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楼主: 396717209

[求助] 树脂砂下表面出现的问题。在线求答案

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-28 05:41:42 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2020-6-27 17:079 v* v5 e8 }( m4 V+ ]6 F
    楼上多数人认为是:树脂砂渗硫造成的球化不良。
    ( U6 m% ]: k$ _7 \# b  Z本人认为不是这个原因,至少“渗硫”不是主要原因。# B+ H) y9 r' b# o, l. w$ F
    应该从 ...
    $ a% y% S% x5 w! U* r# U
    同意。
      g  s$ o2 k/ U3 g8 R/ t) Y楼主,这篇贴子参考一下。) Q' @0 H8 h6 @( u' y' R
    1 j# j% `- o# z) Q8 L
    http://www.rjghome.com/forum.php ... p;extra=&page=1
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-28 08:09:08 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-6-28 08:13 编辑 8 D9 [+ B4 ^! C6 Z9 p

      q+ s" B' d$ w应该说,树脂的渗硫是一个前题,但楼主的铸件只不过底面有少量的石墨球异化所致的云斑,楼主应该是考虑一下整个熔.铸工艺各种影响。而不能完全规结于树脂砂渗硫或在防渗涂料的选择上。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-6-30 23:21:36 | 显示全部楼层
    实在不好解决的话,做个纵向切片试样,看看云斑厚度多少,贴加工量,加工掉算了。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-6-30 23:23:44 | 显示全部楼层
    如果厚度多就放几块冷铁,应该就能解决了
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-7-2 10:51:34 | 显示全部楼层
    感谢各位的探讨。正在整改中。现在方向还是防渗流涂料跟固化剂上。
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-2 11:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-7-2 11:19 编辑
    0 z, E0 b( T6 E1 E- ?( B4 ]% e9 m- G5 y8 M$ i) H6 ], ^3 c
    整改方案,耗时间。你现在的问题,根子是在树脂返硫这个原因上,但,绝大部分还是非云斑表面。天气热了,可以减少固化剂的用量,可以改善。
    3 U+ N. y0 e  k, x8 c你现在的问题 是在流水的树脂砂树脂残留量值过高,使树脂砂返硫临界值趋于在临界值附近。才在特征部位显现石墨形态返硫蠕灰铁化...。) K  }1 M0 A3 T9 L6 W5 S6 `
    问一句,这两个件,是否都是底注内浇道?5 [9 [& }+ T  I- z3 Z/ K( T8 k
    8 j0 r# c# K* c& N% z1 O
    . r6 U8 i' ^5 D
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-7-2 11:35:08 | 显示全部楼层
    现在树脂用量1.0固化剂用量是树脂的40%-50%
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-7-2 11:36:37 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-7-2 11:105 Q5 G# }8 x- p3 ?
    整改方案,耗时间。你现在的问题,根子是在树脂返硫这个原因上,但,绝大部分还是非云斑表面。天气热了,可 ...
    4 {& q! C3 n, e, R2 l6 T5 F
    对。是底注的。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-2 11:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
    396717209 发表于 2020-7-2 11:36
    1 s0 P$ K: t+ y& A. ]对。是底注的。
    , z0 t8 K' F0 U8 [# U/ E9 `6 \
    把两个件的浇注系统发上来,尤其是内浇口的设置。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-2 11:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
    396717209 发表于 2020-7-2 11:35" E& M' G/ F3 \" O/ ~- B4 j
    现在树脂用量1.0固化剂用量是树脂的40%-50%

    & {4 h# _4 c' g& t  ]天气热,可以适当降一点
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-17 11:41:45 | 显示全部楼层
    这个零件,下表面实际加工余量是多少?
  • TA的每日心情
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    2024-1-4 14:28
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-7-19 16:47:48 | 显示全部楼层
    我遇到过类似问题,加工面大面积灰铁斑块,就是石墨形态灰铁,别的地方是球铁,后来也不知道为什么好了,没有更换树脂的固化剂,用的是同一批旧砂混制的树脂砂,求真相
  • TA的每日心情
    无聊
    前天 13:10
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-7-19 20:57:34 | 显示全部楼层

    ( z9 F- R2 _, y: }0 V  O0 Z混砂均匀性可能也是问题点。毕竟很多时候固化剂是过量的,部分地方少一点,强度也够了" ]& _# B# c2 p& h3 _& B; G% K6 ~
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