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楼主: 四方通行aaa

[交流] 关于床身上平面缺陷解决方法与硬度提高的求助

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-3-28 15:37:35 | 显示全部楼层

    0 d/ |" T$ }; K( d6 n6 Q! z浇注时间越长,大平面掉砂越严重,工艺设计是第一位的,没有浇注时间浇注系统等等,就下结论有点不明智8 @# L  F6 D- W- Q+ l' z
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 16:32:58 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2020-3-28 15:37
    , L! z! ?. C& J' W( X4 ?! C3 m浇注时间越长,大平面掉砂越严重,工艺设计是第一位的,没有浇注时间浇注系统等等,就下结论有点不明智
    2 d; G! ]8 k* f" _8 l! j, P( E2 T/ f ...
    7 G8 @) \5 h3 V- t& }( |2 V/ K
    但是,这个缺陷应该与掉砂无关,对于潮模砂而言,大平面主要是防止夹砂缺陷~
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-28 16:43:24 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-3-28 16:320 F9 _6 K( h- m, x" u) [' L' j
    但是,这个缺陷应该与掉砂无关,对于潮模砂而言,大平面主要是防止夹砂缺陷~ ...

    ) o( o" S/ `: w$ P# _老板,是树脂砂造型
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-3-28 16:49:33 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-3-28 16:32 4 p( J3 |' d; O' i" L& O
    但是,这个缺陷应该与掉砂无关,对于潮模砂而言,大平面主要是防止夹砂缺陷~ ...

    5 T0 t* S! S, P! l2 j! K4 h那个明显就是砂气孔,怎么说没关系呢,潮模砂强度更低,难道我眼花啦+ ~! D0 j5 q+ o

    点评

    应该说是我眼花了  发表于 2020-3-28 17:37
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    2021-2-6 14:17
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:16:07 | 显示全部楼层
    缺陷图及部分造型
    缺陷图.png
    缺陷图2.png
    缺陷图3.png
    缺陷图4.png

    下箱浇铸系统

    下箱浇铸系统

    中箱浇铸系统

    中箱浇铸系统
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:23:24 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-3-26 23:29* x( W8 u% k( z' O6 I, T0 ^7 Z; u
    原则同意!根据图片以及楼主的叙述,应该是气孔,加强排气,另外,这浇注温度1400°C能确定吗? ...

    , o0 H. C+ }7 T) r9 G0 T是的,首件确定为1400摄氏度,第二件浇铸时温度在1380左右。我曾跟了1个月的浇铸,时间基本在1分20秒左右。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-28 17:25:07 | 显示全部楼层
    图2渣的倾向多,也有气的因素
      X& q9 V- C0 k# Q. c& i图4气多一些
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:25:09 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2020-3-28 15:37
      \; _$ T+ |# |# z- @2 d  r浇注时间越长,大平面掉砂越严重,工艺设计是第一位的,没有浇注时间浇注系统等等,就下结论有点不明智5 D7 N7 M' }- E; w! R: a: V
    ...
    7 N6 T- E* m+ `' E
    时间基本在1分20秒左右,造型部分图我已发
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:27:37 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2020-3-27 06:178 Y2 O# m3 |9 ]4 _  P
    浇注时间肯定不少于4分钟吧,直径30的管子浇这么多水,搞笑的事情

    $ N* n6 ^$ R, e3 w- j3 b不好意思,没描述清楚,浇铸时间为1m20s左右
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:34:58 | 显示全部楼层
    其实我也觉得看着就不对,但是师傅改的,相比以前的楔形冒口,缺陷有所减少,但还是没有根治,虽然师傅没说,但我认为是不是浇铸完,气体从出气孔排除,造成气孔沙粒脱落,加大平面本来排气不畅,造成渣与气的集合?3 H+ t4 F6 c! K. J7 A5 a  x
    以上,个人看法,最重要的还是想多听下各位师傅的意见。学习学习

    上排气系统

    上排气系统
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:36:57 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-3-26 19:46
    8 O  R) W5 O. N/ o; k, {5 d看上去你这个不像缩,感觉排气方面有更大问题。
    . g5 W# v& L, U# Q最高点处的排气以及整体排气看不出。2 |5 S3 f) J6 W1 u0 c" W! V( K
    有刚开箱出来的铸件照 ...
    0 f" ]% c4 _& p% o/ o
    排气,加多加少,都没解决~~
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:38:15 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-3-27 08:146 q3 C0 A  @+ q8 ~5 q! u
    把浇冒系统也拍上来。如保密就算了。

    8 S- o/ [8 r' A8 ]9 r% B师傅,发上来了部分~~
    9 b0 C6 ?+ \1 o( D5 E还请多指点下,我学习学习
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:39:33 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2020-3-27 09:55) B) f6 \! ~' I1 U9 s) a
    看看工艺吧,估计还是与溢流口的设置问题!
    ) n; S) Q" ~# q$ \) q9 C
    的确没有溢流,,,但怎么加比较合适呢?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 17:39:44 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:34
    : |- V# d( t9 Z2 }( \' {  C其实我也觉得看着就不对,但是师傅改的,相比以前的楔形冒口,缺陷有所减少,但还是没有根治,虽然师傅没说 ...

    * U' g4 d) V: F6 G注意排气,做好溢流,再试试看~
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:45:03 | 显示全部楼层
    maohongyu 发表于 2020-3-27 11:17( W4 Q6 J# k. S" G5 J0 x
    楼主银丰的?这个床身很眼熟。导轨没加冷铁么?上面气孔芯子做好排气吧。 ...
    , o9 I4 c$ d: K
    尝试着加过冷铁,但效果不好,导轨面还是容易缺陷,最后加冷铁实验取消了
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     楼主| 发表于 2020-3-28 17:54:28 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2020-3-27 11:304 {' e$ l4 E9 W3 ]; C
    不知道是出于什么考虑,S比较低,不了解情况,不做评价. a$ \# M: t6 E" z4 z) D9 j
    大比例废钢,可以考虑用点碳化硅。
    5 S1 P; l: [' a5 B) W& a* k孕育剂是怎么分 ...

    0 G1 k" }3 ]  P- ]5 ~' ~" o加硫方案还在实验中,对硬度提升方面很不稳定,我主要归因为原材料的成分、炉工操作、成分配比不稳定,加硫降锰实验中,最成功的一次,大件导轨平均硬度达到211HB,但奇怪的是,相同成分,在下一次实验中又回到170附近,小件我原推测会在180,结果几次实验下来,导轨硬度反而降了不少~~
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    发表于 2020-3-28 18:03:07 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:54
    ' B- M+ a8 l9 T/ W0 L1 H" U加硫方案还在实验中,对硬度提升方面很不稳定,我主要归因为原材料的成分、炉工操作、成分配比不稳定,加 ...
    * W6 ^8 _0 z8 Q
    关于调整成分,个人认为,必须结合金相观察,看看是否有过冷组织,再决定S的问题,毕竟,你的含锰量不低~
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-3-28 19:55:21 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:38$ S- c0 o: d4 j4 U9 w- f5 j. v; J
    师傅,发上来了部分~~) k% ?) j( m1 Q; A( \7 |/ P
    还请多指点下,我学习学习
    6 q8 ]/ T! f) y$ K( B2 ~$ M

    . R2 V& {* }8 i, |浇注系统问题大,渣的滤过性能大,加过滤单元了么?基本渣致缺陷据多。
    截图00.jpg
    截图01.jpg
    截图02.jpg
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    发表于 2020-3-28 21:01:46 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-3-28 19:55  ?* S' x6 n( i. S4 [
    浇注系统问题大,渣的滤过性能大,加过滤单元了么?基本渣致缺陷据多。 ...

    2 b! }5 U% J! c9 P! e1 O: e. Z1 k感觉还是冷脏水导致!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 23:16:10 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:54 + B$ T3 p4 f6 G; s2 k$ l
    加硫方案还在实验中,对硬度提升方面很不稳定,我主要归因为原材料的成分、炉工操作、成分配比不稳定,加 ...
    ; A* }6 X( u" x
    说明你现场的变量太多了
    * T: J4 _9 W9 T
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