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楼主: 砂里淘金

[求助] 厚大球铁件上表面气孔

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  • TA的每日心情
    开心
    昨天 00:43
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-9-17 23:55:36 | 显示全部楼层
    qwsx 发表于 2019-9-16 17:33
    : K! j, n3 H, R. D9 g* K, Q不知道又试了没有。

    " j# o7 n; w+ l! O坐等楼主再次试的结果~

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-18 09:06:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 action 于 2019-9-18 09:13 编辑 : w' U- A: b. T+ T; y2 Z
    : u3 H& x1 l, }) Q% x: D
    1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低& K3 s+ Z5 B. b- }# m& J& g9 |4 A
    2、出气面积偏小3 a8 j1 {) T  ?7 t- T) ?# j6 B2 x
    3、你这个件的工艺出品率太低了,有很大的优化空间
    ' J7 Z' [7 S1 [/ p- C4、这么多浇道进铁,浇注时间应该不会有50s
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-9-20 06:57:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2019-9-20 07:04 编辑
    ! E9 T: l; l; o* B
    6 o1 z9 D. d( e* R% t没人提铁水啊!
    7 |: S7 G2 |! I2 a; ^) ?
    7 j; M2 X% P, g砂方面 是主因!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 15:15:20 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2019-9-20 06:57
      x6 G5 u1 f- o2 N1 l没人提铁水啊!
    9 A* U4 `: q9 W8 }3 q8 T: O, @5 e
    ) h, K9 k" c; H6 \% T1 U6 R1 V6 z砂方面 是主因!
    ) {) ^3 T/ _' A
    分析问题的结构不一样,这个时候就必须要有总工出来!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
    把零件图纸和工艺图发上来。
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是渣致缺陷。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-9-20 16:35:36 | 显示全部楼层
    应该是发起量大引起的吧
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 20:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
    如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种...
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    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:03:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 砂里淘金 于 2019-9-22 14:50 编辑 6 }  ^# Q4 P5 x- k5 q# V
    3 T" V5 Q* s5 F* _, H' w0 B
    试了两件,造型时均在上箱扎较多的盲出气。& T8 n/ I; @# @
    1件是头天打外模并上酒精涂料,点燃烘干,另一件是头天打外模,第二天早上上酒精涂料并点燃烘干,
    * Z3 \; O  ?; \! R6 _6 l& L# ]两件都是第二天下午都是一起浇注,浇注温度1390℃,前者浇注55S没有气孔,后者浇注50s局部有轻微气孔.
    3 o6 b( G! y6 I( e* B2 p, R但是两件铸件在热冒口顶部都有气孔
    微信图片_20190922144949.jpg
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    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:08:09 | 显示全部楼层
    maohongyu 发表于 2019-9-17 13:35- L  o# g/ U$ v' o
    也许是涂料的原因,换圣泉的或者福士科等大品牌的涂料试试。或许砂子含水量过高。200厚的铸件浇注温度有点 ...

    " }* ~0 J0 T0 K  L$ `. T, j: \9 f目前是圣泉的FQ507醇基涂料
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    奋斗
    2018-3-16 12:17
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     楼主| 发表于 2019-9-22 13:32:49 | 显示全部楼层
    action 发表于 2019-9-18 09:06
    8 Y& I: r% ?9 w6 b2 I1 c5 s1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低, t$ b5 h9 E$ d/ ^$ Z
    2、 ...
    # ~7 ?9 _. M0 b8 E6 u, U
    之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,8 y" n9 A' X; b) b2 \
    后来将浇注系统加大,浇注时间都控制在30S以内,但是浇注来的铸件都有气孔
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    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 14:53:59 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-20 20:239 |: J- d" ~# a
    如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种... ...

    9 O( [% n# \+ v0 A# j$ V铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    发表于 2019-9-22 19:38:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-9-22 20:14 编辑 ! H# u* E2 R! X2 Q9 e% T
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 14:531 B" c0 S3 {( h# Y; X$ x
    铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有
    5 g( N1 {! V2 B8 C& k% Z  |! S

    7 @+ q) E* B4 B8 I, z" `1:按图改一下。所有溢流包最好与上箱顶部等径平齐。与大气连通。
    % c' ^# l* M# ^$ p; b0 ^2:根据缺陷的类型。1390有点低。1420度浇注为好、根据你的叙述,35-40秒浇完为好。$ C  P0 \1 j) f  s4 }- _3 T
    供参考。应当有所改善。。
    截图01.jpg
    截图00.jpg
    截图02.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-24 15:39:18 | 显示全部楼层
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 13:32
    7 r5 }& ]9 D6 f- \之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,2 g+ m" Q; J7 a% c
    后来将浇注系 ...
    9 T& R8 c. u9 v4 K6 M" U
    横浇道应该设置在盖箱,这样渣才能一定程度留在浇注系统内
    2 u) u6 U5 u8 Z$ K+ c. k4 ^) ?从冒口缩凹情况来看,你这几个冒口完全可以取消,降低浇注温度至1350±10℃,缩松可以配合冷铁进行消除
    - H2 |! c1 K9 H6 h" F9 O& e测一下型砂微粉含量,我估计你们的型砂状况处于病态,如果粉尘含量不高于0.5%,可将树脂加入量降至1.0%,固化剂加入量降至40%( `' B% m. ]" E0 m7 f
    浇注时间不稳定的因素要找出,是不是浇口杯底部直径时大时小# e4 G: W; o2 W9 }; r- e
    顶面增加几个扁出气,涂刷后烘干
    3 f$ [6 x3 U5 y" B3 L) H, V" I可将三维图发来帮你进行模拟并优化一下
    1 r9 v% V* Y2 {& {4 b4 J4 Y
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