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楼主: 范庆志

冒口没有起到作用

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    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-3-3 19:36:09 | 显示全部楼层
    很有趣的背景:
    0 m9 d" X7 ]& I1 N$ z# n连续生产了三次:第一次生产96件,其中有7件出现这种情况。
    2 K" V, B2 I9 K0 C9 T" a4 g- J7 U                第二次生产92件,其中有10件出现这种情况5 ^$ t; o7 z; G2 C
                    第三次生产96件,基本上全军覆没,有10件好的。+ j3 e2 x' P2 G/ R3 @: P9 Q/ r
    楼主应该分析三次结果为什么有如此大差异的原因
    2 M0 C  Z$ r! c每次缺陷大小形状位置是否都一样
    & }9 {$ u: W- k7 M, U/ ]和浇注次序(温度)有没关系?三次浇注温度都一样?
    3 Q4 \2 W: Y! j2 q+ C$ D三次的化学成分有无偏差?8 _; e7 |. m) O: s1 Q- b0 N
    和造型、制芯、浇注班组有没关系?* e! j# X# R  n9 K
    浇注过程有无跑火?
    + |( m' M3 {- M2 _( `0 z为什么有的能浇成有的浇不成? 如果和冒口颈和冒口尺寸形状设计有关系,那三次结果应该很接近4 J8 K% A, Y! z- {
    最大的可能是和你芯子的状况, 造型、浇注的操作有很大关系
    # f0 _% @" K( F  Q4 k# ?5 A
    ( {) I( ?; V: @9 a[ 本帖最后由 ddhdgpa 于 2009-3-3 19:37 编辑 ]
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    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-3 21:40:06 | 显示全部楼层
    对不起各位前辈,中心冒口颈方向简图画反了!现在改过来了。压边冒口和中心冒口颈是对着的,
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    2017-12-9 21:45
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-3-9 21:40:25 | 显示全部楼层
    我前段时间也遇到了,我觉得应该是排气问题,没有排好气
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    2016-3-2 17:58
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-3-10 17:46:06 | 显示全部楼层
    铁水质量波动,导致每批铸件废品率差异很大。我们最近生产的QT铸件因为补缩冒口小,导致铸件废品率很高。但以前采用小冒口生产一直没有问题。自从换了一批新生铁后,小冒口工艺废品率升高。现在加大冒口,废品率得到大幅降低。

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-13 18:48:50 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    试一下漏斗式冒口,我个人认为是冒口与铸件连接处过大产生的,在浇注时提高温度,角度
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    2025-9-2 09:45
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-3-13 21:02:12 | 显示全部楼层
    一人有难,八方支援.这是很好的团队精神,在交流中进步.难得难得!好!!!!!!
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-19 09:59:28 | 显示全部楼层
    还是没有解决,请各位再献计献策,小生在这儿先谢过了,浇注温度也提高了,浇注时间也缩短了!冒口又改了几种形式2 Y$ f9 M. H* {5 B  f2 A

    / |- L* d: q2 ]: o. E0 `% R- H[ 本帖最后由 范庆志 于 2009-3-19 10:30 编辑 ]
    IMG_0415.jpg
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    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-3-19 12:29:57 | 显示全部楼层
    冒口颈减小试试,砂芯的问题是否考虑到?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-19 16:23:07 | 显示全部楼层
    就是从小冒口改大试验过来得~!

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    发表于 2009-3-19 18:49:51 | 显示全部楼层

    球铁衰退

    最近做的球铁,每炉的最后两包水出现衰退的频率较高* o, V1 t9 |  A5 e7 B
    石墨形态为蠕虫,请各位专家分析下原因,有什么措施可以解决8 }4 q( L2 Q4 P/ N9 o6 p7 F
    谢谢~~~
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    2020-5-10 19:07
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-20 10:19:20 | 显示全部楼层
    减小冒口颈试试,加强排气
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    2025-12-12 11:57
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-3-20 11:40:22 | 显示全部楼层
    降低浇注温度和减小毛口颈试以下
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-3-26 17:15:24 | 显示全部楼层
    冒口颈改小了也还是不行阿!!!!!

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    发表于 2009-4-17 10:38:15 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    问题还没有解决吗?时间很长了,1 |( v/ v6 v5 C0 n% g6 u" S6 N/ D0 }
    比较有特点,放到前面,请大家在看看
  • TA的每日心情
    开心
    6 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-17 20:40:06 | 显示全部楼层
    不知道这是什么件,内径是否加工?是否承受较大的压力?
    ( H! v9 L: y+ M" W我认为冒口位置不合理,将冒口放在顶端法兰处,只补充液态收缩的量即可。
    + z2 m; M7 f/ W. G有点过于谨慎了,
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-4-17 23:23:36 | 显示全部楼层
    还是不稳定,卡车轮毂,内腔加工,今天做了些保温冒口的,明天看看结果。

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-18 21:11:14 | 显示全部楼层
    不知道您的浇注系统怎么设计,
    : L5 B  a0 D( o5 P$ \; `) w3 B5 N1 ?' _" }2 ?; y+ G5 Z* Y
    两个冒口是不是冷冒口,从冒口的剖面来看,冒口上半部分凝固了,缩孔发生在下半部分,应该是冷冒口,加保温冒口温度提高的也有限;
    ; o8 C" m( Z' _# q; S( `: k* E: h9 h, S0 s% s" Q( _9 J
    可不可以考虑一下做雨淋试浇注系统,下边法兰部位均放在冷铁,
    " H9 l0 N4 o! ~  c5 ^在顶部,芯子上方设置一个环形热冒口,铁水雨淋式进入热冒口,环形冒口的壁厚比铸件壁厚在厚一些,自下而上铸件增厚,促使铸件冷却速度由下向上- D8 f; L& I# Z
    逐渐凝固,铸件凝固时,补缩通道由下向上逐渐关闭,使缩松移入冒口
    4 j$ Z6 d  |7 C% [+ p9 N
    1 k9 H5 }) p$ V9 E; [4 ?6 G- i& Z/ |
    ( z2 K( ]1 H/ ^! p% b献丑了
    ! Z, W) b( g; ?3 o; o: K1 I! {* x5 M, R' ^0 H9 l
    [ 本帖最后由 tz27294946 于 2009-4-18 21:12 编辑 ]

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    发表于 2009-4-19 09:30:45 | 显示全部楼层
    使用缩颈发热保温冒口!
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    6 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-19 13:56:18 | 显示全部楼层

    * r. V# S: i  U6 X* ~) h' H% |  {8 N7 q+ `' p
    现在的工艺(在中心设置冒口)改变温度场,砂芯内部温度是最高的,冒口直径再增大,高度再增加效果也不大。
    " g1 ~" K% ~9 P9 M; X所以我认为将冒口去掉,在砂芯中放置暗冷铁(或冷铁),在顶部放置冒口即可。8 G' I6 s" `2 @+ K! @; P
    铸件质量能够保证,出品率还高。/ m: b/ [7 l) l( r
    方便的话将铸造工艺图发到 ygc0512@126.com,可以提出具体建议。
    % x  e1 M! }9 y1 [$ `- y2 Z
      T  e1 x1 Z. J2 O  o  |" V[ 本帖最后由 yang888 于 2009-4-19 14:07 编辑 ]
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-4-20 10:10:18 | 显示全部楼层
    原帖由 yang888 于 2009-4-19 13:56 发表 4 j8 |8 t* ^5 |. g' O3 z

    5 g+ b4 O5 s  a6 M2 M; T2 Q
    3 `6 _2 ^( x1 T8 D# D0 q现在的工艺(在中心设置冒口)改变温度场,砂芯内部温度是最高的,冒口直径再增大,高度再增加效果也不大。
    ) [/ n6 d/ ^) [% G所以我认为将冒口去掉,在砂芯中放置暗冷铁(或冷铁),在顶部放置冒口即可。: Z9 G1 `- G& a0 D! R
    铸件质量能够保证,出品率还高。; d$ R. V  ~+ N( @
    方便的话将铸 ...
    0 h- M: O9 p8 ?. P! \) {
    中间放置冷铁我已经试验过了~基本没有缩松,但是生产不允许,放弃了!!
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