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楼主: 铸造小白菜

[求助] 刹车盘孔洞缺陷各位大佬帮忙答疑解惑

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    奋斗
    前天 13:43
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2024-6-8 08:31:36 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2024-6-6 08:254 P  b2 W; \- A' f% {4 q
    前辈,您认为是缩孔?  这三个产品, 浇铸系统没动过,之前生产 虽然也有类似孔洞,但数量可控,此次生产 ...

    - q) m- f. {2 M$ C从你的表述上看,观点还是认为气,那就先查气的原因。砂芯和砂型都查一下(水份、透气性及混砂配比有无不对处)
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-8 08:52:52 | 显示全部楼层
    95铸工 发表于 2024-6-8 08:31
    3 [/ U$ Z8 h& G3 W从你的表述上看,观点还是认为气,那就先查气的原因。砂芯和砂型都查一下(水份、透气性及混砂配比有无不 ...
    * [8 d3 k2 K8 s8 m9 Y5 j) `& D) V7 R
    型砂测了数据如下  ,水份可能有误差,因为是热砂拿去外面检测机构检测,可能有蒸发损耗。其他数据可参考分析。' \5 a9 Z8 j- i  d9 o5 F! g- R. o
    1717807686393.png - q; J$ G) ~# N1 C
    1717807758139.png
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     楼主| 发表于 2024-6-8 08:53:40 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-6 06:43; b- A% l" t$ r  e* H- z8 P
    根据你的语言的表述与图片的显示,查一下你的浇冒系统设置的问题吧。
    8 P* t1 h& S# d  I9 H
    好的谢谢
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     楼主| 发表于 2024-6-8 08:56:15 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2024-6-6 09:14
    9 q  `8 E+ J2 I: p0 |; X; g“且这种缺陷同时段生产的在通风盘上有, 实心盘一般都没有”,在结合你的第2、3张图片,建议你:
    $ [- W; a0 P: ^6 `6 O. h1、查 ...
    ; s. J  @# [. f# T$ X. P% {
    查过了 正常
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-6-8 09:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2024-6-8 09:40 编辑
    * d$ l# F' q* `0 z( X3 i5 S! K
    铸造小白菜 发表于 2024-6-8 08:53
    7 k& ^" Y7 f8 y8 u* O! L! j5 `好的谢谢
    ( z6 |2 M- `" K! r! W

    6 `6 s: O+ v0 {9 x1 m没必要这么复杂性的分析了。  V& l+ Q5 O9 Z( ]7 K9 t1 J# j
    1:缺陷位置大体固定。
    1 m4 p% \3 N% N  |5 I+ o$ F0 [2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶间缩松。
    ! b, F0 J0 ~$ s+ Z* w不要管气体属于如何产生的。再讨论下去,因设定原因很多,也不好逐个排除。* `3 ]8 v( Y! ]
    就按现实状态,缺陷位置是盘的上型腔液流汇流处,在缺陷铸件的旁边位置,再开设一个排渣,气溢流冒口就可以了。
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     楼主| 发表于 2024-6-8 09:55:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:15
    - X: \( ~, z% [( D6 E  Z7 U没必要这么复杂性的分析了。9 L7 S' b5 v1 w) a' A
    1:缺陷位置大体固定。
    0 K( Z5 p' A5 [2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶 ...

    % C# n5 M! Z" j5 {. D0 ?' T感谢前辈的指导,之前也想过做个溢流冒口,站在解决问题的角度上,这个办法应该能解决问题,. C5 x/ ?3 u( m8 U

    5 I9 F+ W8 v  o0 J* I9 R现实是老板那边通过不过哈,加了以后影响出品率,现在成本都压的死死的,利润又不高,难做呀。主要是之前这个问题没那么突出,在可控范围, 增加成本的解决方案在老板那里都是下下策。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-6-8 09:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2024-6-8 10:05 编辑
    ( d- M! B, @' Z( ~5 t+ `7 ~: Y
    铸造小白菜 发表于 2024-6-8 09:55/ P+ D% l  g7 S9 E
    感谢前辈的指导,之前也想过做个溢流冒口,站在解决问题的角度上,这个办法应该能解决问题,
    2 W- p) o1 D! a) o/ g9 R# a; U8 Y5 ^% ]: s1 y; ^' v
    现实是老板 ...

    $ a# r; M1 s2 U' b  `+ c4 Y  ~( D5 K( M6 }! k: w* h
    糊涂老板,件都废了,出品率为零。!!!
    3 y' l' m& ^/ L1 p4 D! t; ?$ k, G
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-8 10:33:42 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:15; p0 ?3 X/ {& V8 ~! Q
    没必要这么复杂性的分析了。
    ( {/ |# f1 u. q$ f% o% U1:缺陷位置大体固定。- C( P2 ]' v, m7 T- O' z+ n
    2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶 ...

    $ A  A8 u$ T. e同意,感觉好像钻牛角尖了。$ L+ h/ x1 w& Q" \7 d

    - w. W) s* T8 C4 M: M+ U2 B0 [再说了,这个湿压强度(150kMPa)是不是太高了~

    点评

    书记。肯定是多打了个M  详情 回复 发表于 2024-6-9 10:52
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-8 11:42:23 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:59
    + K* H& N4 k6 y: @. i糊涂老板,件都废了,出品率为零。!!!
    8 N0 i. B9 O. H; i! ^+ m
    这样的老板大有人在。: P, X2 ^1 B! [1 }
    记得10年前,我在某厂工作时,一个铸件突然产生了裂纹,我就增加了一块冷铁,改变一下温度场和凝固顺序。结果老板看见了,不让放,说是以前没有裂纹,放冷铁增加了成本。
    ) s8 A( S& z1 B( X2 m这样的老板很难伺候。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-9 10:52:04 | 显示全部楼层
    熔炼原材料有没有变过,或者不要用这些废品回炉料试下,你这个问题以前有,只是在能接受的范围内,说明工艺还是有改善空间的,要想彻底解决还得从工艺上改进。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-9 10:52:36 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2024-6-8 10:33
    1 D! q* o+ ~9 G' ?, Q" J, m同意,感觉好像钻牛角尖了。
    # N7 N1 n2 @5 C' O, J
    9 h* o+ }. K2 r9 }* V7 F5 c再说了,这个湿压强度(150kMPa)是不是太高了~ ...
    + C! W$ y# g( S# \' H% X
    书记。肯定是多打了个M
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-9 11:20:03 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2024-6-9 10:52
    9 a, j7 F5 [5 N2 g7 {书记。肯定是多打了个M
    # O  L. s+ P+ v
    如果去掉这个“M”,也不对,太低了~
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    郁闷
    2024-8-1 21:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-6-10 20:01:44 | 显示全部楼层
    这个问题我们公司也遇到过,也怀疑是渣气孔,我可以提供一下我们目前的解决方案供参考:在上盘内圆增加一圈集渣环,宽度约15,高度2mm,加工去除
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    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-11 15:05:54 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-10 20:01
    8 Z2 q9 S! Y, d- J- N1 E这个问题我们公司也遇到过,也怀疑是渣气孔,我可以提供一下我们目前的解决方案供参考:在上盘内圆增加一圈 ...

    $ N& h& ]: ^4 [1 X! D这个环我们一开始就设置了,  有没有缺陷的产品图发上来看看, 是一模一样的缺陷吗?
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     楼主| 发表于 2024-6-11 15:16:01 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2024-6-9 11:20
    ) {5 @' G* C: Y! E1 ?, k, c5 N如果去掉这个“M”,也不对,太低了~

    ( y, H  J3 ?& X2 r% \1Mpa=1000Kpa   换算成mpa  相当于0.150MPa  ?  强度还好吧?  不算低也不算高。
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    郁闷
    2024-8-1 21:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-6-14 10:03:22 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2024-6-11 15:05& A. W, a3 y; W6 o9 r7 P" `; t- D
    这个环我们一开始就设置了,  有没有缺陷的产品图发上来看看, 是一模一样的缺陷吗?  ...

    4 ?$ H8 E) Q" z- [应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处理的时候打磨量大了点
    微信图片_20240614100011.jpg
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-14 10:14:05 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-14 10:03
    * b9 i' B% \3 \* c9 `应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处 ...

    2 w- o6 q# G" T- O; ]. b我看您发上来的 缺陷在内环,好像一个盘上分布2-3处,    我们位置都是固定在两股水交汇处,就一处,  那你们加了这个环以后就完全解决了吗,这种缺陷一点都没有了吗?  我们同一副模具加环做 也有 不加环也有, 所以我感觉好像这个环的效果针对我们这个问题好像效果不大。

    点评

    加环 模具上制动面内圆缺陷位置 设置一个集渣环 ,这样渣会漂浮在上面, 加工去除 简单理解就是多了一圈铁在产品上,让渣和气都在圈上  发表于 2024-6-14 14:28
    加环与不加环,分别是什么意思?  发表于 2024-6-14 10:21
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    开心
    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-6-14 10:15:30 | 显示全部楼层
    这种描述清晰,检验完善,反馈及时的高质量帖子,很久都没见过了。! b: A, U- R: R# H* Y2 Q
    个人感受是楼主的企业有点“大厂病”。) {" g0 D# b2 g
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-14 10:19:48 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-14 10:03. |4 c. d2 K. K8 F) g
    应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处 ...

    + Z, _& P- ^* K$ X# W造成类似这样的小孔洞(穴、眼),原因是方方面面的,首先要相对精准地判断是什么?砂眼?渣眼?气孔(包括反应气孔?氮气孔?渣致气孔?... )... ...,等等~
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    开心
    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-14 14:16:41 | 显示全部楼层
    dengniaiwo75 发表于 2024-6-14 10:15
    2 C3 _9 i' L1 P8 V9 S+ V; N这种描述清晰,检验完善,反馈及时的高质量帖子,很久都没见过了。5 w+ i" k9 j. u2 `% H
    个人感受是楼主的企业有点“大厂病”。- V  C6 i. O$ J6 |" @
    ...
    ) P- Y3 l' w, L+ a! X& G1 A
    乡镇小单位,没见过世面  不知道大厂病?,只是这个问题时好时坏, 想搞明白到底是怎么回事。
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