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楼主: 范庆志

冒口没有起到作用

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-3-3 19:36:09 | 显示全部楼层
    很有趣的背景:
    : W) H" S6 ~: i连续生产了三次:第一次生产96件,其中有7件出现这种情况。
    % U. w, E: w( q+ u3 z9 v+ [! x& M                第二次生产92件,其中有10件出现这种情况, ~+ {, S+ v1 e
                    第三次生产96件,基本上全军覆没,有10件好的。' q3 `) @: U7 u9 s5 h" N9 d2 y
    楼主应该分析三次结果为什么有如此大差异的原因) ^$ M, O/ _8 I/ K) \( O
    每次缺陷大小形状位置是否都一样
    : j" Q9 m2 g1 b3 D: S" Q  F和浇注次序(温度)有没关系?三次浇注温度都一样?0 `# z$ G# k0 Q: g, j2 J
    三次的化学成分有无偏差?4 d( y' c- ?% k6 v
    和造型、制芯、浇注班组有没关系?
    0 o' P* Y2 K$ v# C浇注过程有无跑火?, O3 h. a% J# N& B
    为什么有的能浇成有的浇不成? 如果和冒口颈和冒口尺寸形状设计有关系,那三次结果应该很接近
    7 l0 |( L0 T4 N% ~最大的可能是和你芯子的状况, 造型、浇注的操作有很大关系
    ' S& y) ~1 [. D/ X' T
    2 C8 j- Q& Z+ o& M4 j- k% m# ][ 本帖最后由 ddhdgpa 于 2009-3-3 19:37 编辑 ]
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-3 21:40:06 | 显示全部楼层
    对不起各位前辈,中心冒口颈方向简图画反了!现在改过来了。压边冒口和中心冒口颈是对着的,
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    2017-12-9 21:45
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-3-9 21:40:25 | 显示全部楼层
    我前段时间也遇到了,我觉得应该是排气问题,没有排好气
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    2016-3-2 17:58
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-3-10 17:46:06 | 显示全部楼层
    铁水质量波动,导致每批铸件废品率差异很大。我们最近生产的QT铸件因为补缩冒口小,导致铸件废品率很高。但以前采用小冒口生产一直没有问题。自从换了一批新生铁后,小冒口工艺废品率升高。现在加大冒口,废品率得到大幅降低。

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-13 18:48:50 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    试一下漏斗式冒口,我个人认为是冒口与铸件连接处过大产生的,在浇注时提高温度,角度
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    2026-3-17 13:12
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-3-13 21:02:12 | 显示全部楼层
    一人有难,八方支援.这是很好的团队精神,在交流中进步.难得难得!好!!!!!!
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     楼主| 发表于 2009-3-19 09:59:28 | 显示全部楼层
    还是没有解决,请各位再献计献策,小生在这儿先谢过了,浇注温度也提高了,浇注时间也缩短了!冒口又改了几种形式
    3 o. F, y$ J) s8 U+ u
    1 M3 F" ^: y/ M3 e- W  \1 p[ 本帖最后由 范庆志 于 2009-3-19 10:30 编辑 ]
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    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-3-19 12:29:57 | 显示全部楼层
    冒口颈减小试试,砂芯的问题是否考虑到?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-19 16:23:07 | 显示全部楼层
    就是从小冒口改大试验过来得~!

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    发表于 2009-3-19 18:49:51 | 显示全部楼层

    球铁衰退

    最近做的球铁,每炉的最后两包水出现衰退的频率较高
    5 |/ m, I. k# I( P: S+ I3 U: b. S石墨形态为蠕虫,请各位专家分析下原因,有什么措施可以解决
    1 \# l) y  P; [3 G谢谢~~~
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-20 10:19:20 | 显示全部楼层
    减小冒口颈试试,加强排气
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    2025-12-12 11:57
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-3-20 11:40:22 | 显示全部楼层
    降低浇注温度和减小毛口颈试以下
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-26 17:15:24 | 显示全部楼层
    冒口颈改小了也还是不行阿!!!!!

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    发表于 2009-4-17 10:38:15 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    问题还没有解决吗?时间很长了,2 x0 ]7 u: @' d6 {  M8 A
    比较有特点,放到前面,请大家在看看
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-17 20:40:06 | 显示全部楼层
    不知道这是什么件,内径是否加工?是否承受较大的压力?
    ; E' `9 ~2 Z' o, \/ s我认为冒口位置不合理,将冒口放在顶端法兰处,只补充液态收缩的量即可。7 a& f( Z# P( j/ ]% p8 z
    有点过于谨慎了,
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-4-17 23:23:36 | 显示全部楼层
    还是不稳定,卡车轮毂,内腔加工,今天做了些保温冒口的,明天看看结果。

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    发表于 2009-4-18 21:11:14 | 显示全部楼层
    不知道您的浇注系统怎么设计,
    * ~+ {! y0 A9 o/ J3 [, r
    + p% P: e  }! Q5 t. m- l两个冒口是不是冷冒口,从冒口的剖面来看,冒口上半部分凝固了,缩孔发生在下半部分,应该是冷冒口,加保温冒口温度提高的也有限;
    ) M4 n- E# }5 c0 t6 l! G8 n
    + |: t& U' d" S& V% ^/ ]' L可不可以考虑一下做雨淋试浇注系统,下边法兰部位均放在冷铁,
    0 p* _$ r2 [) b4 E, J' _在顶部,芯子上方设置一个环形热冒口,铁水雨淋式进入热冒口,环形冒口的壁厚比铸件壁厚在厚一些,自下而上铸件增厚,促使铸件冷却速度由下向上" Q' D/ z9 N/ W, G! m; {
    逐渐凝固,铸件凝固时,补缩通道由下向上逐渐关闭,使缩松移入冒口
    ) T2 O- m! h  S/ Q5 T$ c! Z+ u8 b/ u& E6 ?0 P4 D- C1 R& O

      s: c' v$ W& J% D% ?! H献丑了8 D- ~: u- R: J) e0 W5 }
      Z8 M# u4 K  E# g+ g, \
    [ 本帖最后由 tz27294946 于 2009-4-18 21:12 编辑 ]

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    发表于 2009-4-19 09:30:45 | 显示全部楼层
    使用缩颈发热保温冒口!
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    2026-3-6 11:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-19 13:56:18 | 显示全部楼层

    $ D5 x# O7 g: [) a; w9 M& O8 o3 l5 d( Q7 O/ x% N, z. {
    现在的工艺(在中心设置冒口)改变温度场,砂芯内部温度是最高的,冒口直径再增大,高度再增加效果也不大。
    8 h- E" w) s8 }0 C所以我认为将冒口去掉,在砂芯中放置暗冷铁(或冷铁),在顶部放置冒口即可。" D6 M8 E3 o  y
    铸件质量能够保证,出品率还高。
      B. k3 D  E# g) I" Z) ]: `方便的话将铸造工艺图发到 ygc0512@126.com,可以提出具体建议。
    9 l/ b3 O2 I1 V
    # J( z& L" T5 a! S[ 本帖最后由 yang888 于 2009-4-19 14:07 编辑 ]
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     楼主| 发表于 2009-4-20 10:10:18 | 显示全部楼层
    原帖由 yang888 于 2009-4-19 13:56 发表
    ) l; S: V5 `/ x9 e4 |8 H1 j) {8 o8 ?/ [3 r2 p1 c6 \

    - ?5 h- B6 T. w9 {1 D; y( K- R现在的工艺(在中心设置冒口)改变温度场,砂芯内部温度是最高的,冒口直径再增大,高度再增加效果也不大。; I" c/ J0 S- N/ ^
    所以我认为将冒口去掉,在砂芯中放置暗冷铁(或冷铁),在顶部放置冒口即可。  j3 p; E% z+ H$ t
    铸件质量能够保证,出品率还高。
    , s# X; P6 R: [: S$ ~+ \1 |方便的话将铸 ...
    . d) }# L- l! G2 m$ m! w
    中间放置冷铁我已经试验过了~基本没有缩松,但是生产不允许,放弃了!!
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