纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


楼主: 范庆志

冒口没有起到作用

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-1 08:10
  • 签到天数: 700 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-3-3 19:36:09 | 显示全部楼层
    很有趣的背景:$ M4 x. {5 Z/ Y  S( v
    连续生产了三次:第一次生产96件,其中有7件出现这种情况。
    ! M, l1 o( }$ r2 G; \, ], C' I                第二次生产92件,其中有10件出现这种情况
    ' ]! I  W% d' D9 H- J                第三次生产96件,基本上全军覆没,有10件好的。, w4 d$ ?8 G0 L2 R: p: D% c6 H. K
    楼主应该分析三次结果为什么有如此大差异的原因
    , T! O) @* o, T8 d& M每次缺陷大小形状位置是否都一样
    , I6 ]+ ~( x% [" i7 G; e. V和浇注次序(温度)有没关系?三次浇注温度都一样?
    4 ~; M' Y5 X, j8 c; c1 o三次的化学成分有无偏差?3 j$ F) [4 D; i4 K. j
    和造型、制芯、浇注班组有没关系?
    2 k8 j3 j, J: Z8 J2 L& C* ]浇注过程有无跑火?
    4 u8 Q( r5 d0 @5 G; h- F% S3 O8 ~为什么有的能浇成有的浇不成? 如果和冒口颈和冒口尺寸形状设计有关系,那三次结果应该很接近
    1 b4 Q9 z0 Y" e( N2 }6 p最大的可能是和你芯子的状况, 造型、浇注的操作有很大关系/ ^9 g" {. `* w6 J8 U* o+ R& }- s
    % c* j" |4 @4 K" {- H2 o
    [ 本帖最后由 ddhdgpa 于 2009-3-3 19:37 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-3 21:40:06 | 显示全部楼层
    对不起各位前辈,中心冒口颈方向简图画反了!现在改过来了。压边冒口和中心冒口颈是对着的,
  • TA的每日心情

    2017-12-9 21:45
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-3-9 21:40:25 | 显示全部楼层
    我前段时间也遇到了,我觉得应该是排气问题,没有排好气
  • TA的每日心情
    难过
    2016-3-2 17:58
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-3-10 17:46:06 | 显示全部楼层
    铁水质量波动,导致每批铸件废品率差异很大。我们最近生产的QT铸件因为补缩冒口小,导致铸件废品率很高。但以前采用小冒口生产一直没有问题。自从换了一批新生铁后,小冒口工艺废品率升高。现在加大冒口,废品率得到大幅降低。

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-13 18:48:50 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    试一下漏斗式冒口,我个人认为是冒口与铸件连接处过大产生的,在浇注时提高温度,角度
  • TA的每日心情
    开心
    2025-9-2 09:45
  • 签到天数: 92 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-3-13 21:02:12 | 显示全部楼层
    一人有难,八方支援.这是很好的团队精神,在交流中进步.难得难得!好!!!!!!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-19 09:59:28 | 显示全部楼层
    还是没有解决,请各位再献计献策,小生在这儿先谢过了,浇注温度也提高了,浇注时间也缩短了!冒口又改了几种形式1 [5 f7 J* n# X3 V7 l7 P( L/ q$ P
    + o/ j% w7 }5 h( o2 c- p- I
    [ 本帖最后由 范庆志 于 2009-3-19 10:30 编辑 ]
    IMG_0415.jpg
    IMG_0416.jpg
    IMG_0417.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-3-19 12:29:57 | 显示全部楼层
    冒口颈减小试试,砂芯的问题是否考虑到?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-19 16:23:07 | 显示全部楼层
    就是从小冒口改大试验过来得~!

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-19 18:49:51 | 显示全部楼层

    球铁衰退

    最近做的球铁,每炉的最后两包水出现衰退的频率较高
    8 N: d4 g9 D0 d8 j0 g" ^石墨形态为蠕虫,请各位专家分析下原因,有什么措施可以解决
    ' P/ M7 j& m6 h- g3 q谢谢~~~
  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-10 19:07
  • 签到天数: 49 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-20 10:19:20 | 显示全部楼层
    减小冒口颈试试,加强排气
  • TA的每日心情

    2025-12-12 11:57
  • 签到天数: 1057 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-3-20 11:40:22 | 显示全部楼层
    降低浇注温度和减小毛口颈试以下
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-26 17:15:24 | 显示全部楼层
    冒口颈改小了也还是不行阿!!!!!

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-17 10:38:15 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    问题还没有解决吗?时间很长了,
    8 C* ^# s+ `( m" M" ~) b! e比较有特点,放到前面,请大家在看看
  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
  • 签到天数: 541 天

    连续签到: 2 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-17 20:40:06 | 显示全部楼层
    不知道这是什么件,内径是否加工?是否承受较大的压力?. ~9 L+ P6 Z" ~0 J: o
    我认为冒口位置不合理,将冒口放在顶端法兰处,只补充液态收缩的量即可。: y/ J+ G" C" h; {2 g
    有点过于谨慎了,
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-4-17 23:23:36 | 显示全部楼层
    还是不稳定,卡车轮毂,内腔加工,今天做了些保温冒口的,明天看看结果。

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-18 21:11:14 | 显示全部楼层
    不知道您的浇注系统怎么设计,
    5 I" b2 t# C. w5 c3 k: ~
    % j9 H. U- L5 }7 u0 j$ m( W) T两个冒口是不是冷冒口,从冒口的剖面来看,冒口上半部分凝固了,缩孔发生在下半部分,应该是冷冒口,加保温冒口温度提高的也有限;: m- e7 x! j, {0 \& H3 Z
    + Y3 S* l# a* e) A. ]+ L
    可不可以考虑一下做雨淋试浇注系统,下边法兰部位均放在冷铁,
    . Z/ v+ @0 g* m! @在顶部,芯子上方设置一个环形热冒口,铁水雨淋式进入热冒口,环形冒口的壁厚比铸件壁厚在厚一些,自下而上铸件增厚,促使铸件冷却速度由下向上
    1 X" Y8 d, b  f& l1 ]% r逐渐凝固,铸件凝固时,补缩通道由下向上逐渐关闭,使缩松移入冒口& y: ?* {6 y9 e2 J: ]9 I3 z$ i

    7 `) l% x' A4 U, V5 x, F
    2 V/ Y6 n! D  d$ z" Y献丑了6 N1 O( H8 r7 p2 Z+ w. Q% r5 S
    / w. P8 f# m+ c7 ]/ b! h
    [ 本帖最后由 tz27294946 于 2009-4-18 21:12 编辑 ]

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-19 09:30:45 | 显示全部楼层
    使用缩颈发热保温冒口!
  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
  • 签到天数: 541 天

    连续签到: 2 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-19 13:56:18 | 显示全部楼层

    $ h+ g  k! U: D' C: {6 z6 r
    ' |1 ^2 Q( e$ ?) s6 D" Z. U现在的工艺(在中心设置冒口)改变温度场,砂芯内部温度是最高的,冒口直径再增大,高度再增加效果也不大。' Y, S7 l" p4 w3 y3 x2 k# O' C7 u" B
    所以我认为将冒口去掉,在砂芯中放置暗冷铁(或冷铁),在顶部放置冒口即可。
    0 d: L2 a' z! P7 O# Z铸件质量能够保证,出品率还高。
    5 S. }- [: S% u# ~$ c( N方便的话将铸造工艺图发到 ygc0512@126.com,可以提出具体建议。
    9 \4 r; Z0 s( e$ s* n# f2 W$ |, g! V' ^
    8 P- a) f& A+ j( \6 R4 r[ 本帖最后由 yang888 于 2009-4-19 14:07 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-4-20 10:10:18 | 显示全部楼层
    原帖由 yang888 于 2009-4-19 13:56 发表
    : ?$ I% G$ p2 Y! n1 r* z0 l+ q* @! [$ t1 f) k
    5 W. N$ A$ H8 f( q
    现在的工艺(在中心设置冒口)改变温度场,砂芯内部温度是最高的,冒口直径再增大,高度再增加效果也不大。: s1 h# B1 c, n8 ^8 y
    所以我认为将冒口去掉,在砂芯中放置暗冷铁(或冷铁),在顶部放置冒口即可。& E# G( w4 u# g/ O
    铸件质量能够保证,出品率还高。
    6 M+ V- L. c! D; o8 n方便的话将铸 ...
    5 {4 E  k* L. K  Y1 @0 K- j# \# w( I
    中间放置冷铁我已经试验过了~基本没有缩松,但是生产不允许,放弃了!!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2026-1-20 10:03 , Processed in 0.125685 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表