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楼主: 铸造小白菜

[求助] 刹车盘孔洞缺陷各位大佬帮忙答疑解惑

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    奋斗
    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2024-6-8 08:31:36 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2024-6-6 08:25! ~* A0 o4 Q$ k& A! E
    前辈,您认为是缩孔?  这三个产品, 浇铸系统没动过,之前生产 虽然也有类似孔洞,但数量可控,此次生产 ...

    7 C& F* R& R  d! E, |9 J4 ^4 T从你的表述上看,观点还是认为气,那就先查气的原因。砂芯和砂型都查一下(水份、透气性及混砂配比有无不对处)
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    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-8 08:52:52 | 显示全部楼层
    95铸工 发表于 2024-6-8 08:31- L# n- N& m$ W' |
    从你的表述上看,观点还是认为气,那就先查气的原因。砂芯和砂型都查一下(水份、透气性及混砂配比有无不 ...
    8 Y$ w; S8 t& c
    型砂测了数据如下  ,水份可能有误差,因为是热砂拿去外面检测机构检测,可能有蒸发损耗。其他数据可参考分析。+ w! |4 q  y6 ~' O# z7 G
    1717807686393.png
    9 b) w! X6 a7 N  r0 L# ?& R 1717807758139.png
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     楼主| 发表于 2024-6-8 08:53:40 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-6 06:43
    4 l: L, A$ ?: H" U* N根据你的语言的表述与图片的显示,查一下你的浇冒系统设置的问题吧。

    - ?/ m  C; Z! X% C. B7 T% ]好的谢谢
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-8 08:56:15 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2024-6-6 09:144 G  ^' u, S+ u' O5 N9 g# t6 p
    “且这种缺陷同时段生产的在通风盘上有, 实心盘一般都没有”,在结合你的第2、3张图片,建议你:) ]2 S. F" I2 [0 F% ^
    1、查 ...

    # [  d5 B$ l2 E0 f: s$ |- b& a, e查过了 正常
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-6-8 09:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2024-6-8 09:40 编辑 & P" N- g! h& J8 ?( I
    铸造小白菜 发表于 2024-6-8 08:539 F; m. _8 w4 i# U* S
    好的谢谢
    4 n) W! B) O6 z( S' t
    ! \7 ?* u0 J8 K
    没必要这么复杂性的分析了。( m* o# U7 D/ _; B1 f- m
    1:缺陷位置大体固定。5 M4 l% g/ a4 Z" T, X. r
    2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶间缩松。
    $ J$ |2 V+ E! v; o+ ~* D不要管气体属于如何产生的。再讨论下去,因设定原因很多,也不好逐个排除。! I$ T! L# c7 A2 X# B; B- T
    就按现实状态,缺陷位置是盘的上型腔液流汇流处,在缺陷铸件的旁边位置,再开设一个排渣,气溢流冒口就可以了。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-8 09:55:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:156 Q7 Q5 x. ^* c7 s
    没必要这么复杂性的分析了。
    . }" p9 Y0 g9 X5 t( A( @1:缺陷位置大体固定。2 k% Z! s) A# m% ^
    2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶 ...

    - J) c9 J7 R1 `3 r* [/ {感谢前辈的指导,之前也想过做个溢流冒口,站在解决问题的角度上,这个办法应该能解决问题,
    ( y" R! G2 E* p4 z) X( Z8 F1 X7 t, X$ s1 ?
    现实是老板那边通过不过哈,加了以后影响出品率,现在成本都压的死死的,利润又不高,难做呀。主要是之前这个问题没那么突出,在可控范围, 增加成本的解决方案在老板那里都是下下策。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-6-8 09:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2024-6-8 10:05 编辑 7 X; z0 K  N/ W. z+ `
    铸造小白菜 发表于 2024-6-8 09:55
    # _0 u( H  T7 `; e1 B- g. S感谢前辈的指导,之前也想过做个溢流冒口,站在解决问题的角度上,这个办法应该能解决问题,
    6 V- Z* j4 y# z' @/ t$ K
    , Q: C) l5 ], `& N- L现实是老板 ...

    1 T. G( q3 j$ X9 d. y6 {/ D% _1 T5 \1 s1 B. R
    糊涂老板,件都废了,出品率为零。!!!
    * P0 |1 e2 `6 f( E' E, V7 t
    : g9 q, g0 K7 k$ P2 m9 I  D
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-8 10:33:42 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:15
    7 V$ X/ H9 A. e% |没必要这么复杂性的分析了。7 }) h6 C# X- I! X' z
    1:缺陷位置大体固定。( L8 X" |3 g" k
    2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶 ...
    " w8 F0 C1 ]* ^  }% m. M! Y
    同意,感觉好像钻牛角尖了。( G+ p8 _) J9 R6 Q! n+ Y% r4 ]

    ; ?0 B+ d( C+ A. Z  x. U  ~再说了,这个湿压强度(150kMPa)是不是太高了~

    点评

    书记。肯定是多打了个M  详情 回复 发表于 2024-6-9 10:52
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-6-8 11:42:23 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:593 ^4 Z2 c3 W' G/ ~' z" ~
    糊涂老板,件都废了,出品率为零。!!!
    ' v( m$ P2 h' `* Q' r: O
    这样的老板大有人在。
    * f+ R5 Q- _1 ^+ C# X记得10年前,我在某厂工作时,一个铸件突然产生了裂纹,我就增加了一块冷铁,改变一下温度场和凝固顺序。结果老板看见了,不让放,说是以前没有裂纹,放冷铁增加了成本。
    & c2 h5 D4 g4 L% w" n# E$ v$ F这样的老板很难伺候。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-9 10:52:04 | 显示全部楼层
    熔炼原材料有没有变过,或者不要用这些废品回炉料试下,你这个问题以前有,只是在能接受的范围内,说明工艺还是有改善空间的,要想彻底解决还得从工艺上改进。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-9 10:52:36 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2024-6-8 10:333 A+ V8 g" h' _, Q0 E7 y
    同意,感觉好像钻牛角尖了。
    ; H! J* C7 f7 D4 I; ~3 {/ U1 Y# }/ X! m4 S
    再说了,这个湿压强度(150kMPa)是不是太高了~ ...

    # s; H8 J. c$ l# @% U) D1 D7 S1 c书记。肯定是多打了个M
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    2 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-9 11:20:03 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2024-6-9 10:52! w5 ^. L6 l" w
    书记。肯定是多打了个M

    ' _! [  O! t3 I. ]" v如果去掉这个“M”,也不对,太低了~
  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-8-1 21:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-6-10 20:01:44 | 显示全部楼层
    这个问题我们公司也遇到过,也怀疑是渣气孔,我可以提供一下我们目前的解决方案供参考:在上盘内圆增加一圈集渣环,宽度约15,高度2mm,加工去除
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    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-11 15:05:54 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-10 20:019 [0 Z5 L  O" d( [$ O( d
    这个问题我们公司也遇到过,也怀疑是渣气孔,我可以提供一下我们目前的解决方案供参考:在上盘内圆增加一圈 ...
    1 E0 z  y/ U2 g  l8 Z
    这个环我们一开始就设置了,  有没有缺陷的产品图发上来看看, 是一模一样的缺陷吗?
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    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-11 15:16:01 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2024-6-9 11:202 ~7 d/ m) F* i2 P
    如果去掉这个“M”,也不对,太低了~
    1 @8 J5 ^$ r' k, }) c: B
    1Mpa=1000Kpa   换算成mpa  相当于0.150MPa  ?  强度还好吧?  不算低也不算高。
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    郁闷
    2024-8-1 21:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-6-14 10:03:22 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2024-6-11 15:05
    + U: T+ C8 q0 D- c9 c. U这个环我们一开始就设置了,  有没有缺陷的产品图发上来看看, 是一模一样的缺陷吗?  ...

    / C2 T5 w( A1 M7 ~: H% m4 Z8 f* q应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处理的时候打磨量大了点
    微信图片_20240614100011.jpg
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-14 10:14:05 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-14 10:03
    : u, y) z, G* I7 ]8 ^应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处 ...
    ; J; G  m" F: s2 Q% a- y
    我看您发上来的 缺陷在内环,好像一个盘上分布2-3处,    我们位置都是固定在两股水交汇处,就一处,  那你们加了这个环以后就完全解决了吗,这种缺陷一点都没有了吗?  我们同一副模具加环做 也有 不加环也有, 所以我感觉好像这个环的效果针对我们这个问题好像效果不大。

    点评

    加环 模具上制动面内圆缺陷位置 设置一个集渣环 ,这样渣会漂浮在上面, 加工去除 简单理解就是多了一圈铁在产品上,让渣和气都在圈上  发表于 2024-6-14 14:28
    加环与不加环,分别是什么意思?  发表于 2024-6-14 10:21
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    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-6-14 10:15:30 | 显示全部楼层
    这种描述清晰,检验完善,反馈及时的高质量帖子,很久都没见过了。
    0 ~, A, J  Y- a$ m, q个人感受是楼主的企业有点“大厂病”。
    1 L$ l: R. ^8 m/ y" N
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-14 10:19:48 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-14 10:03
    # _7 F( K( F5 p应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处 ...

    % X7 z5 W7 H/ L: Y4 K1 r% A造成类似这样的小孔洞(穴、眼),原因是方方面面的,首先要相对精准地判断是什么?砂眼?渣眼?气孔(包括反应气孔?氮气孔?渣致气孔?... )... ...,等等~
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    开心
    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-14 14:16:41 | 显示全部楼层
    dengniaiwo75 发表于 2024-6-14 10:15$ r' e( p: C5 I0 V1 L
    这种描述清晰,检验完善,反馈及时的高质量帖子,很久都没见过了。
    ' }9 I1 @, D. ~" d; \# t个人感受是楼主的企业有点“大厂病”。
    9 w2 ]% V7 @4 L$ y" \% o9 k ...

    " @. d$ `: j- Z+ @ 乡镇小单位,没见过世面  不知道大厂病?,只是这个问题时好时坏, 想搞明白到底是怎么回事。
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