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楼主: 铸造小白菜

[求助] 刹车盘孔洞缺陷各位大佬帮忙答疑解惑

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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2024-6-8 08:31:36 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2024-6-6 08:25
    % s- ~: a) Q* q" P前辈,您认为是缩孔?  这三个产品, 浇铸系统没动过,之前生产 虽然也有类似孔洞,但数量可控,此次生产 ...

    8 z( X' k7 v. @& D7 J从你的表述上看,观点还是认为气,那就先查气的原因。砂芯和砂型都查一下(水份、透气性及混砂配比有无不对处)
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-8 08:52:52 | 显示全部楼层
    95铸工 发表于 2024-6-8 08:31
    / i7 H' |1 }+ E! ]8 J从你的表述上看,观点还是认为气,那就先查气的原因。砂芯和砂型都查一下(水份、透气性及混砂配比有无不 ...
    ! O/ {" k. s  |! A/ o) g
    型砂测了数据如下  ,水份可能有误差,因为是热砂拿去外面检测机构检测,可能有蒸发损耗。其他数据可参考分析。3 x+ F# T+ j& d" \5 e% \- ]: h/ D
    1717807686393.png
    # N  ?) x0 [7 R, c 1717807758139.png
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     楼主| 发表于 2024-6-8 08:53:40 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-6 06:43/ ~) v: }6 ?/ |
    根据你的语言的表述与图片的显示,查一下你的浇冒系统设置的问题吧。
    0 p0 n+ }, g4 T1 l  b6 |7 J4 f/ V
    好的谢谢
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     楼主| 发表于 2024-6-8 08:56:15 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2024-6-6 09:14. B; N! ]' ^; C, x+ m, c' d6 K! V7 x
    “且这种缺陷同时段生产的在通风盘上有, 实心盘一般都没有”,在结合你的第2、3张图片,建议你:8 I5 W* o5 E2 {. C! _
    1、查 ...

    - l* E/ l# u' v( M3 }4 u7 c查过了 正常
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-6-8 09:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2024-6-8 09:40 编辑
    & v9 Y+ n* I5 A5 V9 a
    铸造小白菜 发表于 2024-6-8 08:53. r/ ~$ o, ^# {8 }
    好的谢谢

    5 [) o' z' z! N; w* p. h; h1 A# l# n/ {8 W3 ]2 G8 S
    没必要这么复杂性的分析了。
    / A+ ~6 x# R- [* R$ r* p6 A% Y: n! s3 p1:缺陷位置大体固定。& [) @9 M3 h  T: \% m
    2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶间缩松。
    7 p3 }1 U9 j' @8 ?9 \不要管气体属于如何产生的。再讨论下去,因设定原因很多,也不好逐个排除。0 ]1 H& e9 j" u  c
    就按现实状态,缺陷位置是盘的上型腔液流汇流处,在缺陷铸件的旁边位置,再开设一个排渣,气溢流冒口就可以了。
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     楼主| 发表于 2024-6-8 09:55:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:15
    - M9 O5 ?+ k( R8 e' l没必要这么复杂性的分析了。+ R* D& O% M! p+ V0 p$ |4 [2 A
    1:缺陷位置大体固定。+ m. D' O- H, L7 b( p. |
    2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶 ...

    6 T8 F: J/ X( F2 Q8 [$ Y! @2 ~- f$ L感谢前辈的指导,之前也想过做个溢流冒口,站在解决问题的角度上,这个办法应该能解决问题,0 C. l5 Z" {! N3 O: v8 @

    0 f. F3 N. Z8 z4 G现实是老板那边通过不过哈,加了以后影响出品率,现在成本都压的死死的,利润又不高,难做呀。主要是之前这个问题没那么突出,在可控范围, 增加成本的解决方案在老板那里都是下下策。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-6-8 09:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2024-6-8 10:05 编辑
      j$ I5 N2 _! e+ ^
    铸造小白菜 发表于 2024-6-8 09:55$ q! y' P. n4 I0 M
    感谢前辈的指导,之前也想过做个溢流冒口,站在解决问题的角度上,这个办法应该能解决问题,! ^) v) r' d. i) ]( m7 Z9 ~
    / b8 d! F! X% N1 k
    现实是老板 ...
    & E$ b. s' w3 M! q. w! D' \
    3 \4 G2 p$ k9 h1 Q# n9 j$ _
    糊涂老板,件都废了,出品率为零。!!!9 |6 J9 _& X: ^4 q3 y4 h

    9 W2 r) A6 P% ^, v3 O6 J. Z
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    1 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-8 10:33:42 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:15
    - m, m% ]0 K# ^7 P3 ^1 Y0 X! ?9 c没必要这么复杂性的分析了。3 v. P7 R  Z7 K5 b- V8 g
    1:缺陷位置大体固定。- S% @8 c! _/ z. k
    2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶 ...
    9 V: B% F+ ]( l/ w/ B
    同意,感觉好像钻牛角尖了。
    6 Q/ B4 j: \# M+ V. }3 k
    8 c6 o& n, W( L/ G% Z4 `5 e$ n+ L再说了,这个湿压强度(150kMPa)是不是太高了~

    点评

    书记。肯定是多打了个M  详情 回复 发表于 2024-6-9 10:52
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-8 11:42:23 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:59. y; x! u' l! q; z0 V3 ]
    糊涂老板,件都废了,出品率为零。!!!
    + c" s( u8 x- ]( x" k3 D0 b
    这样的老板大有人在。
    ! d" e' Y! k* g/ }# s; t+ A8 R记得10年前,我在某厂工作时,一个铸件突然产生了裂纹,我就增加了一块冷铁,改变一下温度场和凝固顺序。结果老板看见了,不让放,说是以前没有裂纹,放冷铁增加了成本。9 s0 n) Z$ l. ]7 w
    这样的老板很难伺候。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-9 10:52:04 | 显示全部楼层
    熔炼原材料有没有变过,或者不要用这些废品回炉料试下,你这个问题以前有,只是在能接受的范围内,说明工艺还是有改善空间的,要想彻底解决还得从工艺上改进。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-9 10:52:36 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2024-6-8 10:33
    ( `2 N) n+ [: P8 b) e! \同意,感觉好像钻牛角尖了。( Y8 y+ w" K0 `: n7 \9 }
    5 E( F2 r$ X# k9 v' S1 p8 E
    再说了,这个湿压强度(150kMPa)是不是太高了~ ...

    $ J$ Q$ U1 c# {9 C书记。肯定是多打了个M
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    1 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-9 11:20:03 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2024-6-9 10:52
    9 @) j3 ~) H+ r& O% `; ]; \5 _书记。肯定是多打了个M
    * B/ R/ B& f8 e- l
    如果去掉这个“M”,也不对,太低了~
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    郁闷
    2024-8-1 21:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-6-10 20:01:44 | 显示全部楼层
    这个问题我们公司也遇到过,也怀疑是渣气孔,我可以提供一下我们目前的解决方案供参考:在上盘内圆增加一圈集渣环,宽度约15,高度2mm,加工去除
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    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-11 15:05:54 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-10 20:01+ w) I' E+ T1 [) w  _0 n
    这个问题我们公司也遇到过,也怀疑是渣气孔,我可以提供一下我们目前的解决方案供参考:在上盘内圆增加一圈 ...
    , M: d. J5 Y2 K; v
    这个环我们一开始就设置了,  有没有缺陷的产品图发上来看看, 是一模一样的缺陷吗?
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    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-11 15:16:01 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2024-6-9 11:20* D5 Y1 w5 N" k
    如果去掉这个“M”,也不对,太低了~

    - \4 m- K- n& T& x- ]( R1Mpa=1000Kpa   换算成mpa  相当于0.150MPa  ?  强度还好吧?  不算低也不算高。
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    郁闷
    2024-8-1 21:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-6-14 10:03:22 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2024-6-11 15:05
    ' p4 ^5 Y4 H6 X+ I& H3 [# H这个环我们一开始就设置了,  有没有缺陷的产品图发上来看看, 是一模一样的缺陷吗?  ...
    : d% k2 t0 o9 w; D  R! v8 `: C. F  B
    应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处理的时候打磨量大了点
    微信图片_20240614100011.jpg
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     楼主| 发表于 2024-6-14 10:14:05 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-14 10:034 x' i2 z. N# S" K. `
    应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处 ...
    8 h+ x+ B; `0 `5 \8 D
    我看您发上来的 缺陷在内环,好像一个盘上分布2-3处,    我们位置都是固定在两股水交汇处,就一处,  那你们加了这个环以后就完全解决了吗,这种缺陷一点都没有了吗?  我们同一副模具加环做 也有 不加环也有, 所以我感觉好像这个环的效果针对我们这个问题好像效果不大。

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    加环 模具上制动面内圆缺陷位置 设置一个集渣环 ,这样渣会漂浮在上面, 加工去除 简单理解就是多了一圈铁在产品上,让渣和气都在圈上  发表于 2024-6-14 14:28
    加环与不加环,分别是什么意思?  发表于 2024-6-14 10:21
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    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-6-14 10:15:30 | 显示全部楼层
    这种描述清晰,检验完善,反馈及时的高质量帖子,很久都没见过了。
    / a( |9 ~2 a8 M: K个人感受是楼主的企业有点“大厂病”。
    " w8 t8 B7 T8 J' m, q
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-14 10:19:48 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-14 10:03
    4 C" ?6 m5 d" k+ G应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处 ...
    + e- y9 E! ^4 Z& ]6 v4 j% D
    造成类似这样的小孔洞(穴、眼),原因是方方面面的,首先要相对精准地判断是什么?砂眼?渣眼?气孔(包括反应气孔?氮气孔?渣致气孔?... )... ...,等等~
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    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-14 14:16:41 | 显示全部楼层
    dengniaiwo75 发表于 2024-6-14 10:15
    3 j9 T$ H: b$ E' }0 \4 F这种描述清晰,检验完善,反馈及时的高质量帖子,很久都没见过了。
    ; j/ o+ F* ^3 k- f* u, y, s个人感受是楼主的企业有点“大厂病”。. W# o' K$ g' f8 r& ~
    ...

    $ u5 U4 C5 D$ l* L 乡镇小单位,没见过世面  不知道大厂病?,只是这个问题时好时坏, 想搞明白到底是怎么回事。
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