.都要更改常规工艺.5 j( p# u1 @" b+ h" G
    ( d5 F4 D( f" t, y- a/ u7 H7 N4 E
    发厚.薄部位的金相图片上来。

    点评

    还是看看金相图片比较好  发表于 2018-11-21 23:35
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    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-11-21 23:36:29 | 显示全部楼层
    个人认为,碳当量还是不够,这样的小件,碳当量尽管大!
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    2025-5-23 08:40
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-11-22 07:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
    1.使用废钢本身含合金元素相对比生铁多,2.什么方式造型,型硬度,水份。3.浇注温度,时间。注意包子的冷激。
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-22 09:29:25 | 显示全部楼层
    提高原汤的碳当量试试看

    点评

    可以试试.  发表于 2018-11-22 20:40
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-22 20:40:29 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-11-21 23:36
    ' n) I! m. M* g: q2 {& f% l( A个人认为,碳当量还是不够,这样的小件,碳当量尽管大!
    9 x; y% m5 @$ W4 |
    思路的方向可鉴.
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-22 20:47:44 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-11-22 20:409 o, f4 y5 P) F' B4 Q5 K9 |8 s
    思路的方向可鉴.
    4 {  r2 f/ f1 [2 E; d
    类似的小球铁件,我的碳做到了4.0%,凝固很快,根本就没有产业石墨漂浮的空间!
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-22 20:49:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-11-22 21:40 编辑
    9 L& b& ?- y- A+ M7 U! n1 c
    铸造小狗 发表于 2018-11-22 20:47
    ( v( r, Y+ `( v8 b类似的小球铁件,我的碳做到了4.0%,凝固很快,根本就没有产业石墨漂浮的空间! ...
    0 N" Z1 q4 `; t# F3 X  ^1 l: q5 P
    ' H; y; p; p0 Y1 n: l
    对的. 碳高硅低.  正常碳高硅..正常碳.硅,不同冷速....都是获得多球数的途径.但与其相对应的熔化.球化,孕育工艺都要调整.这在正常批量实际生产中都是瓶颈.做试验可以.但又如何的推广应用.都是约束条件......  b( p0 a3 T. q. |: D. X, g$ z+ X
    口号喊不得...
    . @/ ?" D0 W1 Q3 o
    9 D4 Q- E3 |' v7 e1 I所以说,这种工艺性调整,不能广范应用到类标准的生产工艺中去.只不过是有局限性应用.
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-22 21:10:18 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-11-22 20:49
    / [8 j& l: Y: W对的.碳高硅低....
    : ]  g. Q. x8 ?: V% d) |这是一种方法....所以说,这种工艺性调整,不能广范应用到类标准的生产工艺中去.只不过 ...

      R; }8 C/ q- v$ X+ U对于球铁的极端件一一特簿与特厚大、壁厚特悬殊,必须要自己摸索与总结,像楼主这样的件,干嘛要这么高的球化剂用量?意图?做特殊件千万不能照抄书本,更不能听一些所谓的专家的话,然后也不加分析地照搬!
    1 }" ?$ v) |) u& g日本久保田的农机件,我最少的球化剂只用到0.8%,连日方的都不相信,实地看了,亲自检测了,最后不得不改了他们对我方的作业书,铸造的很多环节必须紧扣实际,脱离了实际,一切都是空谈!
    " H: m7 N" H# m% I3 m在泰国的两年,接触国外的专家比较多,虽然高精尖的不如中国的专家,但最起码的一点,他们不骗人,不会忽悠人!不会的绝对不乱说,不像中国的专家!
    : B- [$ }) H: T& L$ F, w本论坛,我最敬佩的只有老董工和老翻砂师。
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    奋斗
    2023-7-24 08:08
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-11-22 22:18:08 | 显示全部楼层
    @误上误贼船  有个例子你们参考一下:早期我有一个产品也是球铁500-7薄壁小件,我们的工程师按照老外的要求做了样品就是出现白口倾向,并易脆。后来我与我们工程师商量并与老外沟通降低一个等级配料成450,结果就顺利解决了问题。
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    昨天 11:11
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-11-22 23:38:17 | 显示全部楼层
    小狗讲的绝对有一定的道理,可以作为参考!. _! E8 ?3 g; Z9 o7 v

    ; N4 e' O* z4 L30楼讲的,也同样可作为参考!
    7 A& e$ X+ _1 Y5 ~2 p6 H3 s) @4 o& M; t
    这个帖子不错,讨论的很热烈~
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    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-11-23 11:56:12 | 显示全部楼层
    henrysong6514 发表于 2018-11-22 22:18
    ( ?1 P5 z6 Q  e* k+ g+ O@误上误贼船  有个例子你们参考一下:早期我有一个产品也是球铁500-7薄壁小件,我们的工程师按照老外的要求 ...
    , Y5 ^% S$ ]+ r. t. f% H# x5 X
    说的很对,看来又是一个高手!
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    奋斗
    2022-11-7 16:48
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-11-23 16:08:01 | 显示全部楼层
    请问,薄壁处白口,厚壁处缩孔,这一包浇注的都是这样吗?有没有分包首和包尾浇注的,有没有分别看看温度高时浇注的是什么状态,温度低时是什么状态,另外你是转包浇注,出铁到浇注完成大概多长时间。
    / n1 u4 v0 f( A另外普通球铁450-10,对薄壁件,碳当量一般比较高,温度低于1380,铁水质量状态还好吗?
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    奋斗
    2022-11-7 16:48
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-11-23 16:09:36 | 显示全部楼层
    这是我的个人的想法,建议看看过程中的一些操作细节,有不对的地方,还请大家指正。
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    2018-2-28 21:15
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-11-25 11:25:22 | 显示全部楼层
    马啸伟 发表于 2018-11-23 16:08
    1 {# p, L+ i; d/ M! V# n3 X请问,薄壁处白口,厚壁处缩孔,这一包浇注的都是这样吗?有没有分包首和包尾浇注的,有没有分别看看温度高 ...
      a: p  }6 C8 @
        我们取了首包跟尾包的,都有缩孔,目前是百分百缩,还没见到不缩的,温度高的 低的都有试过,碳高的低的也有试过,碳高到都出石墨轻微开花了还缩
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    2018-2-28 21:15
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-11-25 11:27:33 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-11-21 23:36
    # C9 M1 ]$ X; ?, X7 d个人认为,碳当量还是不够,这样的小件,碳当量尽管大!

    " W: P1 t* Q! X1 e) A  我提碳当量,都出现微量的石墨开花了还缩
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    2018-2-28 21:15
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-11-25 11:30:06 | 显示全部楼层
    908767132 发表于 2018-11-22 07:38
    ) k/ J: Y& [  |, f4 B0 }8 a3 `4 i" c1.使用废钢本身含合金元素相对比生铁多,2.什么方式造型,型硬度,水份。3.浇注温度,时间。注意包子的冷激 ...
      S8 \& [5 ]. @
      垂直线造型,砂型硬度70多,型砂水分3.5%左右,浇注温度1420、1380都试过,一样的缩,每大包浇注时间10小于十分钟,每箱浇注时间10秒,每箱铸件重7.5公斤,连浇冒口重11公斤,我把内浇道稍微改大了一点,每箱浇注7秒还是缩
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    2018-2-28 21:15
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-11-25 11:34:29 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-11-22 21:109 o) R# ]2 p$ |$ i7 N, d, @
    对于球铁的极端件一一特簿与特厚大、壁厚特悬殊,必须要自己摸索与总结,像楼主这样的件,干嘛要这么高的 ...
    , s% Y( Y3 I0 E  C, i5 E
       赞同您的观点,铸造这东西所有的数据、方案都是相对的不是绝对的,我也是听取不同意见打开我的思路而已,还是要与实际相结合,我碰到过我们的模具拿去给别人用,一模一样的造型线,我用的时候2%的废品率,他们用50%废品率,怎么调整都没用,硬是把模具改了才做成功。
  • TA的每日心情

    2018-2-28 21:15
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     楼主| 发表于 2018-11-25 11:36:48 | 显示全部楼层
    henrysong6514 发表于 2018-11-22 22:18/ g6 `5 t+ f3 V; M" z8 y) M
    @误上误贼船  有个例子你们参考一下:早期我有一个产品也是球铁500-7薄壁小件,我们的工程师按照老外的要求 ...

    1 z* A/ S; [$ Y  F; U1 i/ G/ p    我做450跟500从来都是用一个配料,只是孕育量跟终硅含量有点差异,能不能具体说说这两种牌号怎么区别配料?我们不用生铁的。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-25 13:29:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-11-25 13:36 编辑
    ) G( ^/ j# S$ B
    误上贼船 发表于 2018-11-25 11:34
    " A% L5 d. }- r赞同您的观点,铸造这东西所有的数据、方案都是相对的不是绝对的,我也是听取不同意见打开我的思路而 ...
    8 P! T' ~  t7 t- K; h0 ]

    % e: j$ F6 m6 v% r1 m+ m球化剂1.1%,一次孕育0.8%,倒包孕育0.2%试过,0.4%试过,浇注温度1360~1410℃----+ S/ m, H3 W4 g

    & V5 M& o6 d8 K, m我这里有三种.对于壁厚3.6.9毫米厚试样.无白口的试验典范工艺.但都不适合正常的工厂牌号球铁的制做.- ?* k# t+ g9 `. {2 f; K8 |% c

    : w) W8 l8 s8 X$ E给你一个建议.还用你现在的铁水,锰降到0.1.
    5 b  M$ o4 R8 H1:球化剂0.9-1.0%; r8 A9 f  o8 Y( ]
    2:一次孕育0.6%.倒包孕育0.2% 正常粒度.7 Q* p- ^" J  s0 H
    3:小包包内孕育0.2% (粒度要细一点,2-3mm,格外筛一点)
    $ I) Z6 o2 r& J) H试一下.9 S; I% `# a2 i4 f- i/ D+ D: i

    ) {8 ^6 n0 T# R6 s5 \* q+ w+ w+ x4 m9 u6 T" O看一下,有无改善.如有,再探讨.
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