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楼主: 砂里淘金

[求助] 厚大球铁件上表面气孔

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  • TA的每日心情
    开心
    19 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-9-17 23:55:36 | 显示全部楼层
    qwsx 发表于 2019-9-16 17:33( E( d( _' ~% \1 |1 {5 b7 o
    不知道又试了没有。

    8 L+ ^- g4 c% `5 e9 M+ U& k( s坐等楼主再次试的结果~

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-18 09:06:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 action 于 2019-9-18 09:13 编辑 % f! f6 t$ E; X- @1 q- D

    & ~3 [, j* t# d1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低
    4 K$ u9 h' \4 y8 D+ S" K" [. q2、出气面积偏小
    0 T% ?% Y( w  j, g2 Q; Y" A( i3 b3、你这个件的工艺出品率太低了,有很大的优化空间
    , s, D, m9 ?, l; D4、这么多浇道进铁,浇注时间应该不会有50s
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-9-20 06:57:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2019-9-20 07:04 编辑 ' w  j) H9 ^& x) Z* D) A# B& k- ^
    ' j5 A( S$ @5 `; @5 R
    没人提铁水啊!
    # S- g% q* E4 I4 e" t  H
    6 h3 _& n. y) Y6 s# _砂方面 是主因!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 15:15:20 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2019-9-20 06:57
    0 e" X0 m& m  l  e( H  t1 d没人提铁水啊!
    . H+ K, V: ]; P9 R2 p: w$ Q; E' `: m/ B; f7 L3 C
    砂方面 是主因!
    7 f; e" S" F1 m5 i1 g/ B* C
    分析问题的结构不一样,这个时候就必须要有总工出来!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
    把零件图纸和工艺图发上来。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是渣致缺陷。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-9-20 16:35:36 | 显示全部楼层
    应该是发起量大引起的吧
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 20:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
    如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种...
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:03:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 砂里淘金 于 2019-9-22 14:50 编辑 ' g- {& ^1 u4 X; J, ]1 J
    ! Q5 e8 I/ |0 Z1 n& z
    试了两件,造型时均在上箱扎较多的盲出气。7 z, [, l5 E9 V! u! l1 b
    1件是头天打外模并上酒精涂料,点燃烘干,另一件是头天打外模,第二天早上上酒精涂料并点燃烘干,
    / `& s. Y: K! o6 z% x% z8 f两件都是第二天下午都是一起浇注,浇注温度1390℃,前者浇注55S没有气孔,后者浇注50s局部有轻微气孔.
    - O/ U& c8 M/ |; }但是两件铸件在热冒口顶部都有气孔
    微信图片_20190922144949.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:08:09 | 显示全部楼层
    maohongyu 发表于 2019-9-17 13:35
    " z. ~" A4 N, [' _2 ]也许是涂料的原因,换圣泉的或者福士科等大品牌的涂料试试。或许砂子含水量过高。200厚的铸件浇注温度有点 ...

    , x/ ~: n! N+ Q, ?目前是圣泉的FQ507醇基涂料
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:32:49 | 显示全部楼层
    action 发表于 2019-9-18 09:06
    3 o% i7 l/ v# X! w' u1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低
    8 C" x6 A7 ]4 S. E6 J' {2、 ...
    5 l+ l* R0 l2 n/ B8 {5 O
    之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,
    8 c% Y1 r7 c% _- W后来将浇注系统加大,浇注时间都控制在30S以内,但是浇注来的铸件都有气孔
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 14:53:59 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-20 20:23
    - H' q, v  W2 N+ L& {; Q如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种... ...

    2 V' c! C, h' A( S0 t2 E+ V铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-22 19:38:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-9-22 20:14 编辑 $ \8 u$ A; r. N
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 14:53' t0 M% v/ ?$ y$ W7 V2 m% ~
    铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有
    ( K4 g" H) n- A2 [
    & O; g) r* Q6 v5 ?6 F! b
    1:按图改一下。所有溢流包最好与上箱顶部等径平齐。与大气连通。
    " F: l- @/ H& D' O  A' A2:根据缺陷的类型。1390有点低。1420度浇注为好、根据你的叙述,35-40秒浇完为好。' k) C4 y9 B& C* e2 g# s
    供参考。应当有所改善。。
    截图01.jpg
    截图00.jpg
    截图02.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-24 15:39:18 | 显示全部楼层
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 13:32
    + n& g& }1 m$ B9 r之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,
    # m$ l7 l' ]9 v/ f% z* f后来将浇注系 ...
    : l1 l( Y( O: S. M, C7 Z( I
    横浇道应该设置在盖箱,这样渣才能一定程度留在浇注系统内
    ) R, n' T, e6 j' j( v4 F& ^$ s% n从冒口缩凹情况来看,你这几个冒口完全可以取消,降低浇注温度至1350±10℃,缩松可以配合冷铁进行消除
    7 u5 g( r4 m% Z0 }; ^测一下型砂微粉含量,我估计你们的型砂状况处于病态,如果粉尘含量不高于0.5%,可将树脂加入量降至1.0%,固化剂加入量降至40%- s; u3 |  ^7 P7 L+ y. D
    浇注时间不稳定的因素要找出,是不是浇口杯底部直径时大时小
    3 j2 j  ?  d* D/ T# K6 ^顶面增加几个扁出气,涂刷后烘干
    1 G9 L7 G* B) z/ X. L可将三维图发来帮你进行模拟并优化一下
    5 e( _( [! s1 q: t
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