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楼主: 加油平

[交流] 壁厚8mm的铸件为什么发气量这么大

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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-5-22 17:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
    这种窜皮件,单靠铸件上可以布置的排气口,是排不急树脂砂芯的瞬发气体的,楼主如有兴趣,按19楼的方法做几箱,看一下趋向 ,因为这个模具已经陷入了误区,模具的改动要慎之又慎。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-5-22 21:17:16 | 显示全部楼层
    芯子需要像董工的建议一样到黄褐色使用,那样芯子的发气量最低,而且不影响强度。( z. c( w9 e9 a
    另外外型是什么砂?粘土砂么?透气性如何?
    7 Z  p& P. O- ]  Y! p浇注系统方面估计不好改动吧?改模具有难度,方便的话按上面的建议改成背靠背比较好
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    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-5-23 16:00:47 | 显示全部楼层
    建议使用树脂砂芯,倾斜浇注,再查查你们的型砂发气量合格吗" B! `% v6 Y8 j6 q" b. Z$ u, w& X
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     楼主| 发表于 2020-5-23 17:38:18 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-5-22 17:40
      |# s4 }' r0 {2 U0 b) G8 s这种窜皮件,单靠铸件上可以布置的排气口,是排不急树脂砂芯的瞬发气体的,楼主如有兴趣,按19楼的方法做几 ...
    * O! W$ y; ?% R  A# z2 c
    这个是外模用粘土砂做的,也是气跑不出来。需要大改一下,这个件有没有可能做一模一件平做竖浇这个方式解决这个气孔问题!& [0 R* B* A' w, X8 l0 Y
    173816gjulvqbqj48hr38i.jpg ! V& w8 k) J) b, Z- N+ s
    173817fnq290spvqvsyt7v.jpg " W0 m+ p8 W4 U2 D
    173817w7909j09ulhy378h.jpg ( D. o+ R+ n5 M6 k* p
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-5-23 18:01:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Mr.Sun 于 2020-5-23 18:03 编辑 ; f& k1 h' o; s& v0 b

    9 V6 e9 J. a2 T0 v) R* ?估计,大改背靠背放有点难了,还是从芯子发气量控制下,增加芯子烧结时间,使用发气量小的树脂砂,另外增加排气道,多扎点孔,如果是造型机,就增加偏排气片。
    6 N4 r1 [3 ?7 ]0 |& z8 T. t型砂调整下提高点透气性。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-5-23 18:49:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-5-23 19:13 编辑 $ \/ U- B" a  O$ \/ k! i7 D
    加油平 发表于 2020-5-23 17:38
    $ y& E6 ?( |  p4 L8 P这个是外模用粘土砂做的,也是气跑不出来。需要大改一下,这个件有没有可能做一模一件平做竖浇这个方式解 ...
    ; J9 `# D3 A' ~5 {
    7 _3 w5 E4 T" D, |
    一:平做立浇。看图- B, T1 _1 M0 J( [6 y
    二:平做立浇也得动模板。背靠背做。
    7 }5 T6 k- ]/ h, I三:前面谈过,这是个包芯窜皮件,单靠你件上的有可能放置排气孔的有限几个位置。很难排出芯的瞬发气体
    , \* f! |' ]) u# \( x. p7 ^
    2 M$ H- N7 R* K* p0 b; b/ i# J这个件不适合平做立浇。
    截图03.jpg
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    发表于 2020-5-23 19:15:39 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-5-23 19:20 编辑
    - ~5 ^. ]+ s' E
    加油平 发表于 2020-5-23 17:38# E  b0 D4 i" M& G4 Q" p+ G
    这个是外模用粘土砂做的,也是气跑不出来。需要大改一下,这个件有没有可能做一模一件平做竖浇这个方式解 ...

    9 Y- N) T8 B% x6 X. M8 A) a5 y( I5 ^7 J! u; s0 ?; m
    把这个件喷砂后。满屏发上来。
    5 O' Z$ u" {$ x& @0 V6 D发图纸上来。不保密吧。
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     楼主| 发表于 2020-5-24 12:42:54 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-5-23 19:15
    + ^; \& T. ]' I4 F; X5 q9 ~把这个件喷砂后。满屏发上来。
    : v5 T0 |6 C3 S: W/ Z* ]# U4 |发图纸上来。不保密吧。

    * Q3 ^7 Q+ q' P7 m5 s1 w& j大动修改思路:1.一模一件,粘土砂造型2.上下模颠倒(要试一下粘土砂是否能吊得住)。3浇口还是从外侧进。哪里需要补充和注意的地方

    8 ]# p. Y3 E5 j: c3 [                               
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    0 M* y; c) m5 f9 }
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-5-24 13:31:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-5-24 13:32 编辑
    * ]3 j9 H! H+ ^* y! j
    加油平 发表于 2020-5-24 12:424 c1 |8 Q+ [+ I( ~( g
    大动修改思路:1.一模一件,粘土砂造型2.上下模颠倒(要试一下粘土砂是否能吊得住)。3浇口还是从外侧进 ...

    / U' D3 M' O8 V9 J$ C- k/ ?& {$ q2 G3 ~' s
    试一下。浇完后。无论件效果如何。一定喷砂后把件带浇口图片发上来。
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    发表于 2020-5-24 14:25:34 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-5-23 18:49
    , ], r/ e$ E& a1 F3 a. X一:平做立浇。看图
    , e/ O% B. K* |3 y: Y二:平做立浇也得动模板。背靠背做。# C1 G% o9 X' g/ i
    三:前面谈过,这是个包芯窜皮件,单靠你件上的 ...
    ; G! n3 B3 d+ \% Z, P, }$ z
    我觉得立浇方案不能解决问题,加上立浇金属液速度大,过滤片要当心,很容易冲碎
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-5-24 16:00:45 | 显示全部楼层
    想办法让芯子中间变空,或者后组芯以使芯子中空。另外芯头要长,以便于排气,必要时用明芯头(芯头暴露在砂箱外)。
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    慵懒
    2025-10-25 16:17
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-5-24 16:22:28 | 显示全部楼层
    我们有个产品也是下芯的,气孔问题一直很厉害,后来改成倒空的那种芯子就OK了,建议楼主能将芯子倒空的话改成倒空的,不能改的话将芯子放在烘烤炉里进行烘烤芯子至咖啡色
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-5-25 01:04:28 | 显示全部楼层
    我说个另类一点的思路,芯子未必好掏空了,那就换个方法,加空心的芯骨进去,排气有保障了! v7 r$ ^% M% y7 A2 ^( N1 N
    如果固化时间不好改变,那就考虑用之前进行烘烤一下4 Q- M  q, X9 G
    来自苹果客户端来自苹果客户端
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-5-25 05:51:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2020-5-25 06:01 编辑
    7 M) a0 E8 n- U. V' B% E" U* W! w! z# Y7 G) K
    也感觉最小截面积是否小料!?# y) ?* J/ G6 C* f- J2 ~$ {/ k' r
    不知最小截面积是直浇口还是网处?. ?# [% @/ p: r  _

    0 M; u! z  d, J7 W换砂子!?
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    2023-6-11 21:28
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-5-27 11:16:24 | 显示全部楼层
    芯子中加排气线
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    2025-8-18 10:12
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-5-28 10:19:01 | 显示全部楼层
    加油平 发表于 2020-5-20 16:10# e! g7 s/ v3 g+ s  l3 ~
    批评的是!现在主要问题是浇注过程中,浇注后期铁水会从出气冒口冒泡,造成铸件报废,这么多气是哪里 ...
    , g8 H- f: c  x0 R
    薄壁件容易出现气孔。一、铁水要快浇;二、模具要有更多的排气;三、最好对砂芯进行烘烤
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    奋斗
    2022-11-7 16:48
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-5-28 14:21:38 | 显示全部楼层
    我觉得,砂芯不管是覆膜砂还是树脂砂,烘烤砂芯对缓解气孔有一定帮助,但是浇注时砂芯瞬间遇到1400℃左右的铁水,产生的发气量在约8mm壁厚的型腔内还是比较急剧的。改善主要方向应该是引导瞬间产生的气体到别处。
      a" o2 o! Z  R0 J$ `; @8 @7 ?6 O
    2 b2 K2 T2 U. o4 w7 H" D: e试想一下,假如这个铸件同样是8mm壁厚的类似法兰类或者盘盖类结构,造型采用凹凸型板制作,不用砂芯,采用类似楼主公司这样的工艺,是否也会遇到同样的问题?
    8 ~. G/ o; ^" [1 [* L4 ?" F" [9 C# i4 b7 ?- c5 |4 r+ A! b
    是否可以考虑在分型面增加大面积的溢流片,在溢流片区域上方适当放置冒口?
    ( n. t6 W+ M6 n0 }# x7 a( R# `不知道这样的思路是否可行。9 j7 c6 w: D4 b
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-5-28 14:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
    马啸伟 发表于 2020-5-28 14:21
    8 P) n: P/ x: f& d" q8 |我觉得,砂芯不管是覆膜砂还是树脂砂,烘烤砂芯对缓解气孔有一定帮助,但是浇注时砂芯瞬间遇到1400℃左右的 ...
    4 A2 q8 @2 ?) W. H
    不知楼主上下模反做的结果如何了。
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     楼主| 发表于 2020-5-31 19:14:38 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-5-28 14:38
    ) H4 n; k1 f+ m8 Q: L( b不知楼主上下模反做的结果如何了。

    ) }8 Q+ E3 _5 O) X; N; W3 I7 ?/ s上下没颠倒,中间进跟2边进,都成功了!

    * Y3 F1 |4 @2 D$ u/ O9 `: X                               
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    9 G; p- V; J. Q% U- {
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-5-31 21:52:50 | 显示全部楼层
    挺好,感觉有几个点:1,U形横浇道铁水跑的距离远,这种薄壁件温度低,气泡上浮更难。2,看楼主改的浇冒系统基本也能对应上,横浇道走中间减少温度损失,增加溢流冒口,冷铁水和渣上浮,保持铸件本体温度。% j7 I% A% X3 @
    楼主也可以自己分享下改进过程的收获3 c$ e+ x5 T* |* ~5 O
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