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楼主: 范庆志

冒口没有起到作用

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-3-3 19:36:09 | 显示全部楼层
    很有趣的背景:0 n# m2 g0 J9 W: ]
    连续生产了三次:第一次生产96件,其中有7件出现这种情况。
    3 V8 s( P0 X( e" y3 ]( M1 m                第二次生产92件,其中有10件出现这种情况
    $ z& z0 ]/ |" ?+ }! }/ t* p                第三次生产96件,基本上全军覆没,有10件好的。1 {# n) ~- w4 m# {
    楼主应该分析三次结果为什么有如此大差异的原因5 ^, P9 U4 g7 M5 w2 f
    每次缺陷大小形状位置是否都一样5 T( N, p" a- @/ c0 E* Q
    和浇注次序(温度)有没关系?三次浇注温度都一样?0 j/ v) I4 f# Q( C' X& s- Y
    三次的化学成分有无偏差?% ]4 K+ A. |- \: k' B7 @+ \
    和造型、制芯、浇注班组有没关系?; R5 b8 A* H$ ?/ D4 B; N" F
    浇注过程有无跑火?
    + A; g- q/ M# j3 o# n# f为什么有的能浇成有的浇不成? 如果和冒口颈和冒口尺寸形状设计有关系,那三次结果应该很接近/ `# |' r# T  B3 N2 O
    最大的可能是和你芯子的状况, 造型、浇注的操作有很大关系
    3 B5 l+ z8 g4 g5 h1 _$ [7 A0 W
      k3 h8 |. ?* Z7 ?7 T% \+ U[ 本帖最后由 ddhdgpa 于 2009-3-3 19:37 编辑 ]
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-3 21:40:06 | 显示全部楼层
    对不起各位前辈,中心冒口颈方向简图画反了!现在改过来了。压边冒口和中心冒口颈是对着的,
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    2017-12-9 21:45
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-3-9 21:40:25 | 显示全部楼层
    我前段时间也遇到了,我觉得应该是排气问题,没有排好气
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-3-10 17:46:06 | 显示全部楼层
    铁水质量波动,导致每批铸件废品率差异很大。我们最近生产的QT铸件因为补缩冒口小,导致铸件废品率很高。但以前采用小冒口生产一直没有问题。自从换了一批新生铁后,小冒口工艺废品率升高。现在加大冒口,废品率得到大幅降低。

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-13 18:48:50 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    试一下漏斗式冒口,我个人认为是冒口与铸件连接处过大产生的,在浇注时提高温度,角度
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-3-13 21:02:12 | 显示全部楼层
    一人有难,八方支援.这是很好的团队精神,在交流中进步.难得难得!好!!!!!!
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-19 09:59:28 | 显示全部楼层
    还是没有解决,请各位再献计献策,小生在这儿先谢过了,浇注温度也提高了,浇注时间也缩短了!冒口又改了几种形式  W( R6 P; N' m# [5 x, D) Q

    7 N; Q: X; G; z" O2 Z[ 本帖最后由 范庆志 于 2009-3-19 10:30 编辑 ]
    IMG_0415.jpg
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    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-3-19 12:29:57 | 显示全部楼层
    冒口颈减小试试,砂芯的问题是否考虑到?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-19 16:23:07 | 显示全部楼层
    就是从小冒口改大试验过来得~!

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    发表于 2009-3-19 18:49:51 | 显示全部楼层

    球铁衰退

    最近做的球铁,每炉的最后两包水出现衰退的频率较高
    ( v( q$ v; S: j% F石墨形态为蠕虫,请各位专家分析下原因,有什么措施可以解决+ E  U! P) z3 A# S" `& y' @- Y
    谢谢~~~
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    2020-5-10 19:07
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-20 10:19:20 | 显示全部楼层
    减小冒口颈试试,加强排气
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-3-20 11:40:22 | 显示全部楼层
    降低浇注温度和减小毛口颈试以下
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-26 17:15:24 | 显示全部楼层
    冒口颈改小了也还是不行阿!!!!!

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    发表于 2009-4-17 10:38:15 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    问题还没有解决吗?时间很长了,) o  g9 p5 @* {! I7 o# j
    比较有特点,放到前面,请大家在看看
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    前天 08:12
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-17 20:40:06 | 显示全部楼层
    不知道这是什么件,内径是否加工?是否承受较大的压力?
    " E( i. R  f$ K7 M: D- e; K我认为冒口位置不合理,将冒口放在顶端法兰处,只补充液态收缩的量即可。$ L& b+ N" q" F7 Z; p$ X
    有点过于谨慎了,
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-4-17 23:23:36 | 显示全部楼层
    还是不稳定,卡车轮毂,内腔加工,今天做了些保温冒口的,明天看看结果。

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-18 21:11:14 | 显示全部楼层
    不知道您的浇注系统怎么设计,7 k7 f; ]9 E, J' Z$ J7 O" B. B  P' C
    * t- S3 r. G# @! {
    两个冒口是不是冷冒口,从冒口的剖面来看,冒口上半部分凝固了,缩孔发生在下半部分,应该是冷冒口,加保温冒口温度提高的也有限;
      n1 N" d3 Q. g; E! }. V+ Z' |8 J! g6 c1 K% K9 G7 l3 o/ A6 g2 f/ s- w
    可不可以考虑一下做雨淋试浇注系统,下边法兰部位均放在冷铁,! x9 z; k! N: F* N; ~
    在顶部,芯子上方设置一个环形热冒口,铁水雨淋式进入热冒口,环形冒口的壁厚比铸件壁厚在厚一些,自下而上铸件增厚,促使铸件冷却速度由下向上4 D- k5 T1 c# d2 E% v
    逐渐凝固,铸件凝固时,补缩通道由下向上逐渐关闭,使缩松移入冒口" F, l; k0 I; m9 M2 b/ p$ j

    ; @# v: X3 ~0 A# l2 o& F: d) {% c& L% U* j- I# u3 K2 Y: i
    献丑了+ t3 O5 m7 R6 t0 v1 u

    9 Z3 I. f7 u! c! I! q[ 本帖最后由 tz27294946 于 2009-4-18 21:12 编辑 ]

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    发表于 2009-4-19 09:30:45 | 显示全部楼层
    使用缩颈发热保温冒口!
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-19 13:56:18 | 显示全部楼层
    3 h9 s$ }- g2 }6 Z# u5 i5 B! o
    & F) q! t1 W, x& l- a4 X% G
    现在的工艺(在中心设置冒口)改变温度场,砂芯内部温度是最高的,冒口直径再增大,高度再增加效果也不大。
    ' U. u0 d2 D4 J所以我认为将冒口去掉,在砂芯中放置暗冷铁(或冷铁),在顶部放置冒口即可。
    # @5 k( z5 r3 q( o9 }铸件质量能够保证,出品率还高。, Z, {$ Y. o1 W- G
    方便的话将铸造工艺图发到 ygc0512@126.com,可以提出具体建议。
    + f1 y1 _# F3 l9 h
    9 U' L9 ]7 {: ?8 Y  P: d/ _[ 本帖最后由 yang888 于 2009-4-19 14:07 编辑 ]
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-4-20 10:10:18 | 显示全部楼层
    原帖由 yang888 于 2009-4-19 13:56 发表
    ( c7 e1 Y/ f* x( _
    6 v" V8 m# f) g0 t5 s5 [5 X- B0 u+ W2 d7 p7 O: L- r2 V
    现在的工艺(在中心设置冒口)改变温度场,砂芯内部温度是最高的,冒口直径再增大,高度再增加效果也不大。
    ) u: J1 ~( R1 f' }  Y; w- |. w所以我认为将冒口去掉,在砂芯中放置暗冷铁(或冷铁),在顶部放置冒口即可。
    . H% ]0 B6 q7 L铸件质量能够保证,出品率还高。
    8 o. z7 _0 i( l$ x! h4 |$ }' p方便的话将铸 ...
    " x# D% c+ v! Z2 {# ~6 ]( X
    中间放置冷铁我已经试验过了~基本没有缩松,但是生产不允许,放弃了!!
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