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楼主: 富康铸造

[求助] 铸件缩孔如何解决?

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     楼主| 发表于 2019-10-27 12:38:48 | 显示全部楼层
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    发表于 2019-10-27 14:05:39 | 显示全部楼层
    内浇口太长,中间的再粗,也难有补缩作用
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-10-27 15:27:16 | 显示全部楼层
    1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。6 Y0 |. N0 M/ a" n- }4 \$ y
    2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;
    . V$ ]8 J/ j8 \1 d' ]3:直浇道与横浇道交叉位置体积加大,形成内冒口,补缩
    ! [. \7 x7 `. ]( d9 H4:砂铸缩孔位置可设置外冷铁;6 {" y1 D3 z$ W& @% T; p0 i  v( m7 G
    5:引入铸件的横浇道可调整为锥形封闭式,增加充型补缩压力。
    * Q! v9 W$ `9 n& Y
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-27 15:46:31 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-27 15:27, W6 A4 O; M8 B* f" L- r/ K
    1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。
    & o$ r! k' ]2 s$ T2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;( O! d3 A: [1 `  j7 P% m
    3:直浇道与横浇道交叉 ...

    % V: \: _$ o7 I$ I# t我也认为,工艺必须要改!
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     楼主| 发表于 2019-10-27 16:34:39 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-27 15:27 . V8 h7 B4 W! j3 {$ e! |1 f
    1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。
    3 @; q( }& @/ [# F7 V2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;
    6 z# b/ \" J8 ?" s# f- O: m7 h- B3:直浇道与横浇道交叉 ...

    7 g% k( b, Y2 _5 f" m5 M现在碳当量是4.66' J8 R: f! x8 R) y% W, V
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     楼主| 发表于 2019-10-27 16:39:02 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-27 16:33
    6 T% a( j7 w8 s0 {更改如图。

    * ]: K2 N  J$ A( O) H% l我把模具水口加宽了点!. R0 b$ N  V7 l1 T
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-27 18:47:47 | 显示全部楼层
    关键要解决液态时凝固前的补缩通道畅通的问题!
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    发表于 2019-10-27 21:57:31 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-27 08:57
    / X: Y2 K: U1 P+ ]: _打算把浇口系统修改下,自动线做排气不好做,而且成分实验成本太高....想着修改浇口系统最为直接 ...
    ' h( R  f& R* v: Y7 \$ C
    个人认为水平线排气应该不难,你用圆锥棒固定在模具上即可啊?
    - V- d4 A" f2 c8 [是自动化水平线?还是开式造型线?
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     楼主| 发表于 2019-10-28 13:04:47 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2019-10-27 14:05
    0 S" P4 ?* s0 W$ r$ S7 x5 I内浇口太长,中间的再粗,也难有补缩作用

    . h) m7 O- }5 L$ M$ `$ d那您的意见是?
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     楼主| 发表于 2019-10-28 13:06:03 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-10-27 21:572 D" r1 g& X5 @6 L+ s# I! P
    个人认为水平线排气应该不难,你用圆锥棒固定在模具上即可啊?
    . C" U  |. O3 H9 f是自动化水平线?还是开式造型线? ...

    9 q( q1 a6 p# W8 o5 A自动化水平线
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     楼主| 发表于 2019-10-28 13:10:06 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-27 15:27
    , l( l) @/ T7 |+ j3 M. o1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。& d2 V0 y; k7 ]- D; h. `% r  _
    2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;# }; m6 [* o- K2 H2 S1 X9 z
    3:直浇道与横浇道交叉 ...
    ; h5 F- z2 T7 ?# P) W' w
    温度调高调低?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-28 14:45:14 | 显示全部楼层
    其实我想说改产品结构,但是改结构的阻力太大(涉及到相关装配产品也要做修改,产品设计者觉得我的设计没问题,还有产品变更要走流程,耗时耗力),估计大部分人都会放弃这条路,但是不要把这条路堵死了。) X( b" R4 a% Z4 Z5 J
    改工艺增加液态补缩:1.要有液态补缩的源头;2.液态补缩通道要畅通;
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    发表于 2019-10-28 21:38:24 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-28 13:10 + v9 V/ G5 G  q1 [5 D$ w) b/ O% [
    温度调高调低?

    + d; }7 H# g: i& ~+ t' G0 k得做实验验证,高了低了都不好,需要实际验证4 c6 U, j% a) j: F# E' @
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     楼主| 发表于 2019-10-30 15:38:19 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-28 21:38  I' L0 ^. z  H( E9 H# L/ X
    得做实验验证,高了低了都不好,需要实际验证
    % z$ e5 j  o- ]3 N' Y- w1 E$ z6 \2 P
    已经做了,增加碳当量 ,减少浇口,并且把水口往热节地方加宽了,效果不好,唯一是高温浇筑的产品会好点
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     楼主| 发表于 2019-10-30 15:42:59 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-10-27 21:57
    " r* B, N5 m% W) ^3 t个人认为水平线排气应该不难,你用圆锥棒固定在模具上即可啊?
    & G9 }+ N' ~  [  ?/ y8 P是自动化水平线?还是开式造型线? ...
    2 f) ?6 O. A! H9 q
    没办法了,这是最后的方法了,要不就得动浇注系统了
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     楼主| 发表于 2019-10-31 09:44:18 来自手机 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-10-27 15:46$ U8 q& f) n; L7 g" E# l
    我也认为,工艺必须要改!

    + m/ B! S0 O. D) X肯定要的,在热节上面加个锥形体,看看能不能起到补缩作用。您看行不行
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    发表于 2019-10-31 15:47:39 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-31 09:44
    / s/ Z3 D$ p, ?! g8 T# S肯定要的,在热节上面加个锥形体,看看能不能起到补缩作用。您看行不行 ...

    : |2 H- S. Q. t- q2 ~7 j千万不能再增加原有热节的厚度!
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     楼主| 发表于 2019-11-2 20:44:20 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-10-31 15:47
    7 M: m  Y2 ~. V8 M2 U' }千万不能再增加原有热节的厚度!

    * O1 f' K% r$ s0 J想了想,会增加打磨难度,还是在内弧加补缩试试
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     楼主| 发表于 2019-11-2 20:45:04 | 显示全部楼层
    hugoboss590 发表于 2019-10-28 14:45
    ' F. z3 j' y0 ~: l2 z其实我想说改产品结构,但是改结构的阻力太大(涉及到相关装配产品也要做修改,产品设计者觉得我的设计没问 ...

    9 y! q. g5 S: J: q1 G. l% S修改浇注系统,在内弧加了个补缩冒口试试
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    castengineer 发表于 2019-10-26 23:12) y' O  X, p. E/ T% j' L! D  q
    均衡凝固不适合你的件。
    ! v. x# Q4 Q% _% h& H% [; I0 k, {) e
    准备试试在内弧加补缩冒口,但这么做成本就高了.....
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