纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


12
返回列表 发新帖
楼主: 砂里淘金

[求助] 厚大球铁件上表面气孔

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 20:46
  • 签到天数: 3082 天

    连续签到: 23 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-9-17 23:55:36 | 显示全部楼层
    qwsx 发表于 2019-9-16 17:33. A0 `# M8 c+ C1 r6 K8 {
    不知道又试了没有。

    7 D) N( K% R+ X- t$ b3 l, M, g- i5 W坐等楼主再次试的结果~

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-18 09:06:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 action 于 2019-9-18 09:13 编辑 & T4 H# p% l- m. e, h1 y$ P
    1 q: a+ s+ O8 d$ H
    1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低
    2 \# g9 t+ |; c2 G2 L2、出气面积偏小
    ! [; o4 d8 @1 `' @' v* m6 w3、你这个件的工艺出品率太低了,有很大的优化空间2 X" i% Z8 u4 w" S; ~
    4、这么多浇道进铁,浇注时间应该不会有50s
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-9-20 06:57:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2019-9-20 07:04 编辑 2 S# x$ m/ K% u6 V1 ^: J
    6 f6 p# G4 z1 u+ \% d5 s
    没人提铁水啊!
    ( }2 ~; D. J0 X# `( V9 ~
    ( e2 k7 v: u' G2 n* [( f+ O7 u砂方面 是主因!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 15:15:20 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2019-9-20 06:57
    : e2 B) k. K+ ~$ W# Z. K4 K4 N没人提铁水啊!
    ( K6 |4 w, g% q: V& h% P0 V4 k4 C$ t: G! c- Z& D6 b* `
    砂方面 是主因!
    5 S, S. G  s5 A; m( ~
    分析问题的结构不一样,这个时候就必须要有总工出来!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
    把零件图纸和工艺图发上来。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是渣致缺陷。
  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-22 21:06
  • 签到天数: 460 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-9-20 16:35:36 | 显示全部楼层
    应该是发起量大引起的吧
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 20:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
    如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种...
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
  • 签到天数: 49 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:03:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 砂里淘金 于 2019-9-22 14:50 编辑
    6 \$ y5 M% S. |% T( e( z! L4 w$ B6 G: }- o. K" \% M
    试了两件,造型时均在上箱扎较多的盲出气。. A8 ]: z, z' n( L1 V5 _- h; B9 U
    1件是头天打外模并上酒精涂料,点燃烘干,另一件是头天打外模,第二天早上上酒精涂料并点燃烘干,/ Y) n" O+ R' F
    两件都是第二天下午都是一起浇注,浇注温度1390℃,前者浇注55S没有气孔,后者浇注50s局部有轻微气孔.4 x, u1 K3 q* c+ u
    但是两件铸件在热冒口顶部都有气孔
    微信图片_20190922144949.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
  • 签到天数: 49 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:08:09 | 显示全部楼层
    maohongyu 发表于 2019-9-17 13:35' |9 y; L, V$ w+ e
    也许是涂料的原因,换圣泉的或者福士科等大品牌的涂料试试。或许砂子含水量过高。200厚的铸件浇注温度有点 ...
    - T* e* A& D( o8 k( X" N
    目前是圣泉的FQ507醇基涂料
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
  • 签到天数: 49 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:32:49 | 显示全部楼层
    action 发表于 2019-9-18 09:06
    9 {0 O- f. V& B  l# x) _! p) N% l1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低
    5 p8 c) D0 t- F+ G: H2 L  L% q2、 ...
    ' s+ K9 d1 t0 M1 M; O0 Z9 i% S
    之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,0 k2 O5 D" r4 [& B: k% A: c3 g- E  q
    后来将浇注系统加大,浇注时间都控制在30S以内,但是浇注来的铸件都有气孔
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
  • 签到天数: 49 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 14:53:59 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-20 20:23- j+ ^: z2 \0 e- E- t/ R
    如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种... ...
    1 t7 k5 g% u# s9 I% \9 u
    铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-22 19:38:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-9-22 20:14 编辑
    * F& U  U5 V  n5 h4 |; }& I4 `
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 14:53, {* G, V1 y0 n; d& R: J
    铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有

    5 h0 d/ l5 z; G$ [
    5 k" O8 p: b2 e1 f1:按图改一下。所有溢流包最好与上箱顶部等径平齐。与大气连通。
    " R. [# D$ Y3 ^5 i3 B" q1 ^4 J2:根据缺陷的类型。1390有点低。1420度浇注为好、根据你的叙述,35-40秒浇完为好。/ D, p1 A0 x; p$ a6 u$ b
    供参考。应当有所改善。。
    截图01.jpg
    截图00.jpg
    截图02.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-24 15:39:18 | 显示全部楼层
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 13:32
    . k' K- i1 r/ N* O% U2 W之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,
    ! G: L; m% g8 ?8 ?" }5 e$ c- E" J后来将浇注系 ...
    ; }( W7 [3 O5 J% e1 e" _
    横浇道应该设置在盖箱,这样渣才能一定程度留在浇注系统内4 g+ d) M% \4 i2 T5 c- f% \
    从冒口缩凹情况来看,你这几个冒口完全可以取消,降低浇注温度至1350±10℃,缩松可以配合冷铁进行消除
    $ o) @% l' B) V1 I测一下型砂微粉含量,我估计你们的型砂状况处于病态,如果粉尘含量不高于0.5%,可将树脂加入量降至1.0%,固化剂加入量降至40%  e9 t6 e* H/ B, s
    浇注时间不稳定的因素要找出,是不是浇口杯底部直径时大时小0 c+ @3 g6 r1 Y2 p+ v
    顶面增加几个扁出气,涂刷后烘干
    6 c. }' {7 X3 |% s可将三维图发来帮你进行模拟并优化一下
    5 M7 m1 M5 h/ v  _& R) ^
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-6-8 00:40 , Processed in 0.167692 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表