纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


楼主: 误上贼船

[求助] 薄壁件球铁生产求助

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-21 20:48:34 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-11-21 21:24 编辑 . I! s: Y! F$ F/ f: ?; {
    4 l4 p- A& Y9 O, G
    3毫米壁厚球数要620/mm2个.6毫米厚要球数400/mm2,才能保证无白口.在通常的球铁生产中的习惯球化.孕育工艺是达不到这个效果的.3 P" z3 r' y# Z! w2 s
    尽管大师几年前,也呼吁"为实现提高球墨铸铁的球数而奋斗",本"论坛泰斗"也跟着摇旗呐喊.7 S- S2 S2 ^8 U8 ]  Q; s
    大师他只不过是道听途说这个结果.这个结果是30年前的实验结果.他却不了解达到这个结果的工艺过程.更不了解要达到这个结果.现场熔.铸工艺如何控制.是在纸上谈兵.没有现实指导意义.  K$ B; ?' u4 A/ }0 l, E' e
    4毫米壁厚也需要球数550/mm2.2 \( k3 W, q, n

    0 s* o5 r7 B4 D# ~
    截图00.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-21 21:26:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-11-21 21:35 编辑 % A" U! g4 Q9 S9 i
    . ~. @8 z6 l7 W4 y7 P
    达到这个结果有几种模式.都要更改常规工艺.6 W  Z: E- w! H! |
    7 T" L+ r- E) Z4 a4 }: \6 `
    发厚.薄部位的金相图片上来。

    点评

    还是看看金相图片比较好  发表于 2018-11-21 23:35
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-1 00:00
  • 签到天数: 311 天

    连续签到: 3 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-11-21 23:36:29 | 显示全部楼层
    个人认为,碳当量还是不够,这样的小件,碳当量尽管大!
  • TA的每日心情
    开心
    2025-5-23 08:40
  • 签到天数: 435 天

    连续签到: 4 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-11-22 07:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
    1.使用废钢本身含合金元素相对比生铁多,2.什么方式造型,型硬度,水份。3.浇注温度,时间。注意包子的冷激。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-22 09:29:25 | 显示全部楼层
    提高原汤的碳当量试试看

    点评

    可以试试.  发表于 2018-11-22 20:40
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-22 20:40:29 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-11-21 23:36
    8 @8 M* V9 [9 ~  D) B个人认为,碳当量还是不够,这样的小件,碳当量尽管大!
    9 W9 F5 g, y! k! i- j7 n# `
    思路的方向可鉴.
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-22 20:47:44 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-11-22 20:40
    4 U0 R% [% T- j  S2 P思路的方向可鉴.
    % U4 u8 M- d( j( R
    类似的小球铁件,我的碳做到了4.0%,凝固很快,根本就没有产业石墨漂浮的空间!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-22 20:49:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-11-22 21:40 编辑 / e+ G; Z9 ^5 V% h
    铸造小狗 发表于 2018-11-22 20:473 `" M; O2 W. W) ]/ K, F
    类似的小球铁件,我的碳做到了4.0%,凝固很快,根本就没有产业石墨漂浮的空间! ...

    0 }7 g3 D) U7 N7 y% u$ k0 b6 A4 e  r* B! E2 c( J" u1 ?/ X
    对的. 碳高硅低.  正常碳高硅..正常碳.硅,不同冷速....都是获得多球数的途径.但与其相对应的熔化.球化,孕育工艺都要调整.这在正常批量实际生产中都是瓶颈.做试验可以.但又如何的推广应用.都是约束条件......
    8 ?2 B# }9 H3 |. d口号喊不得...
    % ^* [+ U# S2 J( b8 v' P9 Q! z% f9 i8 _# A9 J
    所以说,这种工艺性调整,不能广范应用到类标准的生产工艺中去.只不过是有局限性应用.
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-22 21:10:18 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-11-22 20:49
    " O' p8 l& n' ?  d; l9 M对的.碳高硅低....
    7 ~9 @6 s- D! R4 |/ t这是一种方法....所以说,这种工艺性调整,不能广范应用到类标准的生产工艺中去.只不过 ...

    ; K) n5 t1 {  K1 P( k. a& F- l  B1 W2 {3 [对于球铁的极端件一一特簿与特厚大、壁厚特悬殊,必须要自己摸索与总结,像楼主这样的件,干嘛要这么高的球化剂用量?意图?做特殊件千万不能照抄书本,更不能听一些所谓的专家的话,然后也不加分析地照搬!7 H+ W: y# j; h2 |
    日本久保田的农机件,我最少的球化剂只用到0.8%,连日方的都不相信,实地看了,亲自检测了,最后不得不改了他们对我方的作业书,铸造的很多环节必须紧扣实际,脱离了实际,一切都是空谈!; ~8 ?% `( ?8 c( ^, `* N- `4 F0 J
    在泰国的两年,接触国外的专家比较多,虽然高精尖的不如中国的专家,但最起码的一点,他们不骗人,不会忽悠人!不会的绝对不乱说,不像中国的专家!+ O& {: P. R* G! d: e
    本论坛,我最敬佩的只有老董工和老翻砂师。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-7-24 08:08
  • 签到天数: 318 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-11-22 22:18:08 | 显示全部楼层
    @误上误贼船  有个例子你们参考一下:早期我有一个产品也是球铁500-7薄壁小件,我们的工程师按照老外的要求做了样品就是出现白口倾向,并易脆。后来我与我们工程师商量并与老外沟通降低一个等级配料成450,结果就顺利解决了问题。
  • TA的每日心情
    开心
    11 小时前
  • 签到天数: 3588 天

    连续签到: 35 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-11-22 23:38:17 | 显示全部楼层
    小狗讲的绝对有一定的道理,可以作为参考!
    ; i+ H8 X1 p6 k0 m3 A9 A9 U  r6 G  i, }+ [' }* @* j' E2 R4 m
    30楼讲的,也同样可作为参考!  C$ R% \2 E% A, Y* G% e
    " ]( ^7 i, {6 P" R
    这个帖子不错,讨论的很热烈~
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-1 00:00
  • 签到天数: 311 天

    连续签到: 3 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-11-23 11:56:12 | 显示全部楼层
    henrysong6514 发表于 2018-11-22 22:18  q, I4 j; f( E4 d2 R
    @误上误贼船  有个例子你们参考一下:早期我有一个产品也是球铁500-7薄壁小件,我们的工程师按照老外的要求 ...

    4 p" n, v6 |& ]3 H/ X: Q说的很对,看来又是一个高手!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
  • 签到天数: 229 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-11-23 16:08:01 | 显示全部楼层
    请问,薄壁处白口,厚壁处缩孔,这一包浇注的都是这样吗?有没有分包首和包尾浇注的,有没有分别看看温度高时浇注的是什么状态,温度低时是什么状态,另外你是转包浇注,出铁到浇注完成大概多长时间。
    / |8 |1 {4 b$ T+ p( y9 g另外普通球铁450-10,对薄壁件,碳当量一般比较高,温度低于1380,铁水质量状态还好吗?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
  • 签到天数: 229 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-11-23 16:09:36 | 显示全部楼层
    这是我的个人的想法,建议看看过程中的一些操作细节,有不对的地方,还请大家指正。
  • TA的每日心情

    2018-2-28 21:15
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-11-25 11:25:22 | 显示全部楼层
    马啸伟 发表于 2018-11-23 16:08" `3 U  S+ O- K6 {+ Z0 L1 B  K
    请问,薄壁处白口,厚壁处缩孔,这一包浇注的都是这样吗?有没有分包首和包尾浇注的,有没有分别看看温度高 ...
    / I+ u1 O/ a- T6 _0 K
        我们取了首包跟尾包的,都有缩孔,目前是百分百缩,还没见到不缩的,温度高的 低的都有试过,碳高的低的也有试过,碳高到都出石墨轻微开花了还缩
  • TA的每日心情

    2018-2-28 21:15
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-11-25 11:27:33 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-11-21 23:36, x7 S5 d( [1 m: @7 X
    个人认为,碳当量还是不够,这样的小件,碳当量尽管大!
    / q5 l: ~' ?6 {/ x8 r& ?' {
      我提碳当量,都出现微量的石墨开花了还缩
  • TA的每日心情

    2018-2-28 21:15
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-11-25 11:30:06 | 显示全部楼层
    908767132 发表于 2018-11-22 07:38  \& I; i1 N+ a2 K* j
    1.使用废钢本身含合金元素相对比生铁多,2.什么方式造型,型硬度,水份。3.浇注温度,时间。注意包子的冷激 ...

    ; h" f3 `5 j1 p# @3 v  垂直线造型,砂型硬度70多,型砂水分3.5%左右,浇注温度1420、1380都试过,一样的缩,每大包浇注时间10小于十分钟,每箱浇注时间10秒,每箱铸件重7.5公斤,连浇冒口重11公斤,我把内浇道稍微改大了一点,每箱浇注7秒还是缩
  • TA的每日心情

    2018-2-28 21:15
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-11-25 11:34:29 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-11-22 21:107 E: k, B3 E; a! S- J$ L( W# {  R6 D8 ^
    对于球铁的极端件一一特簿与特厚大、壁厚特悬殊,必须要自己摸索与总结,像楼主这样的件,干嘛要这么高的 ...

    ! [: ?5 t, d/ g0 G1 P   赞同您的观点,铸造这东西所有的数据、方案都是相对的不是绝对的,我也是听取不同意见打开我的思路而已,还是要与实际相结合,我碰到过我们的模具拿去给别人用,一模一样的造型线,我用的时候2%的废品率,他们用50%废品率,怎么调整都没用,硬是把模具改了才做成功。
  • TA的每日心情

    2018-2-28 21:15
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-11-25 11:36:48 | 显示全部楼层
    henrysong6514 发表于 2018-11-22 22:18
    + _( ~  i& r! Y$ a3 n* b' ~8 X% p( W@误上误贼船  有个例子你们参考一下:早期我有一个产品也是球铁500-7薄壁小件,我们的工程师按照老外的要求 ...
    + L' q9 T4 }2 q( R( q& G3 i
        我做450跟500从来都是用一个配料,只是孕育量跟终硅含量有点差异,能不能具体说说这两种牌号怎么区别配料?我们不用生铁的。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-25 13:29:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-11-25 13:36 编辑
    . H) ]7 D8 f1 ?5 S* m
    误上贼船 发表于 2018-11-25 11:349 D5 P& L# ]$ m. g) w# {
    赞同您的观点,铸造这东西所有的数据、方案都是相对的不是绝对的,我也是听取不同意见打开我的思路而 ...
    8 w2 q2 f' i: I" ?
    , ~: h0 S6 R, r, g% o+ J& o2 S
    球化剂1.1%,一次孕育0.8%,倒包孕育0.2%试过,0.4%试过,浇注温度1360~1410℃----
    6 c' I. q" j+ Y8 ^) r
    $ n% f8 z2 F" ^, m; e# q我这里有三种.对于壁厚3.6.9毫米厚试样.无白口的试验典范工艺.但都不适合正常的工厂牌号球铁的制做.( O; L) Y6 W& ]6 i* G6 U4 x* i

    $ b/ m* M7 ~. ]" l4 ^9 d给你一个建议.还用你现在的铁水,锰降到0.1.! k: @6 |$ ]( V5 |
    1:球化剂0.9-1.0%7 P4 b7 m: S7 E
    2:一次孕育0.6%.倒包孕育0.2% 正常粒度.
    * u! P. y5 T" P# e; \* y2 y2 B3 `3:小包包内孕育0.2% (粒度要细一点,2-3mm,格外筛一点)
      }4 ~, l# w) q- k7 ?试一下.$ U& Q9 ~. ?$ u; r) F5 x  `
    $ u5 k. F5 D7 h9 R* g4 x
    看一下,有无改善.如有,再探讨.
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-5 11:31 , Processed in 0.160507 second(s), 28 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表