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楼主: 铸造小白菜

[求助] 刹车盘孔洞缺陷各位大佬帮忙答疑解惑

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    奋斗
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2024-6-8 08:31:36 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2024-6-6 08:25( o" K' V5 l3 u( A8 j
    前辈,您认为是缩孔?  这三个产品, 浇铸系统没动过,之前生产 虽然也有类似孔洞,但数量可控,此次生产 ...

    7 Y& M. O1 Y5 J# w从你的表述上看,观点还是认为气,那就先查气的原因。砂芯和砂型都查一下(水份、透气性及混砂配比有无不对处)
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-8 08:52:52 | 显示全部楼层
    95铸工 发表于 2024-6-8 08:311 {4 B, a7 I$ B6 ?- E$ u8 N  e
    从你的表述上看,观点还是认为气,那就先查气的原因。砂芯和砂型都查一下(水份、透气性及混砂配比有无不 ...

    * n1 b% O" x# ^型砂测了数据如下  ,水份可能有误差,因为是热砂拿去外面检测机构检测,可能有蒸发损耗。其他数据可参考分析。
    ! r- c* }" g. ^; U& E 1717807686393.png ) j! T6 ~' f3 O6 {0 G: Z
    1717807758139.png
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-8 08:53:40 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-6 06:43
    1 d$ M, l9 W) S: S" S1 H根据你的语言的表述与图片的显示,查一下你的浇冒系统设置的问题吧。

    5 F) i) l% e- e好的谢谢
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-8 08:56:15 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2024-6-6 09:14; ?% |, K9 W$ X6 y: S
    “且这种缺陷同时段生产的在通风盘上有, 实心盘一般都没有”,在结合你的第2、3张图片,建议你:- _- N* N  o$ q2 q2 r
    1、查 ...

    9 o1 H1 D, }4 `# g" A! q$ J) z# R* W查过了 正常
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-6-8 09:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2024-6-8 09:40 编辑 " J$ J8 D" M: t- L) K% |
    铸造小白菜 发表于 2024-6-8 08:53
    & x  s) R7 y; }4 Z好的谢谢
    ! ~. i  R5 J, X* A+ e% W6 \

    / a1 X) b+ x# L4 y* q- G5 w+ \! r没必要这么复杂性的分析了。
    ; \% p$ L  _2 u1:缺陷位置大体固定。4 y7 ^/ m& Q2 Z  V' H; ^2 b
    2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶间缩松。
    2 A+ T. V8 J( y' I8 @不要管气体属于如何产生的。再讨论下去,因设定原因很多,也不好逐个排除。5 Q, I0 W) X' ^! Z( C+ a! j
    就按现实状态,缺陷位置是盘的上型腔液流汇流处,在缺陷铸件的旁边位置,再开设一个排渣,气溢流冒口就可以了。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-8 09:55:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:15) L0 A# T% N: c; a- J% X5 B
    没必要这么复杂性的分析了。2 I5 w0 ?" U: G; L- f; x
    1:缺陷位置大体固定。5 @6 i9 q! ?8 `8 U" t
    2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶 ...

    3 ^! J$ n! B; \2 X感谢前辈的指导,之前也想过做个溢流冒口,站在解决问题的角度上,这个办法应该能解决问题,4 o8 d; I3 f( ]5 Q8 ^
    , G. U& R- @) S; k& T  J2 A# w) I8 t
    现实是老板那边通过不过哈,加了以后影响出品率,现在成本都压的死死的,利润又不高,难做呀。主要是之前这个问题没那么突出,在可控范围, 增加成本的解决方案在老板那里都是下下策。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-6-8 09:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2024-6-8 10:05 编辑
    * i" O. [; `; X/ {3 j: T- I( C9 G
    铸造小白菜 发表于 2024-6-8 09:55
    ! u; o% A! F4 `. e) x/ ]8 b! i感谢前辈的指导,之前也想过做个溢流冒口,站在解决问题的角度上,这个办法应该能解决问题,, Z6 q- n+ g' N- \0 G1 Z& _
    5 u% z0 `; v' Q
    现实是老板 ...

    0 M/ N9 [+ f: c& J- G7 b) o+ D% Y, A
    糊涂老板,件都废了,出品率为零。!!!
    / `( F+ H/ C- w7 s
    0 f1 I0 d3 _3 W
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-8 10:33:42 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:15
    ; Z; i" G, J$ Q# Y# C' K没必要这么复杂性的分析了。
    , f8 P) I6 v) Z3 p" ?: W' e2 s! v1:缺陷位置大体固定。: D+ @; G, M+ b" @- c9 A3 V3 U
    2:缺陷电镜分析,基本属于卷入少量气体,形成的气致晶 ...
    : J' g: g& Z* m; R' ?5 `
    同意,感觉好像钻牛角尖了。4 R. X+ ^, c. r9 i0 l
    % _# k! n. m& a2 u4 W
    再说了,这个湿压强度(150kMPa)是不是太高了~
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-6-8 11:42:23 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2024-6-8 09:59; n1 ]4 j0 C0 j, O4 J+ [" W% c! y
    糊涂老板,件都废了,出品率为零。!!!
    5 }1 e8 t- M7 i; H9 Y
    这样的老板大有人在。
    ( e# f; t7 S3 n7 H- M* }! Q记得10年前,我在某厂工作时,一个铸件突然产生了裂纹,我就增加了一块冷铁,改变一下温度场和凝固顺序。结果老板看见了,不让放,说是以前没有裂纹,放冷铁增加了成本。+ @) m6 I. y! b# [
    这样的老板很难伺候。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-9 10:52:04 | 显示全部楼层
    熔炼原材料有没有变过,或者不要用这些废品回炉料试下,你这个问题以前有,只是在能接受的范围内,说明工艺还是有改善空间的,要想彻底解决还得从工艺上改进。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-9 10:52:36 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2024-6-8 10:339 N! {* O  R+ m; @
    同意,感觉好像钻牛角尖了。
    ; w/ K) o1 U& g. o9 w2 }$ M. T8 P( w8 }9 v3 y+ R
    再说了,这个湿压强度(150kMPa)是不是太高了~ ...
    0 V0 M0 H' n2 c. K+ S  W: ]$ q' {9 @
    书记。肯定是多打了个M
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-9 11:20:03 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2024-6-9 10:52
    $ c+ _5 C- I# U: [书记。肯定是多打了个M

    1 }. \" y$ ~' `& b) @4 G如果去掉这个“M”,也不对,太低了~
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    郁闷
    2024-8-1 21:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-6-10 20:01:44 | 显示全部楼层
    这个问题我们公司也遇到过,也怀疑是渣气孔,我可以提供一下我们目前的解决方案供参考:在上盘内圆增加一圈集渣环,宽度约15,高度2mm,加工去除
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    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-11 15:05:54 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-10 20:01
    ; |, _, y; p( V5 O' j, |; s9 l这个问题我们公司也遇到过,也怀疑是渣气孔,我可以提供一下我们目前的解决方案供参考:在上盘内圆增加一圈 ...

    ; c! ]" d; y, D( ?/ Q% m9 H这个环我们一开始就设置了,  有没有缺陷的产品图发上来看看, 是一模一样的缺陷吗?
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    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-11 15:16:01 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2024-6-9 11:207 t! E% ?- ~/ D$ {0 [3 c1 X
    如果去掉这个“M”,也不对,太低了~
    ) \/ l1 Y; G$ k2 H
    1Mpa=1000Kpa   换算成mpa  相当于0.150MPa  ?  强度还好吧?  不算低也不算高。
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    郁闷
    2024-8-1 21:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-6-14 10:03:22 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2024-6-11 15:055 S$ \8 V+ w, V! i
    这个环我们一开始就设置了,  有没有缺陷的产品图发上来看看, 是一模一样的缺陷吗?  ...

    ; _* H( B" m6 K, Y# F7 l应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处理的时候打磨量大了点
    微信图片_20240614100011.jpg
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    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-14 10:14:05 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-14 10:03% V# t9 p' G  C8 h% U2 K" {  a+ r
    应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处 ...
    5 p3 J! S8 \) d8 v6 G1 G% X
    我看您发上来的 缺陷在内环,好像一个盘上分布2-3处,    我们位置都是固定在两股水交汇处,就一处,  那你们加了这个环以后就完全解决了吗,这种缺陷一点都没有了吗?  我们同一副模具加环做 也有 不加环也有, 所以我感觉好像这个环的效果针对我们这个问题好像效果不大。

    点评

    加环 模具上制动面内圆缺陷位置 设置一个集渣环 ,这样渣会漂浮在上面, 加工去除 简单理解就是多了一圈铁在产品上,让渣和气都在圈上  发表于 2024-6-14 14:28
    加环与不加环,分别是什么意思?  发表于 2024-6-14 10:21
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    开心
    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-6-14 10:15:30 | 显示全部楼层
    这种描述清晰,检验完善,反馈及时的高质量帖子,很久都没见过了。' E! n% `& V; w- Y
    个人感受是楼主的企业有点“大厂病”。/ p( O' S) ~- @- _. U) T
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    开心
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-14 10:19:48 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-14 10:03
    . _  W  ^: @3 a& |4 |  ^' B应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处 ...

    , ?' G+ \( o. f% J1 o造成类似这样的小孔洞(穴、眼),原因是方方面面的,首先要相对精准地判断是什么?砂眼?渣眼?气孔(包括反应气孔?氮气孔?渣致气孔?... )... ...,等等~
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    开心
    2024-6-11 15:17
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2024-6-14 14:16:41 | 显示全部楼层
    dengniaiwo75 发表于 2024-6-14 10:15  b3 H) B& g; M  m% m  Z
    这种描述清晰,检验完善,反馈及时的高质量帖子,很久都没见过了。
    ; `2 r7 ?; K8 }9 K+ y个人感受是楼主的企业有点“大厂病”。( U2 H" Z; g! j
    ...
    $ f2 W, a( }( Z- h! x9 B- s" s
    乡镇小单位,没见过世面  不知道大厂病?,只是这个问题时好时坏, 想搞明白到底是怎么回事。
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