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楼主: 富康铸造

[求助] 铸件缩孔如何解决?

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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-10-27 12:38:48 | 显示全部楼层
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-10-27 14:05:39 | 显示全部楼层
    内浇口太长,中间的再粗,也难有补缩作用
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-10-27 15:27:16 | 显示全部楼层
    1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。
    1 k2 u% ^; W! o2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;
    # m) h5 x7 N( i3:直浇道与横浇道交叉位置体积加大,形成内冒口,补缩
    1 t4 I8 U/ K+ Q9 z  D4:砂铸缩孔位置可设置外冷铁;
    / b7 j9 S' n$ k( `2 l# |! m5:引入铸件的横浇道可调整为锥形封闭式,增加充型补缩压力。
    2 d; s9 x5 g( D% _% w
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-27 15:46:31 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-27 15:27/ J/ F4 c6 R& o5 x8 i2 T& [
    1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。3 f3 Z  S: K5 f. F' L+ Y
    2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;
    % x, j6 \) p1 c# |: U, J$ \. g3:直浇道与横浇道交叉 ...

    , N+ y4 O+ R$ P+ s1 l我也认为,工艺必须要改!
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     楼主| 发表于 2019-10-27 16:34:39 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-27 15:27 : Z3 c/ ~" B+ T  r2 x
    1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。
    & W0 }0 B- K5 H6 U$ u! J2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;% c0 f; i5 w9 F7 ?% i. P8 U
    3:直浇道与横浇道交叉 ...
    & ?' y- V" s' m- @8 \* A
    现在碳当量是4.66
    0 B) L! L" q8 s! X% ]
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     楼主| 发表于 2019-10-27 16:39:02 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-27 16:33 : B! X" c! i4 x" S+ J
    更改如图。

    $ h8 N- e3 \1 J1 ?& [我把模具水口加宽了点!! P3 W5 i) }! Z- h& B
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-27 18:47:47 | 显示全部楼层
    关键要解决液态时凝固前的补缩通道畅通的问题!
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-10-27 21:57:31 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-27 08:57
    ! s8 H7 ~5 M  L0 v9 h打算把浇口系统修改下,自动线做排气不好做,而且成分实验成本太高....想着修改浇口系统最为直接 ...

    8 \/ F% w5 e( @& E: S8 W个人认为水平线排气应该不难,你用圆锥棒固定在模具上即可啊?
    + H: H' y2 J+ L5 C9 E0 s是自动化水平线?还是开式造型线?
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     楼主| 发表于 2019-10-28 13:04:47 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2019-10-27 14:05
    " V+ ~# @: [6 [, f( Z" a内浇口太长,中间的再粗,也难有补缩作用

    3 B) _! r5 S4 d- W( M1 U# `- u' f7 i那您的意见是?
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     楼主| 发表于 2019-10-28 13:06:03 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-10-27 21:57
    + F) S- A5 |  u$ s个人认为水平线排气应该不难,你用圆锥棒固定在模具上即可啊?
    0 j! l+ J$ n0 ?! `2 l) {( b2 A是自动化水平线?还是开式造型线? ...
    9 D/ u) Z/ h2 }5 E5 u
    自动化水平线
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     楼主| 发表于 2019-10-28 13:10:06 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-27 15:27
    ; {/ o; @' Z' X7 u9 W: b1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。- d$ ?: Q+ \2 b
    2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;$ N. P3 B6 L6 {% ]
    3:直浇道与横浇道交叉 ...
    $ O/ l, {2 F( t5 I+ K! f
    温度调高调低?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-28 14:45:14 | 显示全部楼层
    其实我想说改产品结构,但是改结构的阻力太大(涉及到相关装配产品也要做修改,产品设计者觉得我的设计没问题,还有产品变更要走流程,耗时耗力),估计大部分人都会放弃这条路,但是不要把这条路堵死了。( p; b& k0 ~! t6 ~- k, W
    改工艺增加液态补缩:1.要有液态补缩的源头;2.液态补缩通道要畅通;
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    发表于 2019-10-28 21:38:24 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-28 13:10
    " ^, d1 M0 m8 V$ Q3 A温度调高调低?
    " j- t7 h. I4 U+ [* K6 a5 B
    得做实验验证,高了低了都不好,需要实际验证( t+ L- R/ j) I: e/ S
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     楼主| 发表于 2019-10-30 15:38:19 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-28 21:38) x% Q1 l; D5 F
    得做实验验证,高了低了都不好,需要实际验证
    + b; M$ c( G; E% d/ w3 p
    已经做了,增加碳当量 ,减少浇口,并且把水口往热节地方加宽了,效果不好,唯一是高温浇筑的产品会好点
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     楼主| 发表于 2019-10-30 15:42:59 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-10-27 21:57; z9 X+ ]8 i9 n/ R7 q
    个人认为水平线排气应该不难,你用圆锥棒固定在模具上即可啊?
    ( @6 z- e  Z% ]" e7 q是自动化水平线?还是开式造型线? ...
    6 C* A( i  y; T6 [0 C
    没办法了,这是最后的方法了,要不就得动浇注系统了
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     楼主| 发表于 2019-10-31 09:44:18 来自手机 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-10-27 15:46
    . U2 }1 D& B* T3 U我也认为,工艺必须要改!
    " |9 `" q( m8 g+ m, V$ j8 t& K6 S
    肯定要的,在热节上面加个锥形体,看看能不能起到补缩作用。您看行不行
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    富康铸造 发表于 2019-10-31 09:44) b" w+ i! u# Y
    肯定要的,在热节上面加个锥形体,看看能不能起到补缩作用。您看行不行 ...
      w9 F- c. J0 s! q4 T: o
    千万不能再增加原有热节的厚度!
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     楼主| 发表于 2019-11-2 20:44:20 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-10-31 15:47
    # P6 _& D/ o- ^- i千万不能再增加原有热节的厚度!

    4 H0 R5 o, j% C8 n, y0 `  k5 o想了想,会增加打磨难度,还是在内弧加补缩试试
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     楼主| 发表于 2019-11-2 20:45:04 | 显示全部楼层
    hugoboss590 发表于 2019-10-28 14:45  k  T$ Y$ x/ h. c; C
    其实我想说改产品结构,但是改结构的阻力太大(涉及到相关装配产品也要做修改,产品设计者觉得我的设计没问 ...
    * w& y8 p2 Y' j- \7 ]6 V4 @2 Z
    修改浇注系统,在内弧加了个补缩冒口试试
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     楼主| 发表于 2019-11-2 20:46:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 23:125 ]  v8 Z. h$ _( O" M: ^0 C
    均衡凝固不适合你的件。
    6 v* j- d- U( b# A% n2 R
    准备试试在内弧加补缩冒口,但这么做成本就高了.....
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